王曉宗* 王擁軍 徐政雄 韓鵬
(中國(guó)石化達(dá)州天然氣凈化有限公司)
普光氣田是我國(guó)已投產(chǎn)的規(guī)模最大、豐產(chǎn)最高的特大型海相整裝氣田。集輸系統(tǒng)采用加熱節(jié)流、全濕氣保溫混輸工藝。井口天然氣經(jīng)集氣支線進(jìn)入集氣干線,匯聚至集氣末站,經(jīng)分水后輸送至天然氣凈化廠。集輸管道采用緩蝕劑批處理預(yù)膜技術(shù)進(jìn)行防腐,期間輸送氣量降低,會(huì)打破天然氣凈化廠蒸汽系統(tǒng)平衡,影響全廠平穩(wěn)運(yùn)行,給天然氣凈化廠的高效生產(chǎn)組織帶來挑戰(zhàn)。通過開展“凈化裝置低處理量工況下運(yùn)行模式創(chuàng)新”項(xiàng)目,解決了批處理等處理量大幅下降工況下蒸汽不足的問題,避免了聯(lián)合裝置頻繁停運(yùn)、復(fù)產(chǎn),大幅提高了生產(chǎn)效率,降本增效效果顯著。
普光天然氣凈化廠(簡(jiǎn)稱凈化廠)主要工藝裝置為6套聯(lián)合裝置,每套聯(lián)合裝置分為兩個(gè)系列。一系列包括MDEA(甲基二乙醇胺)脫硫、TEG(三甘醇)脫水、二級(jí)克勞斯硫磺回收、斯科特加氫還原尾氣處理及酸水汽提五個(gè)單元[1],二系列脫水及酸水汽提兩個(gè)單元與一系列共用,其余部分與一系列相同,兩列間設(shè)有酸氣連通線。單列處理規(guī)模為300×104m3/d。
高含硫原料氣(H2S含量13%~18%,CO2含量8%~10%)進(jìn)入脫硫單元一、二級(jí)主吸收塔,利用MDEA溶液在吸收塔內(nèi)與原料氣逆流接觸[2],脫除其中H2S和CO2,使其含量分別低于6 mg/m3和3%。凈化天然氣經(jīng)三甘醇脫水后外輸。MDEA溶液經(jīng)胺液再生塔再生后循環(huán)利用[3],產(chǎn)生的酸氣(H2S含量58.0%~60.5%)進(jìn)入硫磺回收單元。酸氣與一定比例的空氣在克勞斯?fàn)t中燃燒,保持過程氣中H2S與SO2摩爾比為2:1,在克勞斯?fàn)t及一、二級(jí)反應(yīng)器中,H2S與SO2反應(yīng)生成單質(zhì)硫。尾氣處理單元燃燒器內(nèi),燃料氣與不足量的空氣燃燒生成H2和CO,與克勞斯尾氣混合后進(jìn)入加氫反應(yīng)器,將尾氣中SO2、COS還原為H2S,經(jīng)尾氣吸收塔吸收凈化后,進(jìn)尾氣焚燒爐。聯(lián)合裝置簡(jiǎn)要工藝如圖1所示。
圖1 聯(lián)合裝置工藝原理流程圖
普光氣田集輸管道批處理預(yù)膜周期為每1~3個(gè)月1次。2018年1月至11月間,大型管道批處理6次,單次持續(xù)8~14 h,期間輸送氣量降幅達(dá)600×104~750×104m3/d。上游批處理作業(yè)呈現(xiàn)“周期性、頻率高、時(shí)間短”的實(shí)際特點(diǎn)。
由于凈化廠主要采用聯(lián)合裝置余熱產(chǎn)生蒸汽,通過動(dòng)力站鍋爐調(diào)峰,原料氣量的降低直接影響全廠中壓蒸汽產(chǎn)量。據(jù)推算,若全廠處理量下降幅度大于600×104m3/d,動(dòng)力站鍋爐供應(yīng)能力將無法彌補(bǔ)蒸汽量的下降。打破原有蒸汽平衡,必須停運(yùn)聯(lián)合裝置,重新建立平衡,否則可能引起汽驅(qū)停機(jī)甚至全廠停工[4]。凈化廠蒸汽平衡情況見圖2。
圖2 凈化廠蒸汽平衡圖
大型天然氣凈化裝置的停工模式主要有:兩列各50%負(fù)荷運(yùn)行模式、單列“悶爐”模式、單列“停工”模式和“一拖二”模式,不同停工模式優(yōu)缺點(diǎn)對(duì)比見表1。近年來,隨著聯(lián)合裝置運(yùn)行年限的增加,設(shè)備腐蝕問題形勢(shì)日益嚴(yán)峻,頻繁開停工會(huì)對(duì)聯(lián)合裝置造成嚴(yán)重危害,溫度、壓力的大幅變化加速設(shè)備腐蝕,“維持全廠蒸汽平衡”與“減少開停機(jī)次數(shù)”之間的矛盾日益突出。同時(shí),國(guó)家對(duì)環(huán)保提出了更高的要求,凈化廠對(duì)廢氣、廢水的產(chǎn)生有了更加嚴(yán)格的控制。在這些形勢(shì)下,迫切需要進(jìn)行生產(chǎn)運(yùn)行模式的創(chuàng)新,改變聯(lián)合裝置低處理量下被動(dòng)停機(jī)的局面。
表1 聯(lián)合裝置不同停工模式對(duì)比
減少蒸汽消耗量的同時(shí)實(shí)現(xiàn)快速?gòu)?fù)產(chǎn)是聯(lián)合裝置“休眠”運(yùn)行模式的核心任務(wù)。當(dāng)原料氣量大幅降低時(shí),實(shí)施“休眠”的系列脫硫單元停進(jìn)原料氣,維持MDEA循環(huán)再生,降低胺液再生塔重沸器蒸汽用量在25 t/h以下(正常工況用量約55 t/h),實(shí)現(xiàn)減少蒸汽消耗的目的;通過酸氣連通線,引入另一系列酸氣,維持克勞斯?fàn)t正常燃燒;尾氣處理單元正常運(yùn)行,確保煙氣達(dá)標(biāo)排放;尾氣吸收塔內(nèi)的富胺液輸送至脫硫單元胺液再生塔進(jìn)行再生,實(shí)現(xiàn)酸氣的回收利用。該運(yùn)行模式下,單列可減少蒸汽用量20~30 t/h,能夠有效應(yīng)對(duì)處理量降低時(shí)蒸汽平衡缺口,并實(shí)現(xiàn)快速停機(jī)、復(fù)產(chǎn)。聯(lián)合裝置“休眠”運(yùn)行模式示意圖見圖3。
圖3 聯(lián)合裝置“休眠”運(yùn)行模式示意圖
通過對(duì)單列裝置不同運(yùn)行模式下蒸汽平衡的分析可知,較單列裝置50%負(fù)荷運(yùn)行模式,“休眠”模式中壓蒸汽需求量基本不變,僅增加了0.43 t/h,低壓蒸汽總需求量減少了23.81 t/h,合計(jì)節(jié)約中低壓蒸汽總量23.38 t/h;停工模式中壓蒸汽需求量減少了5.65 t/h,低壓蒸汽需求量減少了21.50 t/h,合計(jì)節(jié)約中低壓蒸汽總量27.15 t/h。
以同樣方法比較不同運(yùn)行模式下整套聯(lián)合裝置蒸汽的產(chǎn)出、消耗情況可知,較雙列裝置各50%負(fù)荷運(yùn)行模式,單列裝置“休眠”模式中壓蒸汽產(chǎn)量不變,低壓蒸汽總需求量減少21.60 t/h,合計(jì)節(jié)約中低壓蒸汽總量21.60 t/h;單列裝置停工模式節(jié)約蒸汽量最優(yōu),合計(jì)節(jié)約58.50 t/h。胺液再生耗時(shí)8 h。
由此得出結(jié)論:“休眠”模式可以在不影響中壓蒸汽產(chǎn)量的前提下,有效降低聯(lián)合裝置低壓蒸汽耗量。與動(dòng)力站鍋爐負(fù)荷調(diào)整相配合,可以大幅提高蒸汽系統(tǒng)的操作彈性。
單列裝置不同模式下蒸汽平衡情況見表2,表中負(fù)數(shù)代表需求量。
表2 單列裝置不同模式下蒸汽平衡情況 單位:t·h-1
由于斯科特法加氫還原工藝反應(yīng)溫度要求為280~300 ℃,當(dāng)克勞斯?fàn)t酸性氣進(jìn)料量下降,尾氣量同時(shí)下降,尾氣(137 ℃)與還原性氣體(H2、CO)的混合氣體溫度上升,需降低加氫爐燃料氣用量。通過實(shí)際數(shù)據(jù)分析,克勞斯?fàn)t酸氣進(jìn)料量與加氫爐燃料氣用量趨勢(shì)高度一致,二者的比維持56.0~62.7基本恒定。由于加氫爐燃燒器維持穩(wěn)定燃燒的最小燃料氣量為290 m3/h,故對(duì)應(yīng)克勞斯?fàn)t酸氣量應(yīng)至少維持16 240 m3/h。
根據(jù)物料平衡,通過酸氣量可以推算出單列裝置“休眠”模式下,另一列裝置脫硫單元原料氣瞬時(shí)量為11.5×104m3/h,即裝置負(fù)荷率92%,滿足聯(lián)合裝置負(fù)荷率50%~110%的操作可行性要求。
經(jīng)理論論證和現(xiàn)場(chǎng)實(shí)踐,對(duì)“休眠”模式工藝參數(shù)控制指標(biāo)在合理范圍內(nèi)進(jìn)行優(yōu)化,優(yōu)化后的重點(diǎn)工藝參數(shù)控制指標(biāo)見表3?!靶菝摺边\(yùn)行模式下操作關(guān)鍵點(diǎn):
(1)選擇兩個(gè)系列均正常運(yùn)行的聯(lián)合裝置實(shí)施。單系列進(jìn)入“休眠”模式后,另一系列脫硫單元維持原料氣負(fù)荷率92%以上。
表3 “休眠”模式下重點(diǎn)工藝參數(shù)
(2)脫硫單元停進(jìn)原料氣后,胺液重沸器再生蒸汽用量控制在22 t/h以下,以保障全廠蒸汽平衡。胺液循環(huán)量440 t/h。
(3)利用來自尾氣吸收塔富胺液產(chǎn)生的酸氣,彌補(bǔ)酸氣不足。兩列酸性氣量均維持1.62×104m3/h以上。加氫爐燃料氣量290~400 m3/h。
(4)實(shí)時(shí)調(diào)整克勞斯?fàn)t配風(fēng)量,維持過程氣中H2S與SO2摩爾比為2∶1,確保硫磺最大轉(zhuǎn)化率。精心操作,避免過程氣中H2S、SO2組分含量的大幅波動(dòng),保障汽提水水質(zhì)指標(biāo)合格。
該運(yùn)行模式自2018年2月25日首次應(yīng)用,至2018年11月共實(shí)施5次,均取得理想效果。
以2018年8月8日為例,當(dāng)日上游大灣采氣區(qū)進(jìn)行D401—總站段管道批處理作業(yè),期間井口氣外輸瞬時(shí)量1 600×104m3/d,降量幅度750×104m3/d。經(jīng)蒸汽推算,全廠面臨60 t/h的蒸汽缺口。
選擇132系列、152系列實(shí)施“休眠”模式,成功彌補(bǔ)了蒸汽不足,保障了中壓蒸汽管網(wǎng)壓力在3.4 MPa以上、低壓蒸汽管網(wǎng)壓力在0.4 MPa以上。上游批處理結(jié)束后,152、132系列依次引原料氣開機(jī),分別用時(shí)42 min、37 min恢復(fù)正常生產(chǎn)。全程酸水汽提單元汽提水水質(zhì)合格,排放煙氣中SO2濃度低于400 mg/m3。
一是有利于裝置的保護(hù)。
“休眠”模式在停進(jìn)原料氣進(jìn)料的基礎(chǔ)上,最大限度地保持了聯(lián)合裝置各個(gè)單元的運(yùn)行狀態(tài),避免了壓力、溫度等參數(shù)的大幅變化,減少了熱應(yīng)力沖擊、壓力波動(dòng)、腐蝕等因素對(duì)設(shè)備的損害。
二是簡(jiǎn)化了操作步驟,大幅度減少了提前降量造成的效益損失。
簡(jiǎn)化停機(jī)、復(fù)產(chǎn)步驟,去掉了“胺液再生、克勞斯?fàn)t吹硫、加氫系統(tǒng)停運(yùn)、建立胺液熱循環(huán)、克勞斯?fàn)t引酸氣、加氫系統(tǒng)啟運(yùn)”等6項(xiàng)中間環(huán)節(jié)。全廠提前降量時(shí)間由8 h(胺液再生合格)縮減為50 min;復(fù)產(chǎn)時(shí)間由3 h縮減為40 min,較原有模式累計(jì)減少9 h,對(duì)應(yīng)原料氣處理量108×104m3,減少效益損失94.5×104元/次。
三是節(jié)約停機(jī)、復(fù)產(chǎn)成本。
避免了停工期間克勞斯?fàn)t、尾爐等燃料氣的無效燃燒,節(jié)約自耗氣量3 000 m3/h;節(jié)約停機(jī)、復(fù)產(chǎn)期間吹掃、保護(hù)氮?dú)庥昧? 000 m3/h;節(jié)約電能消耗2 500 kW·h。節(jié)約停工用料成本6.525×104元/次,年累計(jì)降本增效606.15×104元(“休眠”模式運(yùn)用以每年6次計(jì))。
四是環(huán)保意義深遠(yuǎn)。
實(shí)現(xiàn)了酸性氣零放空,避免了火炬系統(tǒng)SO2、氮氧化物等有害物質(zhì)的排放;減少產(chǎn)生不合格汽提水30 t/h,并間接節(jié)約了后續(xù)污水處理成本;尾氣經(jīng)斯科特法加氫還原工藝處理,確保硫回收率達(dá)99.8%,排放煙氣中SO2濃度在400 mg/m3以下,完全滿足GB 16297—1996《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》要求。
在無需追加投資的情況下,基于蒸汽平衡推算理論分析,優(yōu)化聯(lián)合裝置運(yùn)行模式,固化形成了一套獨(dú)立的應(yīng)對(duì)方法,解決了批處理等處理量大幅下降期間蒸汽不足的突出問題,避免了聯(lián)合裝置的頻繁停運(yùn)、復(fù)產(chǎn),大幅提高了生產(chǎn)效率,同時(shí),減少了污水及SO2排放量,環(huán)保意義深遠(yuǎn)。實(shí)際應(yīng)用證明,“休眠”運(yùn)行模式安全、環(huán)保、節(jié)能,對(duì)于天然氣凈化廠及同類企業(yè)應(yīng)對(duì)處理量大幅下降時(shí)的生產(chǎn)組織具有借鑒意義。