時志興
(河南省有色金屬地質礦產局第一地質大隊,河南 鄭州 450016)
河南省陜縣寺家溝礦區(qū)是河南省有色金屬地質礦產局重點項目,布置鉆探工作量28000多米,多為斜孔,但對礦體的控制程度,未“探邊摸底”,沒有完全確定礦體的連續(xù)性,而且礦脈較多,對礦脈的深部驗證鉆孔較少,特別是可以兼顧施工多條礦脈的鉆孔。為綜合研究平行礦脈之間的成礦地質特征及其相互之間的關系,摸清其產狀,加強控制,為礦山儲備更多的優(yōu)質后備資源,加強深部探礦驗證,布置了孔深900 m的ZKS001鉆孔。該孔位于山溝與河溝交叉地帶,巖層破碎,地下水豐富,存在漏水、涌水、縮徑等復雜地層,且鉆探施工人員盲目追求進度,導致多次發(fā)生鉆探事故,延誤工期,造成重大損失。
勘查區(qū)位于三門峽市南,直距約30 km,行政區(qū)劃隸屬于陜州區(qū)張村鎮(zhèn)及店子鄉(xiāng)管轄,屬秦嶺山系之崤山山脈,山勢陡峻,相對高差較大,海拔最高1265 m,最低825 m,一般在1000 m左右,比高400 m,屬中低山區(qū)??傮w地勢南高北低,山系與溝谷總體為南北向走向。區(qū)內野喬河常年有水,水利資源比較豐富,可以滿足未來礦山生產、生活用水之需求。近礦區(qū)的張村鄉(xiāng)和店子鄉(xiāng)有20萬伏高壓輸電線通過,電力資源充足。
崤山地區(qū)屬典型的變質核雜巖構造體系,本區(qū)醒目的構造形跡為近東西向的崤山短軸隆起,四周構成向外傾伏的寬背斜。核部由太華群地層組成,翼部由熊耳群地層組成,地層傾角在30°~60°內變化。斷層構造發(fā)育,主要為沿不整合面的拆離斷層、近東西向、北西-北北西向及北北東-北東向的次級斷裂構造。
區(qū)內地層較單一, 第四系主要為黃土層、砂礫石、亞砂土、殘坡積物及腐殖質,分布在溝谷中,厚度不等。太華群地層大面積出露,僅溝谷兩側分布第四系腐殖質、沖洪積物。
太華群地層為一套中深變質程度的片麻雜巖,分布全區(qū),巖性主要為黑云斜長片麻巖、混合花崗巖、斜長角閃巖、斜長角閃片麻巖、變粒巖及綠泥片巖等。
巖層可鉆性等級7~10級[1],巖石具有較強研磨性;地層中上部堅硬破碎,下部較為完整,局部破碎。
ZKS001孔設計孔深900 m,直孔,終孔口徑≥75 mm。巖心分層采取率≥70%。礦層及礦層頂底板5 m內的巖石采取率≥80%,連續(xù)5 m低于80%時,應查明原因,采取補救措施。每50 m和見礦位置及終孔進行彎曲度測量,準確記錄其方位角和天頂角,直孔≤2°/100 m,斜孔≤3°/100 m[1-2]。
(1)巖層裂隙發(fā)育、多處孔段漏失、巖心堅硬破碎、取心困難,鉆具易磨損,特別是對金剛石鉆頭內口磨損最快,如圖1、圖2所示。
(2)在83.75~335.6 m多層涌水,194 m以淺涌水嚴重,水可以從孔口冒出,對沖洗液造成破壞,導致護壁困難,掉塊嚴重,引發(fā)事故,如圖3、圖4所示。
圖1 內口磨損的金剛石鉆頭Fig.1 Diamond bit with inside wear
圖2 磨損的鉆桿接手Fig.2 Wear of drill pipe adapter
圖3 斷裂的擴孔器Fig.3 Broken reaming shell
(3)200~500 m多處有多層構造帶,其中3處比較厚,最厚一層達22.02 m,中間含有綠泥石等水敏性成分,吸水膨脹,造成鉆孔縮徑嚴重。構造帶巖心如圖5所示。
HXY-44T型塔機一體鉆機:額定鉆進深度700~1400 m,立軸最大扭矩3200 N·m,立軸行程600 mm,立軸最大起拔力120 kN,立軸最大給進力90 kN,卷揚機最大提升力45 kN,柴油機功率50 kW,轉速81~958 r/min[1]。
圖4 斷裂的鉆桿接手Fig.4 Broken drill pipe adapter
圖5 構造帶巖心Fig.5 Cores from the tectonic belt
BW-250型水泵:缸套直徑65、80 mm兩種,泵量35~250 L/min,泵壓2.5~7.0 MPa。內加厚普通?50 mm鉆桿及配套?108 mm鉆具,地標S75、S95繩索取心鉆桿及其配套鉆具,木馬自重夾持器,KXP-D(S)數字羅盤測斜儀[1]。
由于鉆場比較平坦,硬化后穩(wěn)定,上部覆蓋層很少,所以鉆孔結構采用?113 mm-?94 mm-?75 mm,鉆具級配為?50 mm-?108 mm-?113 mm[3-4]、?89 mm-?89 mm-?94、71 mm-?73 mm-?75 mm,沒有預留口徑。
上部巖層主要為斜長角閃巖,嚴重風化,裂隙發(fā)育,硬度不均,非常破碎,可鉆性等級為6~7[2],取心困難。采用單管普通金剛石鉆進,孕鑲金剛石鉆頭HRC20~25,低轉速、低鉆壓、控制回次方法鉆進,以保證巖心采取率,2016年11月16日開鉆,主要采用清水鉆進,加入少量聚丙烯酰胺處理劑,11月19日鉆進孔深38.65 m,為防止孔口坍塌下入?108 mm套管38.80 m。
換用S95繩索取心鉆具繼續(xù)鉆進,巖層主要為斜長角閃巖和混合花崗巖互層,堅硬破碎,可鉆性等級為7~9[1-2],低轉速、適當加大鉆壓、主要用清水鉆進,加少量聚丙烯酰胺處理劑及0.1%[5-6]高粘度纖維素、控制回次進尺,提高巖心采取率。
鉆頭主要采用孕鑲金剛石鉆頭HRC20~25,但在使用過程中磨損嚴重,胎體太軟容易磨損,胎體硬度太大進尺緩慢,引起鉆頭掉塊,損壞鉆頭。由于巖層硬、脆、碎,鉆桿接手、鉆具、金剛石鉆頭磨損嚴重,鉆頭鉆進效率低,且多次引起鉆桿斷裂事故[7-8]。在鉆進過程中,巖層破碎、漏失水、多處涌水,嚴重破壞沖洗液,使沖洗液基本喪失護壁功能,巖層多處有夾層,吸水膨脹,鉆孔縮徑,最終鉆孔嚴重掉塊坍塌,造成埋鉆事故,經多次處理無效,鉆孔報廢。
經專家研究,一致同意鉆孔向山體方向移動15 m,地層應該相對更為完整穩(wěn)定。同時加強鉆進技術力量,采用穩(wěn)妥方法鉆進,謹慎慢打,在25.35 m處下入?108 mm套管,換徑繼續(xù)鉆進,鉆進參數見表1。
表1 單管普通金剛石鉆進參數[1-2]Table 1 Conventional diamond drilling parameterswith single-tube core barrels
但是由于沒有引起足夠重視,繼續(xù)采用清水加入聚丙烯酰胺處理劑及0.1%高粘度纖維素鉆進,在鉆進196.46 m時,同樣的問題又出現(xiàn)了,漏失、掉塊、涌水,鉆孔坍塌,導致埋鉆,后經多次處理,鉆桿用公錐打撈上來,采用磨孔鉆頭磨失鉆具。由于此方法存在很大安全隱患,因此下入?89 mm套管,換用?77 mm繩索取心鉆具繼續(xù)鉆進,但是在遇到夾層鉆孔縮徑后,再也難以繼續(xù)鉆進。
根據地層情況,隨決定采用優(yōu)質沖洗液鉆進,優(yōu)化鉆進參數,主要鉆進參數參見表2。
表2 繩索取心金剛石鉆進參數[1-2,4]Table 2 Wire line diamond drilling parameters
在鉆孔中上段巖層主要為斜長角閃巖、混合花崗巖、蝕變帶以及構造破碎帶,間夾石英脈,含少量水敏礦物綠泥石,特別是在構造破碎帶,為塊狀、泥狀構造,巖心破碎,吸水膨脹,風化即碎,非常容易造成鉆孔縮徑、坍塌[9-10],且厚度10~20 m,不易穿過。
構造帶地層主要表現(xiàn)為鉆孔縮徑、易分散、巖屑量大,要求沖洗液失水量小,抑制能力強,對孔壁毛細管道通道具有封堵作用,泥皮薄,韌性好,很好的流變性能,且有強的攜帶巖粉能力,繩索取心鉆進要求沖洗液具有高效潤滑作用,固相含量少或無固相含量,具體沖洗液配比為:1%鈉基膨潤土+1%~1.5%護壁劑+0.4%~0.6% 06型高效潤滑劑+0.4%~0.6%高粘CMC+0.5%防塌劑。
沖洗液性能:粘度22~26 s,密度1.02~1.04 g/cm3,失水量≯6 mL/30 min,pH值8~9,泥皮厚度<0.5 mm[6,11]。
使用優(yōu)質沖洗液后,鉆孔得以繼續(xù)施工,由于存在涌水,對沖洗液破壞很大,要不停的補充、更換沖洗液,并專人監(jiān)測沖洗液,保證沖洗液的性能。在順利施工到484 m后,巖心相對比較完整,對沖洗液監(jiān)測放松了警惕,沖洗液被稀釋,粘度明顯不足,根本達不到護壁要求。再次下鉆時,上部構造帶部位395 m處膨脹縮徑,鉆具下不去。重新更換沖洗液,進行掃孔,得以順利穿過,未造成更大事故。
在穿過最后一層構造帶后,鉆孔巖層相對比較完整,局部破碎,主要成分為斜長閃長巖、混合花崗巖互層,間夾蝕變帶。由于鉆孔加深,阻力變大,鉆進過程中要適當降低轉速,加大泵壓[11-12]。巖層穩(wěn)定單一,只要認真管理好沖洗液,維持沖洗液性能,保護好上部孔壁穩(wěn)定,就可以按正常鉆進順利施工,經過122 d施工,在900.49 m達到地質目的終孔。
在裂隙發(fā)育、堅硬破碎巖層鉆進,容易發(fā)生卡鉆、掉塊事故,且不易取心或巖心采取率低。一般遇到這類地層慢速、輕壓穿過[13-14]??ㄣ@、掉塊嚴重可用水泥封孔,根據地層情況鉆進到相對完整地層下入套管處理。適當降低鉆速,控制回次進尺,減小沖洗液量以提高巖心采取率,并且減少人為因素和機械因素,避免巖心不必要磨損。本礦區(qū)由于施工技術措施得當,大大提高了巖心采取率,巖心采取率平均90%以上。
礦區(qū)鉆孔主要是裂隙性漏水,由于水源充足,多采用頂漏鉆進,且漏失位置多在鉆孔上部,下入第一層套管就可以堵漏,或者使用水泥封堵。主要問題是該鉆孔涌水,涌水嚴重破壞沖洗液性能,使其失去護壁功能和攜帶巖粉能力,導致鉆孔內掉塊時有發(fā)生,重復鉆進,影響進尺,更為嚴重的是鉆孔巖層非常破碎,坍塌、卡鉆,引起多次鉆桿斷裂事故和卡埋鉆事故,最終導致了鉆孔報廢。而且沖洗液不能起到有效潤滑作用,加重鉆具磨損,甚至引起燒鉆事故[3,6]。
處理涌水事故一般用加重沖洗液鉆進,但加重沖洗液不適合繩索取心鉆進,繩索取心鉆進鉆孔與鉆具環(huán)狀間隙小,要求使用無固相或低固相沖洗液,而加重沖洗液固相含量高,鉆具內壁易結垢影響沖洗液循環(huán),內管投放困難甚至不能投放到位[11-12]。
涌水地層,也可采用水泥漿封堵,普通水泥漿遇流動性水沖散,很難取得封堵效果。攪拌要在水泥漿中加入惰性材料,并且加入速凝劑,最好是投放含有惰性材料水泥球擠壓封堵[9,12]。
本鉆孔鉆探施工人員在多次用普通水泥注漿封堵無效之后,冒險頂涌鉆進,在鉆進到196.46 m時鉆孔掉塊、坍塌,無法繼續(xù)鉆進,不得已下入?89 mm套管堵住涌水,但也因此留下后患。
鉆孔結構的設計主要依據是鉆孔的用圖和目的、地層地質結構、巖石的物理性質、鉆孔的設計深度和傾角、鉆進方法、鉆探設備的性能、鉆孔的終孔直徑。根據鉆孔結構確定各個孔段的深度和孔徑,確定套管層次、下放深度和套管直徑。是否下套管,取決于地層的復雜情況和對地質情況的了解程度[1-2]。
由于本鉆孔是深孔,且對地層復雜情況估計不足,鉆孔結構設計簡單,鉆孔結構為?113 mm-?94 mm-?75 mm,?108 mm孔口套管36.80 m,?89 mm止涌防塌套管196.60 m,在遇到夾層泥時無法再使用套管隔離,只有優(yōu)質沖洗液護壁??s徑地層對沖洗液破壞嚴重,維護沖洗液性能代價大。如果在預留一級孔徑,下入套管護壁,在崤山礦區(qū)就可以清水鉆進,取得更好的經濟效益。
鉆孔縮徑有明顯征兆,如:鉆具回轉滯澀、阻力漸增、甚至回轉不動;上下鉆具困難,甚至下不去,需要掃孔;泵壓增加,產生憋泵;沖洗液中巖粉明顯增多,含砂量增加;鉆桿內壁結垢,提放內管困難。鉆孔縮徑擠壓鉆具,增大鉆具回轉阻力,容易造成鉆桿斷裂事故,甚至造成鉆孔坍塌埋鉆事故[9,12]。
遇到縮徑地層,不適合水泥封孔,水泥凝固需要時間,而且水泥漿含水量大,縮徑地層極易吸水膨脹,擠壓水泥漿,達不到封孔效果[7-8]。一般遇到縮徑地層應快速穿過,然后下入套管護壁,但該鉆孔已不能再下套管處理,而且下面地層不明,只有使用低密度、低固相、低失水優(yōu)質沖洗液,在該位置形成薄而致密的泥皮,有效阻止縮徑地層吸水膨脹,從而保證繩索取心鉆進繼續(xù)施工[9,15]。
繩索取心鉆進復雜地層,應充分考慮地層情況,淺孔且?guī)r層穩(wěn)定鉆孔,鉆孔結構可以簡單不預留口徑,但是在復雜深孔鉆進時,一定要選擇合理的鉆孔結構,預留一級口徑,避免遇到特殊情況無法進一步處理報廢鉆孔,不僅延誤工期,而且浪費人力、物力,無謂增加施工成本。遇到復雜地層,要充分利用好套管護壁,有時用好套管護壁更能加快施工進度,提高效益。根據地層情況合理配制優(yōu)質沖洗液,不僅能提高施工效率,節(jié)約施工成本,而且有利于解決復雜施工問題,提高巖心采取率,保障鉆孔質量。復雜地層鉆進應充分引起重視,不要抱有僥幸心理,否則就會像該鉆孔施工一樣,造成不必要的鉆探事故,我們要引以為戒。