王國寶,陳金印
(安徽送變電工程有限公司,合肥230022)
±1100kV古泉換流站高端換流變壓器質(zhì)量為535.5t,變壓器外形尺寸為13.60m×5.50m×5.90m。低端換流變壓器質(zhì)量為432t,外形尺寸為12.4m×5.0m×5.45m。該換流站換流變壓器是目前世界上重量最重、體積最大的變壓器。根據(jù)計算及相關(guān)要求,采用3縱列18軸線液壓平板車,輪胎數(shù)量216只,平板車自重90t。運輸時采用2臺德國產(chǎn)奔馳Actros4160 8×8牽引車(發(fā)動機(jī)動力603馬力(443.51kW),驅(qū)動方式8×8),一臺牽引車在前方作為主牽引車,另一臺在后方頂推。
變壓器本體從碼頭卸船裝車,經(jīng)公路運輸38.6km至古泉換流站內(nèi),其中要經(jīng)過9km進(jìn)站山路,這9km道路約有彎道81處,且道路狹窄,上下坡道較多?,F(xiàn)在換流站大件運輸正值天氣炎熱,在9km進(jìn)站道路運輸途中,需要頻繁地對液壓平板車進(jìn)行手動轉(zhuǎn)向,運輸高端換流變時車貨總重達(dá)到625t。由于輪胎摩擦、擠壓受熱等原因,造成平板車頻繁爆胎。
在運輸途中一旦爆胎,就必須進(jìn)行輪胎更換,更換輪胎不僅費時費力,影響正常運輸進(jìn)度,由于車輛超寬,需要封鎖道路,會加劇交通擁堵,運輸途中更換輪胎,還存在較大的交通隱患,而且增加了運輸成本。
7月份運輸?shù)?臺的高端換流變,在9km山路上平均爆胎數(shù)量為5只,每只輪胎更換時間20min,用時大約100min,同時增加了很大的工作量,也帶來了一定的安全隱患。因此,必須減少爆胎頻率,提高工作效率,同時保證運輸安全。
爆胎原因主要可以歸納為以下幾方面:(1)手動對平板車轉(zhuǎn)向時,輪胎與地面摩擦過大,造成輪胎磨損和發(fā)熱;(2)天氣炎熱,使輪胎溫度上升過快;(3)平板車承載重量較大,對輪胎擠壓,會造成溫度升高和轉(zhuǎn)向摩擦力變大。
基于以上原因分析,設(shè)計了平板車自動灑水系統(tǒng),降低輪胎與地面的摩擦力,同時降低輪胎溫度,達(dá)到減少爆胎的頻率。
自動灑水系統(tǒng)采用2只27m3的鋼板焊接水箱,分別放置在平板車前端和中后端(見圖1)。在水箱低端開一個直徑5cm的孔,在孔上插入外徑5cm水管,作為總水管。水管上裝閥門,作為總控制開關(guān)。每個總水管下設(shè)4個間距為1.5m等間距的分水管,分水管直徑5cm,分水管作為出水口,每個出水口出設(shè)一個閥門開關(guān),控制水流大小及開關(guān)(見圖2)。當(dāng)將水閥打開時,水靠自身壓力差完成自動為輪胎路面降溫過程。無須額外增加動力源,從而可以降低故障率、降低噪聲,同時操作簡單、節(jié)能環(huán)保、節(jié)省成本。
圖1 自動灑水系統(tǒng)安裝示意圖
圖2 自動灑水系統(tǒng)示意圖
根據(jù)車輛性能參數(shù)得:
1)平板車輪胎在濕瀝青路面和濕混凝土路面的摩擦系數(shù)0.7,干瀝青路面和混泥土路面摩擦系數(shù)為0.85;
2)平板車輪胎自主轉(zhuǎn)向最大角度為45°;
3)平板車滾動摩擦系數(shù)為0.018。
當(dāng)平板車自主轉(zhuǎn)向角度最大時:
根據(jù)圖3可知,牽引車牽引力為F,平板車滾動方向的分力Fx=cos45°F。
假如車輛向牽引車牽引力F方向移動,輪胎需要可滑動的摩擦力F滑=0.7G。
圖3 輪胎最大轉(zhuǎn)角時受力分析圖
此時的輪胎滾動摩擦力Fx=cos45°F滑=0.7×0.7G=0.49G(G為平板車自重)。
輪胎需要的滾動摩擦力F滾=0.018G。
綜上所述,平板車輪胎在潮濕的路面進(jìn)行自主轉(zhuǎn)向時,不會造成打滑現(xiàn)象,不影響自主轉(zhuǎn)向的正常使用。
由于車輛運行速度約為4.5km/h,運行速度較慢,且不允許急剎車。經(jīng)計算,潮濕的路面能夠滿足剎車制動要求。
為保證平板車輪胎始終處于濕潤狀態(tài),因此,需要足夠的水量,本平板車共有216只輪胎,正常9km路程需要2h,計算車速75m/min。
路寬6m,每分鐘走過的道路面積約為6×75=450m2;
平均道路水深1mm,則需水量為450×0.001=0.45m3;
因此,9km路需要水量約為0.45×120=54m3,每個水箱水量為 54/2=27m3,則水箱尺寸選為 3×3×3=27m3。
此設(shè)計在第3臺、第4臺高端換流變運輸過程中,平均每次爆胎數(shù)量為1只,有效地解決了輪胎頻繁爆胎的問題。同時取得了以下效益:
1)降低了運輸成本,輪胎每只加工按1200元計算,平均每次運輸節(jié)省費用1200×(5-1)=4800元;
2)節(jié)約運輸時間,每次運輸節(jié)約時間 20×(5-1)=80min;
3)由于減少了運輸時間,減少了由封路造成的交通堵塞,減少了對正常交通秩序的影響;
4)減少了工人勞動量;
5)由于減少了更換輪胎頻率,從而減少了人員在馬路上的作業(yè)時間,降低了交通事故的發(fā)生概率;
6)由于采用自帶灑水系統(tǒng),因此,降低了車輛運輸過程的揚(yáng)塵污染,也取得了一定的環(huán)境效益。