王 松,房曉斌,艾 明
(中行飛機股份有限公司,陜西 西安 710089)
由于復合材料具有比強度高、比剛度大、耐疲勞性和可設計性好等優(yōu)點,在結構制造領域得到廣泛應用。復合材料梁類零件,現(xiàn)在已成熟應用于飛機結構中承力件和次承力件,其結構通常為J型層壓件和C型層壓件。復合材料J型梁,經熱壓罐成型固化后發(fā)生回彈變形的程度非常小,一般情況下不考慮進行固化變形控制。但是,由于其為J型結構,成型模具通常設計為上下組合模具或左右組合模具。本文中的復合材料J型梁為雙曲結構,采用了上下組合模具,在實際生產過程中零件R區(qū)出現(xiàn)了皺褶。針對復合材料J型梁R區(qū)皺褶問題,需要通過成型工藝改進,設計合理的工藝方案,消除零件R區(qū)皺褶。
復合材料J型梁長度約4 442 mm,寬度約85 mm,高度約90 mm,厚度約4.20 mm,存在多處臺階過渡,如圖1所示。
圖1 復合材料J型梁示意圖Fig.1 Schematic of composite material J-beam
復合材料J型梁選用了2種碳纖維材料和1種玻璃布材料,碳纖維材料作為主體構成材料,分別是碳纖維單向帶預浸料CYCOMC977-2-35-12K HTS-134、碳纖維織物預浸料CYCOM977-2A-37-3KHTA-5H-280。零件表面不用粘接劑,鋪貼玻璃布CYCOM977-2A-40-G120-105,用于防護電化學腐蝕。
(1)外觀質量:復合材料制件的表面應光滑平整,表面無貧、富樹脂,表面纖維被樹脂均勻覆蓋。
(2)內部質量:超聲檢測分層、脫膠和孔隙密集等缺陷符合HB7224二級驗收標準。
(3)孔隙率≤1.5%。
(4)厚度控制:非R區(qū)理論厚度的±8%,R區(qū)理論厚度的±8%。
(5)外形公差:理論型面的-0.75~0 mm,允許在間距每250 mm的距離上施加30 N的力。
(6)隨爐件力學性能滿足相關材料技術規(guī)范。
復合材料J型梁的鋪貼及熱壓罐成型固化,采用上下組合模具。從制造成本考慮,左右側復合材料J型梁共用一套模具。模具主要由框體、下芯模、上芯模、鉆模板和勻壓板等部分組成。復合材料J型梁模具如圖2所示。
圖2 復合材料J型梁模具示意圖Fig.2 Schematic of mold for composite material J-beam
框體為薄壁框架結構,上層型板材料為殷鋼,其余部分材料為普通鋼。下芯模與框體連接在一起,下芯模材料為殷鋼,上芯模分為2塊,通過連接塊和銷釘固定,材料為殷鋼。模具共帶有4組鉆模板,位于芯模的2端。另外模具還帶有一組勻壓板,用于壓實復合材料J型梁一側緣條面。
復合材料J型梁制造過程中,鋪貼工序的操作最為復雜,由于結構的特殊性,需要將鋪層分為A、B、C 3部分,A部分由1層玻璃布、2層碳纖維單向帶和6層碳纖維織物組成,在模具下芯模上鋪貼;B部分由2層碳纖維單向帶和7層碳纖維織物組成,在模具上芯模上鋪貼;A部分和B部分鋪貼完成后進行組合,在其形成的三角區(qū)采用連續(xù)碳纖維單向帶進行加捻;加捻完成后鋪貼C部分,C部分由2層碳纖維單向帶和7層碳纖維織物組成。如圖3所示。
圖3 復合材料J型梁鋪層示意圖Fig.3 Schematic of paving of composite material J-beam
復合材料J型梁,在分別完成A、B、C 3部分鋪貼后,C部分外表面放置鋁制勻壓板,很好地保證了C部分外表面的平整度,對加捻區(qū)進行了充分壓實。零件固化后,C部分所在面的厚度略小于理論厚度,符合厚度公差要求。
而在另一側緣條面,雖然放置了硅橡膠AIRPAD壓力墊,但是零件R區(qū)外表面出現(xiàn)了連續(xù)的皺褶,外部質量和內部質量都不合格。
復合材料J型梁固化后,零件R區(qū)外表面出現(xiàn)連續(xù)皺褶。通過分析,產生皺褶的原因可能是:1)復合材料J型梁緣條面放置的硅橡膠AIRPAD壓力墊的剛性不足,沒有很好地對零件R區(qū)壓實;2)復合材料J型梁的成型模具設計不合理,需要進行改進。
3.3.1 復合材料J型梁R區(qū)采用密封膠帶壓實
選取復合材料J型梁部分區(qū)域,完成相應的鋪貼操作。鋪貼完成后在上模與下模配合面的縫隙處,填充密封膠帶,用于壓實零件R區(qū),見圖4所示。
3.3.2 復合材料J型梁R區(qū)采用剛性硅橡膠AIRPAD壓力墊
打磨修整帶皺褶的復合材料J型梁R區(qū),將其作為假件。利用假件鋪貼1層AIRPAD+2層玻璃布+1層AIRPAD,固化后作為剛性硅橡膠AIRPAD壓力墊。
選取復合材料J型梁部分區(qū)域,完成相應的鋪貼操作。鋪貼完成后在上模與下模配合面的縫隙處,放置剛性硅橡膠AIRPAD壓力墊,用于壓實零件R區(qū),見圖4。
3.3.3 復合材料J型梁R區(qū)采用玻璃布壓力墊
打磨修整帶皺褶的復合材料J型梁R區(qū),將其作為假件。利用假件鋪貼2層玻璃布,固化后作為玻璃鋼壓力墊。
選取復合材料J型梁部分區(qū)域,完成相應的鋪貼操作。鋪貼完成后在上模與下模配合面的縫隙處,放置玻璃布壓力墊,用于壓實零件R區(qū),見圖4。
圖4 密封膠帶壓實/剛性壓力墊/玻璃鋼壓力墊示意圖Fig.4 Schematic of sealing tape compaction/rigid pressure pad/FRP pressure pad
3.3.4 復合材料J型梁上模加寬設計
復合材料J型梁上下組合模具,下模按零件理論模型設計,上模按腹板面外形設計,上模整體寬度小于與腹板面貼合的下模部分,上模避讓了零件外R區(qū),如圖5(a)所示。分析認為這種結構在固化成型J型梁過程中,J型梁R區(qū)外表面(靠袋面),放置不同形式的壓力墊,不能賦予此區(qū)域良好的R過渡。
因此,大膽嘗試將上模設計為下模等寬度,在完成復合材料J型梁鋪貼和芯模組合后,在上芯模和下芯模之間的細小縫隙處,填充密封膠條,如圖5(b)所示。
圖5 改進前后上芯模和下芯模示意圖Fig.5 Schematic of upper and lower core molds before and after improvement
(1)密封膠帶壓實的改進效果:復合材料J型梁R區(qū)出現(xiàn)連續(xù)凹坑,皺褶減少,零件R區(qū)外部質量不合格;
(2)剛性硅橡膠AIRPAD壓力墊的改進效果:復合材料J型梁R區(qū)表面未出現(xiàn)皺褶現(xiàn)象,但表面不光滑、不平整,零件R區(qū)外部質量不合格;
(3)玻璃鋼壓力墊的改進效果:復合材料J型梁R區(qū)表面未出現(xiàn)皺褶現(xiàn)象,但表面局部區(qū)域出現(xiàn)貧膠;
(4)復合材料J型梁上模加寬改進效果:復合材料J型梁R區(qū)表面未出現(xiàn)皺褶現(xiàn)象,表面光滑流線,經設備檢測,產品質量滿足J型梁的1.3節(jié)技術指標要求。
通過復合材料J型梁成型工藝改進,找到了消除復合材料J型梁R區(qū)皺褶的有效方法,即設計上模和下模寬度相同的芯模,在上下芯模的縫隙之間填充密封膠條。在復合材料J型梁R區(qū)皺褶消除后,檢驗零件的外、內部質量均滿足J型梁的技術要求。同時也完善了復合材料J型梁的成型工藝,提高了復合材料J型梁的制造質量。