朱艷艷
河南中煙工業(yè)有限責任公司駐馬店卷煙廠 河南駐馬店 463000
薄板烘絲機是卷煙制絲生產(chǎn)過程中的重要設(shè)備之一,其主要任務(wù)是對回潮后的煙絲進行烘干處理,去除煙絲中多余的水分,使煙絲產(chǎn)生一定的膨脹卷曲,提高煙絲的填充能力。此外,煙絲經(jīng)烘烤后,除去了煙絲中部分青雜氣和揮發(fā)性煙堿,使得煙絲中的香氣更加醇和,感官質(zhì)量有所提高[1-2]。其工作原理是[3]:煙絲在回潮后由振動輸送機從前室送入烘筒內(nèi)部,由于烘筒的中心軸線與水平面有一定的傾斜角度(1.5°-2°),烘筒轉(zhuǎn)動時,煙絲在重力作用下不斷的向后室出料口翻滾前進。煙絲在烘筒中翻滾前進時,蒸汽通過布置在烘絲機滾筒外側(cè)和抄板內(nèi)側(cè)的熱交換管道進入烘筒內(nèi)壁的熱交換板,不斷的加熱和輸送煙絲;同時熱風從前室進入烘筒內(nèi),與煙絲成順向流動并混合均勻,使蒸發(fā)出的水分迅速進入熱空氣中,以加快干燥,確保物料干燥均勻。由以上烘絲的工作原理和工藝任務(wù)可知,提高烘絲出口含水率的穩(wěn)定性有利于保證煙絲內(nèi)在和外在質(zhì)量。
目前我廠制絲線采用的是SH626型薄板烘絲機,其來料物料流量、排潮系統(tǒng)、熱風風速及熱風溫度等十分穩(wěn)定。然而在實際生產(chǎn)過程中,仍存在烘絲出口水分波動大,標偏較高(0.25%以上),遠不能滿足公司工藝技術(shù)要求(標偏≤0.17%),影響了卷煙的內(nèi)在品質(zhì),降低了煙絲的感官質(zhì)量。由此可見找出原因,降低烘絲出口水分標偏,提高煙絲出口水分穩(wěn)定性已是急需開展的工作。
隨機調(diào)取了某牌號煙絲30批次過程質(zhì)量控制完成情況,通過分析發(fā)現(xiàn),出口含水率標偏有8個數(shù)據(jù)異常,對應(yīng)的筒壁溫度標偏較大,而其對應(yīng)熱風溫度標偏、來料流量波動等數(shù)值都極小,可見筒壁溫度不穩(wěn)是造成出口含水率穩(wěn)定性低的主要因素。為了證實我們的猜想,我們對筒壁溫度標偏與出口水分標偏進行了相關(guān)性分析,結(jié)果發(fā)現(xiàn)相關(guān)系數(shù)為0.978且p值為顯著(為0),即筒壁溫度與出口含水率存在一定的正相關(guān)關(guān)系。在生產(chǎn)過程中進一步排查發(fā)現(xiàn),生產(chǎn)過程中冷凝水觀察鏡水位始終處于水滿狀態(tài),而實際上冷凝水水位不得超過球面觀察鏡的1/2才能起到有效的疏水作用。這樣一來就致使疏水閥無法起到有效的疏水作用,進入薄板烘絲機的蒸汽質(zhì)量就會變差,造成烘絲機筒壁溫度穩(wěn)定性降低,煙絲均勻性嚴重下降。而此前為了保證烘絲出口含水率的穩(wěn)定性,生產(chǎn)開始前需手動打開疏水閥的旁通截止閥,及時排放冷水。然而人為手動打開旁通閥,加大了操作的繁瑣性,影響煙絲質(zhì)量。由上分析可知,烘絲機的冷凝水管道設(shè)計缺陷存在嚴重的質(zhì)量隱患,必須對其進行整改。
為解決上述問題,經(jīng)過試驗論證后,我們決定采取以下措施來提高烘絲出口水分的穩(wěn)定性:
措施一:加裝一路并聯(lián)的冷凝水疏水管路。薄板烘絲機熱交換器的原疏水管路有一路手動旁通管路、一路遠程氣動旁通管路(設(shè)備預(yù)熱時段需打開)和一路疏水管路。由于在實際生產(chǎn)過程中疏水閥能力不足,使得烘絲機筒壁溫度穩(wěn)定性變差,對烘絲出口水分的穩(wěn)定性產(chǎn)生了負面影響。我們根據(jù)現(xiàn)場疏水管路的布置情況,在原管路基礎(chǔ)上加裝一路并聯(lián)疏水管路。加裝管路分別由DN40截止閥、DN40過濾器、DN40浮球式蒸汽疏水閥、DN40單向閥和連接無縫鋼管組成,見圖1。這樣一來生產(chǎn)過程中經(jīng)過熱交換后產(chǎn)生的冷凝水由兩路疏水管路同時排放進入水箱內(nèi),加快了冷凝水的排放,保證了熱交換后筒壁溫度的穩(wěn)定。
圖1 改進后冷凝水管路圖
措施二:更換冷凝水回收水箱液位計。SH626薄板烘絲機冷凝水回收水箱前期安裝是玻璃管式液位計,僅供觀察。改造時采用磁翻板液位計進行替換,磁翻板液位計可以通過編程進行遠程水位監(jiān)控,可以時刻監(jiān)控水位以保證疏水系統(tǒng)的良好運行。
通過實施以上的措施之后,生產(chǎn)過程中冷凝水水位始終低于球面觀察鏡的1/2,標偏得到了明顯的降低,均值僅為0.13%,徹底杜絕了因疏水閥能力不足而引起的出口水分波動的現(xiàn)象,保證了煙絲水分的均勻性。
表1 改進后出口水分標偏完成情況
在本文中,通過剖析影響烘絲出口含水率穩(wěn)定性的因素,準確查找并解決了造成薄板烘絲機出口水分波動大的問題,使得烘絲出口含水率穩(wěn)定性大大提高,標偏達到了≤0.17%的預(yù)期目標。通過本次項目改進,提高了薄板烘絲機出口水分的穩(wěn)定性,改善了在線煙絲加工的質(zhì)量,提升了卷煙產(chǎn)品的煙絲加工控制水平。