張林龍
(陽泉煤業(yè)集團 新景礦選煤廠,山西 陽泉 045000)
新景礦選煤廠原由平頂山選煤設(shè)計研究院設(shè)計,于1997年10月建成投產(chǎn),初始設(shè)計生產(chǎn)能力為3.60 Mt/a,期間經(jīng)過多次技術(shù)及工藝改造,現(xiàn)核定生產(chǎn)能力已達到8.50 Mt/a。選煤廠末煤系統(tǒng)分選工藝為:13~1 mm末煤采用無壓三產(chǎn)品重介質(zhì)旋流器分選,小于1 mm煤泥采用螺旋分選機分選。末煤重介車間年處理原煤3.40 Mt。[1-2]
末煤車間選煤工藝具體為:末原煤倉的末原煤通過膠帶輸送機及刮板輸送機運至末煤車間頂層的緩沖倉,然后通過振動式給煤機給入末煤脫泥篩進行濕法脫泥,其篩縫尺寸為1 mm。在此過程中,由于篩上噴水控制效果差,致使脫泥篩脫泥效果差,篩上物中仍有大量細粒煤泥存在,這就使得在后續(xù)分選過程中,粘附在細粒煤泥上的介質(zhì)得不到有效脫除,使得產(chǎn)品中帶介,一方面增加了介質(zhì)消耗量,另一方面使得分選出來的精煤灰分增高。脫泥篩脫泥效果差的原因:一是末原煤中帶有一定量的雜質(zhì),使得循環(huán)水管經(jīng)常被堵,在后續(xù)人為疏通循環(huán)水管跟不上的情況下,就會造成脫泥篩上噴水量小,從而造成脫泥篩脫泥效果差。二是循環(huán)水壓力不足、噴水流量小,使得脫泥篩效果差。三是來煤量控制不均勻,致使篩上煤量忽大忽小,進而造成脫泥篩脫泥效果差。[3]
經(jīng)無壓三產(chǎn)品重介質(zhì)旋流器分選出的產(chǎn)品都需通過脫介篩進行脫介處理,然而脫介篩脫介效果差會造成產(chǎn)品中帶介的嚴重后果,使得末煤系統(tǒng)介質(zhì)消耗量增加。具體原因:一是沒有對脫介弧形篩進行及時倒向或更換篩板,致使脫介弧形篩脫介效果差,合格介質(zhì)沒有得到很好回收。二是脫介篩上煤流流速太快,致使產(chǎn)品中的部分介質(zhì)來不及脫除就已通過了整個篩面。三是脫介篩上噴水效果差,致使產(chǎn)品中的介質(zhì)沒有得到有效回收。四是經(jīng)螺旋分選機分選出的細粒級產(chǎn)品與無壓三產(chǎn)品重介質(zhì)旋流器分選出的主洗產(chǎn)品通過脫介篩混合脫水脫介,影響了主洗產(chǎn)品脫介篩的脫介效果。[4]
脫介篩下稀介質(zhì)要通過磁選機進行回收處理,由于磁選機回收效率低,大大提高了末煤系統(tǒng)的介質(zhì)消耗。具體原因:一是經(jīng)螺旋分選機分選出的細粒級產(chǎn)品與無壓三產(chǎn)品重介質(zhì)旋流器分選出的主洗產(chǎn)品通過脫介篩混合脫水脫介,增加了脫介篩下稀介質(zhì)的煤泥含量和稀介質(zhì)流量,增加了磁選機的運行負荷,進而導(dǎo)致磁選機對介質(zhì)的回收率大大降低。二是平時對磁選機的底流與溢流出料管道未能及時疏通,導(dǎo)致管道中雜物增多,部分管道堵塞,嚴重時會造成磁選機入料斗中稀介質(zhì)外溢,造成介質(zhì)消耗。[5]
由于重介質(zhì)選煤對管路的磨損嚴重,再加上銹蝕老化,維護保養(yǎng)跟不上,造成車間管路跑冒滴漏現(xiàn)象時有發(fā)生,這就使得介質(zhì)在整個選煤過程中都存在流失現(xiàn)象,末煤系統(tǒng)介質(zhì)消耗量也相應(yīng)增加。
隨著井下煤炭資源的不斷開采,過構(gòu)造的情況時有發(fā)生,造成井下原煤質(zhì)量降低,煤炭分選壓力越來越大。具體原因如下:過構(gòu)造時,原煤中的煤泥含量增加,且煤泥成分以高嶺土為主,遇水會發(fā)粘,使脫泥篩脫泥效果變差,脫介篩脫介效果變差,產(chǎn)品帶介嚴重,從而使得末煤系統(tǒng)介質(zhì)消耗量增加。
由于車間崗位人員對煤炭分選的片面認識,再加上末煤車間運煤膠帶的靈活性,使得工人忽視了密度調(diào)節(jié)在重介質(zhì)選煤中的核心地位,習(xí)慣性地以低密度選煤;另一方面,將所洗出的中煤部分或全部配入主洗精煤中調(diào)節(jié)灰分,這從表面上看并無嚴重不妥之處,但是長期下去會造成矸中帶煤的嚴重后果,增加了分選過程中的介質(zhì)消耗量。
為了盡可能脫除末原煤中的細小顆粒,要求崗位工定期疏通脫泥篩上的噴水管路;另一方面,加大噴水壓力,使噴水能夠穿透煤層,脫除末原煤中的絕大多數(shù)細小顆粒,防止后續(xù)分選過程中細小顆粒帶介情況的發(fā)生。此外,要盡可能控制來煤量,使末煤分選過程能夠均勻、不間斷地進行。[6]
為了提高脫介篩脫介效果,在弧形篩出料口增加了擋煤鐵板,使之對煤流起到一定的緩沖作用,其結(jié)構(gòu)見圖1。另一方面,在脫介篩上增加了擋水沿,使之對煤流起到一定的阻擋作用,延長了煤在脫介篩上的停留時間,提高了脫介篩脫介效果,其安裝效果見圖2。此外,對螺旋分選機分選出的產(chǎn)品進行單獨脫水處理,降低其對主洗產(chǎn)品脫介效果的影響。[7]
圖1 擋煤鐵板結(jié)構(gòu)
圖2 擋水沿安裝效果
定期疏通磁選機入料口、溢流口及底流口,防止介質(zhì)外溢,造成介質(zhì)浪費,確保磁選機介質(zhì)回收率達到99.8%以上。另一方面,要保證采購的磁鐵礦粉質(zhì)量符合要求,磁鐵礦粉的磁性物含量達到95%以上,小于0.074 mm粒級達到90%以上[8]。
由于選煤廠建廠已20多年,車間管路磨損嚴重,經(jīng)常出現(xiàn)跑冒滴漏的現(xiàn)象。為了減少因跑冒滴漏造成的介質(zhì)流失,對車間銹蝕嚴重的管路進行更換,盡可能減少跑冒滴漏現(xiàn)象的發(fā)生。此外,要求維護工對車間管路進行巡查,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)管路跑冒滴漏,要及時維修或補焊。
隨著采煤年限的延長,井下煤炭資源質(zhì)量越來越差;另一方面,在采煤過程中經(jīng)常會出現(xiàn)割底、割頂?shù)那闆r,導(dǎo)致進入選煤廠的毛煤含矸量高、含泥量高,也會造成介質(zhì)消耗量高。為了減少這一現(xiàn)象的影響,要求選煤廠質(zhì)檢人員加強對井下采煤工作面的督查。
為了讓職工對選煤過程有一個更加全面的認識,在平時工作中,不斷對職工進行培訓(xùn),強化其在工作中堅持“不僅要洗出來煤,還要節(jié)省出來介質(zhì)”的認識。要求密度控制司機在選煤過程中合理調(diào)節(jié)分選密度,以降低介質(zhì)消耗量。
通過對新景礦選煤廠末煤系統(tǒng)介質(zhì)消耗量增加原因的分析,給出了具體的應(yīng)對措施,并應(yīng)用于生產(chǎn)實踐。通過實踐,降低并穩(wěn)定了末煤分選過程的介質(zhì)消耗量,降低了末煤分選成本,提高了經(jīng)濟效益,對新景礦選煤廠的長遠發(fā)展具有積極的意義。