林取乾
(貴港市金地礦業(yè)有限責任公司,廣西 貴港 537100)
廣西某低品位多金屬金礦物主要為自然金、黃鐵礦,次為毒砂,黃銅礦、方鉛礦、磁鐵礦。在原生礦石中含有自然金及含銀自然金兩種,以含銀自然金為主(占70%)。原生礦石中的自然金主要呈包裹金、晶隙金和裂隙金三種形式存在,以包裹金為主(占45.56%),次為晶隙金(占33.73%),裂隙金(占21.21%)。自然金的粒度以0.01~0.05及<0.005mm為主,屬細粒金和微粒金[1]。
當前隨著深部礦脈的開采,資源逐漸枯竭,入選礦石品位下降,再加上黃金價格低迷等諸多因素已經(jīng)明顯影響我們企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營及發(fā)展,為企業(yè)的生存與發(fā)展,我們必須避免資源不必要的損失,努力把選礦回收率提高,增加經(jīng)濟效益。針對貴港金地公司選礦工藝流程目前存在的問題,探索提高選礦回收率的有效途徑,助推企業(yè)的發(fā)展[2]。
(1)選礦工藝流程。廣西某低品位多金屬金礦選礦廠處理能力400t/d,選礦工藝是重選+全泥氰化+鋅粉置換。原礦經(jīng)三段兩閉路碎礦、兩段兩閉路磨礦,分級機溢流及Ⅱ段磨礦后的礦漿經(jīng)兩次開路離心式水套機重選,產(chǎn)出的重砂經(jīng)搖床精選,搖尾重砂定期返回磨礦。最終磨礦細度-200目占68%。重選尾礦經(jīng)∮15m浸前濃密機(1#池)濃縮,底流礦漿濃度42%,給入8臺∮4500×5000的浸出槽串聯(lián)氰化浸出18小時后,礦漿經(jīng)兩臺∮15m雙層濃密機4次逆流洗滌和一個∮15m單層濃密機再洗滌,底流尾渣排到污水用堿氯法進行處理后排到尾礦庫。
(2)存在的問題。從生產(chǎn)工藝指標統(tǒng)計可知,排礦尾渣含金品位相對于同行業(yè)的偏高,并且尾渣含金品位極不穩(wěn)定,從而導致選礦回收率較低,全泥氰化回收率80%左右,同行業(yè)的氰化回收率居于90%以上。
尾渣中金礦物狀態(tài)研究。
尾渣金礦物狀態(tài):通過化學分析法、選擇性溶礦法分析,查清了該尾礦中金礦物的詳細流失狀態(tài)。測試統(tǒng)計結(jié)果表明:產(chǎn)品中金礦物以包裹金為主,單體金與連生金次之,包裹金主要是金屬礦物包裹和脈石包裹。
金礦物粒度測量:尾渣中金的賦存狀態(tài)主要以自然金和銀金礦的形式存在,并以粒間金為主,包裹金次之,裂隙金較少,主要以細粒金存在。
單體金表面形態(tài):將尾渣置于高倍顯微鏡下及掃描電鏡下放大檢查,發(fā)現(xiàn)一部分單體自然金顆粒表面被氰化藥劑作用形成大小不一的細孔,呈蜂窩狀,表面凹凸不平(見掃描電鏡背散射圖1)。
圖1 掃描電鏡背散射
(1)尾渣搖床重選試驗。從尾渣中金的粒級分布,還有部分粗顆粒金和中顆粒金存在。分別取20kg、30kg尾渣在實驗室小搖床進一步富集,得重砂精礦,分別化驗品位如表1所示:
表1 尾渣中粗顆粒金或中顆粒金含量化驗表
從重選試驗結(jié)果看,尾渣在經(jīng)過搖床重選,確實能回收部分粗顆粒金或中顆粒金。
(2)邊磨邊浸試驗。從尾渣金礦物中單體金和連生金共占33.33%,并且單體金表面有部分已被氰化藥劑作用形成大小不一的細孔,氰化藥劑沒有完全的將金礦物溶蝕干凈就流出全泥氰化流程,一是說明礦石沒有完全單體解離,磨礦粒度粗;二是氰化浸出時間不足;三是氰化藥劑濃度不夠。根據(jù)此現(xiàn)狀,取尾渣進行邊磨邊浸試驗,時間為變量,礦漿濃度、堿度、藥劑濃度等為定量,試驗結(jié)果如表2所示:
表2 尾渣金礦物進行邊磨邊浸試驗結(jié)果
從邊磨邊浸試驗結(jié)果可以看出,金的浸出率隨著時間的增加而提高,到了3小時后,金的浸出效果不明顯,說明尾渣中金隨著磨礦細度和浸出時間的提高,對金的浸出效果明顯。
根據(jù)重選+全泥氰化工藝的考察與探索,以及試驗的結(jié)果,在生產(chǎn)中對現(xiàn)有重選+全泥氰化工藝進行優(yōu)化,一是把原來輪流使用的三臺水套機串聯(lián)起來使用,目的是增加重選尾礦的掃選,避免粗顆粒金進入全泥氰化工藝流程;二是水套機的重選精礦直接銷售,不再經(jīng)搖床,避免搖床的尾礦中粗顆粒金進入全泥氰化流程;三是在球磨處增加一個加鈉點,實現(xiàn)邊磨邊浸,既能增加氰化浸出時間,又能及時使在球磨機內(nèi)裸露的金提前溶解,減輕全泥氰化工段的壓力;四是優(yōu)化全泥氰化的藥劑,增加首槽氰化鈉濃度,使其裸露金盡可能快地與足夠量的氰化鈉反應(yīng)溶解。
從重選+全泥氰化工藝的四點優(yōu)化改造,在實際生產(chǎn)應(yīng)用中收到了很好的效果,在入選品位相當?shù)那疤嵯?,把三臺離心水套機串聯(lián)使用和水套重砂直接銷售,避免粗顆粒金進入氰化流程,氰原品位由原來的1g/t下降至0.9g/t,說明重選回收率得到了提升;球磨機處設(shè)置添加氰化鈉和首槽提高氰化鈉濃度,延長浸出時間和加速金的溶解,使尾渣由原來的0.2g/t降低到0.14g/t,浸出率提高了3%左右。
通過對廣西某低品位多金屬金礦選礦廠重選+全泥氰化工藝的考察與探索后,并根據(jù)試驗得出的結(jié)論應(yīng)用于生產(chǎn),使選礦回收率得到大大的提高,比改造前提高3%左右,既能避免浪費資源,最大化的開發(fā)利用資源,又能使企業(yè)獲得較大的經(jīng)濟效益。