(中國石油大慶石化分公司化肥廠,黑龍江 大慶 163714)
中國石油大慶石化分公司化肥廠(以下簡稱大慶石化化肥廠)于1973年引進了荷蘭斯塔米卡邦二氧化碳汽提法工藝的大型化肥裝置,原裝置設計能力為48萬t/a尿素,裝置在2005年進行了50%擴容改造,生產(chǎn)能力提高到75.9萬t/a(年產(chǎn)按330 d計)。
近年來,國內(nèi)尿素產(chǎn)能嚴重過剩、市場供大于求、尿素價格持續(xù)走低,大慶石化化肥廠連續(xù)虧損,生存壓力巨大。為提高企業(yè)效益,化肥廠調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu),增大商品氨銷售量,降低尿素銷量,且隨著國內(nèi)民用天然氣用量逐漸增加,化肥用氣供應緊張,尿素裝置不得不維持低負荷運行。
二氧化碳汽提法生產(chǎn)尿素的工藝流程見圖1。
圖1 二氧化碳汽提法工藝流程
在尿素生產(chǎn)工藝中,原料氨和二氧化碳進入合成系統(tǒng),反應生成尿素;含有甲銨、水、二氧化碳的尿液經(jīng)循環(huán)系統(tǒng)精餾后進入尿液儲槽;經(jīng)一段、二段蒸發(fā)后尿液質(zhì)量濃度達到 99.7%,送至造粒噴頭。循環(huán)系統(tǒng)分離出來的氨、二氧化碳經(jīng)吸收系統(tǒng)吸收,以甲銨液形式回收至合成系統(tǒng)再循環(huán)利用。蒸發(fā)系統(tǒng)氣相冷凝液進入水解系統(tǒng),分離出來的碳銨液回收至循環(huán)系統(tǒng)[1]。
隨著民用氣用量的增加,化肥用氣供應緊張,合成氨裝置負荷偏低,加上商品氨銷量增加,尿素裝置長時間在低負荷運行,成品尿素中縮二脲含量升高,尤其是負荷低于60%,縮二脲含量經(jīng)常在指標上限,甚至出現(xiàn)不合格現(xiàn)象,均值在0.89%~0.90%。縮二脲是尿素成品質(zhì)量的一個重要指標(優(yōu)等品要求含量不高于0.9%),縮二脲含量高,顆粒強度下降,粉塵量增加,直接影響產(chǎn)品質(zhì)量,嚴重影響企業(yè)的經(jīng)濟效益和品牌效益,尿素顆粒強度下降,顆粒在下落和運輸過程中極易破碎,粉塵量增加,不但影響企業(yè)的效益,還對裝置安全環(huán)保帶來不利影響。2016年8月成品皮帶及冷卻單元粉塵含量統(tǒng)計見表1。
表1 2016年8月成品粉塵統(tǒng)計
現(xiàn)汽提塔設計生產(chǎn)能力1 740 t/d,按汽提塔要求最低負荷70%計算,裝置允許最低負荷為53%,氨量控制為29 t/h。因合成氨裝置商品氨銷售量增加,且油田氣供應不足,合成氨裝置無法高負荷生產(chǎn)。尿素裝置冬季控制負荷55%,低負荷下,為保證裝置穩(wěn)定,高、低壓系統(tǒng)及蒸發(fā)液位控制偏高,停留時間長,尿液流速降低,造成尿素中縮二脲含量偏高(見表2)。
表2 2016年8~10月尿素中縮二脲含量數(shù)據(jù)統(tǒng)計
由表2看出,裝置生產(chǎn)負荷越低,尿素中縮二脲含量越不易控制,尤其是負荷低于60%時,極易出現(xiàn)超標情況。
正常生產(chǎn)時,裝置負荷一般在75%~100%,60%負荷以下的運行情況及時間較少,操作人員對低負荷下的操作比較生疏,操作經(jīng)驗欠缺,因此,對崗位人員加強培訓,提高崗位人員應對負荷變化的操作熟練程度,為裝置平穩(wěn)運行工作打下一個良好基礎。
尿液縮合反應方程式如下:
2CO(NH2)2NH2CONHCONH2+NH3+Q
從反應方程式可以看出,尿素在發(fā)生縮合反應時放出氨,因此從反應平衡看,由于NH3為縮合生成物,增加尿素溶液中氨含量,可逆反應逆向進行,可以減少縮二脲的生成。因此增加游離氨的含量,可抑制縮二脲的生成。
在一定溫度下,停留時間越長,縮二脲生成率越大。系統(tǒng)負荷低,蒸發(fā)液位控制達到上限或者蒸發(fā)循環(huán)時間過長都容易造成尿素中縮二脲含量偏高。
汽提塔是一個直立管殼式換熱器,采用降膜式加熱器,管外走加熱蒸汽,管內(nèi)進行汽提分解過程。汽提塔設計運行負荷在70%~100%,當負荷低于65%,合成液在汽提塔塔頂液體分布器的液位較低,導致汽提管分布不均勻,殼側(cè)蒸汽壓力偏高,容易產(chǎn)生局部過熱,加劇尿液縮合反應生成。
尿液縮合反應為吸熱反應,溫度升高,將加劇縮二脲的生成,因此反應溫度直接影響縮二脲的生成。
當皮帶、刮料機、造粒噴頭等設備出現(xiàn)故障需要檢修時,蒸發(fā)系統(tǒng)被迫循環(huán),系統(tǒng)負荷減至最低,尿液打回流至尿液槽,尿液槽液位升高,停留時間增加,尿液縮聚反應加劇,縮二脲生成量增加,影響尿素產(chǎn)品質(zhì)量。
加強對操作人員的培訓力度,由小組組員分系統(tǒng)、崗位對所有操作人員進行現(xiàn)場培訓,同時編制《低負荷產(chǎn)品質(zhì)量控制操作指導》,下發(fā)班組學習,培訓的內(nèi)容主要有:①如何對裝置進行優(yōu)化操作,降低成品中縮二脲含量,避免不合格品的發(fā)生,保障裝置長周期高效運行;②低負荷下,如何優(yōu)化控制配比系統(tǒng)氨碳比、游離氨含量、汽提塔殼側(cè)壓力以及系統(tǒng)溫度;③如何控制工藝參數(shù)及裝置的平穩(wěn)率;④外界因素變化,如蒸發(fā)系統(tǒng)溫度大幅波動等如何應對。
通過業(yè)務學習,做到了操作思路統(tǒng)一、操作過程精心、熟練掌握低負荷下操作要點及各工藝指標控制參數(shù),杜絕了裝置低負荷運轉(zhuǎn)因人為因素造成尿素成品中縮二脲含量超標。
適當提高系統(tǒng)氨碳比,合成塔氨碳比控制在3.2~3.4范圍內(nèi),提高尿液中游離氨濃度。
汽提塔正常運行負荷在70%~100%,當負荷低于65%,必須很好地控制汽提塔殼側(cè)加熱蒸汽壓力。汽提塔殼側(cè)加熱蒸汽壓力過低時又會造成汽提效率下降,低壓系統(tǒng)壓力升高,蒸發(fā)及水解操作難度增大,因此,汽提塔殼側(cè)蒸汽壓力控制要適度。根據(jù)操作經(jīng)驗,將系統(tǒng)負荷與汽提塔殼側(cè)壓力對應關系列于表3。
表3 系統(tǒng)負荷與蒸汽壓力的對應關系
由表3可以看出,70%負荷以下,系統(tǒng)低負荷運行時蒸汽壓力應控制在1.60~1.70 MPa,降低蒸汽壓力不僅能夠降低縮二脲的生成,還能減輕汽提塔的腐蝕。
在一定溫度下,停留時間與縮二脲生成量成正比(見圖2),降低尿液的停留時間,在一定程度上大大降低了縮二脲的生成量。
圖2 縮二脲生成率與時間的關系
(1)控制合成塔液位、汽提塔液位、精餾塔液位、閃蒸槽液位、熔融尿素泵入口液位,使其在內(nèi)控指標下限操作,減少尿液停留時間。
(2)根據(jù)生產(chǎn)負荷,匹配好熔融尿素泵出口新、老蒸發(fā)尿液線尿液流量,根據(jù)新蒸發(fā)尿液線規(guī)格(φ60.3 mm×2.77 mm)與老蒸發(fā)尿液線規(guī)格(φ88.9 mm×2.9 mm),可知尿液流速相同情況下,新尿液線流量與老尿液線流量比為1∶2.3,生產(chǎn)操作中,要盡量確保新、老尿液線尿液流速一致,減少尿液停留時間。
(3)若負荷低于65%,且長時間負荷穩(wěn)定不變,則將新蒸發(fā)造粒系統(tǒng)脫開,讓尿液直接走蒸發(fā)老線,降低尿液停留時間及產(chǎn)品縮二脲含量,提高產(chǎn)品質(zhì)量。
(4)裝置開工過程中,提高蒸發(fā)量,盡量在最短時間內(nèi)將尿液槽液位拉至正常,并根據(jù)系統(tǒng)參數(shù)和實際經(jīng)驗,及時加樣分析,減少尿液停留時間,減少不合格品尿素的產(chǎn)生。
(1)適當降低預蒸發(fā)分離器出液溫度,通過降低預蒸發(fā)分析器內(nèi)壓力,關小加熱蒸汽控制閥開度,控制出液溫度(不低于88 ℃)在下限操作。
(2)保證熔融尿素泵出口尿液溫度不低于138 ℃的前提下,適當降低蒸發(fā)夾套壓力,可由0.28 MPa降至0.24 MPa,降低尿液溫度。
(3)控制一段蒸發(fā)溫度在指標下限(128~129 ℃)操作,控制二段蒸發(fā)溫度在指標下限(137~138 ℃)操作,降低尿液溫度。
(4)為了得到較好的轉(zhuǎn)化率,一般通過提高高壓系統(tǒng)的溫度、壓力來實現(xiàn)。但在低負荷時卻帶來了增加成品中縮二脲含量的負面影響,通過控制高壓甲胺冷凝器殼側(cè)壓力,把合成的溫度從182 ℃降至179 ℃,系統(tǒng)壓力降至13.5 MPa,汽提塔出液溫度降至165 ℃,這樣可以降低縮二脲含量,從運行效果看,轉(zhuǎn)化率沒有太大改變,由于溫度下降,汽提塔腐蝕也得到進一步緩解。
低負荷運行下,經(jīng)過優(yōu)化后各指標見表4。
表4 低負荷下優(yōu)化后各項指標
(1)造粒噴頭進行定期有計劃切換,原則上至少1次/月,具體依據(jù)產(chǎn)品實際粒度,原因是尿液在流經(jīng)造粒噴頭進行造粒時,尿液中的雜質(zhì)會堵塞噴頭小孔,導致從噴頭拋灑出的尿素運行軌道發(fā)生變化,造成粒子碰撞、尿素粘連和粒子粉碎,產(chǎn)品粉塵量增加,在切換噴頭時要進行主動、有計劃、有準備地切換,縮短蒸發(fā)循環(huán)時間、減少停留時間,減少縮二脲的生成。
(2)及時進行刮料機刮臂結(jié)塊在線清理,防止運行中掉塊,憋停皮帶,造成蒸發(fā)循環(huán),系統(tǒng)波動,產(chǎn)品質(zhì)量不合格。
(3)調(diào)整噴頭轉(zhuǎn)速。生產(chǎn)過程中根據(jù)系統(tǒng)負荷、產(chǎn)品分析數(shù)據(jù)、產(chǎn)品外觀和噴頭的設計曲線,對轉(zhuǎn)速及時進行調(diào)整。
降低轉(zhuǎn)速,尿素顆粒粒徑增大,則導致散熱效果不好,容易造成尿素顆粒出塔溫度偏高,顆粒粒徑再增大,冷卻效果惡化,會造成粉料增多,而且由于拋灑直徑較小,不能有效利用造粒塔空間,造粒分布比較集中,更加影響出塔溫度;尿素顆粒小,雖然冷卻效果好,出塔溫度低,但是可能會有部分顆粒由于強度不夠,在降落到塔底的時候摔碎。因此,合理控制造粒噴頭轉(zhuǎn)速,夏季噴頭轉(zhuǎn)速可適當高一些,降低出塔溫度,冬季噴頭轉(zhuǎn)速可適當?shù)托?,增大粒子直徑,這些措施對于控制出塔溫度、減少粉料起到積極作用。
37%甲醛溶液作為尿素產(chǎn)品的添加劑和防結(jié)塊劑,同時也能提高尿素顆粒的破碎強度,減少粉塵的產(chǎn)生。如果甲醛含量過低,尿素粒子的強度會降低,同時產(chǎn)生大量的粉塵,影響產(chǎn)品質(zhì)量。如果甲醛含量過高,則會降低產(chǎn)品尿素的純度,同時也會增加企業(yè)的成本[2],因此根據(jù)負荷、粒子強度、溫度及時調(diào)整甲醛的加入時間和加入量,控制甲醛含量在0.15%~0.40%。
在裝置低負荷生產(chǎn)時,通過系統(tǒng)優(yōu)化操作,尿素產(chǎn)品質(zhì)量明顯改善,尿素成品中縮二脲含量明顯下降,粉塵量下降,縮二脲含量由0.90%下降為0.88%,粉塵量由90袋/天下降至40袋/天,提高了成品質(zhì)量,使尿素裝置能在系統(tǒng)最低負荷下平穩(wěn)運行,對化肥廠的氨尿平衡具有很大意義,確保了尿素裝置長周期運行。