魯 磊
(唐山海港旭寧化工有限公司,河北 唐山 063605)
國內于20世紀70年代初利用空氣吹出酸法吸收法對地下鹵水進行提溴獲得成功后,20世紀80年代后的新建溴素廠基本均采用空氣吹出法。
目前,我國90%以上溴素生產(chǎn)采用空氣吹出酸液吸收法。該法設備少,與空氣吹出堿液吸收法相比,吸收液含溴量高30%~40%,蒸汽消耗量低(約30%左右),耗電量低(低35%~40%),節(jié)省化堿、化酸工藝,氯氣和二氧化硫消耗少。
酸法制溴工藝的生產(chǎn)過程為低溴含量的鹵水加酸酸化(pH值約3~3.5)后在管式靜態(tài)混合器中被氯氣氧化,Br-被氧化成Br2;氧化液中Br2在解吸塔中被大量空氣吹出,與吸收塔中的H2SO3酸霧吸收,Br2被還原為HBr,富含HBr的吸收液被填料塔中部通入的Cl2氧化游離出溴,最終在塔下部水蒸汽的汽提作用下提濃冷凝得到粗溴。
此生產(chǎn)工藝成熟,設備比較先進,具有技術成熟、投資少、建設快的特點,并且該類型工藝技術在國內已有應用先例,投產(chǎn)企業(yè)運行情況良好,該項目采取了DCS控制系統(tǒng),安全系數(shù)較高。
2016年唐山海港旭寧化工有限公司(以下簡稱“公司”)實施2 000 t/a初級鹵水吹溴改擴建項目,項目主要設備包括吹出塔、吸收塔、捕沫塔、蒸餾塔、鹵泵、風機、二氧化硫發(fā)生裝置等。溴素生產(chǎn)以片狀硫磺燃燒制備二氧化硫,硫磺儲存在原有硫磺庫,生產(chǎn)時硫磺用推車推至焚硫爐罩棚,人工將硫磺加入螺旋喂料機,同時羅茨風機向螺旋喂料機內吹入大量空氣,硫磺與空氣在螺旋喂料機內混合后送入焚硫爐。硫磺在焚硫爐內燃燒生成二氧化硫。燃燒生產(chǎn)的二氧化硫進入洗氣塔,洗氣塔內補充淡水,并通過循環(huán)冷卻泵在洗氣塔內循環(huán),一部分二氧化硫在洗氣塔內與水反應生成亞硫酸,亞硫酸經(jīng)泵輸送至廢酸池,供鹵水酸化用,冷卻的二氧化硫輸送至吹吸塔組,參與溴的吹出富集過程。
二氧化硫發(fā)生:S+O2→SO2
二氧化硫吸收:SO2+H2O→H2SO3
原料規(guī)格:硫磺≥99%硫磺,片狀顆粒φ4 mm,熔點112.8 ℃~120 ℃。沸點444.6 ℃,不溶于水,稍溶于酒精和醚類,易溶于二氧化碳、四氯化碳和苯。該品屬于二級易燃物,自燃點205 ℃,其粉塵或蒸汽能與空氣形成爆炸性混合物,屬易燃危險品。
質量要求:工業(yè)硫磺應由生產(chǎn)廠的質量監(jiān)督檢驗部門負責按批檢驗,生產(chǎn)廠應保證每批出廠的產(chǎn)品符合標準要求。每批出廠產(chǎn)品都應附有質量證明書(包括:產(chǎn)品名稱、產(chǎn)品等級、生產(chǎn)廠名、廠址、批號和生產(chǎn)日期、標準編號等),硫磺進廠后,定期對硫磺進行抽驗檢驗,要求含純高于99%。
隨著公司吹溴生產(chǎn)能力不斷壯大,在吹溴生產(chǎn)中二氧化硫氣體制備及輸送過程存在的問題也日益突出,2017年吹溴項目試生產(chǎn)過程中,二氧化硫供應系統(tǒng)頻繁出現(xiàn)管道堵塞的情況,因二氧化硫供應系統(tǒng)問題出現(xiàn)8次停車現(xiàn)象,造成87 h非正常停車,嚴重制約著吹溴生產(chǎn)的穩(wěn)定運行。
(1)二氧化硫管道內酸液積聚多,排放不暢。
硫磺爐產(chǎn)生的高溫二氧化硫氣體直接進入洗氣塔用水噴淋進行冷卻洗滌,在冷卻的過程中,大量水汽隨著二氧化硫氣體夾帶入管道中,由于二氧化硫管線長,水汽在管道內凝結成酸性液體,酸液排放不暢導致二氧化硫氣體流通受阻。
(2)硫磺燃燒不充分導致升華硫堵塞管道。
硫磺和氧氣燃燒反應產(chǎn)生二氧化硫氣體,理論上硫磺和氧氣充分燃燒的質量比是1 ∶1,即加入硫磺爐內硫磺量和空氣量存在一定關系。實際生產(chǎn)中,崗位操作人員對硫磺的加入量的調整和風量的調整有偏差,或者硫磺爐空氣鼓入系統(tǒng)出現(xiàn)問題,崗位人員無法及時調整相應參數(shù)進行補救,導致鼓入的空氣量不能滿足硫磺燃燒的空氣需求量,硫磺在硫磺爐內不能完全燃燒,多余的硫磺在高溫下升華,在硫磺爐出口煙道及洗氣塔噴頭處遇冷形成膠狀物堵塞管道,造成二氧化硫氣體輸送不暢,尤其是烘爐后,添加硫磺過程中,硫磺下料量與風量不匹配,容易造成升華硫的產(chǎn)生。
(1)排放二氧化硫管道酸液。
苦鹵吹溴生產(chǎn)的二氧化硫供應系統(tǒng)中,二氧化硫輸送管道排布不合理,拐彎低洼處是存酸死角,不利于排酸,將此處管道改造為傾斜設置,改變二氧化硫管道走向,使管線布局走向更加合理,便于酸液排放。
初級水吹溴生產(chǎn)的二氧化硫供應系統(tǒng)中,將二氧化硫所有排酸管道引入5號洗氣塔中部,排酸閥門處于常開狀態(tài),利用高度差可長期排酸。
(2)減少二氧化硫管道酸液產(chǎn)生量。
在硫磺爐尾部煙道安裝套管進行換熱,冷卻二氧化硫氣體,使其進入洗氣塔進口時溫度由60 ℃降至45 ℃,大大降低進入洗氣塔的二氧化硫氣體的溫度,減少二氧化硫氣體在洗氣塔冷卻時夾帶水汽,降低二氧化硫管道中酸液產(chǎn)生量。
(3)規(guī)范操作規(guī)程。
啟動溴素生產(chǎn)前,先烘硫磺爐,首先打開硫磺爐側面助燃物投料孔,向爐內投入一定量木柴之后向爐內投入火源引燃木柴。啟動羅茨風機,保持風量90 m3/h持續(xù)添加木柴直至木炭高度達到視鏡的1/2,火炭達到視鏡1/2時快速封閉助燃物投料孔,待硫磺爐爐尾溫度達到50 ℃時,向螺旋喂料機內投入硫磺,螺旋初始轉速調整為3.5 r/min,羅茨風機
風量控制在140 m3/h,啟動吹吸塔組引風機。螺旋轉速每30 min提高0.1 r/min,直至轉速達到正常生產(chǎn)要求,同時要根據(jù)硫磺加入量調整鼓風量,正常生產(chǎn)時每小時測量一次爐尾溫度和洗氣塔進氣溫度,保證洗氣塔噴淋正常,塔體溫度不超過60 ℃。
正常操作注意事項:提轉過程中不得縮短調速間隔時間或增大轉速調整幅度。提轉時要注意冷卻液顏色,若出現(xiàn)膠狀物,馬上將螺旋轉速降低1 r/min,并在20 min后清理冷卻器及循環(huán)冷卻泵。
(4)加粗二氧化硫輸送管道直徑。
通過同行業(yè)對標發(fā)現(xiàn),相同的處理能力,同行業(yè)的二氧化硫輸送管道都較粗。鑒于頻繁出現(xiàn)二氧化硫管道堵塞的現(xiàn)象,公司對二氧化硫玻璃鋼管道進行加粗改造,將原來DN150玻璃鋼管道改為DN250玻璃鋼管道。
(5)生產(chǎn)過程中的控制。
生產(chǎn)過程中,崗位操作人員除了執(zhí)行操作規(guī)程外,還應通過觀察孔了解硫磺進入硫磺爐后然后狀態(tài),這主要是培養(yǎng)崗位人員的經(jīng)驗水平。尤其是在每年5月、6月份天氣氣溫較高、鹽田蒸發(fā)量高、制鹽工區(qū)需水量高的時機,會導致溴素生產(chǎn)負荷加大,同時影響硫磺爐負荷增加,此階段更需憑借經(jīng)驗觀察爐膛內火焰狀態(tài)來調整下料量和風量。
(6)加強原材料質量要求,硫磺含純必須在99%以上,灰分小于0.2%,灰分大、沉降物多易堵管,同時會導致硫磺單耗增加,因此,在采購合同注明含純,按要求采購,抽檢含純。
(7)加強設備點檢。
結合設備檢修頻率制定檢修周期,每月定期檢查并清理洗氣塔噴頭1次、洗氣塔冷卻器1次、二氧化硫管道1次,硫磺螺旋變頻給料器軸套每3個月檢查一次,每半年更換一次,確保裝置處于良好狀態(tài)。
(8)加強職工培訓,注重職工素質提升。
企業(yè)的生產(chǎn)主體是車間,車間管理的關鍵是職工培養(yǎng),加強車間職工的技術培訓,提升職工專業(yè)技能和責任心培養(yǎng),使每一位職工都能熟練掌握本崗位的操作技能,成為崗位專家。
公司吹溴項目自2017年試生產(chǎn)運行2 a,發(fā)現(xiàn)二氧化硫制作系統(tǒng)是制約溴素生產(chǎn)的關鍵部位,通過對硫磺爐下料量與風量的跟蹤,已經(jīng)基本摸索出了其中的規(guī)律,通過積累數(shù)據(jù)、量化指標,將其完善到操作規(guī)程中,加強對崗位操作人員的培訓教育,使其了解硫磺的基本性質、設備的維護保養(yǎng)、下料量與風量的關系等。
通過摸索,在2018年下半年的吹溴生產(chǎn)中,公司溴素生產(chǎn)中二氧化硫供應系統(tǒng)運行基本穩(wěn)定,未出現(xiàn)二氧化硫管道堵塞的現(xiàn)象,通過以上措施的實施,有效地改善了二氧化硫管道堵塞的情況。