楊渝 賈志慶 鄭志剛
【摘 要】海一采油管理區(qū)管理的館陶主體油藏非均質(zhì)性嚴(yán)重,而注水層段合格率低,導(dǎo)致層間吸水差異大,在注水井測調(diào)中,存在著諸多問題,本文總結(jié)了在注水井測調(diào)中進行的一些措施和改進,為下一步海上水井管理提供了經(jīng)驗,促進了海上原油采收率的提高。
【關(guān)鍵詞】埕島油田;注水井;測調(diào);影響因素;對策
埕島油田位于渤海南部的極淺海海域,區(qū)域構(gòu)造位置位于渤中坳陷與濟陽坳陷交匯處埕北低凸起的東南端,西南以埕北大斷層與埕北凹陷相鄰,向北傾伏于渤中凹陷和樁東凹陷。其主力含油層系為館上段油藏,是在前第三系潛山背景上發(fā)育起來的大型批覆背斜構(gòu)造。海一采油管理區(qū)管理的館陶主體油藏非均質(zhì)性嚴(yán)重,而注水層段合格率低,導(dǎo)致層間吸水差異大,注水波及系數(shù)低,油藏層間矛盾突出,注采調(diào)整手段難以實施,油井含水上升速度快,穩(wěn)產(chǎn)難度較大。
本文旨在對目前海上水井測調(diào)情況分析總結(jié),針對海上測調(diào)過程中遇到的問題,通過管理運行的優(yōu)化和方法的改進來提高測調(diào)成功率,從而提高注水開發(fā)的效果。
一、埕島油田水井測試的特點及存在問題
注水井測調(diào)是指通過測試儀器定期測量并且調(diào)節(jié)注水井各注水層段在不同壓力下的吸水量。它同時可以了解油層或注水層段的吸水能力,鑒定分層配水方案的準(zhǔn)確性,檢查封隔器是否密封、配水器工作是否正常、井下作業(yè)施工質(zhì)量等。海一采油管理區(qū)管理著54口水井,分注井49口;其中測調(diào)一體化水井28口,占分注井的57.1%,液控單管水井5口,占分注井的10.2%,同心雙管水井13口,占分注井的26.5%。其中主要以2層、3層為主,約占分注井?dāng)?shù)的98%(圖1)。
圖1 水井分類使用情況
(一)水井測試常見方法
1.1.1同心雙管注水管柱工藝
這種管柱采用了井口采用雙懸掛器,由4in油管通過分流器配注上層,由23/8in油管配注下層;配注量由井口采油樹閘門控制。同心雙管水井可以容易的實現(xiàn)井口調(diào)節(jié)水井配注,不需要專門儀器進行測調(diào)。
1.1.2測調(diào)一體化管柱水井測試工藝
該測調(diào)系統(tǒng)采用邊測邊調(diào)的方式進行流量測試與調(diào)配。通過地面儀器監(jiān)視流量壓力曲線,根據(jù)實時監(jiān)測到的流量曲線調(diào)整注水閥水嘴大小直到達到預(yù)設(shè)流量
1.1.3電磁流量計測試工藝的特點
測試時不改變注水狀態(tài),一次下井可測多層,根據(jù)測試水量與地面水表計量水量對比,判斷注水井是否正常注水。并可通過拉點測試,能夠查找井下工具的具體漏失位置。
(二)水井測試常見故障
(1)測調(diào)過程中遇阻、遇卡。CB11H-6井:該井6月24日測調(diào)發(fā)現(xiàn)儀器下放到P3上方時儀器遇阻無法下放,反復(fù)多次無法通過。上提儀器到P2和P1位置時反復(fù)調(diào)節(jié)無流量,水嘴不吸水。CB11H-6井2014年6月24日測調(diào),P2上方遇阻,反洗井不通;8月份對該井作業(yè)后,起原井管柱,發(fā)現(xiàn)P2配水器以下油管內(nèi)堵滿了砂垢混合物。
(2)由于封隔器失效,無法測調(diào)。CB11D-2井:該井2014年共測調(diào)2次,3月25日測調(diào)成功,可以達到配注。6月26日酸化后,6月22日因封隔器無法打壓,無法分層測調(diào);
(3)由于井內(nèi)含油較多導(dǎo)致流量計無法穩(wěn)定,數(shù)據(jù)波動。CB11NC-6井:4月22日該井測調(diào)因井內(nèi)含油較多導(dǎo)致流量計無法穩(wěn)定,無法測調(diào),反洗井后再次測調(diào),流量曲線波動,分析認(rèn)為管壁死油較多,導(dǎo)致儀器下井過程中粘油;
(4)注水管柱結(jié)垢產(chǎn)生的硬阻和管柱上的死油軟阻,導(dǎo)致測調(diào)過程中遇阻。CB11H-6井2014年6月24日測調(diào),P2上方遇阻,反洗井不通;8月份對該井作業(yè)后,起原井管柱,發(fā)現(xiàn)P2配水器以下油管內(nèi)堵滿了砂垢混合物。
二、提高水井測調(diào)成功率的一些做法
(一)深化水驅(qū)動態(tài)研究,合理安排水井測調(diào)順序。
在深化水驅(qū)動態(tài)研究與分析的基礎(chǔ)上,根據(jù)油藏開發(fā)動態(tài)需要,對水井注水情況進行詳細摸排,根據(jù)注采矛盾突出、注水影響面大、注水條件相對較好等進行分類,制定了詳細的水井測調(diào)計劃。根據(jù)計劃逐步實施水井測調(diào),優(yōu)先保證了主力區(qū)塊注水合格,達到了精細注水需求,減緩了自然遞減。
(二)完善測調(diào)運行機制,保證測調(diào)工作順利進行。
建立了地質(zhì)、工程和監(jiān)測隊水井測調(diào)一體化運作模式,促進各組室的有機融合,各專業(yè)協(xié)調(diào)作戰(zhàn)。如CB12A-5井測調(diào)過程中發(fā)現(xiàn),該井第二小層由于物性較差,最大吸水量僅10m3/d,無法進行調(diào)大?,F(xiàn)場管理區(qū)人員和監(jiān)測隊人員進行討論分析后,決定對該井進行分層酸化,施工人員立即按要求進行測調(diào),實施分層酸化準(zhǔn)備工作,極大地縮短了施工時間。
(三)優(yōu)化施工工序,實施洗井-測調(diào)-分層酸化一體化運行模式。
改變只在測調(diào)前進行一次洗井的模式,采取洗井-通井-酸洗除垢-測調(diào)一體化的施工模式,根據(jù)通井、測調(diào)需要隨時進行洗井,針對CB11D-1、12A-5井測調(diào)時部分層位物性較差,吸水能力差,測調(diào)時水嘴開至最大仍無法達到配注的情況,管理區(qū)對物性較差的小層實施分層酸化,關(guān)閉超注層水嘴,關(guān)小次吸水層水嘴,分層酸化欠注小層,提高欠注小層的吸水能力。管理區(qū)對CB11D-1、12A-5井進行酸化后,成功的對該井進行了測調(diào)提高了測調(diào)成功率。
三、結(jié)語
海一采油管理區(qū)注水井狀況較差,注水井的層段合格率低,層間矛盾得不到改善,只有采取注水井測調(diào)等手段提高注入水的波及系數(shù),挖掘?qū)娱g、井間剩余油。我們通過管理運行的優(yōu)化和測調(diào)方法的改進來不斷提高測調(diào)成功率,提升了水井的管理水平,促進了原油采收率的提高。
【參考文獻】
[1] 萬仁溥。石油勘探開發(fā)技術(shù)【M】。北京:石油工業(yè)出版社,2001.