唐錫明,龍 兵,余 波,胡鰲全
(柳州鋼鐵集團(tuán)有限公司,廣西 柳州545001)
目前本公司板坯4#、板坯6#連鑄機(jī)支導(dǎo)段采用的是上、下U座定位,由接水盤支撐的坐式定位安裝。這種設(shè)計(jì)的定位安裝方式,操作簡(jiǎn)單,易于調(diào)整維護(hù),但未考慮到后續(xù)產(chǎn)品質(zhì)量要求提升后,如果設(shè)備定位精度不高或不穩(wěn)定,將影響產(chǎn)能的發(fā)揮和品種鋼的生產(chǎn)[1-2]。如何在現(xiàn)有的設(shè)備前提下,提升設(shè)備精度,穩(wěn)定設(shè)備狀況,發(fā)揮效能,是目前連鑄工序的關(guān)鍵[3]。從支導(dǎo)段精度控制著手,通過(guò)對(duì)支導(dǎo)段定位裝置精度的恢復(fù)改造,同步優(yōu)化調(diào)整方式,從而實(shí)現(xiàn)連鑄機(jī)關(guān)鍵設(shè)備精度提升。前期45#、50#碳板在板坯4#、板坯6#連鑄機(jī)生產(chǎn),因鑄機(jī)精度不能有效保證,鑄坯邊角裂紋現(xiàn)象突出[4],不能實(shí)現(xiàn)連續(xù)穩(wěn)定生產(chǎn)。因此,提升板坯連鑄機(jī)關(guān)鍵設(shè)備的精度顯得尤為重要,而提升支導(dǎo)段的設(shè)備精度,又是板坯鑄機(jī)關(guān)鍵設(shè)備精度提升的重點(diǎn)。
板坯連鑄機(jī)支撐導(dǎo)向段(簡(jiǎn)稱支導(dǎo)段)由支撐結(jié)構(gòu)、輥?zhàn)涌偝伞⒗鋮s系統(tǒng)、潤(rùn)滑系統(tǒng)和碟簧夾緊系統(tǒng)組成。支導(dǎo)段的功能是鑄坯在凝固過(guò)程中起支撐作用并將鑄坯從支導(dǎo)段導(dǎo)入1#扇形段,它必須符合流線設(shè)計(jì),有良好的連續(xù)性,0#段的上部為垂直區(qū),起導(dǎo)向作用,其底部主要實(shí)現(xiàn)對(duì)鑄坯的矯直彎曲功能。如圖1所示。
結(jié)構(gòu)原理如下:整套輥?zhàn)臃植荚趦?nèi)外框架上,噴淋管相間錯(cuò)開(kāi)布置在輥系間,框架上部為垂直區(qū),下部為連續(xù)矯直區(qū),內(nèi)外框架通過(guò)碟簧及螺桿導(dǎo)柱來(lái)鎖緊,組成整體支撐結(jié)構(gòu),最終由上、下耳軸坐落到U座中與接水盤形成支撐連接。
板坯4#、6#連鑄機(jī)設(shè)備使用年限較長(zhǎng),支導(dǎo)段出現(xiàn)的不同程度的磨損和變形,給支導(dǎo)段的定位帶來(lái)了很大的影響。首先,定位安裝的U座及耳軸存在較大的磨損,造成間隙過(guò)大導(dǎo)致支導(dǎo)段在生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)生移位;其次,耳軸與U座選用間隙裝配,因設(shè)計(jì)便于安裝,間隙設(shè)計(jì)較大,一定程度造成移位;再次,U座和耳軸拆卸安裝設(shè)計(jì)不合理,難以實(shí)現(xiàn)短時(shí)間進(jìn)行更換,恢復(fù)難度較大;其四,輥?zhàn)拥哪p以及選用軸承的游隙也對(duì)弧度調(diào)整有一定影響。
板坯4#、6#機(jī)支導(dǎo)段是采用接水盤支撐,通過(guò)上、下U座定位調(diào)弧固定,下U座通過(guò)螺桿直接調(diào)整定位弧度,上U座通過(guò)調(diào)整U座墊片固定。如圖2所示。
圖1 支導(dǎo)段構(gòu)造圖
圖2 支導(dǎo)段定位安裝圖
此種設(shè)計(jì)的支導(dǎo)段定位方式是通過(guò)下U座的大螺桿來(lái)調(diào)整弧度,將支導(dǎo)段直接落入U(xiǎn)座,對(duì)弧檢查,若果弧度偏差較大時(shí),需重新吊起,調(diào)整下U座,如果偏差弧度較小,即可在線直接調(diào)整;其定位方式存在以下缺點(diǎn):定位穩(wěn)定性較差,在使用過(guò)程中容易出現(xiàn)移位,耳軸安裝方式較復(fù)雜,拆卸修復(fù)難度大,磨損后重新修復(fù)成本高,不能實(shí)現(xiàn)快速更換磨損件。
分別從板坯4#、6#機(jī)各抽取兩組支導(dǎo)段對(duì)弧數(shù)據(jù)作數(shù)據(jù)分析,從表1、表2的數(shù)據(jù)可以看出,兩臺(tái)板坯支導(dǎo)段對(duì)弧數(shù)據(jù)不穩(wěn)定,弧度有時(shí)候偏外弧,有時(shí)候偏內(nèi)弧,最大偏差達(dá)到1.2 mm,遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出對(duì)弧精度要求≤0.3 mm的工藝標(biāo)準(zhǔn)。
表1 板坯4#機(jī)支導(dǎo)段移位對(duì)弧數(shù)據(jù)(單位:mm)
表2 板坯6#機(jī)支導(dǎo)段移位對(duì)弧數(shù)據(jù)(單位:mm)
如圖3所示,為今年2月23至3月7日生產(chǎn)的1700斷面碳板的邊角樣,從圖中可以看到邊角樣有不同程度的裂紋;此次生產(chǎn)1700斷面碳板共138爐,共取了19組角部酸洗樣,第一次生產(chǎn)第一組和最后一組沒(méi)有角裂,其余各組均有不同程度角裂,軋后出現(xiàn)共52.454 t邊裂協(xié)議材,第一季度三個(gè)月邊裂率分別為0.33%、1.22%、0.89%,均未完成生產(chǎn)目標(biāo)。
圖3 鑄坯邊角裂紋角部樣
支導(dǎo)段在離線對(duì)中臺(tái)上驗(yàn)收的弧度要求是±0.1 mm;因此弧度與對(duì)中臺(tái)兩者疊加,支導(dǎo)段備件修復(fù)的最大誤差就達(dá)到0.2 mm,同時(shí)支導(dǎo)段輥?zhàn)友b配的軸承存在0.1 mm的游隙,在垂直擺放和水平擺放的情況下,支導(dǎo)段的開(kāi)口度相差可以達(dá)到0.2 mm,綜合以上因素,備件修復(fù)的最大誤差可達(dá)0.3 mm,生產(chǎn)過(guò)程中稍有移位變化就可能超出支導(dǎo)段在線使用的對(duì)弧標(biāo)準(zhǔn) ≤ 0.3 mm,超出此標(biāo)準(zhǔn),鑄坯質(zhì)量就難以得到保證,尤其是對(duì)45#、50#碳板影響較大,邊角樣裂紋也由此產(chǎn)生。
2.2.1 原始設(shè)計(jì)的裝配間隙
從圖4、圖5可看出,原始設(shè)計(jì)為了讓支導(dǎo)段能在安裝過(guò)程中沒(méi)有卡阻,順利的安裝到底部,設(shè)計(jì)的裝配間隙最大可達(dá)0.25 mm。在生產(chǎn)使用過(guò)程中,支導(dǎo)段的主要移位因素就是這個(gè)裝配間隙,特別是設(shè)備使用年限較長(zhǎng),耳軸和U座都存在不同程度的銹蝕和磨損。
圖4 耳軸尺寸圖
圖5 U座尺寸圖
2.2.2 安裝調(diào)整方法的影響
板坯4#、6#機(jī)支導(dǎo)段的弧度調(diào)整是通過(guò)下U座大螺桿牽引調(diào)整,在調(diào)整過(guò)程中,因位置狹小,調(diào)整后螺桿未緊固到位也是一方面原因,另一方面原因就是調(diào)整過(guò)程中螺桿間隙未消除;其二,在U座和耳軸存在間隙的情況下,未能采用有效的方法,補(bǔ)償裝配間隙。
保證對(duì)中臺(tái)精度,嚴(yán)格落實(shí)對(duì)中臺(tái)的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)±0.1 mm;使用過(guò)程中,有碰撞現(xiàn)象的必須重新檢驗(yàn)做對(duì)中調(diào)整;根據(jù)支導(dǎo)段修復(fù)后上線初始調(diào)整數(shù)據(jù),如有超差無(wú)法調(diào)整到工藝要求標(biāo)準(zhǔn)的,立即對(duì)對(duì)中臺(tái)進(jìn)行檢驗(yàn)調(diào)整。在對(duì)弧調(diào)整時(shí),可結(jié)合軸承存在的游隙,弧度按下限最小值調(diào)整。軸承游隙檢查,確保軸承游隙≤0.1 mm,如有超差必須更換輥?zhàn)踊蜉S承。
將板坯4#、6#機(jī)U座重新堆焊,表層采用不銹鋼,防止銹蝕磨損;耳軸也重新堆焊恢復(fù)精度。
根據(jù)板坯4#、6#機(jī)U座結(jié)構(gòu)形式,對(duì)U座外層U型槽兩側(cè)銑削兩個(gè)斜銷槽,采用斜銷雙重固定方式,可以解決在U座和耳軸存在較大安裝間隙時(shí),斜銷與外U座的緊固也能有效防止生產(chǎn)過(guò)程中支導(dǎo)段移位,如圖6、圖7所示。
圖6 U座改造示意簡(jiǎn)圖
圖7 現(xiàn)場(chǎng)安裝實(shí)物圖
板坯4#、6#機(jī)支導(dǎo)段調(diào)整時(shí),首先將支導(dǎo)段放入在線U座測(cè)量,數(shù)據(jù)較大時(shí),需重新吊起,將U座在空載情況下調(diào)至距內(nèi)弧還?!?.5 mm的間隙,然后再放入支導(dǎo)段,將測(cè)量弧板就位,即可采用大螺母向內(nèi)弧牽引調(diào)整支導(dǎo)段,直至弧度≤0.3 mm以內(nèi)即可,此后鎖緊調(diào)整螺母,并在U座外層內(nèi)弧區(qū)重錘打入斜銷,消除裝配間隙,其后在外弧區(qū)再打入另一斜銷,保證有一定的預(yù)緊力即可,再測(cè)量數(shù)據(jù)不變即可,如數(shù)據(jù)有變,即松開(kāi)螺母繼續(xù)往內(nèi)弧調(diào)整。在試驗(yàn)過(guò)程中,全新的耳軸和U座更換好后,在線調(diào)整支導(dǎo)段,打緊斜銷后,最大曾有0.1 mm間隙,即是耳軸與U座設(shè)計(jì)的裝配間隙,而其他未修復(fù)的磨損耳軸,在打緊斜銷后有的可達(dá)0.5 mm的間隙。
從表3、表4數(shù)據(jù)看,支導(dǎo)段優(yōu)化恢復(fù)改造后,效果明顯,在線移位變化量均小于0.2 mm,實(shí)現(xiàn)板坯在線支導(dǎo)段弧度可控,同步統(tǒng)計(jì)4月13日至29日板六生產(chǎn)的碳板均未出現(xiàn)邊裂協(xié)議材。
表3 板坯4#機(jī)優(yōu)化改造調(diào)整后的支導(dǎo)段對(duì)弧數(shù)據(jù)(單位:mm)
表4 板坯6#機(jī)支導(dǎo)段優(yōu)化改造調(diào)整后的對(duì)弧數(shù)據(jù)(單位:mm)
由上表5及圖8看出:支導(dǎo)段精度優(yōu)化改造后,鑄坯邊角裂紋質(zhì)量改善效果非常明顯。此次通過(guò)對(duì)支導(dǎo)段移位情況的分析,及采取有效控制措施,使支導(dǎo)段在線使用的精度得到有效控制,弧度滿足了≤0.3 mm的工藝要求,為我公司產(chǎn)品做強(qiáng)做優(yōu),品種鋼的穩(wěn)定生產(chǎn)提供了持續(xù)穩(wěn)定的保障。
表5 支導(dǎo)段優(yōu)化改造前后生產(chǎn)碳板邊角裂紋率對(duì)比
圖8 鑄坯質(zhì)量改善后的邊角樣
2018年在供給側(cè)改革、“地條鋼”整治、環(huán)保限產(chǎn)等強(qiáng)有力的措施管控驅(qū)動(dòng)下,鋼鐵行業(yè)持續(xù)回暖,鋼企盈利狀況進(jìn)一步向好發(fā)展,面對(duì)欣欣向榮的行業(yè)局面,有必要透過(guò)表象,分析后續(xù)鋼企持續(xù)健康發(fā)展的方向,由產(chǎn)能驅(qū)動(dòng)向品種品牌驅(qū)動(dòng)方向發(fā)展,做優(yōu)做強(qiáng)精品鋼,在品種結(jié)構(gòu)優(yōu)化及品牌建設(shè)上如何建立企業(yè)自身的優(yōu)勢(shì),持續(xù)增創(chuàng)效益應(yīng)是鋼鐵企業(yè)新的發(fā)展方向,而設(shè)備精度的保障和穩(wěn)定是產(chǎn)品質(zhì)量最基本的保障。本文通過(guò)對(duì)支導(dǎo)段移位情況分析并提供了相應(yīng)的控制措施和方法,對(duì)提高并穩(wěn)定板坯關(guān)鍵設(shè)備精度,提高鑄坯質(zhì)量有一定的參考和借鑒意義。