高永春,劉棟,王溪,趙文斌,熊培友
(1.濱州渤?;钊邢薰?,山東 濱州 256602;2.嘉利特荏原泵業(yè)有限公司,山東 濱州 256500)
隨著近年來乘用車的迅猛發(fā)展,乘用車發(fā)動機向高負荷、高功率、高爆發(fā)壓力的方向發(fā)展[1-3]。汽油機的運行工況越來越惡劣,作為發(fā)動機的“心臟”,活塞承受著高溫高壓燃氣,因此有更高的性能要求[4-8]。活塞環(huán)岸作為活塞頭部的重要組成部分,承載著與活塞環(huán)配合、與缸體配合以及導(dǎo)向等多重工作,受到活塞環(huán)的擠壓以及上下氣體壓力,試驗中活塞環(huán)岸斷裂現(xiàn)象經(jīng)常發(fā)生[9-11]。針對這一現(xiàn)象,對活塞環(huán)岸斷裂原因進行有限元分析,并結(jié)合臺架壓力監(jiān)測數(shù)據(jù)確定環(huán)岸斷裂的原因,并對活塞進行改進,優(yōu)化設(shè)計,減少活塞環(huán)岸斷裂發(fā)生。
失效件為某發(fā)動機廠開發(fā)的1.5 L增壓發(fā)動機活塞,該發(fā)動機為直列四缸、四沖程、增壓式,主要性能參數(shù)如表1所示。
表1 發(fā)動機主要性能參數(shù)
圖1 失效活塞頭部環(huán)岸位置
該發(fā)動機在400 h耐久臺架試驗過程中出現(xiàn)漏氣量突然增大的異常情況,拆機檢測發(fā)現(xiàn)第3缸活塞出現(xiàn)環(huán)岸斷裂現(xiàn)象,其余3缸活塞正常。失效活塞表面無明顯拉痕,斷口位置為主推力側(cè)的二環(huán)岸位置,如圖1所示。
1)活塞材料性能不達標(biāo)?;钊牧铣煞植缓细?,導(dǎo)致材料高溫抗拉強度等機械性能降低,無法滿足發(fā)動機的性能要求。
2)活塞金相不合格。在鑄造過程中由于澆鑄時間、澆鑄方式、澆道設(shè)計等參數(shù)設(shè)置不合理產(chǎn)生鑄造缺陷,導(dǎo)致活塞環(huán)岸位置宏觀、微觀不合格。
3)活塞環(huán)岸強度不足?;钊h(huán)岸厚度小,強度不足。
4)發(fā)動機缸內(nèi)燃燒異常。部分末端混合氣在火焰未傳到時,在高溫、高壓、已燃氣體輻射和壓縮等因素作用下自燃[12],使得缸內(nèi)局部壓力迅速疊加并增大,出現(xiàn)爆燃爆震現(xiàn)象,形成強烈沖擊波導(dǎo)致零部件的早期失效。
圖2 活塞環(huán)岸斷裂形式
圖3 二環(huán)岸斷口裂紋延展形貌
1)宏觀分析。從活塞環(huán)岸斷裂形式上看,端口為正八字型,可以判斷失效是由于活塞一環(huán)槽下側(cè)面受到活塞環(huán)擠壓,導(dǎo)致環(huán)岸從上向下斷裂,如圖2所示;通過斷口裂紋延伸的形貌判斷,裂紋源區(qū)產(chǎn)生在A區(qū)邊緣位置,也就是一環(huán)槽槽底位置;然后在A區(qū)形成疲勞貝紋線,并在B區(qū)最終斷裂,如圖3所示;同時,A區(qū)邊緣處有高溫燃氣沖擊燒蝕現(xiàn)象,如圖4a)所示。
2)微觀分析。在電子顯微鏡下觀察裂紋源區(qū),發(fā)現(xiàn)許多較狹窄且基本相互平行,并與裂紋擴展方向垂直的疲勞條紋,見圖4a),是由周期性載荷造成;同時,在此區(qū)域未觀察到因鑄造產(chǎn)生的夾渣、縮松等缺陷,見圖4b),因此判斷活塞開裂不是鑄造缺陷造成的。
圖5 活塞失效取樣區(qū)域金相組織圖
對故障件失效區(qū)域取樣,分析其金相、材料成分,觀察其顯微組織,其基體α-固溶體較細,共晶硅呈短條狀,部分呈小塊狀,初晶硅(邊長≤0.06 mm)呈小塊狀,合金相較細,分布較均勻(二級)。觀察其鐵相,少量點狀、細小塊狀、魚骨狀鐵相夾雜物(二級)。
活塞金相化學(xué)成分檢測結(jié)果如表2所示。結(jié)果顯示取樣區(qū)域材料成分符合鋁合金材料標(biāo)準(zhǔn),并且顯微組織達到二級,如圖5所示。
SiCuFeMnMg12.483.30.450.20.98
通過以上檢測,活塞潛在失效原因中可排除材料和金相不合格兩項失效原因。
對該活塞的熱狀態(tài)進行有限元分析。以活塞中心線為z軸,x軸、y軸分別平行、垂直于活塞銷軸。取活塞、活塞銷和連桿小頭的四分之一模型為有限元分析模型,應(yīng)用網(wǎng)格自動生成技術(shù)產(chǎn)生有限元網(wǎng)格,共生成57 105節(jié)點和35 904個四面體和六面體單元,如圖6所示;然后在活塞、活塞銷和連桿小頭的對稱平面施加對稱邊界條件;在連桿小頭的底面施加y方向的自由度約束;活塞和活塞銷、活塞銷和連桿作為面面接觸對[5-7]。
在發(fā)動機每個循環(huán)過程中,溫度波動僅對活塞表面2 mm之內(nèi)的厚度層起作用,而在表面深度2 mm以下,溫度基本穩(wěn)定[8]。因此,假定活塞溫度分布保持穩(wěn)定,輸入相關(guān)數(shù)據(jù),對活塞的溫度、熱變形、疲勞系數(shù)等進行計算,結(jié)果表明,活塞二環(huán)岸處溫度t=211 ℃,疲勞系數(shù)aSY最低為1.492,活塞環(huán)岸強度及熱負荷符合要求,分析結(jié)果如圖7所示(圖7a)單位為℃)。
因此活塞潛在失效原因中可以排除強度不足。
a) 溫度分布 b) 疲勞系數(shù)圖7 活塞溫度分布及疲勞系數(shù)
圖8 爆震壓力下活塞疲勞系數(shù)
根據(jù)發(fā)動機公司反饋,發(fā)動機在試驗過程中,運行170 h左右出現(xiàn)劇烈爆震,且爆震壓力達到15.4 MPa。將此壓力加至有限元模型可計算得到活塞二環(huán)岸疲勞系數(shù)為0.86,已經(jīng)低于限值1,不能滿足此爆震壓力下的強度要求,如圖8所示。據(jù)此斷定環(huán)岸斷裂是發(fā)動機爆燃爆震所導(dǎo)致的。
a)改進前 b) 改進后圖9 改進前后環(huán)岸結(jié)構(gòu)
由于此發(fā)動機強化程度極高,在全負荷工作時不可避免地會產(chǎn)生不可控的偶發(fā)性爆燃爆震現(xiàn)象。因此,發(fā)動機公司要求必須通過進一步增加活塞環(huán)岸強度來滿足發(fā)動機爆燃爆震的工況。根據(jù)以上分析結(jié)果,將活塞二環(huán)岸厚度增加0.5 mm,從而加大環(huán)岸強度。改進前后的結(jié)構(gòu)如圖9所示。
對改進后的活塞強度進行有限元模擬計算,按照爆震時的最大壓力15.4 MPa加載,改進后活塞在爆震壓力下的疲勞系數(shù)仿真結(jié)果如圖10所示。顯然,環(huán)岸厚度增加后,在爆震壓力為15.4 MPa時,活塞二環(huán)岸疲勞系數(shù)最低為1.28,滿足強度要求。
將改進后的活塞裝入發(fā)動機進行400 h耐久試驗,沒有發(fā)生活塞環(huán)岸失效現(xiàn)象,驗證改進方案有效,并通過各項可靠性試驗。
圖10 改進后活塞在爆震壓力下的疲勞系數(shù)
1)汽油機出現(xiàn)爆燃爆震現(xiàn)象,形成強烈沖擊波導(dǎo)致零部件早期失效。
2)將活塞二環(huán)岸高度增加0.5 mm后,活塞在爆震壓力下二環(huán)岸疲勞系數(shù)由原來的0.86提高到1.28,滿足發(fā)動機出現(xiàn)爆燃爆震時的強度要求,有效解決環(huán)岸斷裂問題。