蔡國(guó)娟
(中石化股份有限公司天津分公司,天津 300271)
石油化工企業(yè)中,汽輪發(fā)電機(jī)組是生產(chǎn)裝置的動(dòng)力保障,其作用是將鍋爐產(chǎn)生的蒸汽熱能轉(zhuǎn)化成旋轉(zhuǎn)機(jī)械能,帶動(dòng)發(fā)電機(jī)旋轉(zhuǎn)發(fā)出電能。由于汽輪發(fā)電機(jī)組結(jié)構(gòu)復(fù)雜、熱效率高,且處于高溫、高壓、高真空、高轉(zhuǎn)速、小動(dòng)靜間隙、大力矩等惡劣條件下工作,使得機(jī)組在運(yùn)行過程中會(huì)產(chǎn)生振動(dòng)。汽輪發(fā)電機(jī)組振動(dòng)的大小直接關(guān)系到機(jī)組能否安全運(yùn)行,大多數(shù)汽輪發(fā)電機(jī)組因異常振動(dòng)而停機(jī)處理。異常振動(dòng)是汽輪發(fā)電機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)中缺陷、隱患的綜合反映,是發(fā)生故障的信號(hào)。因此,新安裝或檢修后的機(jī)組,必須經(jīng)過試運(yùn)行,測(cè)試各軸承振動(dòng)及各軸承處軸振在合格標(biāo)準(zhǔn)以下,方可將機(jī)組投入運(yùn)行。本文針對(duì)汽輪發(fā)電機(jī)組振動(dòng)過大的現(xiàn)象,通過對(duì)其進(jìn)行振動(dòng)監(jiān)測(cè),分析故障原因,并采取解決措施,使機(jī)組振動(dòng)達(dá)到正常水平。
從理論來講,引起機(jī)組軸瓦振動(dòng)大的原因是多方面的,既可能是生產(chǎn)廠家設(shè)計(jì)和制造方面的原因,也可能是發(fā)電廠調(diào)整操作的原因,還可能是安裝和檢修工藝水平等方面的原因[1]??偨Y(jié)起來主要包括以下幾個(gè)方面:
汽輪發(fā)電機(jī)在設(shè)計(jì)制造時(shí),加工精度不夠、裝配工藝質(zhì)量較差、機(jī)組支撐軸承選取不當(dāng),是機(jī)組產(chǎn)生振動(dòng)的原因。
汽輪發(fā)電機(jī)組在安裝和檢修過程中的工藝質(zhì)量對(duì)機(jī)組振動(dòng)的影響非常大,或者說機(jī)組的振動(dòng)很多時(shí)候都是可以通過安裝或檢修來解決的。例如軸承的標(biāo)高、滑銷系統(tǒng)、動(dòng)靜間隙等。軸瓦檢修工藝不高,會(huì)存在缺陷或者安全隱患。
汽輪發(fā)電機(jī)組在運(yùn)行中機(jī)組葉片斷裂,造成轉(zhuǎn)子運(yùn)行不平衡,動(dòng)靜部分摩擦;機(jī)組負(fù)荷變化過快或者過大;轉(zhuǎn)子中心有偏差,機(jī)組中心不正;潤(rùn)滑油溫變化大,潤(rùn)滑油壓波動(dòng)頻繁,影響軸承油膜形成;汽輪機(jī)汽缸膨脹不均;發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子,勵(lì)磁機(jī)線圈接地或?qū)娱g短路造成負(fù)荷不對(duì)稱等都是機(jī)組產(chǎn)生異常振動(dòng)的原因。
某石化公司一30MW汽輪發(fā)電機(jī)組由杭州汽輪機(jī)廠生產(chǎn),型號(hào)B17-8.83/4.2(HGS71/40),剛性支撐,剛性聯(lián)軸器。汽輪機(jī)轉(zhuǎn)速為3000r/min,額定功率17MW,進(jìn)口壓力8.83 MPa,進(jìn)口溫度535℃,出口壓力4.2MPa,出口溫度440℃,潤(rùn)滑油壓力0.22 MPa,潤(rùn)滑油溫度38~42℃。發(fā)電機(jī)功率30MW,轉(zhuǎn)速3000r/min。機(jī)組結(jié)構(gòu)如圖1所示。
圖1 汽輪發(fā)電機(jī)結(jié)構(gòu)示意圖
該汽輪發(fā)電機(jī)更新后于2013年5月重新啟機(jī)。試運(yùn)行過程中,對(duì)機(jī)組兩次離線監(jiān)測(cè)發(fā)現(xiàn),汽輪機(jī)兩端振動(dòng)幅值不大,發(fā)電機(jī)兩端(3瓦,4瓦處)水平振動(dòng)幅值稍大,特別是發(fā)電機(jī)4瓦處軸向振動(dòng)幅值最高達(dá)5.23mm/s,且4瓦處潤(rùn)滑油溫度高于正常溫度范圍。根據(jù)ISO10816大型機(jī)組振動(dòng)烈度區(qū)域分類可知,對(duì)于剛性支撐的機(jī)組,該振動(dòng)幅值處于不能令人滿意的長(zhǎng)期工作的機(jī)器振動(dòng)區(qū)域。兩次振動(dòng)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)如表1。
表1 各軸瓦振動(dòng)幅值(單位:mm/s)
經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)檢查,汽輪機(jī)兩側(cè)軸瓦振動(dòng)及瓦溫正常,可以排除汽輪機(jī)一側(cè)的故障。3、4瓦振動(dòng)幅值偏大,且4瓦處潤(rùn)滑油溫高于正常水平,說明發(fā)電機(jī)側(cè)存在運(yùn)行隱患。對(duì)振動(dòng)幅值較大的4瓦處軸向振動(dòng)進(jìn)行波形頻譜分析,波形頻譜圖如圖2所示。
從振動(dòng)頻譜圖中可以看出,主要頻率成分為發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子的工頻(50Hz)和二倍頻成分,其他諧波成分的幅值很小。根據(jù)故障診斷機(jī)理[3],角度不對(duì)中主要引起軸向振動(dòng),對(duì)于剛性聯(lián)軸節(jié),軸向振動(dòng)的振幅要大于徑向振幅,且易激起工頻振動(dòng),同時(shí)也存在多倍頻分量。推斷可能是發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子與汽輪機(jī)轉(zhuǎn)子存在角度不對(duì)中,使得發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子在4瓦處與軸瓦的接觸長(zhǎng)度變小,載荷分布不均勻,產(chǎn)生動(dòng)靜摩擦,潤(rùn)滑油溫度上升,改變了軸瓦中的油膜壓力,油膜剛度變化,發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子振動(dòng)加大,導(dǎo)致軸瓦振動(dòng)異常。據(jù)分析原因可能是機(jī)組在安裝時(shí),冷態(tài)對(duì)中數(shù)據(jù)有偏差,造成熱態(tài)工作狀態(tài)下汽輪機(jī)轉(zhuǎn)子與發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子軸系的不對(duì)中。
圖2 發(fā)電機(jī)4瓦軸向振動(dòng)頻譜圖
與現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)人員和汽輪機(jī)廠家協(xié)商,對(duì)汽輪發(fā)電機(jī)進(jìn)行停機(jī)檢查。將3、4瓦拆卸后,發(fā)現(xiàn)3、4瓦及發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子出現(xiàn)不同程度的磨損,4號(hào)軸瓦有烏金脫落。同時(shí)發(fā)現(xiàn)4瓦軸承座與臺(tái)板接觸不良,支撐剛度不足。通過振動(dòng)頻譜圖與現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際測(cè)量分析,造成轉(zhuǎn)子及軸瓦嚴(yán)重受損的原因確實(shí)是由于整體軸系對(duì)中數(shù)據(jù)較差,4號(hào)軸瓦與軸頸底部接觸長(zhǎng)度不夠,軸瓦與軸頸水位間隙不均勻所致。
圖3 處理后發(fā)電機(jī)4瓦軸向振動(dòng)頻譜圖
最后抬高發(fā)電機(jī)3、4瓦軸承座,保證發(fā)電機(jī)前后軸承座與發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子揚(yáng)度保持一致。如調(diào)整汽輪機(jī)轉(zhuǎn)子揚(yáng)度,將影響機(jī)組進(jìn)汽管道、排汽管道、汽封管道、軸頭泵等設(shè)備管線應(yīng)力、中心問題,施工難度大,工期長(zhǎng)。具體做法是將發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子與汽輪機(jī)轉(zhuǎn)子冷態(tài)對(duì)中后(外圓在±0.02mm,左右開口為±0.02mm,上下開口為0或下開口0.02mm),在軸承座下部墊斜墊鐵調(diào)整軸承座與發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子揚(yáng)度保持一致[4],并調(diào)整發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子與汽輪機(jī)轉(zhuǎn)子對(duì)中度,保證4瓦軸頸與瓦的接觸面長(zhǎng)度大于80%,水位間隙均勻,軸頸與軸瓦軸線同心,并進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)動(dòng)平衡處理,重新加固了4瓦軸承座的基礎(chǔ),滿足支撐剛度。
再次對(duì)汽輪發(fā)電機(jī)各瓦進(jìn)行振動(dòng)監(jiān)測(cè),得到4瓦處的振動(dòng)頻譜圖如圖3所示。振動(dòng)幅值明顯減小,在允許機(jī)組長(zhǎng)期運(yùn)行的范圍之內(nèi)。
對(duì)于汽輪發(fā)電機(jī)組,因冷態(tài)安裝、熱態(tài)工作時(shí)聯(lián)軸器兩側(cè)轉(zhuǎn)子中心變化的差別很大,從而可能導(dǎo)致軸承負(fù)荷分配及軸系穩(wěn)定性偏離設(shè)計(jì)值。冷態(tài)找轉(zhuǎn)子中心時(shí)預(yù)留合理的轉(zhuǎn)子冷熱態(tài)中心差值,可避免軸承烏金面受損及機(jī)組發(fā)生異常振動(dòng)。通過對(duì)汽輪發(fā)電機(jī)組振動(dòng)監(jiān)測(cè)和故障診斷,及時(shí)發(fā)現(xiàn)了機(jī)組運(yùn)行中存在的隱患,遏制了事故的發(fā)生,縮短了維修周期。