(山西兆豐鋁電有限責(zé)任公司,山西 陽泉 045000)
氧化鋁熱電廠1#機組為南汽生產(chǎn)的背壓式汽輪機,額定功率25 MW,配置一個高壓調(diào)節(jié)油動機,高壓調(diào)節(jié)油動機帶動配汽機構(gòu)控制閥門改變機組的進汽量。DEH采用505系統(tǒng),電子部分為505E、液壓部分具有一套獨立油源,控制油壓為4 MPa,電液轉(zhuǎn)換器為SV9。ETS采用505的報警停機信號輸出到DCS,在輸出到AST電磁閥,TSI采用上海安偌電子科技有限公司生產(chǎn)的VB-Z500,EH系統(tǒng)采用南汽的SVA9調(diào)節(jié)系統(tǒng)。
(1)運行中出現(xiàn)油管破裂,墊片漏油造成Px下降,因設(shè)計為油動機、脈沖油壓力Px降低時為開汽門方向,導(dǎo)致汽門向更加開啟更大,后緊急停機才沒有造成事故擴大。
(2)產(chǎn)生過拒動及突然動作現(xiàn)象,導(dǎo)致負(fù)荷波動最大達到600 kW。分析為:有時彈簧力不足以克服滑閥的摩擦力、電液轉(zhuǎn)換器為動圈式、電液轉(zhuǎn)換器的環(huán)節(jié)多(包括線圈帶動小閥,小閥帶動大閥,大閥帶動杠桿,杠桿帶動滑閥等)、電液轉(zhuǎn)換器的動態(tài)響應(yīng)時間長、電液轉(zhuǎn)換器與錯油門滑閥的對中性不好等原因。
(3)系統(tǒng)存有滑負(fù)荷現(xiàn)象,表明油動機的輸出剛度差。
(4)控制系統(tǒng)沒有實時顯示畫面,用505無法對各種參數(shù)進行集中顯示、時時監(jiān)示報警,仍需要就地儀表盤顯示。505面板的顯示屏上只有二行顯示條而且是英文資料,英文操作界面,運行人員監(jiān)視、查詢困難。
(5)控制系統(tǒng)電調(diào)沒有有仿真功能,沒有報表、操作記錄、趨勢管理功能;無法提供OPC接口及與管理網(wǎng)連接。
改造后的數(shù)字式電液控制系統(tǒng)(DEH),采用和利時KM系列模件,配以DEH專用模塊伺服模塊、測速模塊,及CAN總線的快速通訊,構(gòu)成DEH控制系統(tǒng)。DEH可與現(xiàn)有的DCS方便地進行數(shù)字通訊。
采用DEH控制系統(tǒng)后,利用計算機強大的信息采集處理能力和方便、靈活地通過軟件設(shè)計實現(xiàn)各種控制回路的組態(tài),因而大大地擴展了汽輪機調(diào)節(jié)保安系統(tǒng)的功能,尤其是可以方便地完成機組的自動啟??刂啤C爐協(xié)調(diào)控制(CCS)、自動發(fā)電控制(AGC)和功率控制。此外,還實現(xiàn)了在相應(yīng)各種條件下的負(fù)荷限制和快速減負(fù)荷(RB)控制,還有多重防超速保護措施。而且DEH作為電廠DCS系統(tǒng)網(wǎng)上的一個節(jié)點,可以實現(xiàn)與DCS的有機聯(lián)系,達到電廠內(nèi)部信息資源共享。
DEH裝置由三大部份組成:電子控制柜、軟件系統(tǒng)和液壓伺服系統(tǒng):采用和利時電子控制系統(tǒng)及FM系列模件,配以DEH專用模塊伺服模塊、測速模塊,及CAN總線的快速通訊,保證轉(zhuǎn)速反饋和加速度反饋周期小于50 ms來構(gòu)成DEH控制系統(tǒng);汽輪機調(diào)速系統(tǒng)液壓部分采用高壓油系統(tǒng)油動機取代原低壓透平油動機系統(tǒng)。
改造后的DEH電子控制柜由MACS—DCS系統(tǒng)中的一個現(xiàn)場控制站構(gòu)成,詳述如下:
2.2.1 DEH電子控制柜
參看下圖為HOLLiAS MACS系統(tǒng)結(jié)構(gòu)示意圖、DEH現(xiàn)場控制站控制柜系統(tǒng)結(jié)構(gòu)圖;
DEH是以微處理器DPU為核心的,具備LCD顯示、控制操作、打印記錄、系統(tǒng)控制與試驗等功能的獨立完整的控制系統(tǒng)。機組的啟停運行操作和監(jiān)控、系統(tǒng)的自診斷信息等集中在操作員站的LCD畫面上和鍵盤上,通過鍵盤和LCD畫面能完成所有控制操作,及獲得系統(tǒng)運行的各種信息。
DEH電子控制柜由現(xiàn)場控制站、操作員站、工程師站、通訊網(wǎng)絡(luò)、打印機、繼電器盤、操作回路和硬接線手操盤等組成。
DEH控制裝置的控制功能,主要由軟件來完成。軟件由兩大部分構(gòu)成,即系統(tǒng)軟件平臺及應(yīng)用系統(tǒng)軟件。前者決定了DEH控制系統(tǒng)的適時性,靈活性和先進性;后者決定了DEH系統(tǒng)的控制功能。
2.3.1 控制系統(tǒng)軟件
DEH采用HOLLiAS MACS系統(tǒng)的Windows作為功能碼進行系統(tǒng)組態(tài)的軟件平臺,主控單元采用專用的多任務(wù)實時軟件、I/O板級軟件。采用這些系統(tǒng)軟件,可按控制系統(tǒng)圖組態(tài)出DEH控制所需要的實用控制回路。
2.3.2 基本控制回路
控制回路由功能碼組態(tài)構(gòu)成,實現(xiàn)DEH各種控制功能的要求??刂苹芈钒ǎ恨D(zhuǎn)速控制、功率控制、閥門開度控制、主汽壓力控制、升負(fù)荷過程中的自動定—滑—定控制、汽壓及真空保護、防超速保護、快速減負(fù)荷等等。
由控制回路分別或聯(lián)合實現(xiàn)汽機的程控啟動、自動調(diào)節(jié)、參數(shù)限制、保護、監(jiān)視及試驗等功能。
(1)自動調(diào)節(jié)控制功能,包括:掛閘、升速、自動同期、并網(wǎng)帶初負(fù)荷、升負(fù)荷、閥控方式、功控方式、壓控方式、背壓控制方式、CCS方式、一次調(diào)頻、負(fù)荷及閥位限制、功率反饋限制
(2)限制控制功能,限制值由人工給定,DEH可自動將負(fù)荷限制在高低限以內(nèi),以及將閥位限制在給定值以下。當(dāng)實測功率與功率定值差值過大時,自動切除功率反饋回路,變?yōu)殚_環(huán)控制方式,同時降低功率給定值。包括:主汽壓力低限制、快卸負(fù)荷、OPC控制。
(3)試驗控制功能,包括假并網(wǎng)試驗、超速試驗、閥門嚴(yán)密性試驗、OPC快關(guān)調(diào)門試驗、停機可以進行仿真試驗。
(4)保護控制功能,包括系統(tǒng)狀態(tài)監(jiān)視、超速保護。
(5)提高自動化水平功能,即實現(xiàn)自動抄報表。
4.1.1 啟動工況
按機組的熱狀態(tài)(冷態(tài)、溫態(tài)、熱態(tài))給出預(yù)定的升速曲線,閉環(huán)自動升至定速;接受同期裝置來的頻差信號,自動調(diào)整機組轉(zhuǎn)速,完成頻率同期;并網(wǎng)后機組自動帶初負(fù)荷;按給定目標(biāo)負(fù)荷和升負(fù)荷率自動升至目標(biāo)負(fù)荷;參與一次調(diào)頻或不參與一次調(diào)頻(不調(diào)頻死區(qū)可調(diào));功率控制,由操作員給出功率定值進行功率閉環(huán)控制;參與協(xié)調(diào)控制(CCS),按協(xié)調(diào)控制信號來控制機組功率。
4.1.2 甩負(fù)荷工況
甩負(fù)荷是汽輪機最惡劣的工況之一,控制系統(tǒng)的一個主要任務(wù)就是防止機組甩負(fù)荷后超速,所以對防超速問題應(yīng)特別加以重視。采用DEH控制系統(tǒng)后,超速保護(OPC)信號直接取自油開關(guān)跳閘或103%n0轉(zhuǎn)速信號,通過硬接線接通防超速保護電磁閥,使調(diào)節(jié)汽閥迅速關(guān)閉,隨著甩負(fù)荷后汽輪機的進汽量減少,這樣更有利于抑制機組的轉(zhuǎn)速飛升。通過這些防超速措施,可以使機組在甩全負(fù)荷后轉(zhuǎn)速飛升小于額定轉(zhuǎn)速的8%。
DEH系統(tǒng)具有操作員自動控制、遙控等三種運行方式,各種運行方式間能無擾切換。手動控制為后備操作手段,一旦控制系統(tǒng)故障時可以進行人工控制。
4.2.1 操作員自動控制方式
4.2.2 遙控方式
(1)由于汽輪機機頭較小,安裝時將OPC電磁閥和主汽門關(guān)閉閥布置在機頭附近,快關(guān)轉(zhuǎn)換閥和AST模塊以及EH油管巧妙利用了原地板下的狹小空間。這個設(shè)計既滿足了設(shè)備需要,也充分利用了有限空間,方便操作,同時達到美觀效果。
(2)調(diào)試發(fā)現(xiàn)主汽門電動機構(gòu)和原有主汽門配合不好,無法建立安全油壓。針對本次EH油路改造特點,采用排除法確定安全油從主汽門處泄出。經(jīng)過拆開主汽門后檢查,發(fā)現(xiàn)主要是由于主汽門新裝的電動機構(gòu)桿件和原有主汽門內(nèi)閥套桿件頂死,破壞主汽門內(nèi)閥套和外閥套之間的密封,使安全油泄出。通過重新調(diào)整桿件的間隙,建立主汽門內(nèi)閥套和外閥套之間的密封,重新掛閘,安全油壓順利建
(3)主汽門電動機構(gòu)運行時間過長。在帶負(fù)荷前的調(diào)試中,發(fā)現(xiàn)主汽門電動機構(gòu)能以2.6 mm/s的速度移動,移動的過程比較平穩(wěn)。當(dāng)主汽門由于甩負(fù)荷或者誤操作而關(guān)閉,必須要等主汽門電動機構(gòu)行動到最低點才能再進行掛閘,致使無法迅速開啟主汽門。該問題通過改變主汽門電動機構(gòu)的內(nèi)在程序,加快主汽電動機構(gòu)的下降速度,盡可能的縮短主汽門的再開啟時間間隔得以解決。
電調(diào)系統(tǒng)的改造,增加了自動化程度,給機組的運行和安全穩(wěn)定性帶來了方便,使運行人員降低了勞動強度。經(jīng)過運行考驗,改造后的電調(diào)系統(tǒng)穩(wěn)定,沒有再出現(xiàn)負(fù)荷不穩(wěn)和甩負(fù)荷的情況。