摘要:煤炭作為一種不可再生資源,隨著開采年限的增加,煤炭儲量日益枯竭,對于采煤過程中留下的邊角煤柱或小塊不規(guī)則煤田,由于長度所限,空間距離不夠,雙滾筒采煤機很難運行。因此,為解決雙滾筒采煤機機身過長無法在在短壁工作面開采的問題,我們對采煤機進行改造,縮短機身長度,使其滿足短壁工作面開采。
關(guān)鍵詞:短壁工作面;雙滾筒采煤機;縮短;滾筒中心距
一、概述
邢臺礦7306底工作面切眼長度為17.7m,屬短壁工作面,我礦現(xiàn)有的采煤機皆屬于長壁工作面開采機型,由于長度所限,空間距離不夠,采煤機無法在短壁工作面運行。為解決雙滾筒采煤機機身過長無法在在短壁工作面開采的問題,通過調(diào)研國內(nèi)外短壁機械化開采技術(shù),結(jié)合我礦現(xiàn)有采煤機機型,經(jīng)過研究討論,利用我礦現(xiàn)有MG200/466-WD型采煤機進行優(yōu)化改造,縮短機身長度,改造后采煤機兩滾筒中心距為7300mm,滿足切眼17.7m的工作面,符合我礦生產(chǎn)條件要求,而且能與我礦現(xiàn)用的ZY3200/14/34綜采支架、SGZ630/220運輸機相配套。
二、主要內(nèi)容:
7603底工作面設(shè)計可采儲量8.28萬噸(煤厚按2m計算),工作面切眼長度17.7m(平距),后期逐漸延長至62.6m(平距),后退距離543m,工作面為底分層回采,煤厚在0-3m之間,平均煤厚2m,煤層傾角2-7°,平均4.5°。根據(jù)煤層厚度,煤的堅硬系數(shù)等適于選用MG200/466-WD采煤機作為開采機型,但現(xiàn)有466采煤機機身過長,不適于短壁開采,對此,通過調(diào)研短壁機械開采現(xiàn)狀,結(jié)合我礦7603工作面地質(zhì)條件,總結(jié)466采煤機優(yōu)缺點,優(yōu)化技術(shù)參數(shù),對其進行改進。
通過對采煤機進行深入研究,找出縮短機身和兩滾筒中心距的辦法,特別是根據(jù)現(xiàn)場生產(chǎn)實際情況,對液壓系統(tǒng)、電控系統(tǒng)進行設(shè)計,從而達到縮短采煤機的長度的目的。
1、機械改造:
為保證其總裝機功率不變,截割部與牽引部保持不變,保證了其截割功率與牽引功率;將電控箱整體從機身中移出,放置于裝載機上,電控箱外形尺寸為2600*940*640mm(長*寬*高),SZZ764/132轉(zhuǎn)載機尺寸為940*800mm(寬*高),轉(zhuǎn)載機的寬度滿足要求,轉(zhuǎn)載機槽每塊長度為1500mm,故轉(zhuǎn)載機需要在原有長度上多加裝2塊轉(zhuǎn)載機槽。重新設(shè)計制作采煤機機身連接框架,對連接框架內(nèi)布局重新設(shè)計,將油箱、操作閥組、調(diào)高泵、調(diào)高電機、部分控制元件集成于連接框架內(nèi),最大限度的提高其空間利用,改造前采煤機兩滾筒中心距為9560mm,改造后為7300mm,減少2260mm。(見圖1)
1.1、改造后主要技術(shù)參數(shù):
最大采高:3.2m;截深:630mm;滾筒直徑:φ1600mm;
兩滾筒中心距:7300mm;搖臂擺動中心距:3440mm;
滾筒轉(zhuǎn)速:38r/min;牽引力:48KN;截割電機:200KW;
牽引電機30KW;總裝機功率466KW;搖臂重量:5.5T;
牽引部重量:4.32T;總重量:27.5T。
2、電控系統(tǒng):
改造前采煤機的供電回路由移動變電站、組合開關(guān)、采煤機電控箱及其截割電機、牽引電機和泵電機組成,電控箱安裝在采煤機的中段,與采煤機是一個整體,負荷電機直接通過橡套電纜與電控箱相連,電控箱電源通過放置在轉(zhuǎn)載機上的組合開關(guān)控制,采煤機工作時,通過采煤機電控箱面板上的啟動按鈕和停止按鈕控制組合開關(guān)相應支路的吸合和斷開,實現(xiàn)采煤機的啟動和停止,采煤機的牽引和搖臂的升降則由電控箱面板上的相應按鈕控制。
改造后分離出來的電控箱放置在裝載機上,這樣電控箱與采煤機的最遠距離約為86米,采煤機的各負荷電機電纜需要由原來的7米左右延長至100米左右。另外,為了實現(xiàn)采煤機的各種控制功能和出于安全考慮,需要將采煤機的啟動、急停、左牽、右牽、牽停、左升、左降、右升、右降等控制按鈕以及搖臂電磁閥控制線從轉(zhuǎn)載機上的電控箱中引至工作面采煤機上,同時,為了滿足實際生產(chǎn)需要,還需要保證采煤機的遙控系統(tǒng)能夠正常使用。
采煤機電控系統(tǒng)改進完成后,采煤機的操作方式由之前的2種增為3種,即電控箱控制面板按鈕控制、工作面采煤機上指令發(fā)送器控制以及遙控裝置控制,由于電控箱從采煤機中分離出來,相對于工作面采煤機電控箱控制面板按鈕控制可以理解為近控方式,控制面板按鈕應該甩掉不用,可在采煤機出現(xiàn)電氣故障時,為了方便查找故障,該近控方式依然保留,但必須為控制按鈕加裝護罩,采煤機正常運行時不允許使用,防止在電控箱處出現(xiàn)人為誤操作,為采煤機的安全操作提供保障。
采煤機電氣設(shè)備故障多數(shù)為機身振動造成各電控元件損壞,電控箱分離出來,固定轉(zhuǎn)載機上,較少電控箱振動,可有效的減少因振動所造成的機電故障,保障機組開機率。
三、主要經(jīng)濟和社會效益:
該采煤機的技術(shù)改造,可有效的延長礦井的服務年限,為今后短壁工作面開采提供了寶貴的資料與實踐經(jīng)驗,便于采取正確的回采工藝,優(yōu)化回采參數(shù),為我礦延長服務年限提供了一種有效途徑,產(chǎn)生了良好的社會效益和經(jīng)濟效益。
參考文獻:
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作者簡介:吳紅偉(1987-)河北唐山人,助理工程師,現(xiàn)任邢臺礦機修廠主管科員。