葉樹江
摘 要:本文記錄了將豐田生產方式與廣州卷煙廠的鍋爐能源管理工作融合,實現(xiàn)節(jié)能降耗的過程。
關鍵詞:豐田生產方式; 鍋爐;精益能源
(一)從“價值”把控鍋爐精益能源管理
廣州卷煙廠動力車間逐步將往日的推動式生產轉變?yōu)椤耙孕铻楸尽钡睦瓌邮缴a,實現(xiàn)精益能源管理。以鍋爐生產蒸汽為例:把天然氣和水等看作原材料,將蒸汽當作我們的產品,而卷包車間、制絲車間及實驗線等用汽部門就成為我們產品的需求客戶。
通過價值工程分析可以得出:生產車間的需求價值為V,鍋爐的產能水平為F,生產總成本為C:
若想獲得蒸汽價值最大化,我們可以從提高鍋爐的產能水平及降低生產總成本著手。其中成本分為增值部分及非增值部分。從上述公式我們可以得到清晰的導向:一方面要嘗試挖掘鍋爐的潛能,提高其工作效率,另一方面則要在增值成本既定的情況下,大大降低非增值成本,從而降低總成本。
而我們調研發(fā)現(xiàn),鍋爐蒸汽的非增值成本不單存在于生產環(huán)節(jié),甚至在運輸過程中都會產生。于是我們定義非增值蒸汽為:不參與生產增值的蒸汽用汽,主要由鍋爐自用汽、管道熱損失、疏水系統(tǒng)損耗及其他損耗組成。
(二)豐田生產方式與鍋爐精益能源管理融合的設想
豐田生產方式的理念講究對“價值”的把握和追求,這與我們當前的能耗現(xiàn)狀以及管理理念比較相符。而豐田汽車的生產過程中實行“反向搬運”,將傳統(tǒng)的“推進方式”轉變?yōu)椤袄瓌臃绞健?,實現(xiàn)生產方式的巨大創(chuàng)新,豐田汽車公司及其創(chuàng)造的具備準時制與自働化兩大支柱的豐田生產方式成為了全球企業(yè)共同關注的焦點和競相效仿的對象。
這使得我們產生了將其各管理理念子系統(tǒng)從總體系上摘除下來,對癥下藥地一一融合到我們蒸汽的生產環(huán)節(jié),實現(xiàn)柔性構造的設想,并予以了實施嘗試。
(三)融合一:分析價值流,消除鍋爐非增值損耗
1.降低鍋爐排污熱損失,提升蒸汽產能
融合方向:通過消除生產過程浪費,降低非增值成本。
鍋爐在蒸汽生產過程中始終遵循鍋爐的熱平衡規(guī)律。通過對鍋爐工質側的熱平衡展開分析,我們發(fā)現(xiàn)新的節(jié)能潛力點。
鍋爐工質側熱平衡公式為:
Q給水+Q燃料=Q排污+Q自用+Q蒸汽
根據公式可知,若單位輸入熱量不變的情況下,要想提升蒸汽產能,則可通過降低排污及自用汽來實現(xiàn)。即:
Q蒸汽↑=(Q給水+Q燃料)-(Q排污↓+Q自用↓)
排污率每降低1%,對于蒸發(fā)量20t/h的鍋爐,每小時可節(jié)約標準煤14kg,相當于熱值20.9MJ/kg的燃煤19.6kg/h。但是,根據過往水質監(jiān)測報告顯示,廣州卷煙廠鍋爐的排污率為10.7%,高于工業(yè)鍋爐標準(≤10%)。
1)采用復合再生劑,提升給水品質;
采用含有適當比例絡合劑與弱堿鹽的新型復合再生劑,取代工業(yè)鹽作為軟化器再生劑,使軟化水由原來的單一鈉鹽改變?yōu)殁c鹽和弱堿鹽兩種成分,有效改善了鍋爐給水水質。
2)提高鍋爐液面排污的控制參數(shù);
鍋爐在自動控制狀態(tài)下,液面排污閥的開度會根據電導率的變化而調整,采用復合再生劑后,鍋爐水質有所改善。
另一方面,完善冷凝水系統(tǒng)設備后,由于將冷凝水作為鍋爐用水,日常水化驗所測得的溶解固形物含量大大減少。因此,我們將電導率的設置點由原先的3000μs/cm提升到4000μs/cm,在自動控制的情況下,閥門開度變小,則排污的熱損失也因此減少了。
3)減少鍋爐底部排污的次數(shù)
由于采用了新型復合再生劑之后,爐水中的雜質明顯減少,將底部固定排污次數(shù)從原先的每班一次降低至每天一次。
通過以上措施,大大減少了鍋爐排污熱損失,同時,也減少了生產蒸汽的用水量。
2.保養(yǎng)疏水系統(tǒng),疏通管道中滯留冷凝水
融合方向:通過準時制降低非增值成本。
鍋爐啟爐送汽前需對蒸汽管道進行預熱暖管,即是緩慢加熱將蒸汽管道逐漸加熱到接近其工作溫度的過程。由于廣州卷煙廠廠區(qū)面積大、管道長,蒸汽輸送距離遠,每周鍋爐啟動之后都要經歷一段較長的管道預熱暖管時間。主要原因在于鍋爐停機后蒸汽管道中還有冷凝水滯留,不能及時排出,這不僅延長了暖管時間,還容易造成水擊現(xiàn)象,造成非增值蒸汽產生。
我們對鍋爐起爐過程運用價值流分析:在長達64分鐘的起爐時間里,C/T(周期時間)=30min的“暖管”便占據了其中的46.9%,不產生價值之余,反而形成“儲存”白白延緩我們的蒸汽產品送達顧客手中的進程。而在暖管過程中產生5%的蒸汽損耗,也是我們力求消除的非增值耗能。
3.消除蒸汽管道保溫缺失,減少管網熱量損耗
融合方向:通過消除輸送過程浪費降低非增值成本。
我們發(fā)現(xiàn)地下管溝區(qū)域內,部分膨脹節(jié)表面最高溫度為174℃,遠超過燃氣鍋爐能效標準指標。對此,我們有針對性地購入一批保溫套,對裸露的膨脹節(jié)進行包裹,有效降低了蒸汽在輸送過程中的散熱損失。
(四)融合二:從運行調控著手,挖掘操作節(jié)能潛能
1.鍋爐火位設置導入自働化
融合方向:通過自働化降低增值成本。
鍋爐在自動運行模式下,火位會隨著用汽量的大小不斷發(fā)生變化,火焰的不斷交變,實際是一個熱損失過程,變化越多,損失越大。當鍋爐處于低負荷狀態(tài)時,火位變化區(qū)間很小,如果以自動控制模式運行,燃燒機啟、停頻繁,能耗增大。
針對此問題我們導入了豐田生產方式的自働化子系統(tǒng)。自働化作為其支柱之一,是讓系統(tǒng)擁有人的"智慧"。自働化是有人字偏傍的,強調的是人機最佳結合,而不是單單的用機械代替人力的自動化。當被加工零件或產品出現(xiàn)不良時,系統(tǒng)能即時判斷并自動停止,實現(xiàn)零缺陷。
我們將特殊生產情況和鍋爐實際運行結合,并根據各生產線生產所需的最低壓力,監(jiān)控系統(tǒng)在低負荷時發(fā)出“提醒”,司爐工轉用手動模式,減少因火位頻繁變化引起的額外能耗,保證供汽量和供汽壓力的穩(wěn)定。
2.均衡生產確定最佳風氣比
融合方向:通過均衡生產提高鍋爐產能。
在豐田生產方式中,消除導致最終產品的各種零部件和原材料使用量的波動,極力減少零部件和原材料的剩余量,稱作“零部件使用的均衡化”。
天然氣作為我們蒸汽產品的原材料,它的使用量必須處于一個均衡狀態(tài),才能避免浪費的產生。而這會涉及到鍋爐的風氣比這一數(shù)值的確定。我們不斷提高鍋爐燃燒機風氣比調節(jié)操作技能,試驗配合出最佳風氣比數(shù)據并記錄下來,使得風氣比處于一個均衡狀態(tài)。
(五)融合三:以人為本,加強鍋爐生產過程把控
1.制定作業(yè)標準,符合以人為本要求
融合方向:通過標準作業(yè)提高人員作業(yè)效果。
廣州卷煙廠編寫了鍋爐系統(tǒng)的標準作業(yè)文件,并要求司爐工按其內容嚴格操作執(zhí)行。
通過標準作業(yè)消除各種無效作業(yè),用與以前一樣的勞動量增加有附加價值的作業(yè),同時賦予司爐人員更明確的職責和指引,也符合豐田生產方式中尊重人性系統(tǒng)的要求。
2.采集運行記錄信息,分析挖掘數(shù)據
融合方向:通過看板方式明晰生產任務。
我們有側重地加強生產組織和技術管理,做好月度能源消耗分析工作。我們在班組內部設置《鍋爐能耗記錄》,每隔兩小時記錄一次數(shù)據,包含鍋爐燃燒機天然氣讀數(shù)以及蒸汽流量讀數(shù),用于掌握鍋爐在各時段能耗情況,既能方便各班次工作銜接,又為每月能耗分析工作提供了準確可靠的信息材料。
參考文獻:
[1]大野耐一《豐田生產方式》[M] 中國鐵道出版社
[2]張力《鍋爐原理》[M] 機械工業(yè)出版社