張培軍
(西山煤電(集團(tuán))有限責(zé)任公司 官地選煤廠,山西 晉城 048000)
官地選煤廠為礦井型動(dòng)力煤選煤廠,采用原煤無(wú)壓三產(chǎn)品重介旋流器分選+粗煤泥TBS干擾床分選+煤泥浮選的聯(lián)合流程。改造前,來(lái)自礦井的原煤,部分采用振動(dòng)分級(jí)篩(設(shè)備編號(hào)“216”,以下簡(jiǎn)稱“216振動(dòng)篩”)分級(jí)后,篩上物料與其余部分未篩分的原煤一同進(jìn)入洗選系統(tǒng),篩下物料直接摻入精煤帶式輸送機(jī)。進(jìn)入洗選系統(tǒng)的原煤經(jīng)1.0 mm脫泥篩預(yù)先脫泥后,50~1.0 mm原煤采用無(wú)壓三產(chǎn)品重介旋流器分選,1.0~0.5 mm粗煤泥采用TBS干擾床分選,小于0.5 mm煤泥進(jìn)入浮選。
選煤廠的主要產(chǎn)品有噴吹煤、電精煤和洗混煤等產(chǎn)品。其中,電精煤:灰分不大于15%,水分不大于10%,硫分不大于1.5%;煉焦用噴吹煤:灰分不大于10%,水分不大于10%,硫分不大于1.0%。
隨著綜采技術(shù)的發(fā)展,選煤廠入洗原煤中末煤的含量越來(lái)越大,其中小于3 mm的末煤含量高達(dá)30%以上,且原煤水分在6.50%左右,既影響了原煤分級(jí)篩的篩分效率,又給洗選系統(tǒng)帶入大量原生煤泥。
原煤準(zhǔn)備車間的主要任務(wù)是為后續(xù)工序準(zhǔn)備合適的原料,主要作業(yè)有篩分、排矸、破碎、除雜等。原煤篩分是準(zhǔn)備車間的重要環(huán)節(jié),根據(jù)后段工藝對(duì)入料粒度的要求,通過(guò)篩分設(shè)備將原煤分為不同的粒度級(jí)別。生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn),216振動(dòng)篩的篩分效率較低,篩面易堵塞,篩板易變形、損壞,生產(chǎn)過(guò)程中維護(hù)成本高、消耗大,清理篩面堵塞時(shí)的工作量大,危險(xiǎn)性高,嚴(yán)重影響洗選系統(tǒng)運(yùn)行的連續(xù)性、穩(wěn)定性。
針對(duì)216振動(dòng)篩在使用過(guò)程中存在的問(wèn)題,選煤廠分別調(diào)研了博后篩、弛張篩和交叉篩的設(shè)備性能和使用狀況,結(jié)合官地選煤廠的選煤工藝、廠房布置、物料水分、檢修情況及價(jià)格等因素,最終選用由石家莊功倍重型機(jī)械有限公司生產(chǎn)的CRS2215交叉式細(xì)粒滾軸篩作為原煤篩分設(shè)備,替換原216振動(dòng)分級(jí)篩,以期達(dá)到合理的分級(jí)效果,為后續(xù)原煤入洗準(zhǔn)備合適的原料。
CRS型交叉式細(xì)粒滾軸篩主要用于原煤、電煤的篩分處理。
(1)生產(chǎn)能力:300 t/h;
(2)篩面寬度:2 200 mm;
(3)篩軸數(shù)量:15 根;
(4)入料粒級(jí):不大于100 mm;
(5)篩分粒度:3 mm;
(6)電機(jī)功率:5.5kW×15=82.5 kW。
CRS2215交叉篩的結(jié)構(gòu)示意見圖1。該設(shè)備的篩軸按不同的工作角度布置,篩片采用彈簧鋼加工而成,使用壽命長(zhǎng),篩分精度高。該設(shè)備采用多軸分別驅(qū)動(dòng)形式,可以保證每根軸獨(dú)立運(yùn)行,運(yùn)行維修方便。減速機(jī)采用硬齒面減速機(jī),使用壽命長(zhǎng)。設(shè)備安全可靠,裝有篩片梳理裝置,用以清理篩片間的積煤,防止出現(xiàn)堵塞現(xiàn)象。
圖1 CRS2215交叉篩結(jié)構(gòu)示意
由于交叉篩由相鄰篩軸上的篩片相互交叉組成動(dòng)態(tài)篩孔,等厚的篩面使物料迅速向前,篩孔的動(dòng)間隙和靜間隙相差3~4倍,所以物料不會(huì)堵塞篩孔;組成篩孔的篩片是方向相反的搓手式運(yùn)動(dòng),故具有自清理功能;篩片獨(dú)特的運(yùn)動(dòng)方式,對(duì)合格顆粒有強(qiáng)制排料作用;機(jī)器低速平穩(wěn)運(yùn)轉(zhuǎn),無(wú)任何震動(dòng)及沖擊載荷;主軸在低速小扭矩工況下工作;軸承、動(dòng)力系統(tǒng)、電氣系統(tǒng)均為可靠性高的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品;篩片選用耐磨材質(zhì),并進(jìn)行硬化處理,以極低的線速度運(yùn)行,篩片壽命達(dá)3 a以上。
CRS2215交叉篩的主要優(yōu)點(diǎn)有:
(1)對(duì)煤的適應(yīng)性廣,尤其對(duì)高水分的原煤更具有優(yōu)越性,篩孔不易堵塞;
(2)運(yùn)轉(zhuǎn)噪聲低,小于65 db;
(3)整機(jī)全封閉運(yùn)行,外溢粉塵少;
(4)單軸驅(qū)動(dòng)運(yùn)行穩(wěn)定,具有較高的負(fù)荷概率;
(5)多軸驅(qū)動(dòng)形式采用鏈輪傳動(dòng),可有效保證各軸具有足夠的動(dòng)力傳遞,并可降低電機(jī)的輸出功率。
CRS2215交叉篩替換216振動(dòng)篩改造完成后,電精煤和噴吹煤的水分發(fā)生了變化。改造前,2017年3月精煤產(chǎn)品水分:電精煤9.69%,噴吹煤9.78%;改造后,2017年8月精煤產(chǎn)品水分:電精煤9.54%,噴吹煤9.71%。由此可見,改造后2種精煤產(chǎn)品的水分都有不同程度的降低,其中電精煤水分降低了0.15個(gè)百分點(diǎn),噴吹煤降低了0.07個(gè)百分點(diǎn)。
另外,采用交叉篩進(jìn)行改造后,進(jìn)入洗選系統(tǒng)的3 mm以下的末煤量減少了40%~50%,減輕了煤泥水處理系統(tǒng)的壓力。同時(shí),空余出了大量檢修時(shí)間,促進(jìn)了安全生產(chǎn)的良性循環(huán)。現(xiàn)在每小時(shí)入洗原煤量基本穩(wěn)定在550 t左右,增強(qiáng)了生產(chǎn)的可靠性和連續(xù)性。
將216振動(dòng)篩升級(jí)更換為交叉篩較為成功,設(shè)備升級(jí)后精煤產(chǎn)品質(zhì)量得到了有效提高。同時(shí),提高了原煤小時(shí)入洗量,降低了進(jìn)入生產(chǎn)系統(tǒng)的3 mm以下的末煤量,減輕了煤泥水處理系統(tǒng)的壓力,減輕了崗位司機(jī)的勞動(dòng)強(qiáng)度,以便將空余出的時(shí)間用于檢修,間接加大了對(duì)安全隱患的排查力度,同時(shí),工人的工作環(huán)境也得到了進(jìn)一步改善。