任靖宇
【摘 要】秦二廠1/2號機組一回路主系統(tǒng)正常運行時保持偏堿性,隨著壽期初到壽期末硼濃度的變化,需要參照化學(xué)技術(shù)規(guī)范對一回路鋰濃度進行不斷調(diào)整,具體方式是通過添加氫氧化鋰或者通過除鹽床除鋰。這樣保持整個壽期內(nèi)一回路主系統(tǒng)偏堿性,可以避免一回路管道及設(shè)備的腐蝕及活化腐蝕產(chǎn)物的積累,降低放射性。
【關(guān)鍵詞】一回路主系統(tǒng);氫氧化鋰;PH;除鹽床
中圖分類號: TM623 文獻標(biāo)識碼: A 文章編號: 2095-2457(2019)08-0226-003
DOI:10.19694/j.cnki.issn2095-2457.2019.08.098
0 前言
核電廠對一回路水質(zhì)的要求很高,水質(zhì)好壞直接影響機組的安全運行。一回路水質(zhì)變差會使管道變薄,增加管道破裂幾率,活化腐蝕產(chǎn)物則會使包殼傳熱效率大大下降,進而使包殼表面過熱燒毀導(dǎo)致放射性物質(zhì)直接進入一回路增加放射性。正常功率運行期間一回路冷卻劑一方面通過正常下泄除鹽凈化,另一方面通過除鋰來控制合理的PH值。本篇文章主要講述PH的控制,即除鋰的流量、時間如何確定,通過精確的計算保證一回路水質(zhì)滿足要求也盡量減少不必要的廢水產(chǎn)生。
1 一回路主系統(tǒng)除鋰的目的
除鋰的目的就是保證鋰濃度在硼鋰協(xié)調(diào)曲線規(guī)定的范圍內(nèi),保證一回路有合適的PH值。請參見下圖運行使用的化學(xué)技術(shù)規(guī)格書中的硼鋰協(xié)調(diào)曲線。
2 一回路添加藥劑的選擇與控制
一回路添加氫氧化鋰的目的是中和硼酸,保持一回路冷卻劑為偏堿性,降低系統(tǒng)材料腐蝕。之所以選擇氫氧化鋰作為添加劑原因如下:
1)是一種強堿,相對而言,其溶解度不太大,所以,限制了局部濃縮現(xiàn)象的發(fā)生,引起腐蝕的風(fēng)險較小。
2)在自然界中,鋰的同位素分布6Li占7.42%,7Li占92.58%,6Li與中子的反應(yīng)產(chǎn)生氚:
在反應(yīng)堆啟動升溫到80℃時要向一回路添加氫氧化鋰調(diào)節(jié)PH值,保證一回路水處于偏堿性,因為換料后的堆芯剩余反應(yīng)性大,為了抵消這部分反應(yīng)性的硼濃度值也相對較高,所以壽期初鋰的濃度相對較高。
壽期初:鋰含量保持在3.0ppm,為了防止堿濃縮造成腐蝕,對鋰濃度規(guī)定了上限,因此在燃料循環(huán)初期硼濃度較高時,一回路PH值達不到7.2,一般PH值在6.9。
壽期中:隨著硼濃度的逐步降低,鋰濃度也隨之降低,這時pH值保持在7.2。
壽期末:當(dāng)硼濃度降到100 ppm以下時,鋰濃度保持在0.35ppm的水平,是為了避免在硼化時的pH太低。pH值太低會造成腐蝕的增加和腐蝕產(chǎn)物在堆芯的沉積。這從劑量率方面來看是很有害的。
3 運行除鋰操作一些要點
3.1 除鋰時間與流量的確定
1)除鋰時間
正常功率期間一回路除鋰時間計算如下:
當(dāng)前鋰濃度C0,目標(biāo)鋰濃度C,下泄流量F(t/h),RCP體積V(m3),
正常功率期間RCP體積V=165m3,下泄流量F=14.5 t/h,則除鋰所需時間T,
T=V/F ln(C0/C)=165/14.5 ln(C0/C)=11.38ln(C0/C)
根據(jù)我們機組實際除鋰流量6 t/h計算得出,
T= V/F ln(C0/C)=165/6 ln(C0/C)=27.5 ln(C0/C)
其中目標(biāo)鋰濃度C根據(jù)硼鋰協(xié)調(diào)曲線中縱坐標(biāo)的數(shù)值來定,當(dāng)前鋰濃度C0則源于化學(xué)每日的取樣結(jié)果,一旦當(dāng)前鋰濃度C0預(yù)期超出運行上限則根據(jù)以上計算式計算出除鋰時間。此外,除鋰時間還要考慮RCV003DE的效果,綜合這兩點得出除鋰時間。至于除鋰的頻率和硼濃度有關(guān),在硼鋰協(xié)調(diào)曲線上可以看出有兩個階段鋰濃度隨著硼濃度的下降較為明顯,因此這兩個時間段除鋰會相對頻繁。
2)除鋰流量
計算除鋰流量前我們先看看陽床除鹽器RCV003DE的簡介,該陽床除鹽器裝有H型陽樹脂,它用于間斷運行以控制7Li濃度;而反應(yīng)堆冷卻劑中7Li濃度的增長來自于 B10+(n,a) 7Li反應(yīng)。設(shè)計上在1%燃料棒破損情況下,該除鹽床有足夠的交換能力,維持反應(yīng)堆冷卻劑中銫濃度低于3.7×104Bq/cm3。它的大小適應(yīng)正常下泄流量(設(shè)計流量是13.6T/H)。我們機組上最初除鋰時也是按13.6T/H的流量來進行,但是實際使用中發(fā)現(xiàn)因為流量和壓力過大導(dǎo)致樹脂從除鹽床頂部溢流出來,現(xiàn)在功率期間都采用半流量(6T/H)除鋰,
只有大修時才采用全流量除鋰。
3.2 除鋰沖洗時間的確定
這個時間的長短其實主要取決于兩次除鋰之間硼濃度的改變量,可以查看兩次除鋰時一回路硼濃度的差值,如果硼濃度差不大則可以不用沖洗,這樣可以減少排到TEP的廢水量,降低三廢運行成本。那么兩次硼濃度差值多大可以這樣考慮:首先整個壽期內(nèi)硼濃度是逐漸降低的,所以每次除鋰時除鹽床中保留的其實是上次除鋰時的一回路硼濃度,直接投入必定會增加一回路的硼濃度,相當(dāng)于誤硼化,這樣便會導(dǎo)致一回路平均溫度降低從而引起控制棒自動提升,使△I出現(xiàn)意外波動,這是我們不愿意看到的,所以現(xiàn)在就以控制棒不動作為限制來計算一下,如下:
4 一回路除鋰實際操作的注意點
1)以前發(fā)生過閥門與閥體脫開事件,即閥門操作已經(jīng)全開,但閥瓣處于全關(guān)狀態(tài),比如RCV024、025VP任一個閥出現(xiàn)該情況,那么在開始緩慢關(guān)閉RCV023VP時就會導(dǎo)致RCV的下泄流量減少甚至中斷,進一步導(dǎo)致穩(wěn)壓器液位和容控箱液位的波動。所以在緩慢關(guān)閉RCV023VP的同時,要密切關(guān)注現(xiàn)場008LD的讀數(shù)是否上漲,另外根據(jù)RCV007LP憋壓上升來判斷出故障。
2)投運除鹽床應(yīng)先開啟出口閥,后開入口閥,目的是防止除鹽床憋壓。
3)對RCV009LP的讀數(shù)要準(zhǔn)確并記錄在操作單上,以便對比前后數(shù)據(jù)以及時發(fā)現(xiàn)樹脂是否泄漏。
4)主控在投運RCV003DE前將下泄流通過RCV030VP導(dǎo)向TEP的目的是避免對一回路的誤稀釋或硼化。誤稀釋可能發(fā)生在更換過樹脂后,硼飽和不足而導(dǎo)致:而誤硼化可能發(fā)生在兩次除鋰相隔的時間較長,即因為一回路每天要進行稀釋,所以前一次留在陽床里的硼濃度肯定高于第二次除鋰時的一回路硼濃度。
5)將RCV030VP切至TEP前一定要檢查REA是否在自動補給狀態(tài),且硼水流量比例設(shè)置是否正確。有兩個風(fēng)險點,一是RCV030VP切至TEP后容控箱液位下降到低定值如果自動補給未能動作有可能會導(dǎo)致上充泵入口切換到換料水箱取水,二是硼水比例不正確,會導(dǎo)致誤稀釋或誤硼化!
5 結(jié)論
核電站對一回路冷卻劑水質(zhì)要求很高,通過以上計算我們知道了在功率運行期間對PH值控制時的一些要點,本文闡述內(nèi)容主要目的是為了在滿足合適的除鋰頻度同時能通過計算得出每次除鋰沖洗的時間,以減少廢水量的產(chǎn)生,緩解三廢系統(tǒng)的處理壓力,降低運行成本。
【參考文獻】
[1]秦山二期,353培訓(xùn)教材.
[2]秦山二期,化學(xué)技術(shù)報告.
[3]秦山第二核電廠反應(yīng)堆物理手冊.
[4]運行事件報告.