楊 程
(神華寧夏煤業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 太西洗煤廠,寧夏 石嘴山 753000)
寧夏汝箕溝礦區(qū)太西無(wú)煙煤資源主要賦存于侏羅紀(jì)延安組煤系地層,可采煤層有6層,煤層總厚度為12.36 m,地質(zhì)結(jié)構(gòu)相對(duì)較為簡(jiǎn)單,便于開(kāi)采。汝箕溝礦區(qū)開(kāi)采歷史悠久,截止2015年底預(yù)計(jì)剩余可采儲(chǔ)量?jī)H為2.0億t左右。根據(jù)汝箕溝礦區(qū)規(guī)劃、生產(chǎn)能力和煤層賦存條件,神華寧煤集團(tuán)將汝箕溝礦區(qū)逐步改為露天開(kāi)采。
由于開(kāi)采方式的轉(zhuǎn)變,并且隨著開(kāi)采機(jī)械化程度不斷提高,太西洗煤廠入洗原煤中煤泥含量逐漸升高,且不同程度地含有風(fēng)化煤、氧化煤、水銹煤等劣質(zhì)煤。在此種煤質(zhì)條件下,太西洗煤廠應(yīng)用的3GDMC1300/920A型三產(chǎn)品重介質(zhì)旋流器和FCSMC-3000型旋流微泡浮選柱,一定程度上降低了介于重選和浮選粒度交界附近粗煤泥的分選效果。在浮選中具有更高選擇性的旋流微泡浮選柱的應(yīng)用使得浮選分選粒度上限下降,而對(duì)該粒度范圍內(nèi)粗煤泥的分選,是現(xiàn)有洗選工藝的薄弱環(huán)節(jié),嚴(yán)重制約了精煤產(chǎn)率及精煤質(zhì)量的提升。解決好粗煤泥環(huán)節(jié)的有效分選問(wèn)題,減少精煤污染,對(duì)于保證全粒級(jí)精煤質(zhì)量、實(shí)現(xiàn)精煤產(chǎn)率最大化和提高選煤廠的經(jīng)濟(jì)效益具有重要意義。
關(guān)于浮選入料跑粗問(wèn)題,尤其是煤泥中含有風(fēng)化煤、氧化煤、水銹煤的問(wèn)題一直是浮選作業(yè)面臨的難題。近些年來(lái),選煤行業(yè)普遍認(rèn)為以重選替代浮選是解決問(wèn)題的有效方法。選煤行業(yè)常用粗煤泥分選的重選設(shè)備有:煤泥跳汰機(jī)、煤泥重介質(zhì)旋流器、螺旋分選機(jī)、干擾床等[1]。經(jīng)過(guò)比較,太西洗煤廠決定采用干擾床進(jìn)行粗煤泥的分選。
干擾床(以下簡(jiǎn)稱TBS)的分選原理是:在頂水的作用下,物料在干擾沉降過(guò)程中按密度形成床層,輕產(chǎn)物在床層上方由溢流口排出,重產(chǎn)物在床層下方由底流口排出,從而實(shí)現(xiàn)輕、重產(chǎn)物的分選。TBS的兩個(gè)重要分選參數(shù)是頂水壓力和床層密度。通過(guò)設(shè)定床層密度和頂水壓力來(lái)調(diào)節(jié)床層、控制給排料量,每次設(shè)定或調(diào)節(jié)參數(shù)后,通過(guò)PID參數(shù)調(diào)節(jié)方式控制排料,通常0.5 h即可使床層達(dá)到新的穩(wěn)定平衡狀態(tài)[2-3]。TBS分選原理示意見(jiàn)圖1。
圖1 TBS分選原理示意
太西洗煤廠二分區(qū)采用TBS替代現(xiàn)有螺旋分選機(jī)的粗煤泥分選工藝流程如圖2所示。煤泥水經(jīng)水力旋流器處理后,底流給入TBS,溢流進(jìn)入浮選入料池。TBS分選出的精礦通過(guò)弧形篩、煤泥離心機(jī)脫水后摻入末精煤,弧形篩篩下水、離心機(jī)離心液進(jìn)入浮選精礦池,與浮選精礦一起通過(guò)加壓過(guò)濾機(jī)回收;TBS的尾礦經(jīng)過(guò)弧形篩和高頻篩脫水后,篩上物摻入中煤,篩下煤泥水進(jìn)入浮選系統(tǒng)浮選。
圖2 采用TBS后的粗煤泥回收處理工藝
采用TBS后新工藝的特點(diǎn):
(1)TBS入料采用水力旋流器預(yù)先分級(jí)脫泥處理,確保入料粒度滿足要求,減少了細(xì)泥對(duì)分選效果的影響。
(2)精礦采用弧形篩和煤泥離心機(jī)聯(lián)合脫泥脫水的處理方式,工藝簡(jiǎn)單、高效,脫水效果好。
(3)入浮煤泥水濃度由原來(lái)的120 g/L降低至60~80 g/L,入浮煤泥粒度也基本控制在0.3 mm以下,浮選效果得到了一定改善。
考慮到脫介篩篩縫磨損、篩板松動(dòng)以及末精煤離心機(jī)篩籃的磨損等原因?qū)е麓诸w粒增多,設(shè)備選型應(yīng)適當(dāng)偏大。綜合以上計(jì)算結(jié)果,水力旋流器組、TBS、清水泵、精礦、尾礦弧形篩、煤泥離心機(jī)及尾煤高頻篩各選擇1臺(tái)。設(shè)備選型見(jiàn)表1;TBS主要參數(shù)見(jiàn)表2。
TBS分選機(jī)選型考慮偏大,是為了滿足選煤廠未來(lái)產(chǎn)能提升及煤質(zhì)變化的需要。選用φ500 mm水力旋流器組相比原先使用的φ350水力旋流器,直徑更大,對(duì)入料量大小的波動(dòng)適應(yīng)能力強(qiáng),分級(jí)效果更好,底流呈30 °夾角時(shí)濃度剛好滿足TBS入料要求。TBS頂水泵應(yīng)該選擇揚(yáng)程高而流量低的管道泵,以滿足頂水壓力要求,實(shí)現(xiàn)床層的動(dòng)態(tài)穩(wěn)定。
表1 設(shè)備選型
1.4.1 TBS入料粒度范圍
TBS入料一般在0.2~3 mm。入料粒級(jí)越窄,粒度影響因素越小,分選效果越好。利用分級(jí)旋流器組能夠確保滿足TBS入料粒度要求。
1.4.2 TBS入料濃度
TBS入料濃度要求40.0%~60.0%。隨著入料濃度的上升,TBS分選過(guò)程中錯(cuò)配物總量不斷降低,當(dāng)達(dá)到55.0%時(shí),錯(cuò)配物總量最低,然后隨著入料濃度的增大,錯(cuò)配物總量又逐漸上升。入料濃度過(guò)低或過(guò)高,都會(huì)對(duì)分選效果造成較大影響。
1.4.3 頂水壓力和流量
為使床層保持穩(wěn)定,TBS的頂水壓力和流量必須穩(wěn)定,才能使物料在干擾沉降過(guò)程中連續(xù)穩(wěn)定的按密度分選。
表2 TBS分選機(jī)性能參數(shù)
1.4.4 頂水濃度
選煤廠循環(huán)水濃度工藝指標(biāo)控制要求為不大于5 g/L,基本能夠滿足頂水濃度要求。頂水濃度過(guò)高,會(huì)影響分選并對(duì)精礦質(zhì)量造成污染。
1.4.5 生產(chǎn)過(guò)程控制分析
(1)TBS操作參數(shù)控制:控制器SP設(shè)定為1.32~1.36 kg/L,P=0.06~0.07 MPa,Q=20~37 m3/h、入料固體含量控制在40.0%~60.0%。
(2)要嚴(yán)禁粒度超限物料進(jìn)入TBS,防止大塊物料卡在底流重產(chǎn)物出口,影響正常排料。
(3)TBS溢流平緩穩(wěn)定時(shí),用手指檢測(cè)溢流量,約為兩指時(shí)溢流量正好,說(shuō)明設(shè)備工作正常。當(dāng)出現(xiàn)大幅波動(dòng)或者翻花現(xiàn)象時(shí),需要調(diào)整頂水壓力或者入料量,以實(shí)現(xiàn)分選過(guò)程動(dòng)態(tài)平衡。
(4)與跳汰分選相似,操作工人可根據(jù)經(jīng)驗(yàn)采用探桿來(lái)判斷床層情況,以適時(shí)進(jìn)行調(diào)整。
結(jié)合生產(chǎn)實(shí)際,對(duì)TBS入料性質(zhì)、分選效果進(jìn)行了全面評(píng)價(jià),結(jié)果見(jiàn)表3~表8及圖3。
表3 TBS入料及產(chǎn)品小篩分
從表3可以看出,0.125~0.5 mm粒級(jí)灰分較低,TBS分選效果較好,隨著粒度的進(jìn)一步減小,分選效果逐漸變差,說(shuō)明TBS對(duì)粗粒煤泥分選較為徹底。
表4 計(jì)算入料粒度組成和分配率
由表4可見(jiàn),各粒級(jí)在重產(chǎn)物中的分配率逐漸增加,其中大于0.5 mm粒級(jí)最低為9.57%,小于0.045 mm粒級(jí)最高達(dá)到41.76%,這表明粗粒質(zhì)量好于細(xì)粒,同時(shí)粒度對(duì)分選過(guò)程的影響較大,有大量細(xì)泥混入了精礦。
表5 TBS分選機(jī)入料及產(chǎn)物小浮沉數(shù)據(jù)
從表5可以看出,TBS精礦灰分為10.50%,尾礦灰分為52.09%,精礦和尾礦指標(biāo)都較理想,達(dá)到了工藝指標(biāo)要求。根據(jù)表5可以繪制出TBS分選機(jī)入料的可選性曲線,見(jiàn)圖3。
圖3 TBS分選機(jī)入料可選性曲線
從圖3可以得出,不同質(zhì)量等級(jí)情況下,理論精煤產(chǎn)率及可選性等指標(biāo),可以看出這部分物料采用重選,可選性為易選。TBS入料的可選性分析數(shù)據(jù)見(jiàn)表6。
表6 TBS分選機(jī)入料可選性分析
對(duì)TBS產(chǎn)品分配率計(jì)算結(jié)果列于表7。
表7 TBS分選機(jī)產(chǎn)品分配率計(jì)算結(jié)果
根據(jù)表7繪制出TBS分選機(jī)產(chǎn)品分配率曲線,見(jiàn)圖4。
圖4 TBS分選機(jī)產(chǎn)品分配率曲線
得到分配曲線相關(guān)參數(shù):δ50≈1.704,δ75≈1.868,δ25≈1.548。根據(jù)分配曲線參數(shù),計(jì)算TBS工藝效果如下:
TBS分選機(jī)分選工藝效果見(jiàn)表8。
表8 TBS分選機(jī)分選效果
由表8可見(jiàn),該TBS分選機(jī)的可能偏差為0.16 g/cm3,數(shù)量效率為88.65%,說(shuō)明TBS的分選精度相對(duì)較高。
TBS分選機(jī)在太西洗煤廠的成功應(yīng)用,使該廠二分區(qū)粗煤泥處理系統(tǒng)更加完善,精煤產(chǎn)率顯著提高。
(1)TBS精礦灰分為10.5%,降灰率達(dá)到了44.12%,比螺旋分選機(jī)高出7.87%;TBS能夠分選出符合指標(biāo)要求的高質(zhì)量精煤,能夠滿足工藝系統(tǒng)需求。
(2)TBS可能偏差為0.16 g/cm3,低于螺旋分選機(jī)0.09%;數(shù)量效率為88.56%,高于螺旋分選機(jī)14.46%。其性能明顯優(yōu)于螺旋分選機(jī),分選精度相對(duì)較高。
(3)工藝改造后,選煤廠增加精煤產(chǎn)量3 t/h,計(jì)算精煤產(chǎn)率增加0.7%,經(jīng)濟(jì)效益明顯。
(4)采用該工藝后,粗精煤灰分降至合理范圍內(nèi),可避免主選精末煤“背灰”現(xiàn)象。
(5)大幅度減少了入浮水量,并確保了浮選入料粒度基本在0.35 mm以下,有利于浮選柱分選。
(6)設(shè)備運(yùn)行穩(wěn)定可靠,處理能力大。由于采用循環(huán)水自壓給水,設(shè)備本身無(wú)運(yùn)動(dòng)部件,基本無(wú)故障。