彭新才,王旭冀
(湖南華菱湘鋼煉鋼廠,湖南 湘潭 411101)
鋼簾線又稱鋼絲簾線,作為橡膠骨架材料,主要用于輪胎子午線增強用骨架,具有強度高、韌性好的特點,其成品絲直徑最小可以達到0.15mm,要求優(yōu)質(zhì)的高碳低合金線材才能滿足如此高的要求,這就對煉鋼工藝提出了近乎苛刻的要求。湘鋼煉鋼廠原有工藝復雜,操作難度大,生產(chǎn)過程不穩(wěn)定,煉鋼命中率偏低,生產(chǎn)次數(shù)增多,嚴重影響交貨期。
通過與高等院校合作,采取一系列措施,提高了簾線鋼的命中率。
統(tǒng)計我廠近一年簾線鋼各原因改判如下。
表1 簾線鋼改判原因占比,%
從表1得知,我廠簾線鋼改判原因主要為精煉工藝操作波動,其次為氣體氮高,再次為鑄坯質(zhì)量超標。
近年來,國內(nèi)廠家陸續(xù)進行了簾線用鋼的開發(fā)與研制[1-4],湘鋼煉鋼廠原工藝流程:高爐鐵水-鐵水預處理-80t轉(zhuǎn)爐-CAS-80t LF-VD(抽真空)-連鑄(150×150mm),對比國內(nèi)及國外鋼廠工藝見表2。
表2 各廠工藝情況對比
此工藝流程具有生產(chǎn)節(jié)奏長,工藝復雜,各工序間配合程度高,尤其是抽真空工藝對崗位的操作,鋼包的盛鋼量,頂渣的粘稠度都提出了極高的要求。
從表2對比可知,湘鋼簾線鋼有真空處理,但是氮含量的控制仍然較高。對轉(zhuǎn)爐出鋼后各道工序鋼水進行取樣分析N元素,經(jīng)過近期數(shù)據(jù)分析影響鑄坯中[N]含量的主要來源:(1)合金、增碳劑帶入;(2)LF爐電弧增氮;(3)二次氧化增氮。所占比例如下圖:
圖1 各因子對鋼中的N含量的影響
從圖1中看出:增碳劑漲氮占比最大,其次為二次氧化,LF電弧增氮,合金漲氮所占比例較少;對合金中氮含量進行檢驗分析,如下表3。
表3 合金中氮含量
由合金加入導致的增氮量的貢獻:增碳劑>金屬錳>高純硅,因此需引進低氮增碳劑。
從不同連鑄坯上隨機選取若干試樣制成金相樣,用EDS電子探針檢測鋼中的化學成份及夾雜物形狀后,再用Fact-sage熱力學軟件對相關(guān)體系進行三元相圖繪制并標注,來研究鑄坯中夾雜物組成、形態(tài)和化學成份的影響。
從圖2中得知,以1500℃為低熔點區(qū)域,處在低熔點塑性區(qū)的夾雜物比例僅為34%。高熔點的夾雜物中Al2O3含量高,為控制夾雜物在低熔點塑像化區(qū),夾雜物中Al2O3含量應(yīng)控制在5%~25%。同時對比國內(nèi)鋼廠精煉工藝得知,我廠螢石加入量偏大(最高達300Kg每爐),渣系粘度小,埋弧效果差,導致電弧對包襯侵蝕輻射,而且增氮嚴重。
圖2 氧化性夾雜在三元相圖中的分布
簾線鋼碳含量達0.80%,容易發(fā)生碳偏析,過高的碳偏析意味著材料的硬度分布不均勻,在周期性形變過程中成為裂紋源[5]。我廠偏析值要求不大于1.10,但仍存在部分流次超標。
簾線鋼對鑄坯表面質(zhì)量要求嚴格,不能夠存在凹坑、針眼、結(jié)疤、小夾雜物和裂紋。由原材料坯料表面夾渣等缺陷,在軋制過程容易形成異物壓入,使盤條在放線架或機械剝殼階段或粗拉時斷裂。
為了提高簾線鋼的命中率,從控制鋼水氮含量、調(diào)整精煉操作工藝和優(yōu)化連鑄工藝參數(shù)3個方面著手進行改善。
取湘鋼現(xiàn)有碳粉送煤科院檢測,結(jié)果如下表4。
表4 碳粉檢驗結(jié)果
從表4中看出,石油焦在三種碳粉中氮含量最高,類石墨碳粉最低。把石油焦碳粉替換成類石墨碳粉,統(tǒng)計鋼種氮含量變化如圖3。
圖3 增碳劑改變前后氮含量
通過對爐渣成分的調(diào)整,有效的將夾雜物調(diào)整成為延展性高的塑性夾雜物。通過降低精煉螢石的使用量,由原來的300Kg每爐減少到100Kg來減少耐材侵蝕;延長VD軟吹時間,由原來的30分鐘調(diào)整為35分鐘;穩(wěn)定簾線鋼包爐渣系,并將鋼包爐的頂渣的堿度由原來的0.8~1.0調(diào)整為0.65~0.9等措施,夾雜物的顆粒明顯變小,且處在低熔點塑性區(qū)的夾雜物比例提高到85%。
2.3.1 過熱度控制
簾線鋼屬于高碳鋼,鑄坯凝固時體積收縮較大,當鋼水過熱度太高,鑄坯內(nèi)柱狀晶粒發(fā)達,容易產(chǎn)生中心疏松、內(nèi)裂和縮孔,所以適當降低澆注過熱度(ΔT≤30℃),減少柱狀晶區(qū)、使等軸晶區(qū)發(fā)達,均勻坯心成份,進一步減少中心偏析、裂紋和疏松等低倍缺陷。
2.3.2 鑄坯拉速控制
連鑄拉速越高,鑄坯在結(jié)晶器內(nèi)停留時間越短,鋼液凝固速度就會降低,導致鑄坯液芯變長,延緩了等軸晶的形核、長大,擴大了柱狀晶區(qū),容易形成凝固搭橋,造成中心偏析。拉速越慢,結(jié)晶器振頻越小,振痕就會越深,在振痕處易形成成分偏析及裂紋。
因此,通過不斷摸索試驗,根據(jù)我廠4#鑄機的澆注條件,為更好的控制中心偏析,簾線鋼拉速控制在2.3~2.4m/min為宜。
2.3.3 二冷水溫水量控制
增加二冷水量,有利于減輕中心偏析,但不同二冷水溫對中心偏析影響較大,連鑄二冷水的水溫度為:28~30℃,但是夏天二冷水溫達到33攝氏度。鑄坯在二次冷卻過程,當處于正常拉速2.2~2.4 m/min時,為滿足冶金準則的情況良好,根據(jù)鑄坯過拉矯機的溫度,采用人工增大冷水水量,確保在矯直區(qū)域鑄坯的表面中心溫度為900~930℃。
規(guī)范連鑄過熱度、拉速和根據(jù)二冷水溫調(diào)整水量等措施,簾線鋼鑄坯中心碳偏析平均值由原來的1.078下降為1.045,且無鑄坯單流次超標。
2.3.4 表面質(zhì)量
更換性能合適的保護渣,目前煉鋼廠生產(chǎn)簾線鋼使用日建大中保護渣替代龍城保護渣,實驗效果較好,鑄坯表面無明顯的渣溝、渣坑等缺陷;采用修磨方式,對鑄坯有缺陷的部位和切割渣進行清理干凈。
通過采取降低鋼中氮含量、優(yōu)化及穩(wěn)定精煉渣系,成功縮短工藝流程,將VD抽真空工藝優(yōu)化為僅軟吹,具體如下:高爐鐵水-鐵水預處理-80t轉(zhuǎn)爐-CAS-80t LF-VD(僅軟吹)-連鑄(150×150mm),簡化了生產(chǎn)流程,解決了生產(chǎn)工藝復雜致生產(chǎn)波動情況。
(1)煉鋼廠簾線鋼命中率低的原因為精煉工藝操作波動,氣體氮高,鑄坯質(zhì)量超標;
(2)采取引進低氮增碳劑降低鋼中氮含量、減少螢石的用量及穩(wěn)定精煉渣系成功縮短工藝流程,解決了生產(chǎn)工藝復雜致生產(chǎn)波動情況;
(3)控制好鋼水的過熱度、拉速,并根據(jù)二冷水溫調(diào)整水量,采用合適的保護渣和鑄坯修磨方式,提高了鑄坯合格率。
(4)通過以上措施,使煉鋼廠簾線鋼命中率由82%提高到98%。