李海波
(攀鋼集團(tuán)攀枝花鋼釩有限公司熱軋板廠,四川 攀枝花 617000)
攀鋼1450mm熱連軋機(jī)組自投產(chǎn)以來(lái),經(jīng)三次技改,其產(chǎn)能從100萬(wàn)噸/年提高到了280萬(wàn)噸/年,形成了大梁板,車輪鋼等系列特色汽車結(jié)構(gòu)用鋼。但是,隨著市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)及下游用戶環(huán)保壓力的增加,用戶對(duì)熱板板的表面質(zhì)量要求越來(lái)越高,主要表現(xiàn)在:用戶將逐步拆除酸洗線,要求熱軋板原料在不經(jīng)酸洗的情況下成形時(shí)不出現(xiàn)明顯的“掉粉”現(xiàn)象。針對(duì)用戶要求的變化,鋼企的做法主要有兩種處理方式,一是通過(guò)優(yōu)化熱軋工藝,改善熱軋板表面氧化層結(jié)構(gòu),以形成薄且致密的氧化層;二是通過(guò)EPS(Eco Pickled Surface)表面處理技術(shù)[1],將熱軋板的表面氧化鐵皮徹底消除,形成光滑、清潔的表面。在無(wú)EPS表面處理技術(shù)裝備條件下,本文對(duì)厚規(guī)格(≥8mm)大梁用鋼進(jìn)行軋制工藝優(yōu)化探索,以改善其表面質(zhì)量,降低用戶使用過(guò)程中的“掉粉”現(xiàn)象。
熱軋帶鋼表面典型的氧化鐵皮結(jié)構(gòu)是由最外層較薄的Fe2O3、中間層 Fe3O4層和靠近基體側(cè)的是 FeO層組成[2]。一般FeO層較為疏松,且其厚度占整個(gè)氧化層比例較高,導(dǎo)致其與基體的結(jié)合緊密度較低。典型厚規(guī)格大梁鋼的顯微組織,可見(jiàn),其基體為鐵素體和少量珠光體組成,氧化層比較疏松,與基體結(jié)合不夠緊密,氧化層厚度為10.3μm~20.8μm。XRD物相分析表明,F(xiàn)e3O4比例為56.5%,比例較低。從以上結(jié)果來(lái)看,表面氧化層較厚、氧化鐵皮結(jié)構(gòu)不致密、Fe3O4比例較少是造成其氧化層與基體結(jié)合不夠緊密,容易在成形過(guò)程剝落的主要原因。
根據(jù) Fe-O平衡相圖,在570℃~1371℃ 時(shí),F(xiàn)eO處于穩(wěn)定狀態(tài),在570℃以下時(shí),F(xiàn)eO發(fā)生共析反應(yīng)生成α-Fe+ Fe3O4的混合產(chǎn)物。因此,在熱連軋過(guò)程中,板坯從加熱爐出鋼后,在軋制階段形成以FeO為主的氧化鐵皮;在卷取過(guò)程中,F(xiàn)eO將發(fā)生先共析或共析反應(yīng)轉(zhuǎn)變成α-Fe和Fe3O4的混合物。因此,要改善熱軋板表面氧化層結(jié)構(gòu),需在軋制過(guò)程中盡可能消除或減少FeO層的形成,在卷取過(guò)程中促進(jìn)FeO的共析轉(zhuǎn)變。
通過(guò)前述對(duì)氧化層結(jié)構(gòu)的分析,要改善厚規(guī)格大梁鋼表面“掉粉”現(xiàn)象,即要降低其表面氧化層厚度、提高Fe3O4占比。容易考慮到的是,降低溫度及提高軋制速度。但工藝的改進(jìn)還需綜合考慮其機(jī)組能力及對(duì)產(chǎn)品性能的影響。
目前大梁鋼的出爐溫度一般為1225℃~1235℃,平均為1230℃,R2粗軋速度采用4m/s~4.5m/s軋制,精軋開(kāi)軋溫度為1050℃左右。為了保證850℃的終軋溫度,精軋軋制速度在2.3m/s左右,導(dǎo)致帶鋼在層流冷卻段的空氣中停留時(shí)間過(guò)長(zhǎng),表面形成黑色的氧化亞鐵,不致密,易脫落。根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)層流冷卻布置圖,可以算出10.0mm大梁板在進(jìn)入層流水前的時(shí)間為11秒,到PY401高溫計(jì)的時(shí)間為35秒。因此,提高軋制速度以降低高溫鋼板與空氣的接觸時(shí)間存在較大優(yōu)化空間。
從軋制負(fù)荷來(lái)看(見(jiàn)表1),即使采用拋架軋制,精軋機(jī)組各機(jī)架的軋制能力是足夠的,具備精軋?zhí)崴佘堉茥l件。
表1 10.0mm*1150mm大梁鋼軋制負(fù)荷
從以上對(duì)軋線工藝及熱連軋機(jī)組軋制力的分析來(lái)看,大梁鋼提速軋制是可行的。但是,大梁鋼的目標(biāo)終軋溫度和卷取溫度分別為850℃和600℃,如果提高軋制速度,由于產(chǎn)線層流冷卻段較短,將導(dǎo)致其終軋溫度和卷取溫度無(wú)法保證,導(dǎo)致產(chǎn)品性能不合。因此,提速軋制工藝的制定還要綜合考慮其對(duì)終軋溫度和卷取溫度的影響。
根據(jù)以上分析結(jié)果,提出以下工藝改進(jìn)措施:
(1)降低加熱爐出爐溫度以降低爐生氧化鐵皮厚度,目標(biāo)控制在1200℃~1215℃范圍,較原工藝降低20℃~30℃,保證在爐時(shí)間≥150min,均熱時(shí)間≥30min。
(2)優(yōu)化控軋控冷技術(shù):一是提高粗軋軋制速度到2.5m/s~3.0m/s左右,通過(guò)開(kāi)啟粗軋偶道次出鱗水,則精軋開(kāi)軋溫度控制在1000℃左右;二是提高精軋速度,把精軋軋制速度從目前的2.3m/s提高到3.5m/s,經(jīng)過(guò)測(cè)算則F1的軋制速度從目前的0.98m/s提高到1.5m/s。則帶鋼在層冷前的時(shí)間由11秒降為7.2秒,降低幅度34.5%,在整個(gè)層流段的時(shí)間由35.13秒降為23.08秒,降低幅度34.3%;三是優(yōu)化終軋溫度、層流冷卻及卷取溫度,如表2所示,利用現(xiàn)有超快冷冷卻裝備,通過(guò)控制優(yōu)化達(dá)到普通層流冷卻的效果,可以降低帶鋼在空氣中暴露的溫度,減少氧化鐵皮生成。把厚規(guī)格大梁板的冷取方式從前段冷取改為稀疏冷卻,由于帶鋼上存在一層水,可以減少帶鋼在空氣中與氧的接觸量,可以減少一定的氧化鐵皮生成。同時(shí),稀疏冷卻可以改善大梁鋼的組織均勻性。
表2 工藝優(yōu)化前后對(duì)比
改 進(jìn) 后 的 氧 化 層 厚 度6.7μm~15.2μm( 改 進(jìn) 前 為10.3μm~20.8μm左右),氧化層厚度減少了30%左右。通過(guò)XRD物相分析表明,F(xiàn)e3O4比例為77.9%,較原工藝提高了21.4%。
在B=50mm,d=0a的條件下進(jìn)行冷彎,冷彎性能良好,試制的厚規(guī)格大梁鋼的力學(xué)性能合格率為100%。屈服強(qiáng)度平均值為408MPa,主要分布在378MPa~443MPa范圍內(nèi),抗拉強(qiáng)度平均值為533MPa,主要分布在518MPa~558MPa范圍內(nèi),延伸率平均值為29.1%,主要分布在24%~33.0%。與改進(jìn)前相比,屈服強(qiáng)度和抗拉強(qiáng)度平均降低20MPa左右,延伸率提高2%~4%。
(1)通過(guò)對(duì)厚規(guī)格大梁用鋼的板坯出爐溫度、粗軋和精軋?zhí)崴?、?yōu)化終軋溫度及卷取溫度、改進(jìn)層流冷卻方式等技術(shù)措施,顯著改善了其表面質(zhì)量,降低了用戶使用過(guò)程中出現(xiàn)的“掉粉”現(xiàn)象。
(2)通過(guò)工藝優(yōu)化,改善了厚規(guī)格大梁用鋼的表面氧化層結(jié)構(gòu),氧化層厚度減少了30%左右,F(xiàn)e3O4比例為77.9%,較原工藝提高了21.4%。成品性能優(yōu)良,力學(xué)性能合格率為100%。屈服強(qiáng)度平均值為408MPa,主要分布在378MPa~443MPa范圍內(nèi),抗拉強(qiáng)度平均值為533MPa,主要分布在518MPa~558MPa范圍內(nèi),延伸率平均值為29.1%,主要分布在24%~33.0%。