李梅霞
摘 要:發(fā)泡原油對三相分離器的運(yùn)行和原油計量及整個原油脫水系統(tǒng)造成很大影響,本文對發(fā)泡原油的產(chǎn)生機(jī)理及處理對策進(jìn)行探討,并結(jié)合生產(chǎn)實(shí)際,提出了切實(shí)可行的解決措施,不僅提高了分離器的運(yùn)行質(zhì)量,而且降低了生產(chǎn)處理成本。
關(guān)鍵詞:發(fā)泡原油;分離器;措施
一、引言
盤二聯(lián)合站的四臺三相分離器承擔(dān)著對采油管理七區(qū)、八區(qū)的油井來液的預(yù)分離任務(wù),是該站原油處理生產(chǎn)的龍頭設(shè)備,分離器的運(yùn)行質(zhì)量,決定著整個原油處理生產(chǎn)的好壞。同時該分離器實(shí)現(xiàn)了分隊計量,在“生產(chǎn)指揮、原油盤庫、綜合治理”等方面,發(fā)揮出了重要作用。
二、發(fā)泡原油產(chǎn)生
在運(yùn)行中,發(fā)現(xiàn)采油管理區(qū)注采七站(原采油5隊)、注采四站(原采油6隊)對應(yīng)的兩臺分離器運(yùn)行質(zhì)量差,分隊計量誤差大的現(xiàn)象。經(jīng)過分析研究,發(fā)現(xiàn)注采七站、注采四站原油膠質(zhì)、瀝青質(zhì)含量高,原油粘度大,溶解氣多,造成油氣分離時原油中的氣泡上升至油氣界面后并不立即破裂,聚集在油面形成泡沫層,也就是發(fā)泡原油。原油發(fā)泡對三相分離器的運(yùn)行和原油計量及整個原油脫水系統(tǒng)造成很大影響。
由于注采七站、注采四站原油膠質(zhì)、瀝青質(zhì)含量高,原油粘度大的物性,形成的發(fā)泡原油對分離器運(yùn)行質(zhì)量和分隊計量造成了很大影響。 因此,消除發(fā)泡原油的影響,是我站亟待解決的問題。
三、對發(fā)泡原油的應(yīng)對措施
為解決以上問題,我站提出三項措施:
措施一:更換分離器油腔浮球。
由于原油發(fā)泡使原油的密度降低,在分離器運(yùn)行的過程中造成油腔的浮子連桿機(jī)構(gòu)中的浮球無法正確反映油腔內(nèi)的實(shí)際位置,凡爾在液位高的時候不能正常打開,使原油中的泡沫積聚難以及時消除,造成氣相、水相混入原油。為了解決這個問題,我們通過增大出油凡爾浮球體積,增大浮球浮力,提高油相連桿轉(zhuǎn)動力矩。
我們首先對5#分離器進(jìn)行更換浮球?qū)嶒?yàn)。對5#油相出油取樣,稱重法測量密度,多次跟蹤實(shí)驗(yàn),取準(zhǔn)發(fā)泡原油密度。第二步根據(jù)發(fā)泡相原油密度,計算出浮球浮浮起,打開出油凡爾,所需的最小浮力。最后對出油機(jī)構(gòu)浮球的改造。我們利用兩個滅火器,經(jīng)過封口改制處理,與原浮球捆綁在一起。根據(jù)浮力公式P=pgh ,以增大浮球體積,提高浮力,達(dá)到浮球浮起需求值。
確定浮球浮起所需最低密度計算過程如下:
根據(jù)油相原油密度,計算出浮球浮起,打開出油凡爾,所需的最小浮力。從而確定所需增大浮球的體積數(shù)。
已知:圓柱形浮筒長l1=0.42m,直徑D1=0.35m,質(zhì)量M1=18.3㎏,所加空滅火器長l2=0.47m,直徑D2=0.15m,質(zhì)量M2=2㎏。
浮筒體積:
滅火器體積:
改造后浮筒所受重力:
假設(shè)浮筒漂浮在油面,且恰好全部沒入液面,為極限情況,此時:G=F浮, 故改造后浮筒正常運(yùn)行所要求油品的最低密度為: 。
5#分離器浮球進(jìn)行改造后,分離器對發(fā)泡原油的適應(yīng)性效果并不明顯,尤其在冬季油溫低時,泡沫不易消除,出油凡爾仍然不能正常運(yùn)行,原油流量只能靠人工定期開啟凡爾控制,或者靠旁通管線上的截止閥的開度控制,不僅大大增加了職工工作量,而且水中含油,氣中含油指標(biāo)都仍超標(biāo),影響了原油的準(zhǔn)確計量。
因此更換分離器油腔浮球的方案,仍不能從根本上解決發(fā)泡原油對分離器處理的影響。此方案沒有繼續(xù)在3#分離器(注采四站原油)進(jìn)行實(shí)施。
措施二:更換油相流量計
由于注采四站、注采七站原油中含膠質(zhì)、瀝青質(zhì)較多,且凝固點(diǎn)高,在運(yùn)行的過程中析出膠質(zhì)、瀝青質(zhì)造成原來的雙轉(zhuǎn)子流量計的過濾器頻繁堵塞,原油計量誤差增大。后來,經(jīng)上級協(xié)助將雙轉(zhuǎn)子流量計更換為科里奧利質(zhì)量流量計,雖然解決了堵塞的問題,但是質(zhì)量流量計的計量準(zhǔn)確度受計量流體密度的影響比較大,由于是發(fā)泡原油,原油中的泡沫長時間無法消除,因此質(zhì)量流量計測量出的流體混合密度僅在0.5g/cm3~0.65 g/cm3之間,遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于原油的實(shí)際密度,因此造成原油質(zhì)量流量計誤差增大。
措施三、對分離器內(nèi)投加消泡劑
我站于3月1日開始對3#分離器(處理注采四站來油)的進(jìn)口處投加消泡劑。質(zhì)量流量計測量的原油密度就有原來的0.5g/cm3提高到0.85g/cm3,且出油凡爾自動啟閉靈活,在線綜合含水趨于穩(wěn)定。
經(jīng)過三天的試運(yùn)行,原油密度基本穩(wěn)定在0.8-0.85g/cm3,取得了比較好的消泡效果。
四、投加消泡劑的實(shí)施情況
1、 分離器進(jìn)口流程改造。我站在注采七站、注采四站來液進(jìn)分離器前端增加一臺藥劑泵和一個藥劑罐,將加藥管線分別碰到來液管線上。
2、 確立經(jīng)濟(jì)合理的消泡劑投加量。通過一周的藥劑投加摸索,每天投加17L,比較經(jīng)濟(jì)合理,不僅能夠使分離器正常運(yùn)行,同時還能將流量計的計量誤差控制在一個合理范圍內(nèi)。
3、 配套保障措施。在解決了發(fā)泡原油對分離器造成的影響后,為提高三相分離效果,使各項生產(chǎn)技術(shù)指標(biāo)在最佳范圍內(nèi),保證分隊計量監(jiān)控數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確,我站制定了建立了《分離器運(yùn)行管理制度》、《在線監(jiān)控儀表管理制度》、《分隊計量監(jiān)控管理規(guī)定》等行之有效的管理制度。于此同時,與采油管理區(qū)調(diào)度做好溝通協(xié)調(diào)工作,保證采油管理區(qū)來油溫度不低于35攝氏度,為分離器原油脫水提供溫度保障。
五、經(jīng)濟(jì)效益分析
此措施從3月1日—6月1日實(shí)施應(yīng)用后,分離效果明顯提高,為后端原油脫水生產(chǎn),提供了低含水原油,大大降低了原油脫水生產(chǎn)負(fù)擔(dān)。各項生產(chǎn)成本明顯降低。
分離器出油綜合平均含水有之前的28%,下降到18.5%。減少了加熱爐燃料消耗,節(jié)約燃料291m3/d。脫水器、緩沖罐、好油罐沉降底水量減少,從而減少了放水回?fù)搅?,提升泵啟動時間相應(yīng)減少,每天可節(jié)約電量20kwh/d。另外根據(jù)各隊來液量多少和物性的不同,合理調(diào)加藥劑,杜絕了以往的盲目加藥,每天可節(jié)約藥劑15kg/d。分隊計量監(jiān)控數(shù)據(jù)準(zhǔn)確,異常信息反饋及時,能夠較好地反映出采油管理區(qū)的許多突發(fā)事件,包括停電、管線穿孔、開井、停井、洗井等事件,前三個月減少產(chǎn)量損失10噸。
前三個月的經(jīng)濟(jì)效益計算:節(jié)約藥劑費(fèi)14835元,電量費(fèi)用1191元,燃料費(fèi)用45512元,減少原油損失18700元,(噸油按1870元計算)。合計產(chǎn)生的效益:14835+1191+45512+18700=80238元
消泡劑投入,每天投加17L,三個月的投入消泡劑量為17*92=1564升,一升9.892元錢,三個月投入1564*9.892=15471.088元。
凈效益=產(chǎn)出—投入=80238-15471=64767(元)
六、下步建議
由于3#、5#分離器進(jìn)油壓力不同,使用一臺加藥泵同時給這兩臺分離器加藥,會造成壓力偏高的加不上藥。因此,建議再加一臺加藥泵,進(jìn)行單臺分別加藥,確保能加上藥。