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      燒結(jié)混合料倉通入蒸汽預(yù)熱料溫的應(yīng)用研究

      2019-05-22 09:00:10金炳彤
      中國金屬通報 2019年2期
      關(guān)鍵詞:穩(wěn)定率燃耗負(fù)壓

      金炳彤

      (陽春新鋼鐵有限責(zé)任公司,廣東 陽春 259600)

      鋼鐵行業(yè)不斷發(fā)展,鋼鐵企業(yè)原料不斷變化,低成本控制形成長久方針,我企業(yè)使用的燒結(jié)原料性價比高的原料為主,對于改善燒結(jié)過程透氣性能及提高垂直燒結(jié)速度[1]顯得尤為關(guān)鍵。

      燒結(jié)過程中阻力最大的是燃燒帶,其次是過濕帶[2]。減少過濕層,降低過程煙道負(fù)壓,滿足燒結(jié)過程對透氣性的需求,是低成本配礦結(jié)構(gòu)下重點研究方向,因此使用蒸汽預(yù)熱提高混合料料溫也在燒結(jié)行業(yè)被廣泛應(yīng)用。使用蒸汽預(yù)熱可以顯著提高料溫,追求將料溫控制在露點以上,以削弱過濕層影響。但使用蒸汽的同時,混合料的水分波動,料溫均勻性等在各廠使用效果中體現(xiàn)差異較大。因此,本文通過我廠對使用蒸汽預(yù)熱的改造與實驗,以求達(dá)到更佳的使用效果為目的,使過濕層減少,削弱蒸汽水分帶入對混合料水分波動的影響,改善燒結(jié)狀況并達(dá)到持續(xù)穩(wěn)定的生產(chǎn)效果。

      1 實踐改造試驗過程

      1.1 原狀介紹

      我廠為提高燒結(jié)混合料溫度,借鑒其它鋼鐵企業(yè)使用蒸汽預(yù)熱混合料倉的方法,在機頭混合料倉固定斗底部加蒸汽來提高進入燒結(jié)機的混合料溫度。在180平米燒結(jié)機混合料倉的寬度方向各加一排蒸汽管道,每排9根蒸汽小支管通到礦槽中,在料倉側(cè)面各加一排各4根蒸汽小支管通到混合料倉中,如圖1。通過引余熱低壓蒸汽到機頭,經(jīng)過一次分汽缸脫水,一次汽水分離器脫水,低壓蒸汽壓力為0.3Mpa,蒸汽溫度在120℃-140℃區(qū)間。

      圖1 改造前蒸汽管分布原狀

      1.2 應(yīng)用高壓蒸汽

      通過原有低壓蒸汽管網(wǎng),切換使用鍋爐高壓蒸汽,壓力為0.5Mpa,蒸汽溫度在160℃-180℃區(qū)間。使用高壓蒸汽預(yù)熱混合料對生產(chǎn)參數(shù)起到正向作用,料溫提高明顯,預(yù)熱后料溫為66℃-72℃,提高至露點60℃以上,對減少過濕層,降低煙道負(fù)壓以及燒結(jié)過程有明顯改善作用,但使用高蒸汽后的水分穩(wěn)定率及料溫穩(wěn)定率下降,生產(chǎn)波動次數(shù)增加,高低壓蒸汽切換使用對比,高壓蒸汽影響蒸汽在倉內(nèi)各點均勻性,且?guī)胨植环€(wěn)定,布料設(shè)備兩側(cè)料溫高于中間料溫等情況。

      1.3 管路改進

      通過布料設(shè)備混合料各點料溫水分檢測數(shù)據(jù)分析,料倉兩側(cè)半米位置處料溫最高,且水分高于其他位置,分析高壓蒸汽噴入倉內(nèi)有效穿透預(yù)熱面積為半米區(qū)域,由于側(cè)面與延臺車寬度方向兩側(cè)半米位置形成直角對沖疊加,因此導(dǎo)致該位置料溫、水分較其他位置高。針對這一問題在料倉寬度上拋開兩側(cè)半米位置,原蒸汽支管上方各加設(shè)一排蒸汽使用點,每排各為6根,增加中部蒸汽用量,如圖2。

      同時對蒸汽帶入的水汽使混合料水分波動問題也做相應(yīng)改進,考慮管道蒸汽溫度保持性差,損失多,對未覆蓋保溫層的蒸汽管道進行保溫處理;排水設(shè)計方面繼續(xù)優(yōu)化,在水平管開始上升的拐點位置增加疏水閥門,如圖3,將混合料倉周圈主管下移,在主管路頂開口安裝支管插入混合料倉,如圖2,環(huán)混合料倉小主管端部也加設(shè)排水作用的疏水閥排水。

      圖2 環(huán)混合料倉蒸汽主管上方開口,并新增寬度方向各一排蒸汽管

      圖3 水平管路升高轉(zhuǎn)角拐點加排水疏水閥

      表1 改造實驗數(shù)據(jù)效果參數(shù)對比

      1.4 壓力調(diào)節(jié)實驗

      我廠高壓蒸汽控制范圍可以達(dá)到0.5-0.8Mpa,同時滿足蒸汽設(shè)備壓力容器允許值,對不同蒸汽壓力進行在線實驗生產(chǎn)研究,控制蒸汽壓力分別為0.6MPa、0.7 MPa、0.8 MPa,編號為1、2、3。

      1.5 改造實驗數(shù)據(jù)效果對比分析

      從使用余熱低壓蒸汽置換高壓蒸汽,再到系列改進,料溫高于露點,均值達(dá)到70℃,料溫均勻穩(wěn)定率高,水分穩(wěn)定,料層控制增厚,垂直燒結(jié)速度改善,固體燃耗下降,整體促進了厚料層燒結(jié)。

      壓力調(diào)節(jié)實驗中,蒸汽壓力提高至0.6MPa后,生產(chǎn)狀況再次有所改善,負(fù)壓下降,垂直燒結(jié)速度提高,返礦下降,固體燃耗減少,料溫穩(wěn)定率、水分穩(wěn)定率變化不大。繼續(xù)提高蒸汽壓力至0.7MPa后,生產(chǎn)狀況各項指標(biāo)沒有明顯變化,同時存在混合料倉垮料現(xiàn)象,導(dǎo)致生產(chǎn)波動。實驗3過程失敗,由于蒸汽壓力過高至混合料倉內(nèi)混合料頻繁垮料,影響生產(chǎn),未形成有效數(shù)據(jù)。

      通過改造與實驗數(shù)據(jù)分析,我廠高壓蒸汽控制在0.6MPa左右時,可以發(fā)揮蒸汽預(yù)熱料溫的最佳狀態(tài),滿足低成本配礦燒結(jié)要求,并促使了厚料層燒結(jié),達(dá)到了穩(wěn)產(chǎn)提產(chǎn)低耗的目的。

      2 結(jié)論

      (1)隨著蒸汽的原始溫度的提高,消耗量的增加,混合料料溫形成上升趨勢,過程參數(shù)負(fù)壓下降,垂直燃燒速度加快,過濕層削弱趨勢發(fā)展,并促進厚料層燒結(jié),使固體燃耗下降,成品率的提高,節(jié)約了工序能耗。

      (2)高壓蒸汽壓力對生產(chǎn)的影響,呈先促進,再平穩(wěn),后惡化的趨勢;混合料倉通入蒸汽壓力存在允許上限值。

      (3)蒸汽壓力控制應(yīng)保持在繼續(xù)提壓對生產(chǎn)影響平穩(wěn)的區(qū)間段為宜,即可滿足外部適當(dāng)波動條件,也可消除能源介質(zhì)不必要浪費,節(jié)約成本。

      (4)不同蒸汽壓力使用時,其在混合料內(nèi)穿透距離隨壓力提高而擴大,為保持料溫均勻性,蒸汽壓力變化需合理調(diào)整蒸汽管路分布;同時合理使用疏水閥,能有效降低蒸汽通入混合料倉內(nèi)的含水量,提高蒸汽利用率。

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