趙承旺,譚 強(qiáng)
(柳州五菱柳機(jī)動(dòng)力有限公司,廣西柳州 545005)
在機(jī)加工車間,缸蓋從毛胚上線,經(jīng)過(guò)機(jī)床一系列工序加工完成后,在缸蓋加工面、加工孔及內(nèi)腔留下不少鋁屑及其他雜質(zhì),因此缸蓋吹屑是下線前不可缺少的一道工序。目前柳州五菱柳機(jī)動(dòng)力有限公司的缸蓋吹屑工序普遍采用人工用風(fēng)槍吹屑的方式,吹屑過(guò)程中操作者需要一手來(lái)回翻轉(zhuǎn)缸蓋,一手用風(fēng)槍把各個(gè)加工面和內(nèi)腔吹幾遍,以達(dá)到吹屑目的。由于風(fēng)槍出風(fēng)量較大,出風(fēng)口與缸蓋表面接觸后形成很大噪聲,操作者需要佩戴耳塞和護(hù)目鏡,防止噪聲以及鋁屑飛濺對(duì)耳朵和眼睛的傷害。鑒于現(xiàn)有缸蓋吹屑人工操作,有噪聲高、安全性差、效率不佳、人員勞動(dòng)負(fù)荷重等問(wèn)題,根據(jù)缸蓋吹屑工藝要求,開發(fā)設(shè)計(jì)了一臺(tái)缸蓋自動(dòng)吹屑機(jī),實(shí)現(xiàn)缸蓋吹屑自動(dòng)化作業(yè)。
吹屑機(jī)主要由機(jī)械部分和控制系統(tǒng)2部分組成:機(jī)械部分主要由安全門、吹屑平臺(tái)和吹屑管組成;控制系統(tǒng)由PLC(Programmable Logic Controller,可編程邏輯控制器)、安全光柵、繼電器、電磁閥、開關(guān)電源組成。
整個(gè)吹屑機(jī)為一個(gè)相對(duì)密封的空間,內(nèi)部有上、下、左、右、前、后共6組吹屑?xì)夤?,?duì)應(yīng)缸蓋外型的6個(gè)面;每一組有5~8根氣管,采用銅管材質(zhì)材料,方便彎折,安裝時(shí)出氣孔對(duì)應(yīng)到每一個(gè)加工孔或加工面,保證吹氣位置正確(圖1)。由于氣管太多而氣量有限,因此自動(dòng)吹氣過(guò)程中,每一組吹氣管也是輪流工作,保持每一根氣管有足夠的出氣量,才能達(dá)到較好的吹屑效果。當(dāng)缸蓋被推到位置,設(shè)備啟動(dòng)后自動(dòng)按順序把缸蓋6個(gè)加工面輪流吹一遍,達(dá)到吹屑目的。由于吹屑機(jī)內(nèi)部相對(duì)密封,因此外部噪聲較小,同時(shí)鋁屑也無(wú)法飛濺出來(lái)。當(dāng)設(shè)備吹屑完成后,缸蓋被送出,人工搬走,完成一個(gè)循環(huán)。
缸蓋自動(dòng)吹屑及控制流程主要由裝料、進(jìn)料、吹屑、出料等工序組成。具體流程步驟如下:①人工把缸蓋裝在進(jìn)料底板上;②送料氣缸縮回,把缸蓋推到吹氣位置,閘門關(guān)閉;③電磁閥打開,按順序吹完缸蓋6個(gè)面;④吹屑工作完成,閘門打開,送料氣缸把缸蓋推出;⑤人工把缸蓋搬走,重新放缸蓋,進(jìn)入下一循環(huán)。根據(jù)以上步驟,缸蓋自動(dòng)吹屑機(jī)工作流程時(shí)序如圖2所示。
圖1 吹屑機(jī)部分結(jié)構(gòu)
吹屑機(jī)硬件主要由控制機(jī)構(gòu)、傳感器機(jī)構(gòu)及驅(qū)動(dòng)機(jī)構(gòu)組成。其中,控制機(jī)構(gòu)是整個(gè)設(shè)備的關(guān)鍵部位,作用是根據(jù)外部輸入信號(hào)來(lái)控制設(shè)備相應(yīng)的輸出動(dòng)作,因此采用PLC作為控制機(jī)構(gòu)的核心;傳感器機(jī)構(gòu)主要是用來(lái)判斷送料氣缸是否到位,門開關(guān)動(dòng)作是否完成,并把相應(yīng)信號(hào)輸入給PLC,本設(shè)備傳感器由磁性開關(guān)組成;驅(qū)動(dòng)機(jī)構(gòu)是設(shè)備動(dòng)作部分。在本次設(shè)計(jì)中,送料機(jī)構(gòu)及門開關(guān)機(jī)構(gòu)使用氣缸驅(qū)動(dòng),為保證安全,控制閥均選用三位五通電磁閥。
圖2 缸蓋自動(dòng)吹屑機(jī)工作流程時(shí)序
圖3 硬件構(gòu)成
根據(jù)缸蓋自動(dòng)吹屑機(jī)控制要求,可以確定PLC各個(gè)輸入個(gè)輸出信號(hào)的功能(圖3)。
缸蓋自動(dòng)吹屑機(jī)自動(dòng)控制流程如下:①設(shè)備正常開機(jī)后,按下復(fù)位按鈕SB1,設(shè)備各動(dòng)作回原點(diǎn);②把缸蓋放到進(jìn)料底板上,按下雙手啟動(dòng)按鈕SB2;③底板氣缸電磁閥接通,氣缸開始退回,退到位信號(hào)SQ1觸發(fā),進(jìn)料口門閘電磁閥接通,氣缸伸出,門關(guān)到位信號(hào)SQ3觸發(fā);④6組吹屑電磁閥依次輪流接通,接通間隔時(shí)間為10 s;⑤吹屑結(jié)束,進(jìn)料口門閘打開,門開到位信號(hào)SQ4觸發(fā),底板送料氣缸伸出;⑥人工搬運(yùn)缸蓋,進(jìn)入下一個(gè)循環(huán);⑦送料氣缸伸縮過(guò)程及進(jìn)料口門開關(guān)過(guò)程,如人工觸碰光柵,安全信號(hào)SQ5觸發(fā),設(shè)備動(dòng)作停止;⑧設(shè)備運(yùn)行過(guò)程如出現(xiàn)異?;蚬收?,按下急停按鈕SB3,設(shè)備停止運(yùn)行(圖4)。
目前國(guó)內(nèi)使用較多的PLC品牌是西門子、三菱和歐姆龍。考慮公司品牌統(tǒng)一性,在西門子和三菱2個(gè)品牌之間選擇。綜合成本及編程便利性,本設(shè)計(jì)選擇三菱FX2N系列PLC。
由于缸蓋自動(dòng)吹屑機(jī)控制邏輯較為簡(jiǎn)單,所用到的IO點(diǎn)數(shù)(即PLC的輸入輸出端子的數(shù)量)也比較少,根據(jù)時(shí)序圖統(tǒng)計(jì)出設(shè)備控制所需要的IO點(diǎn)數(shù)分別為8個(gè)輸入點(diǎn)和12個(gè)輸出點(diǎn),預(yù)留20%余量以便后續(xù)增加相關(guān)功能,因此輸入點(diǎn)數(shù)為8×120%=9.6;輸出點(diǎn)數(shù)為 12×120%=14.4。
根據(jù)計(jì)算所需的IO點(diǎn)數(shù),輸入點(diǎn)需要10個(gè),輸出點(diǎn)需要15個(gè),結(jié)合三菱FX2N系列PLC規(guī)格,選用FX2N-32MR-001作為本次設(shè)計(jì)所用的PLC控制器,帶有16個(gè)輸入點(diǎn)和16個(gè)輸出點(diǎn),完全滿足設(shè)計(jì)所需要求。
缸蓋自動(dòng)吹屑機(jī)控制系統(tǒng)輸入信號(hào)有雙手啟動(dòng),急停、氣缸位置信號(hào)、復(fù)位按鈕共8個(gè)輸入點(diǎn);輸出控制有吹屑6個(gè)電磁閥、三色燈、進(jìn)料氣缸、門閘氣缸共12個(gè)輸出點(diǎn)。PLC具體的IO口分配見表1。
程序編寫采用梯形圖設(shè)計(jì),梯形圖語(yǔ)言是PLC程序設(shè)計(jì)中最為常用的編程語(yǔ)言,與電氣操作原理圖相對(duì)應(yīng),具有直觀性和對(duì)應(yīng)性。
本控制系統(tǒng)設(shè)計(jì)部分PLC程序如圖5所示:每行程序從左至右,自上而下執(zhí)行,每條語(yǔ)句給控制器CPU(Central Processing Unit,中央處理器)一條指令,規(guī)定CPU下一步如何操作;CPU自行判斷內(nèi)部輸入信號(hào)狀態(tài),如果滿足條件,則執(zhí)行相應(yīng)步驟操作,對(duì)應(yīng)輸出外部控制信號(hào)。
圖4 電氣原理
把缸蓋吹屑由人工操作實(shí)現(xiàn)自動(dòng)吹屑控制功能,實(shí)踐應(yīng)用證明其可行性及可靠性完全滿足生產(chǎn)工藝要求。由于使用了PLC實(shí)現(xiàn)自動(dòng)作業(yè),在減少操作者勞動(dòng)強(qiáng)度的同時(shí),還能提高生產(chǎn)效率和作業(yè)安全性,對(duì)后續(xù)人工操作的類似工作崗位進(jìn)行相應(yīng)優(yōu)化有借鑒作用。
表1 PLC I/O地址分配表
圖5 PLC部分程序