張朋飛
(唐山三友氯堿有限責(zé)任公司,河北 唐山 063305)
隨著中國經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展,建筑行業(yè)大力推廣使用節(jié)能建筑材料,聚氯乙烯產(chǎn)能增長迅速。與此同時(shí),在資源和環(huán)境方面的矛盾也日趨尖銳。2017年8月《水俁公約》在中國的正式實(shí)施,國內(nèi)PVC行業(yè)節(jié)能、環(huán)保方面將面臨更大壓力。不斷優(yōu)化改進(jìn)聚氯乙烯生產(chǎn)工藝,降低能耗減少浪費(fèi),實(shí)現(xiàn)清潔環(huán)保生產(chǎn)將是日后發(fā)展的必然趨勢(shì)。同時(shí)面對(duì)市場(chǎng)形勢(shì)和同行企業(yè)激烈競(jìng)爭(zhēng),堅(jiān)持不斷改進(jìn)、不斷創(chuàng)新,通過科學(xué)論證、精細(xì)管理、實(shí)驗(yàn)摸索,實(shí)施有效節(jié)能降耗措施,才能進(jìn)一步提升競(jìng)爭(zhēng)力。
70 m3聚合釜懸浮聚合過程多采用美國古德里奇公司工藝技術(shù),即入料采用等溫水加料工藝,水作為連續(xù)相從釜底加入,冷去離子水和熱去離子水按照工藝要求有DCS的指令按比例加入,當(dāng)加料結(jié)束時(shí),釜內(nèi)溫度即達(dá)到反應(yīng)溫度。以生產(chǎn)SG5型PVC樹脂為例,去離子水加入量約29 t,反應(yīng)溫度為57℃,熱水槽水溫一般控制在90℃左右,冷水槽來水溫度約30℃(隨季節(jié)有所差異)。去離子水入料流量在120 m3/h,冷、熱水加料泵規(guī)格型號(hào)(LY80-400 A Q=171 m3/h,H=184 m,132 kW),每釜運(yùn)行時(shí)間約20 min。
VCM聚合時(shí)能否有效地將聚合熱導(dǎo)出,在一定程度上影響聚合釜的生產(chǎn)能力,70 m3聚合釜的傳熱有夾套和內(nèi)冷卻擋板2路冷卻水分別承擔(dān)。釜夾套采用半圓管焊接在釜外壁,內(nèi)擋板采用4根底部固定的圓形套管式擋板。后期有研究增加釜頂冷凝器的不少廠家,有效的提高了釜的移熱能力,縮短了聚合釜生產(chǎn)周期。
經(jīng)多家企業(yè)調(diào)研目前汽提系統(tǒng)生產(chǎn)裝置,多采用螺旋板換熱器進(jìn)行冷、熱漿料的換熱,已經(jīng)使用近10年。由于設(shè)備結(jié)構(gòu)特性,螺旋板換熱器通道內(nèi)有柱狀支撐,通道截面長寬比較大,通道兩側(cè)流速較慢,容易產(chǎn)生堆積,影響物料品質(zhì),引起產(chǎn)品質(zhì)量波動(dòng),且清理困難。甚至整條生產(chǎn)線被迫停車進(jìn)行檢修清理,各方面消耗明顯增加。
以生產(chǎn)SG5型樹脂為例,即控制熱水槽溫度為70℃左右,入料時(shí)僅啟動(dòng)熱水泵進(jìn)行加料,控制合適流速,保證加入時(shí)間不變。待各種助劑加入完畢后,保證釜內(nèi)物料保持在(57±2)℃進(jìn)入反應(yīng),運(yùn)行近半年來效果非常好,整個(gè)生產(chǎn)過程未出現(xiàn)異常現(xiàn)象。此方法可減少一臺(tái)加料泵在線運(yùn)行和維修保養(yǎng),以PVC樹脂產(chǎn)能40萬t/a,減少一臺(tái)冷水泵運(yùn)行計(jì),則每年可節(jié)省用電8.71×105kW·h。熱水槽溫度由原先90℃控制到現(xiàn)在70℃左右,不僅能提高加熱介質(zhì)與熱水的溫差,保證較高的換熱效果,提升加熱效率。同時(shí)也縮小了熱水槽與外界環(huán)境的溫差,減少部分熱損。需注意該方法對(duì)熱無離子水槽溫度控制有較高的要求,需設(shè)置相應(yīng)溫度預(yù)報(bào)警,杜絕進(jìn)料過程中聚合釜出現(xiàn)高溫、高壓或低溫情況。
受中溫帶大陸性氣候影響,冬季寒冷,夏季炎熱,聚合釜冷卻水在夏季溫度相對(duì)偏高,移熱效率降低。在對(duì)去離子水源頭情況統(tǒng)計(jì)時(shí),數(shù)據(jù)顯示其溫度受四季影響變化也較大,最大溫差能夠達(dá)到20℃。為此增加了一臺(tái)換熱裝置,將釜攪拌軸封水降溫至15℃,增加釜移熱能力約3.15×108J,反應(yīng)時(shí)長能夠縮短約5 min/釜,以PVC樹脂40萬t/a計(jì),可節(jié)省釜攪拌運(yùn)行時(shí)長約1 660 h,折合每年減少用電2.2×105kW·h。并且根據(jù)調(diào)整前后反應(yīng)過程和跟蹤的樹脂指標(biāo)均無明顯變化,下游使用正常。
經(jīng)過調(diào)研和交流,引進(jìn)了一種采用矩形設(shè)計(jì),內(nèi)部流道流體阻力小,不易產(chǎn)生積料的寬流道換熱器,是專門為含有纖維或固體顆粒的特殊工藝介質(zhì)而設(shè)計(jì),既保留了板式換熱器傳熱效率高、體積小等優(yōu)點(diǎn),又具有列管式換熱器承壓高、耐高溫的特點(diǎn),是一種合理好用的換熱器。通過運(yùn)行數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),其具有相比原螺旋板式換熱器換熱效果好,可提高入塔漿料溫度、降低出塔漿料溫度。實(shí)現(xiàn)后工序離心機(jī)平穩(wěn)運(yùn)行,節(jié)約汽提塔蒸氣消耗。換熱器內(nèi)部不容易積料,提高生產(chǎn)系統(tǒng)運(yùn)行平穩(wěn)性,減少出現(xiàn)雜質(zhì)波動(dòng)頻次,延長停車清理周期等優(yōu)點(diǎn)。運(yùn)行數(shù)據(jù)見表1。
通過數(shù)據(jù)對(duì)比,寬流道換熱器已經(jīng)投入一定時(shí)間后,相比原螺旋板換熱器換熱效果明顯,冷熱漿料進(jìn)出口溫差均在50℃左右。增加了漿料進(jìn)塔溫度約20℃,降低蒸氣消耗。降低了漿料進(jìn)離心機(jī)溫度約20℃,為干燥工序離心機(jī)平穩(wěn)運(yùn)行提供有力保證。從換熱器進(jìn)、出口漿料的壓力變化上看,壓差均有所升高,說明換熱器內(nèi)部流道中隨著運(yùn)行時(shí)間的延長,也有積料情況,但明顯要好于螺旋板換熱器。僅蒸汽消耗一項(xiàng),以40萬t/a的產(chǎn)能計(jì)算,即可節(jié)省蒸汽約4.0×104t,大大降低了生產(chǎn)運(yùn)行成本,減少了能耗。
表1 運(yùn)行數(shù)據(jù)對(duì)比
目前,聚氯乙烯的生產(chǎn)工藝已經(jīng)相當(dāng)成熟,配方體系、漿料處理、廢水廢熱綜合利用等環(huán)節(jié)都已進(jìn)行過多次技術(shù)改進(jìn)。但各廠家生產(chǎn)中的能耗始終存在一定差距,在日常運(yùn)行中多注意細(xì)節(jié)管理,根據(jù)環(huán)境變化調(diào)整控制指標(biāo),優(yōu)化生產(chǎn)工藝,合理配備裝置設(shè)備,減少不必要的浪費(fèi),才能實(shí)現(xiàn)高產(chǎn)低耗,從而更好發(fā)揮裝置的節(jié)能作用。