寧康杰 趙光輝 李劍飛 陳霄
摘 要:PLC系統(tǒng)抗干擾能力強,可靠性高,能適應(yīng)各種惡劣的工作環(huán)境,可以有效地實現(xiàn)生產(chǎn)過程的綜合自動化控制。該文從水廠水處理流程、自動控制系統(tǒng)的模型以及控制實現(xiàn)等方面,介紹了一種基于施耐德M580的水廠控制系統(tǒng)。
關(guān)鍵詞:PLC自動化控制 水廠自動化 M580
中圖分類號:S611 文獻標識碼:A 文章編號:1672-3791(2019)01(b)-00-02
PLC具有系統(tǒng)結(jié)構(gòu)靈活,易于擴展,使用方便,編程簡單的特點,可以有效實現(xiàn)生產(chǎn)過程的全面自動控制。施耐德電氣(中國)有限公司旗下可編程邏輯控制器(PLC)產(chǎn)品是針對面向過程控制而產(chǎn)生的通用自動化系統(tǒng)平臺。強大的處理能力,適用于離散,模擬和過程回路控制,以及開放、靈活、耐用和可持續(xù)。該項目采用施耐德M580系列PLC,它配備了強大的處理器,高級網(wǎng)絡(luò)通信計算功能,顯示功能和自動控制應(yīng)用。通訊處理器采用BMENOC0301以太網(wǎng)卡,支持Ether Net/IP、Modbus TCP/IP網(wǎng)絡(luò)控制架構(gòu)。
1 水廠水處理流程
水廠自動化控制系統(tǒng)應(yīng)用的根本目的是實現(xiàn)水廠水處理過程的自動控制。雖然不同的水廠工藝有很大差異,設(shè)備也不同。但是,基本的處理流程并沒有太大的不同。河?xùn)|凈水廠采用的主工藝為折板絮凝斜管沉淀池+翻板濾池+次氯酸鈉消毒常規(guī)處理工藝,如圖1所示。
(1)水處理部分。
根據(jù)建設(shè)單位提供的水質(zhì)監(jiān)測報告,判斷源水水質(zhì)較好,有機物污染程度較低,該項目對源水的處理要求仍然是傳統(tǒng)的積淀,過濾和消毒過程。通常,進行添加和添加聚氯化鋁和聚丙烯酰胺(PAM)化學(xué)品的操作,并且當原水水質(zhì)劣化時分別添加高錳酸鉀。采用折板式絮凝斜管沉淀池,襟翼式過濾器,次氯酸鈉消毒等處理工藝。
(2)污泥處理部分。
污泥的自然干燥具有投資少,工藝簡單的優(yōu)點??紤]植物區(qū)附近的土地存在大量荒漠化,考慮廠區(qū)附近存在大量荒漠化的土地,且附近沒有居民,該工程擬將折板絮凝斜管沉淀池的污泥直接通過管道排往廠區(qū)東北側(cè)沉泥塘進行自然干化,既營造了廠區(qū)景觀水池的作用,又達到表層上清液自然蒸發(fā)干化目的。通過定期對沉泥塘進行清理,沉淀的污泥進行自然干化后,外運往附近荒漠化土地,以改造土壤性質(zhì),提高植被的成長率。
(3)主要生產(chǎn)設(shè)施組成。
機械混合罐—折板絮凝斜管沉淀池—翻板過濾池—清水池—送水泵房、加藥加氯室、反沖洗廢水調(diào)節(jié)池等。
2 水廠自動控制系統(tǒng)的模型
從水廠水處理過程的特點可以看出,水廠整個過程的過程單元和環(huán)節(jié)相對獨立,關(guān)系密切。因此,水廠自動化系統(tǒng)可以依照其工藝環(huán)節(jié)進行劃分,可以分為原泵房控制主站(11PLC)、折疊絮凝平流沉淀池控制主站(1個PLC)、濾池控制主站(3個PLC)、單個單元濾池制站(3CD1A~3CD1D)、鍋爐房控制主站(7PLC)、加藥間控制主站(2PLC)、加藥間次氯酸納制備系統(tǒng)(2套)、加藥間PAM投加系統(tǒng)、加藥室中的高錳酸鉀加藥系統(tǒng)和泵站控制主站(5PLC)。
PLC控制系統(tǒng)的設(shè)計基于安全、經(jīng)濟、可靠、實用的準則。系統(tǒng)采用相對開放和可拓展功能,以滿足工程后期的升級以及擴建。PLC控制系統(tǒng)旨在打造整個水廠運行現(xiàn)場的無人值守。
3 控制實現(xiàn)
以控制站——濾池的控制為例說明。從濾池運行的流程的來看,它可分為正常過濾和停止過濾反沖洗兩個方面。此外還涉及到幾個濾池沖洗排隊問題。
(1)濾池過濾。系統(tǒng)啟動,開進水閥進水;濾池水位上升到工作位置后,根據(jù)水位的上升下降情況,調(diào)節(jié)水氣動控制閥的開度;啟動水過濾過程,根據(jù)液位高度和液位變化速度調(diào)節(jié)水氣動控制閥的開度,使液位保持在正常工作范圍內(nèi);當液位超過報警上限時,出口氣動閥完全打開,進氣閥關(guān)閉。在濾池過濾過程中,PLC采用PID算法用于控制過濾池的水位。在系統(tǒng)的實際調(diào)試中,不斷設(shè)置PID參數(shù),盡可能降低系統(tǒng)的超調(diào)量,提高響應(yīng)速度,找到最佳組合點。同時,調(diào)節(jié)死區(qū)以最小化水-氣動調(diào)節(jié)閥的運動次數(shù),并在控制水位時延長閥的使用壽命。
(2)濾池反沖洗。判斷濾池是否堵塞或到達濾池設(shè)定過濾時間,如果符合其中任何一個條件,則發(fā)送單格濾池請求反沖洗指令至濾池主站,并進入反洗隊列排序。此時,如果反沖洗系統(tǒng)鼓風機和反沖洗泵滿足沖洗準備要求,準備反沖洗,否則過濾過程將繼續(xù);首先關(guān)閉本池進水氣動閘板并開啟氣動出水閥放水。待單格濾池內(nèi)液位低于30cm時,該子站向翻板濾池3#PLC控制單元發(fā)出低速氣沖請求,收到此請求后,3#PLC控制單元自動啟動1臺反沖洗變頻鼓風機運行到設(shè)定頻率。當?shù)退贇鉀_至設(shè)定時間后,該子站向翻板濾池3#PLC控制單元發(fā)出氣水聯(lián)合沖請求,收到此請求后,3#PLC控制單元自動啟動1臺反沖洗變頻水泵運行到設(shè)定頻率。當氣水聯(lián)合沖至設(shè)定時間后,該子站向翻板濾池3#PLC控制單元發(fā)出第一次高速水沖請求,收到此請求后,3#PLC控制單元自動增開1臺反沖洗水泵并停止已運行的反沖洗變頻鼓風機。當高速水沖至設(shè)定液位后,該子站向翻板濾池3#PLC控制單元發(fā)出停止第一次高速水沖請求,收到此請求后,3#PLC控制單元自動停止所有運行中的2臺反沖洗水泵,進入污水靜置階段,當污水靜置至設(shè)定時間后,該子站自動分兩段開啟本池的氣動翻板閥進行排污。當該池氣動翻板閥全開后,開進水閘板閥,該子站延時60s發(fā)出結(jié)束排污指令,關(guān)閉氣動翻板閥,關(guān)進水閘板閥。當氣動翻板閥關(guān)閉到位后,該子站向翻板濾池3#PLC控制單元發(fā)出第二次高速水沖請求,收到此請求后,3#PLC控制單元自動啟動3臺反沖洗水泵并使其運行到設(shè)定頻率。當高速水沖至設(shè)定液位后,該子站向翻板濾池3#PLC控制單元發(fā)出停止第二次高速水沖請求,收到此請求后,3#PLC控制單元自動停止所有運行中的3臺反沖洗水泵,進入污水靜置階段,當污水靜置至設(shè)定時間后,該子站自動分兩段開啟本池的氣動翻板閥進行排污。需要說明的是,由于反沖洗效果會影響水廠濾池的凈化效果和水位的控制,因此應(yīng)根據(jù)水質(zhì)和季節(jié)隨時調(diào)整沖洗周期和沖洗時間。
4 結(jié)語
實現(xiàn)水廠的自動化運行不僅降低了工人的勞動強度,而且提高了企業(yè)的效率,減少企業(yè)的生產(chǎn)運行成本,使自動化水廠的生產(chǎn)管理更加科學(xué)有效。其中,M580 PLC起到了非常重要的作用。投運至今,系統(tǒng)穩(wěn)定,一方面解決了工業(yè)園區(qū)供水緊張的問題,另一方面改善了當?shù)氐耐顿Y環(huán)境,實現(xiàn)了經(jīng)濟效益和社會效益的共同進步。
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