秦 勇
(山西潞安環(huán)保能源股份開發(fā)有限公司常村煤礦,山西省長治市,046100)
瓦斯治理是制約煤礦安全高效生產的難題,尤其是對高瓦斯礦井及煤與瓦斯突出礦井而言,瓦斯抽采更是礦井生產的主要工作。我國煤層瓦斯賦存條件復雜,普遍存在煤層透氣性系數(shù)較低以及鉆孔流量衰減系數(shù)較高等問題,瓦斯較難抽放,給礦井的安全生產帶來較大隱患。目前礦井區(qū)域瓦斯治理多采用鉆孔抽放的方法,但鉆孔數(shù)量較多,施工工程量大,抽采時間長而抽采效果較差,其他瓦斯治理方法如預裂爆破、水壓致裂以及水力割縫等,雖起到一定的作用,但都有較大限制。
CO2致裂增透技術是近年來逐漸興起的煤礦瓦斯治理技術,已成功應用于煤層開采等領域,并取得了良好的效果。但在巷道掘進方面應用的較少,其致裂效果以及參數(shù)設計方面的研究也不完善。針對這一問題,本文以常村煤礦23采區(qū)膠帶運輸大巷為研究背景,對CO2的致裂原理以及參數(shù)設計進行研究,實現(xiàn)CO2致裂增透技術在巷道掘進中的成功應用。
常村煤礦主采3#煤層,煤層厚度在5.95~6.10 m之間,平均厚度為6.05 m,夾矸的厚度為0.23 m,煤層埋藏深度為489~548 m,煤層傾角為0°~8°。+470 m水平23采區(qū)膠帶運輸大巷處于3#煤層中,沿底板掘進,巷道平面圖見圖1。巷道斷面形狀為矩形,設計尺寸為寬5.04 m、高3.42 m,凈斷面達17.24 m2,膠帶大巷設計全長為2150 m。根據(jù)常村煤礦3#煤層瓦斯地質圖顯示,常村煤礦23采區(qū)煤層原始瓦斯壓力最大可達0.9 MPa,3#煤層掘進期間瓦斯含量最高達15 m3/t,經巷道開口處實測數(shù)據(jù)表明,3#煤層實測瓦斯含量為6.7564 m3/t,可解吸量為5.1538 m3/t,膠帶大巷掘進面預測絕對瓦斯涌出量為5.5 m3/min,具有瓦斯突出的危險。3#煤層初始透氣性系數(shù)在0.003237~0.2419 m2/(MPa2·d)之間,衰減系數(shù)在0.1726~0.3025 d-1之間,故3#煤層屬于低透氣性且瓦斯較難被抽采煤層。
圖1 23采區(qū)膠帶運輸大巷平面圖
煤層中瓦斯主要有游離瓦斯與吸附瓦斯兩種狀態(tài)。游離狀態(tài)的瓦斯越多,則煤層透氣性越好,煤層中的瓦斯越容易抽采。CO2致裂增透技術是在致裂管中放置液態(tài)的CO2,裝置起爆后,CO2會由液體狀態(tài)向氣體狀態(tài)轉化,在這種變化過程中,大量的能量得到釋放,并沿著鉆孔向四周擴散。由于起爆后所引起的爆破壓力遠大于煤層的抗壓強度,在鉆孔周圍一定范圍內的煤體會迅速破碎,從而形成一定范圍內的粉碎區(qū)。由于裝置起爆后,轉變后的CO2氣體會迅速膨脹,在鉆孔周圍形成環(huán)向以及徑向裂隙,裂隙之間相互交錯,形成一定范圍內的裂隙區(qū)。當起爆后的應力在往鉆孔深部擴散時,并不會對煤層造成損害,只能引起煤體局部震動,此區(qū)域稱之為震動區(qū),如圖2所示。正是由于鉆孔周圍粉碎區(qū)以及裂隙區(qū)的存在,極大擴展了瓦斯的運移途徑,增加了煤層的透氣性,提高了煤層瓦斯的抽采量。另外,CO2的存在可驅使更多的吸附瓦斯轉變?yōu)橛坞x瓦斯,進一步增加了瓦斯的解吸量,加之CO2的存在隔絕了氧氣,不會因為裝置起爆而引起火花,是一種安全可靠的技術方法。
1—致裂鉆孔;2—粉碎區(qū);3—裂隙區(qū);4—震動區(qū)圖2 致裂形成的區(qū)域
CO2致裂鉆孔深度為60 m,致裂孔直徑選取94 mm,根據(jù)鉆孔安設需要,擴孔至直徑113 mm,沿巷道掘進方向順層布置,壓裂桿數(shù)量為20根/孔,單致裂管長1.5 m,每根內充1.5 kg的液態(tài)CO2,進行致裂鉆孔時,采用專用封孔器進行操作。致裂相關參數(shù):致裂孔方位角180°,與煤層傾角夾角3°,封孔深度15 m,封孔壓力7~8 MPa。
在膠帶大巷兩側開挖了瓦斯抽采邁步鉆場,用于更好地提升煤層瓦斯預抽的效果。具體尺寸為:深5 m,里寬4 m,外寬9 m,高3.42 m。同側及異側鉆場的間距分別為120 m和60 m。在兩側的瓦斯鉆場中向巷道掘進方向進行預抽鉆孔的施工,用于抽采前方煤層中的瓦斯,每個鉆場內布置有6個瓦斯預抽鉆孔,預抽孔直徑94 mm,擴孔至113 mm,長度為140 m,沿煤層傾角方向布置。這種瓦斯預抽方式不占用膠帶大巷的掘進時間,巷道掘進和瓦斯預抽工作同時進行,實現(xiàn)了平行作業(yè)。具體布置形式如圖3所示。為避免CO2致裂對膠帶大巷煤層巷道幫部造成破壞,在距膠帶大巷與回風大巷各取20 m的安全距離。
圖3 膠帶大巷鉆場預抽鉆孔+致裂鉆孔布置圖
為了對比分析CO2致裂增透對瓦斯抽采的效果,在CO2致裂試驗前后分別測定了抽采體積分數(shù)、瓦斯抽采純量,根據(jù)現(xiàn)場致裂試驗前后測出的數(shù)據(jù),繪制了其相應的變化趨勢圖,如圖4~5所示。
圖4 平均瓦斯抽采體積分數(shù)隨時間變化情況
從圖4~5中可以看出:CO2致裂增透前,瓦斯抽采濃度普遍低于40%,煤層瓦斯含量較大,煤層瓦斯抽采效率低;CO2致裂增透后瓦斯抽采濃度大幅提升,且較長時間內維持在40%左右,瓦斯抽采總量得到提高;CO2致裂后單孔瓦斯日抽采純量也呈現(xiàn)不斷增加的趨勢,高于CO2致裂前。致裂前抽采20 d時,瓦斯體積分數(shù)呈現(xiàn)衰減狀態(tài),最低至10%以下,而CO2致裂后鉆孔抽采40 d后,瓦斯抽采濃度仍維持在較高水平,這表明在CO2致裂的影響下瓦斯衰減速率降低,顯著改善了瓦斯抽采效率低的難題。
圖5 平均瓦斯抽采純量隨時間變化情況
為了進一步分析CO2致裂增透對膠帶大巷煤層瓦斯的影響,對CO2致裂前后的煤層瓦斯含量進行了為期2個月的連續(xù)觀測,試驗地點對應的煤體瓦斯參數(shù)如表1所示。致裂前后瓦斯含量變化趨勢如圖6所示。
表1 膠帶大巷致裂前后2個月試驗地點煤體瓦斯含量
圖6 致裂前后瓦斯含量變化趨勢圖
由圖6和表1數(shù)據(jù)可知,致裂抽采后膠帶大巷巷道煤體中的瓦斯含量平均減少了2.37 m3/t,最高減幅達到42.36%,瓦斯解吸速率不斷提高,瓦斯抽采量明顯增多。CO2致裂增透技術實施后,在煤層中形成了一定范圍的裂隙擴展發(fā)育區(qū)域,鉆孔抽采后,3#煤層瓦斯含量處于降低的階段。由于CO2致裂壓力可控,可保證煤體主體結構不被嚴重破壞,可有效提升煤層滲透能力,從而提高煤層瓦斯抽采效率。
(1)分析了CO2致裂增透技術原理,得到了CO2致裂后會在鉆孔周圍形成粉碎區(qū)、裂隙區(qū)以及震動區(qū),粉碎區(qū)與裂隙區(qū)的存在增加了瓦斯運移的途徑,而CO2的存在促使更多的吸附瓦斯向游離瓦斯轉變,增加了煤層的透氣性,提高了煤層瓦斯的抽采量。
(2)根據(jù)CO2致裂增透技術原理,結合常村煤礦23采區(qū)膠帶運輸大巷地質條件,設計了常村礦膠帶運輸大巷CO2致裂增透方案,確定CO2致裂鉆孔深度為60 m,致裂孔直徑為113 mm,沿巷道掘進方向順層布置,并在巷道兩側開挖了瓦斯抽采邁步鉆場,用于更好地提升煤層瓦斯預抽的效果。
(3)將設計的CO2致裂增透方案在常村煤礦23采區(qū)膠帶運輸大巷進行試驗,現(xiàn)場應用表明,采用CO2致裂增透技術后,瓦斯抽采濃度由原來普遍低于40%,到現(xiàn)在較長時間內維持在40%左右;膠帶大巷煤體中的瓦斯含量平均減少了2.37 m3/t,最高減幅達到42.36%,瓦斯抽采效果明顯提高。