(中國水利水電第六工程局有限公司,遼寧 沈陽 110179)
劉家峽排沙洞擴(kuò)機(jī)工程有兩臺水輪發(fā)電機(jī)組,額定功率150MW。7號機(jī)組安裝完成后,通過整體盤車來檢查機(jī)組軸線。依據(jù)廠家技術(shù)文件要求,機(jī)組盤車需要在X、Y方向上抱緊4塊上導(dǎo)瓦及水導(dǎo)瓦,使導(dǎo)瓦與滑轉(zhuǎn)子之間間隙控制在0.03~0.05mm之間。盤車數(shù)據(jù)顯示,7號機(jī)組擺度不滿足國家及設(shè)計規(guī)范要求,針對此情況對7號機(jī)組軸線問題進(jìn)行分析及處理。
機(jī)組總是圍繞理論中心線旋轉(zhuǎn),由于受加工、制造、運(yùn)輸、保管、安裝等因素影響,機(jī)組軸線不能與理想的理論中心線重合,會形成一個圓錐體,從而出現(xiàn)偏離中心的錐形擺度圓,產(chǎn)生擺度。當(dāng)擺度值超過某一范圍時,機(jī)組在運(yùn)行中就會由于擺度影響而產(chǎn)生劇烈振動,從而加劇機(jī)件的磨損和疲勞損壞,降低機(jī)組效率,縮短機(jī)組使用壽命。
擺度測量就是用盤車的方法對已裝的機(jī)組軸線垂直度進(jìn)行鑒定校正。
劉家峽洮河口排沙洞及擴(kuò)機(jī)工程7號機(jī)組推力軸承為液壓支柱式推力軸承,因廠家未提供轉(zhuǎn)換成剛性盤車的相關(guān)專用工具,無法進(jìn)行剛性盤車。經(jīng)過廠家、監(jiān)理、業(yè)主及施工方一致研究決定,進(jìn)行兩種方式盤車以保證盤車數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性(盤車方式:抱上導(dǎo)、下導(dǎo)瓦;抱上導(dǎo)、水導(dǎo)瓦)。
2.3.1 測量點(diǎn)設(shè)置
在上導(dǎo)軸承、上端軸下法蘭、推力頭、下導(dǎo)軸承、水導(dǎo)軸承處,沿圓周做八等分。各測量部位的等分線在同一方位,并按逆時針方向順次編為1~8號,將+X編為4號點(diǎn),+Y為6號點(diǎn)。
2.3.2 軸線位置調(diào)整
依據(jù)前期抱瓦時的瓦間隙進(jìn)行調(diào)整,保證轉(zhuǎn)動部分處于垂直狀態(tài)且在機(jī)組中心位置。
2.3.3 抱瓦
本次盤車的抱瓦方式為抱下導(dǎo)、水導(dǎo)瓦。首先將上、下、水導(dǎo)各安裝4塊瓦,將所有導(dǎo)軸瓦全部抱緊,保證機(jī)組轉(zhuǎn)動部分充分固定不會移位,然后對稱地放入四塊下導(dǎo)瓦,將下導(dǎo)瓦間隙控制在0.03mm左右;對稱放入四塊水導(dǎo)瓦,將下水導(dǎo)瓦間隙控制在0.03mm左右;完成后松開其他所有軸承瓦,使其脫離軸承部位。
2.3.4 盤車工具安裝
盤車的方法主要有三種,即人工盤車、機(jī)械盤車和電動盤車。 本機(jī)組采用機(jī)械盤車,將廠家提供的盤車專用工具用螺栓固定在上機(jī)架上,接好電源,調(diào)試完成后即可投入使用。此方法較為方便且盤車穩(wěn)定,所測數(shù)據(jù)較為準(zhǔn)確。
2.3.5 架設(shè)百分表
在上導(dǎo)軸承、上端軸下法蘭、推力頭、下導(dǎo)軸承、水導(dǎo)軸承處的+X與+Y方向各架設(shè)一塊百分表,表的測桿盡量與軸面垂直,在推力頭上平面設(shè)一塊百分表用來測量其跳動值,所有部位百分表必須保證位置統(tǒng)一。
2.3.6 盤車
盤車前用高壓油頂起轉(zhuǎn)子,使鏡板與推力瓦間產(chǎn)生油膜,起到潤滑的作用,完成后開始盤車,由指揮人員統(tǒng)一指揮,保證讀數(shù)一致。先空轉(zhuǎn)一圈,轉(zhuǎn)動過程中各層人員注意聽有無異常聲響,如一切正常,將各百分表對“0”后方可進(jìn)行正式盤車。
本次盤車共盤兩圈,所得盤車數(shù)據(jù)見表1~表2。
表1 +X盤車數(shù)據(jù) 單位: μm
表2 +Y盤車數(shù)據(jù) 單位: μm
通過兩次盤車數(shù)據(jù)比較,根據(jù)測量點(diǎn)位按順時針由小到大排列(+Y為8號點(diǎn),-Y為4號點(diǎn)),機(jī)組軸線偏離發(fā)生在3~7號點(diǎn),發(fā)生偏移的位置在上端軸的3號點(diǎn)與7號點(diǎn)、2號點(diǎn)與6號點(diǎn)對稱位置,經(jīng)過現(xiàn)場分析得出兩種觀點(diǎn):?上端軸連接過程中未按照廠家標(biāo)記校對;?設(shè)備存在缺陷。
經(jīng)過現(xiàn)場反復(fù)核實(shí),設(shè)備安裝不存在未按照廠家安裝導(dǎo)則進(jìn)行的可能,利用框式水平儀在不同的四點(diǎn)進(jìn)行測量,所得數(shù)據(jù)經(jīng)仔細(xì)核實(shí)后,證實(shí)上端軸法蘭面平整度未達(dá)到設(shè)計要求,經(jīng)過現(xiàn)場論證及征詢廠家同意,利用0.01~0.15mm銅墊找平。
根據(jù)上述相對點(diǎn)偏差的4組數(shù)據(jù)可以得出結(jié)論:6、7號點(diǎn)為低點(diǎn),需要在6~7號點(diǎn)之間加墊,根據(jù)四組數(shù)據(jù)的平均數(shù)畫出機(jī)組擺度軸線圖,詳見圖1。
圖1 機(jī)組盤車后軸線圖
根據(jù)上述數(shù)據(jù),計算(3~7號點(diǎn))加墊厚度過程如下:
上導(dǎo)凈擺度:-5.375μm;
下法蘭凈擺度:8.5μm;
下法蘭理論擺度應(yīng)為
(1.125+0.05)/4.82=X/4.375
X=3.59μm
但下法蘭實(shí)際凈擺度為8.5μm。
上述計算說明下法蘭偏心,應(yīng)將下法蘭向7號點(diǎn)偏移8.5-3.59=6.91μm。
上導(dǎo)理論擺度應(yīng)為
(1.125+0.625)/4.82=X/5.89
X=2.26μm;
2.26+1.125=3.39(μm);
上導(dǎo)實(shí)際凈擺度為-5.375。
上端軸向7號點(diǎn)移動6.91μm,上導(dǎo)實(shí)際擺度為-6.91+(-5.375)=-12.28μm。
與上導(dǎo)理論偏差為12.28+3.39=15.67μm。
所以需要加墊調(diào)整(下法蘭直徑為1700mm,下法蘭至上導(dǎo)距離為1865mm)。
計算得
15.67/1865=X/1700;X=14.28μm即0.1428mm。
結(jié)論:將上端軸由3號點(diǎn)向7號點(diǎn)移動0.07mm后在7號點(diǎn)位置加0.14mm的墊片。
同理計算2~6號點(diǎn)的數(shù)據(jù),結(jié)論為:將2號點(diǎn)向6號點(diǎn)移動0.05mm,在6號點(diǎn)位置加0.125mm的墊片。
綜上所述,計算兩組數(shù)據(jù)的平均值得出結(jié)論:需要將上端軸由2~3號點(diǎn)之間向6~7號點(diǎn)之間移動0.06mm,且在6~7點(diǎn)之間加0.14mm的墊片并逐步遞減,保證上端軸下法蘭面與轉(zhuǎn)子法蘭面接觸面積達(dá)到80%以上。加墊具體情況及實(shí)際分解如圖2所示。
圖2 上端軸加墊分解圖
根據(jù)要求,所加墊片為鋼墊,需要根據(jù)法蘭面的結(jié)構(gòu)來制作墊片。我們首先利用兩塊較為平整的木板組合在一起,畫出法蘭面的圖形,將該圖形平均15等分,如圖3所示。
圖3 實(shí)際加墊現(xiàn)場畫樣放點(diǎn)圖
我們采購了14種規(guī)格的鋼墊,厚度分別為0.15mm、0.14mm、0.13mm、0.12mm、0.11mm、0.10mm、0.09mm、0.08mm、0.07mm、0.06mm、0.05mm、0.04mm、0.03mm、0.02mm、0.01mm。根據(jù)圖3的尺寸剪裁出相應(yīng)規(guī)格的墊片,如圖4所示。
圖4 墊片加工完成
將上端軸下法蘭面與轉(zhuǎn)子法蘭面用酒精清理干凈后,把剪裁好的墊片一次放入其中,確認(rèn)無錯位、褶皺后落下上端軸,將連軸螺栓穿入后根據(jù)計算好的數(shù)據(jù)移動上端軸,將其移至要求位置后把緊螺栓,根據(jù)設(shè)計要求拉伸到位,加墊工作完成。
重新抱緊下導(dǎo)、水導(dǎo)瓦,將瓦間隙調(diào)整在0.03~0.05mm之間,在瓦面之間涂刷一層透平油潤滑,減少摩擦力,保證盤車順利進(jìn)行,調(diào)整完成后安裝盤車工具,檢查盤車工具齒輪之間的配合情況,避免偏心等狀況發(fā)生,安裝完成后架設(shè)百分表(上導(dǎo)、下導(dǎo)、水導(dǎo)、上端軸下法蘭、聯(lián)軸法蘭處各架設(shè)兩塊百分表),將百分表全部歸零,完成后開始進(jìn)行盤車,由指揮人員統(tǒng)一指揮盤車過程,確保各部位記錄人員所記錄的數(shù)據(jù)準(zhǔn)確,本次盤車兩圈,所得數(shù)據(jù)如表3~表4所列。
表3 盤車數(shù)據(jù)(+X) 單位:μm
表4 盤車數(shù)據(jù)(+Y) 單位:μm
以上盤車數(shù)據(jù)說明,盤車結(jié)果滿足設(shè)計及規(guī)范要求,本次軸線調(diào)整成功。
軸線調(diào)整后,進(jìn)行瓦間隙分配,使三部導(dǎo)軸承中心在一條直線上,且與主軸的旋轉(zhuǎn)中心重合或平行,保證主軸在旋轉(zhuǎn)過程中不蹩勁,分配的方法是在主軸X、Y方向上設(shè)兩塊表,先安裝水導(dǎo)軸承,再以水導(dǎo)軸承間隙為基準(zhǔn)來確定其他兩導(dǎo)軸承的間隙,依照圖紙要求,上導(dǎo)瓦單邊間隙調(diào)整為0.18mm,下導(dǎo)軸承瓦單邊間隙調(diào)整為0.20mm,水導(dǎo)瓦間隙調(diào)整為0.20mm,各項(xiàng)數(shù)據(jù)均滿足圖紙及規(guī)范要求。
通過在發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子與上端軸連接處加墊,以最小的代價將機(jī)組的軸線調(diào)整至滿足設(shè)計要求。因?yàn)檎麄€機(jī)組的轉(zhuǎn)動部分對機(jī)組軸線的要求非常高,轉(zhuǎn)動部分的中心要與整個機(jī)組的中心盡可能重合,使偏差值達(dá)到廠家設(shè)計誤差范圍內(nèi),這樣可以避免機(jī)組高速運(yùn)行過程中產(chǎn)生的離心運(yùn)動導(dǎo)致各機(jī)構(gòu)瓦溫異常,從而降低事故停機(jī)的概率。所以為了使機(jī)組在今后的運(yùn)行中能圓滿地出力,就要力求轉(zhuǎn)動部分運(yùn)行可靠。從圖5和圖6可以直觀地看到機(jī)組在加墊前后上導(dǎo)瓦溫的差異。圖5為加墊前上導(dǎo)瓦溫,存在緩慢上升的趨勢,而圖6為加墊后上導(dǎo)瓦溫,已趨于平穩(wěn)且有回落的趨勢。在機(jī)組瓦溫考驗(yàn)試驗(yàn)中,瓦溫是否趨于平穩(wěn)是衡量機(jī)組安裝質(zhì)量的一個重要標(biāo)準(zhǔn)。
圖5 加墊前上導(dǎo)瓦溫曲線
圖6 加墊后上導(dǎo)瓦溫曲線
瓦溫考驗(yàn)的數(shù)據(jù)并不能完全說明加墊后機(jī)組已達(dá)到可靠運(yùn)行狀態(tài),這里通過另外一組數(shù)據(jù)(機(jī)組的振擺)對加墊后機(jī)組的可靠運(yùn)行進(jìn)行補(bǔ)充闡述。
表5中數(shù)據(jù)是7號機(jī)組在加墊前后振動擺度值與正常的8號機(jī)組進(jìn)行的比對,可以直觀地看到加墊以后沒有影響機(jī)組的運(yùn)行工況。
表5 機(jī)組運(yùn)行振動擺度值對比 單位: μm
經(jīng)過上述圖表數(shù)據(jù)的比對,不難看出在加墊后機(jī)組的運(yùn)行狀況基本上未受影響,與正常機(jī)組沒有區(qū)別。
目前,劉家峽擴(kuò)機(jī)工程兩臺機(jī)組已正式編入劉家峽水電廠商運(yùn)機(jī)組行列,為2019年黃河上游安全度汛提供了很好的保障。
本次加墊過程的分析和計算,說明整個轉(zhuǎn)動部分存在折點(diǎn),折點(diǎn)位置在轉(zhuǎn)子上法蘭面與上端軸下法蘭面處。通過加墊的方式將折線調(diào)正,使整個轉(zhuǎn)動部分調(diào)整到一條直線,機(jī)組在轉(zhuǎn)動過程中擺度均滿足設(shè)計及規(guī)范要求,且機(jī)組運(yùn)行穩(wěn)定。分析過程中也發(fā)現(xiàn)出現(xiàn)此次問題的原因?yàn)樵O(shè)備加工存在缺陷,法蘭面不平,導(dǎo)致機(jī)組軸線存在折點(diǎn)。本次加墊是一個很普通的方法,但利用最小的付出達(dá)到了預(yù)期的效果,可為今后遇到類似問題提供經(jīng)驗(yàn)及依據(jù)。