傅建新
(上海石化工業(yè)學(xué)校,上海 201812)
上海石化某化工廠脫碳系統(tǒng)工藝流程中的貧液泵和半貧液泵是主要設(shè)備。半貧液泵主要是把從CO2再生塔中部出來的半貧液溶液,經(jīng)過加壓后送入CO2吸收塔中部,用以吸收工藝氣體中的CO2;半貧液泵是脫碳系統(tǒng)合成裝置的關(guān)鍵機泵,該泵運行的好壞直接影響到脫碳系統(tǒng)乃至整個裝置的長、穩(wěn)、安、滿、優(yōu)運行。由于工藝流程、操作方法和設(shè)備的檢修質(zhì)量等多方面原因,裝置中的半貧液泵經(jīng)常會出現(xiàn)振動異常、燒壞軸承、抱軸及零部件損壞等事故,給企業(yè)造成很大的經(jīng)濟損失。圖1為半貧液泵裝配圖。
圖1 半貧液泵裝配圖
本裝置的半貧液泵采用的是單級雙吸中開式離心泵,介質(zhì)為本菲爾溶液,介質(zhì)工作溫度85℃,工作轉(zhuǎn)速為2950r/min,兩側(cè)均為滾動軸承支承;固定端為向心軸承,軸承端蓋處墊有0.1mm的紙質(zhì)墊片,這是為受熱膨脹留有的間隙;泵軸的膨脹端(自由端)在聯(lián)軸器側(cè)。泵與電動機的聯(lián)接方式為剛性凸緣聯(lián)軸器,這種聯(lián)軸器對中要求較高:軸向角度偏差≤0.02mm,徑向跳動≤0.05mm,泵軸兩端的軸承跨距為1000mm,泵的結(jié)構(gòu)參照圖1。
設(shè)備運行中半貧液泵的異常振動會引起設(shè)備損壞和生產(chǎn)效率的降低,分析產(chǎn)生振動的原因一般包括以下兩個方面。
該泵工作介質(zhì)是來自二氧化碳再生塔的半貧液,入口壓力為0.3MPa。而在塔內(nèi)存在有150~200mm厚的CO2氣泡層,當(dāng)生產(chǎn)波動時,將會有少量的氣泡隨溶液帶入泵內(nèi),導(dǎo)致泵發(fā)生汽蝕現(xiàn)象,造成泵軸的異常振動。這種現(xiàn)象會經(jīng)常發(fā)生,當(dāng)由于汽蝕產(chǎn)生異常振動時,這時測量泵兩端的軸承,振動值由正常值0.02mm上升到0.05~0.1mm。
機泵運行的好壞不但與工藝流程、工藝操作有直接的關(guān)系,而且與設(shè)備檢修及裝配質(zhì)量的優(yōu)劣有很大關(guān)系。裝配質(zhì)量與生產(chǎn)維修人員的技術(shù)素質(zhì)、工作態(tài)度和責(zé)任心等有較大的關(guān)系。例如:聯(lián)軸器對中質(zhì)量、轉(zhuǎn)子的平衡精度、各部件的配合精度和各部件間隙的嚴(yán)格控制,各項指標(biāo)的執(zhí)行超差是產(chǎn)生軸振動的主要因素。對應(yīng)上面兩個引起振動的考慮方向,一般在該泵的裝配調(diào)試和檢修中,從以下八個因素進行排查和調(diào)整:(1)軸的剛度不足,泵軸彎曲造成振動;(2)基礎(chǔ)地腳螺栓松動,導(dǎo)致振動;(3)聯(lián)軸器對中不良導(dǎo)致振動;(4)泵自身因素引起振動(如汽蝕、葉輪密封環(huán)間隙過大等);(5)軸承磨損,使軸向竄動過大引起振動;(6)潤滑不良引發(fā)振動;(7)管道及其安裝固定剛度不夠?qū)е抡駝?;?)離心泵葉輪質(zhì)量偏心引起振動。
該廠脫碳系統(tǒng)的半貧液泵在生產(chǎn)過程中出現(xiàn)噪聲增大,振動明顯。進行檢測和分析,根據(jù)以前該廠設(shè)備檢修經(jīng)驗,在以下幾個方面進行排查。
半貧液泵經(jīng)過檢修后,各部分的間隙、配合、以及對中均符合技術(shù)要求,但試車時泵啟動兩分鐘后,泵軸就發(fā)生異常振動,噪聲較大。按以前經(jīng)驗,先進行排氣發(fā)現(xiàn)效果不明顯,然后持續(xù)加大負(fù)荷,正常情況下振動應(yīng)該下降,但是現(xiàn)場情況是振動不但沒有下降,反而上升,噪聲也增大。根據(jù)以往檢修經(jīng)驗判斷,因工藝發(fā)生汽蝕現(xiàn)象的可能性較小,應(yīng)該是其他因素造成該泵的異常振動。
狀態(tài)檢測發(fā)現(xiàn)固定端軸承溫度比自由端高10℃,而且有上升趨勢,這說明該軸承承受的交變應(yīng)力是很大的。泵停車檢測聯(lián)軸器的軸向角度偏差為0.02mm,徑向跳動為0.05mm,符合對中要求;打開泵蓋檢查葉輪與軸的同軸度符合裝配要求(泵殼上無明顯摩擦痕跡),轉(zhuǎn)子和定子的零部件也沒發(fā)現(xiàn)松動或脫落,由此可以排除該泵葉輪質(zhì)量不平衡,泵軸彎曲和對中不良引起的振動。
拆下固定端的軸承端蓋,發(fā)現(xiàn)該軸承端蓋端面有磨損痕跡,軸承外圈有軸向凸起現(xiàn)象(這表明為熱膨脹預(yù)留的0.1mm的間隙沒有了),經(jīng)檢測軸承外圈向外凸起0.54mm,這表明軸的膨脹沒有向自由端延伸,軸向脹力全部由固定端軸承承擔(dān),導(dǎo)致軸的膨脹受阻。
理論推算如下:
兩軸承支點跨距:L=1000mm;
鋼的熱膨脹系數(shù):i=1.1×10-5(由查資料所得);
環(huán)境溫度:t0=25℃;
介質(zhì)溫度:t=85℃;
溫差:Δt=t-t0=85℃-25℃=60℃;
則轉(zhuǎn)子的熱膨脹量:
ΔL=L×i×Δt=1000×1.1×10-5×60=0.66mm。
那么:0.66=0.56+0.1(mm),基本符合復(fù)查時的測量結(jié)果(軸承外圈軸向凸起0.54mm),通過推算進一步驗證軸的膨脹全部竄到固定端。
從自由端結(jié)構(gòu)可以看出,聯(lián)軸器是剛性結(jié)構(gòu),膨脹處在軸與聯(lián)軸器孔的配合處,該處的配合為間隙配合;鍵的垂直方向上有一個緊定螺釘(如圖2所示),該緊定螺釘只是防止鍵松動和消除鍵與聯(lián)軸器的徑向間隙而設(shè),并不起固定或緊固作用,只要輕輕將鍵頂住即可,不需要很大的徑向力。但檢查發(fā)現(xiàn),該緊定螺釘是擰緊的,這就使得軸與聯(lián)軸器構(gòu)成了一個整體,致使為膨脹設(shè)置的自由端不自由,軸的熱膨脹量無處延伸,軸受過大軸向力擠壓導(dǎo)致軸承受力超載,致使軸承變形,并且導(dǎo)致泵發(fā)生異常振動。
根據(jù)上述分析,造成泵異常振動的主要原因是這個緊定螺釘,為了防止今后出現(xiàn)類似的誤操作,決定對這種結(jié)構(gòu)進行改造,為了保證在工作狀態(tài)下軸與聯(lián)軸器能相對軸向移動,須做一個膨脹補償結(jié)構(gòu)(如圖3所示)。在平鍵上相對于緊定螺釘?shù)奈恢蒙香@一個直徑為φ9mm,深度為2mm的平底孔(緊頂螺釘為M8),這樣使螺釘與φ9mm孔之間有少量間隙,裝配時將螺釘頂靠在鍵上,這樣既可保證泵軸膨脹的自由伸縮,也能保證鍵不會松動。經(jīng)改造后試車,泵的振動明顯減小,檢測軸承的振動值降為0.02mm,該泵恢復(fù)正常運轉(zhuǎn)。
圖2 改進前的聯(lián)軸器結(jié)構(gòu)圖
圖3 改進后的聯(lián)軸器結(jié)構(gòu)圖
在實際生產(chǎn)中,脫碳系統(tǒng)運行情況比較復(fù)雜,需要檢修人員具有較好的理論基礎(chǔ)和實際檢修經(jīng)驗,根據(jù)離心泵的結(jié)構(gòu)和運行原理,結(jié)合本企業(yè)生產(chǎn)工藝的情況,進行分析。在排除一般原因之后,需要在觀察異常情況之后,進行結(jié)構(gòu)、裝配、工藝、零件損壞等多方面的排查,對應(yīng)情況進行維修和更換。并且設(shè)備的維護需要做到在額定工況運行下的定期檢查和維保,保證生產(chǎn)的順利運行。