文/張樹起
大港油田作業(yè)三區(qū)是一個(gè)有著近四十年開發(fā)歷史的老區(qū),油田開發(fā)已進(jìn)入高含水、相對(duì)低效的中后期開發(fā)階段,投入與產(chǎn)出的矛盾日趨突出出來。目前共有油井479口,正常開井369口,日產(chǎn)油2129t/d。其中抽油機(jī)井297口,占全區(qū)開井?dāng)?shù)的91.8%,日產(chǎn)油1856t/d,占全區(qū)產(chǎn)量的87.1%。故有桿泵舉升工藝在我區(qū)生產(chǎn)中占有重要地位。
2002年4-6月對(duì)該區(qū)正常生產(chǎn)的185口抽油井逐一進(jìn)行了測(cè)試和計(jì)算評(píng)估。首先對(duì)全區(qū)所有抽油井進(jìn)行電功率、動(dòng)液面、沖程、沖次及皮帶輪徑等參數(shù)進(jìn)行測(cè)試,收集各井生產(chǎn)參數(shù)(產(chǎn)液量、含水率、油壓、套壓)、井下管柱、桿柱結(jié)構(gòu)、泵型、地面抽油機(jī)機(jī)型、電機(jī)機(jī)型等設(shè)備參數(shù)及井斜參數(shù),并將各井的高壓物性參數(shù)進(jìn)行收集、補(bǔ)充及處理,建立單井?dāng)?shù)據(jù)檔案,在此基礎(chǔ)上對(duì)每口井的機(jī)采系統(tǒng)效率進(jìn)行了計(jì)算。
經(jīng)測(cè)算,該區(qū)抽油井平均單井消耗功率(P?)為6.84KW,平均單井年耗電量5.99萬KWh,平均單井年耗電費(fèi)近3萬元,平均機(jī)采系統(tǒng)效率只有23.9%。而根據(jù)1997年總公司統(tǒng)計(jì)結(jié)果,我國(guó)陸上油田抽油機(jī)井的平均機(jī)采系統(tǒng)效率為26.7%。由此可見,作業(yè)三區(qū)抽油機(jī)井存在著單井年耗電量高,系統(tǒng)效率較低的問題,提高抽油井的機(jī)采系統(tǒng)效率對(duì)于節(jié)能降耗、降低生產(chǎn)成本有著重要意義。
為了能盡快提高該區(qū)的抽油井的機(jī)采系統(tǒng)效率,我們首先在該區(qū)的港西油田進(jìn)行先導(dǎo)性試驗(yàn)。結(jié)合抽油井檢泵,在保持油井的產(chǎn)液量相對(duì)穩(wěn)定的前提下,以損失功率最低或能耗最低為原則的機(jī)采參數(shù)優(yōu)化設(shè)計(jì),達(dá)到提高機(jī)采系統(tǒng)效率,節(jié)能降耗的目的。在試驗(yàn)取得成功的基礎(chǔ)上,在全區(qū)全面推廣應(yīng)用。截止目前,共實(shí)施提高機(jī)采系統(tǒng)效率井82口,通過實(shí)施對(duì)比,各項(xiàng)指標(biāo)均有了明顯的改善,取得了明顯的成效。見表1。
表1:優(yōu)化機(jī)采工藝參數(shù)對(duì)比表
據(jù)測(cè)定,優(yōu)化實(shí)施的機(jī)采系統(tǒng)井,機(jī)采系統(tǒng)效率由優(yōu)化前的16.5%提高到33.6%,平均單井機(jī)采系統(tǒng)效率提高了17.1%,平均單井年節(jié)電量1.8萬KWh,單井年節(jié)電費(fèi)0.9萬元。該區(qū)現(xiàn)有抽油井330口,系統(tǒng)效率按提高13%計(jì)算,則年可節(jié)約電量594萬KWh,節(jié)約電費(fèi)297萬元,為企業(yè)開辟了一條節(jié)能降耗,實(shí)現(xiàn)低成本開發(fā)的新思路。以西43-5-2井為例:
(1)從系統(tǒng)優(yōu)化原理和實(shí)際優(yōu)化情況看到,優(yōu)化后油井的沖次平均由6.7次/分降到3.5次/分。由于優(yōu)化后沖次大幅度降低,可使泵桿在單位時(shí)間的抽汲磨損和疲勞的次數(shù)大大降低,減少抽油機(jī)的交變載荷。若沖次由6次降到3次,則抽油桿每年減少150萬次的沖擊。目前我區(qū)使用的D級(jí)抽油桿,實(shí)際的交變載荷,抽油桿的疲勞極限在1--2×107次之間,若沖次為6次,推算使用年限在4-8年之間,若沖次調(diào)為3次,泵桿使用年限可延長(zhǎng)至10年以上,延長(zhǎng)了泵桿的使用壽命 。
(2)采用低沖次抽油,可大大緩解油層出砂,延長(zhǎng)出砂井的檢泵周期。如優(yōu)化實(shí)施的第一口井西8-4-2井,優(yōu)化前的檢泵周期僅為64天,而優(yōu)化后檢泵周期延長(zhǎng)至215天。如歧422井,優(yōu)化前的檢泵周期僅為49天,而優(yōu)化后檢泵周期延長(zhǎng)至187天。優(yōu)化機(jī)采系統(tǒng)參數(shù),不僅大大延長(zhǎng)了油井的檢泵周期,同時(shí)又為油藏合理開發(fā)提供了工藝保障。
2001年共發(fā)生停產(chǎn)井294井次,其中因出砂造成的停產(chǎn)井127井次,占總停產(chǎn)井次的43.1%,抽油桿斷脫62井次,占總停產(chǎn)井次的24%。出砂和桿斷脫是目前我區(qū)油井停產(chǎn)的主要原因。若對(duì)全區(qū)330抽油井全部進(jìn)行系統(tǒng)優(yōu)化,平均檢泵周期延長(zhǎng)2個(gè)月,則每年可減少停產(chǎn)井20井次,節(jié)約修井作業(yè)費(fèi)100萬元。
根據(jù)優(yōu)化前后的示功圖來看,優(yōu)化后的示功圖與優(yōu)化前的示功圖發(fā)生了很大的變化。。這充分說明優(yōu)化設(shè)計(jì)后的機(jī)、桿、泵組合是非常合理的,抽油泵在每一個(gè)沖程中的工作呈良好狀態(tài),從而延長(zhǎng)抽油泵的使用壽命。通過用大泵徑、小工作制度代替小泵徑、大工作制度,延長(zhǎng)了桿、管的使用壽命,降低了能量損耗,從而減輕電機(jī)及抽油機(jī)的修保工作量。
(1)對(duì)于高含水、低滲透、出砂多的老油田和開發(fā)區(qū)塊,降低生產(chǎn)系統(tǒng)能耗是以提高機(jī)采系統(tǒng)效率為前提的,也是油田中后期開發(fā)降低采油成本、實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵所在,該項(xiàng)技術(shù)具有廣泛的適用性和應(yīng)用前景。
(2)此項(xiàng)技術(shù)受地層能量、動(dòng)液面深度、地面設(shè)備、運(yùn)行參數(shù)等條件的制約,在個(gè)別單井的應(yīng)用效果不慎理想,還有待于各種節(jié)能新設(shè)備、新技術(shù)、新工藝的應(yīng)用與能源管理機(jī)制的配合,這些都是我們今后要深入研究的課題。