白衛(wèi)國,高寶堂,潘衛(wèi)平,曹永峰
(1.中國鋁業(yè)鄭州有色金屬研究院有限公司,河南 鄭州 450041;2.包頭鋁業(yè)有限公司,內(nèi)蒙古 包頭 014000)
鋁電解槽在連續(xù)生產(chǎn)一定時間后可能出現(xiàn)槽殼向外鼓出變形,搖籃架開焊斷裂以及電解槽出鋁和煙道兩端上翹等變形現(xiàn)象,嚴(yán)重破壞電解槽爐膛內(nèi)型,給電解槽指標(biāo)帶來不利影響,并且這種狀況在電解槽運行中很難修復(fù),一直持續(xù)到停槽大修。
大修施工中我們檢查發(fā)現(xiàn),槽壽命越長槽殼的變形量越大,電解槽在不同運行階段及不同位置發(fā)生槽殼變形的原因剖析非常重要。本文全面分析了電解槽在每個運行階段的變形原因,以及應(yīng)采取的預(yù)防措施,保障電解槽規(guī)整穩(wěn)定的爐膛內(nèi)型,獲得良好的運行指標(biāo)。同時在槽大修方面給出了槽殼校正評判標(biāo)準(zhǔn)及槽殼校正方法,可以為電解槽槽殼校正提供借鑒和參考。
隨著鋁電解工業(yè)的發(fā)展,電解槽在設(shè)計上不斷進步,前期設(shè)計上的不足在后續(xù)的應(yīng)用中慢慢顯現(xiàn)出來。例如:早期設(shè)計的雙圍板電解槽(160kA槽型、200kA槽型),熔體區(qū)鋼窗口沒有安裝散熱片,空氣流動效果差,形成的爐幫薄厚不均,側(cè)壁鋼窗口溫度相差較大,溫度梯度產(chǎn)生的應(yīng)力引起電解槽長側(cè)板外鼓變形;電解槽槽殼不僅是盛內(nèi)襯的容器,而且還起著支承電解槽重量,克服內(nèi)襯材料在高溫下產(chǎn)生的熱應(yīng)力和化學(xué)應(yīng)力迫使槽殼變形的作用,所以槽殼必須具有較大的剛度和強度,而在某企業(yè)240kA系列電解槽長側(cè)板采用12mm厚的鋼板(通常設(shè)計鋼板厚度的16mm),由于鋼板的厚度變薄強度降低,對電解槽應(yīng)力釋放時的束縛力變差,造成槽殼嚴(yán)重變形;在某企業(yè),設(shè)計中為了節(jié)省材料減低成本,將第二組搖籃架與倒數(shù)第二組搖籃架剔除,結(jié)果電解槽在該位置對應(yīng)的長側(cè)板出現(xiàn)局部的“S”彎,嚴(yán)重影響電解槽的安全運行。
圖1 電解槽槽殼s彎變形圖
有的企業(yè)400kA系列電解槽,設(shè)計中沒有外沿板,取而代之的是風(fēng)格板,雖然增加空氣對流,更易形成結(jié)實的爐幫,但沒有外沿板就沒有鋼梁緊箍作用,長側(cè)板外鼓現(xiàn)象嚴(yán)重,有的企業(yè)電解槽雖然有外沿板,但沿板上增開多處散熱孔,改孔與外沿板相距緊12cm,外沿板難以抵抗電解槽應(yīng)力的釋放,出現(xiàn)外沿板撕裂,類似變形槽占全系列的10%。
圖2 風(fēng)格板代替外沿板的槽殼變形圖
圖3 撕裂的多孔外沿板示意圖
電解槽焙燒階段由于陰極炭塊的熱膨脹,槽殼上部受力大于槽殼下部,從而形成槽殼中間呈弧形上拱變形,隨著工作電壓、電解溫度、鋁量等工藝技術(shù)條件逐步穩(wěn)定匹配后,該變形都會逐步恢復(fù)。
圖4 電解質(zhì)浸入人造伸腿產(chǎn)生膨脹
資料表明[1]:電解槽啟動初期新鮮的炭素陰極以及微細的縫隙中,鈉元素析出后生成嵌入式碳鈉化合物C64Na和C12Na,在溫度變化時,這種化合物將產(chǎn)生體積膨脹應(yīng)力,在應(yīng)力釋放的過程中導(dǎo)致槽殼變形。電解槽的正常生產(chǎn)階段,鈉滲透的影響逐步減弱,更多的影響來自鋁和電解質(zhì)的滲透,滲透的鋁和電解質(zhì)到達防滲層形成凝固結(jié)晶體,隨著結(jié)晶體的不斷積累產(chǎn)生的體積膨脹應(yīng)力導(dǎo)致槽殼的變形;另外,當(dāng)電解槽工藝技術(shù)條件波動時,電解槽熱平衡波動加劇,熱平衡破后產(chǎn)生溫度梯度熱膨脹應(yīng)力,該應(yīng)力釋放的過程中引起槽殼的變形。所以,電解槽槽內(nèi)襯的體積膨脹變應(yīng)力和工藝技術(shù)條件波動時的熱膨脹應(yīng)力是造成槽殼變形的主要因素。因此,生產(chǎn)中提高電解槽工藝技術(shù)條件穩(wěn)定性是緩解槽殼變形的重要舉措。
圖5 槽內(nèi)襯材料膨脹引起槽殼變形
電解槽在停槽冷卻至常溫期間,槽內(nèi)襯各部下降速度不等,槽殼上口冷卻收縮較快,在電解槽上部結(jié)構(gòu)吊離后,會發(fā)現(xiàn)電解槽出鋁和煙道兩端產(chǎn)生彈性變形導(dǎo)致上翹。大修槽在槽內(nèi)襯清理階段,為使電解槽內(nèi)襯材料快速降溫,同時降低清理難度,近幾年很多企業(yè)采用濕法挖掘機刨爐,就是向槽內(nèi)注入一定量水,注水后的內(nèi)襯材料產(chǎn)生體積膨脹,使得電解槽長側(cè)板向外擴展變形,值得注意的是需要嚴(yán)格控制注水量,減緩電解槽槽殼變形。
綜合上述,電解槽變形原因主要為溫差梯度作用產(chǎn)生的應(yīng)力和槽內(nèi)襯體積膨脹產(chǎn)生的應(yīng)力,表現(xiàn)為正常生產(chǎn)時的槽殼長側(cè)板外鼓變形。另外,電解槽在大修內(nèi)襯清理結(jié)束后也會有槽殼的彈性變形,表現(xiàn)為出鋁和煙道兩端槽殼向上翹引起的變形。當(dāng)槽殼的變形超出一定范圍時需要校正,下面重點談槽殼的校正。
電解槽槽殼變形主要有長側(cè)板變形和兩端上翹。對于電解槽兩端上翹的彈性變形主要采取預(yù)防措施緩解上翹的變形。對于電解槽外長側(cè)板的變形量在超出標(biāo)準(zhǔn)范圍時需要校正,行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)為槽殼長側(cè)板雙面變形量≤50mm。具體做法是以電解槽制作的永久標(biāo)志為基準(zhǔn),畫出電解槽水平線,然后測量電解槽槽殼雙面長側(cè)板的距離、槽殼底板與槽底立柱頂端之間的距離,記錄各點數(shù)據(jù),對照原設(shè)計尺寸,如果槽殼長側(cè)板雙面變形量>50mm,即判定需要校正;如果槽殼長側(cè)板雙面變形量≤50mm,處于控制范圍內(nèi),無需校正。
圖6 制定的水平線和基準(zhǔn)線
圖7 槽殼雙面長側(cè)板變形量的測量
對于電解槽出鋁和煙道兩端上翹的彈性變形的校正[2],可使用預(yù)制的L型壓鐵放置在電解槽四角,也可在槽殼底部放置配重塊,達到與上部結(jié)構(gòu)同等配重的效果,這樣可預(yù)防因槽內(nèi)襯物料清理后的彈性變形;
圖8 四角的L型壓鐵及槽底配重塊
對于兩端上翹嚴(yán)重的電解槽,建議采用先安裝上部結(jié)構(gòu)再扎固陰極糊料的辦法,可避免因上部結(jié)構(gòu)回吊,兩端彈性歸位而出現(xiàn)陰極中縫裂紋,為后續(xù)電解槽焙燒啟動留下隱患。
長側(cè)板變形的修復(fù)工藝:確定位置→安裝手動倒鏈→火焰消除應(yīng)力→拉拽手動倒鏈→搖籃架焊縫檢查與修復(fù)→側(cè)長板與搖籃架間隙補墊→緊固工具拆除;對于“S”彎的局部修復(fù),應(yīng)先在側(cè)長板上找到拉伸位置,焊接胎具,接下來的步驟同上。具體校正過程如下:
槽殼長側(cè)板縱向變形校正時應(yīng)在槽殼兩側(cè)對稱分布的搖籃架上水平方向設(shè)置多個手拉倒鏈,一端固定在A面長側(cè)板上沿,一端固定在B面對稱位置的鋼窗口(或長側(cè)板上沿),然后通過600℃~800℃火焰加熱校正[3],邊加熱邊拉拽手拉倒鏈,拉拽的同時,注意觀測搖籃架開裂縫的復(fù)位情況,如發(fā)現(xiàn)開裂的焊肉阻礙搖籃架開裂口復(fù)合時,應(yīng)及時割除。
圖9 電解槽長側(cè)板變形修復(fù)時的倒鏈對拉示意圖
①校正過程中,應(yīng)隨時對校正數(shù)據(jù)進行測量,應(yīng)盡量將變形量校正到圖紙給出的標(biāo)準(zhǔn)尺寸上,主要考慮到最后卸掉導(dǎo)鏈后出現(xiàn)的變形回彈,避免卸掉導(dǎo)鏈后變形量重新超限造成返工。②校正時要注意門型立柱四角對角線尺寸偏差,避免影響上部結(jié)構(gòu)回裝。③當(dāng)長側(cè)板水平變形逐漸趨近基準(zhǔn)位置時,對開裂的搖籃架以及槽殼與搖籃架縫隙進行加固,為了進一步增加剛性提高強度,用火焰加熱搖籃架開焊處再重新焊接。④對“s”彎的修復(fù),胎具[4]制作時用消除中心的殘余應(yīng)力,避免出現(xiàn)局部硬彎。⑤對于沒有槽沿板的電解槽,應(yīng)在長側(cè)板校正后重新焊接外沿板,以增強鋼梁的緊箍束縛力,防止再次變形。⑥經(jīng)過試驗火焰加熱溫度,750℃~800℃溫度更適合應(yīng)力消除及倒鏈拉伸鋼板。
表1 電解槽兩端上翹校正情況(單位:mm)
表2 400kA電解槽長側(cè)板校正情況(單位:mm)
通過不同槽型多臺槽槽殼校正,實際測量校正前后數(shù)據(jù),比對設(shè)計尺寸,結(jié)果表明修復(fù)后的電解槽槽殼能夠滿足設(shè)計要求。500kA槽出鋁和煙道兩端上翹平均校正變形量為19.3mm,400kA槽平均校正變形量為10.8mm,320kA槽平均校正變形量為6mm。三個系列電解槽兩端平均校正量為12mm,校正后上翹平均值為23mm,筑爐負重后可以實現(xiàn)兩端歸位??梢钥闯?,電解槽四個角部放置防變形裝置、槽底板增加配重、電解槽先安裝上部結(jié)構(gòu)再扎固等辦法,能夠有效解決兩端上翹問題。
圖10 校正后槽殼的測量驗收
表3 240kA電解槽長側(cè)板校正情況(單位:mm)
通過實測校正前后數(shù)據(jù)變化,400kA槽A-B面長側(cè)板之間的距離的校正量為47mm。校正后A-B面長側(cè)板之間的距離為4114mm,設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)為4110mm,符合修復(fù)校正標(biāo)準(zhǔn)。
通過實測校正前后數(shù)據(jù)變化,400kA槽A-B面長側(cè)板之間的距離的校正量為62mm。校正后A-B面長側(cè)板之間的距離為4123mm,設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)為4130mm,符合修復(fù)校正標(biāo)準(zhǔn)。
鋁電解槽在連續(xù)生產(chǎn)一定時間后可能出現(xiàn)槽殼向外鼓出變形,搖籃架開焊斷裂以及電解槽出鋁和煙道兩端上翹等變形現(xiàn)象,造成變形的原因是多方面的,主要原因為溫差梯度作用產(chǎn)生的應(yīng)力和槽內(nèi)襯體積膨脹產(chǎn)生的應(yīng)力。文中從設(shè)計、焙燒啟動、正常運行階段以及槽大修內(nèi)襯清理階段分析了槽殼變形的原因。在設(shè)計上根據(jù)電解槽運行中變形情況不斷改進減少槽殼變形;在電解槽正常運行階段受溫度梯度應(yīng)力和內(nèi)襯材料體積膨脹應(yīng)力共同作用下,槽殼發(fā)生變形;大修階段出鋁和煙道兩端上翹變形及槽殼長側(cè)板外鼓變形。槽殼兩端上翹的問題可通過壓鐵或槽底配重解決。長側(cè)板變形的預(yù)防主要是提高電解槽工藝技術(shù)條件的穩(wěn)定性,避免熱平衡的破壞對槽殼的影響。長側(cè)板變形的修復(fù)主要通過機械對拉火焰加熱消除內(nèi)應(yīng)力達到校正的目的。
對多臺大修槽槽殼的校正修復(fù)表明:兩端上翹變形平均校正量為12mm,校正后上翹平均值為23mm,筑爐負重后可以實現(xiàn)兩端歸位;A-B面長側(cè)板間距離平均校正量為55mm,校正后變形量平均值為6mm。可以看出,電解槽槽殼校正后均符合校正標(biāo)準(zhǔn),達到了設(shè)計要求,為后續(xù)電解槽大修及穩(wěn)定運行打下堅實的基礎(chǔ)。