王超
(大慶油田化工有限公司東昊分公司油氣處理廠,黑慶江 大慶 163000)
管式加熱爐廣泛應用于石油化工、天然氣化工和有機化學工業(yè),是一種有燃燒的連續(xù)運轉(zhuǎn)加熱設備。其主要特點是長周期操作、加熱溫度高、傳熱能力大。
油氣廠加熱爐為立式圓筒管式加熱爐,目前加熱爐空氣預熱器排煙溫度的平均值為210℃,比設計值160℃高出50℃,同時爐體表面溫度較高,說明加熱爐熱損較大,工作效率有所下降。
1.2.1 空氣預熱器換熱差,排煙溫度高
2012年1~12月加熱爐空氣預熱器排煙溫度的平均值為210℃,比設計值高出50℃。在2013年8月份檢修期間,抽出空氣預熱器換熱管檢查,發(fā)現(xiàn)煙氣側翅片大面積積垢,導致熱阻增加,換熱效率降低。同時,少數(shù)預熱器換熱管已嚴重損壞,失去換熱作用。
1.2.2 對流段爐管積灰,換熱效率低
檢查對流段爐管,發(fā)現(xiàn)對流段底部爐管表面有積灰,但無法確定積灰量。在8月份檢修期間打開加熱爐后,進入對流室檢查發(fā)現(xiàn)爐管表面積灰情況較嚴重,造成介質(zhì)傳熱阻力增大,傳熱效率下降。爐管積灰每增厚1mm,爐膛溫度就要上升60~70℃,排煙溫度上升20℃,熱效率下降1%。
1.2.3 爐體保溫有破損,散熱損失大
對相關參數(shù)進行測量后,計算了加熱爐的散熱損失量。加熱爐全年運行時間為330天,總供熱量約為19972.7×1010J/年,平均散熱強度以 658.8W/m2計算,可以得出散熱損失占其總供熱量的2.95%。同時對加熱爐爐體保溫進行檢查,發(fā)現(xiàn)保溫層表面出現(xiàn)少量裂紋,頂部表面出現(xiàn)少量粉化脫落情況。
1.2.4 爐火燃燒效果差,不完全燃燒損失大
煙氣含氧量和爐膛壓力是影響加熱爐燃燒效果的主要參數(shù)。目前工藝卡上對上述兩參數(shù)的控制范圍較大,容易造成燃料氣燃燒不充分,增加不完全燃燒損失,加熱爐熱效率下降。
空氣預熱器是回收加熱爐排煙余熱的重要設備,空氣預熱器換熱管換熱效率的高低影響加熱爐熱效率。由于長期的運轉(zhuǎn)導致加熱爐空氣預熱器換熱管積硫結垢嚴重,并有少量換熱管已損壞。因此,對加熱爐空氣預熱器的326根換熱管進行更新,降低排煙溫度。改造結束后,加熱爐排煙溫度為150~160℃,達到設計值。同時每年定期對空氣預熱器換熱管進行除硫除垢處理,確保加熱爐排煙溫度在較低范圍。
對流傳熱是加熱爐能量交換的重要組成部分,傳熱阻力能夠影響對流換熱效率,進而影響加熱爐熱效率。利用高壓空氣對對流室爐管進行吹灰,清除了爐管表面積灰,達到降低傳熱阻力,增強傳熱效果,提高加熱爐熱效率的目的。
管式加熱爐外壁主要以輻射和對流方式向大氣散熱,爐壁散熱損失越大,熱效率越低。
為此,在保溫層破損處采用高鋁纖維模塊保溫耐火材料修復保溫層,該材料具有重量輕、導熱性能低、易安裝、纖維模塊彈性好不易裂縫等特點。修復后,加強爐體保溫效果,減小爐壁面的散熱損失。
影響加熱爐熱效率的因素很多,如原油處理量、空氣預熱溫度、燃料氣品質(zhì)、爐出口溫度、煙氣含氧量、爐膛壓力等等。為優(yōu)化加熱爐燃燒效果,減少不完全燃燒損失,經(jīng)過全面考慮后,最后確定爐出口溫度、煙氣含氧量、爐膛壓力為本試驗的試驗因素,分別記作A、B、C,進行三因素四水平正交試驗,因素水平表見表1所示。
表1 加熱爐熱效率正交試驗設計表
試驗號并非試驗順序,為了排除誤差干擾,試驗中可隨機進行;安排試驗方案時,部分因素的水平是采用隨機安排的方式進行的。
由上表可知,三個因素的優(yōu)水平組合為A3B2C3,即影響加熱爐熱效率各因素的最優(yōu)控制條件為爐出口溫度為216℃,煙氣含氧量為4%,爐膛壓力為-31Pa。
觀察表中數(shù)據(jù),比較各因素的極差R值的大小,可見RA>RB>RC,所以因素對試驗指標影響的主、次順序是ABC。即爐出口溫度的影響最大,其次是煙氣含氧量、爐膛壓力。通過試驗找到了加熱爐主要運行參數(shù)的最佳控制值,為燃料氣完全燃燒提供依據(jù),同時減少不完全燃燒損失,確保加熱爐高效運行。
所有措施耗費共計40萬元,若以2013年1~6月原穩(wěn)裝置加熱爐天然氣消耗量209×104m3為參照,當加熱爐熱效率由83.30%提高至89.42%,根據(jù)天然氣消耗量與加熱爐熱效率的關系,推算出全年可節(jié)約天然氣28.61×104m3,按照天然氣市場價格1.90元/m3計算,可創(chuàng)造經(jīng)濟效益54.36萬元。由此可計算出投資回收期為0.74年。
節(jié)約天然氣28.61×104m3,可使溫室氣體減排約657.72t。本次活動節(jié)約能源消耗,減輕環(huán)境污染,同時為企業(yè)打造綠色化工企業(yè)做出了貢獻。
針對原穩(wěn)裝置加熱爐熱效率下降的問題,通過采用正交試驗的方法,改善加熱爐燃燒效果;通過更新空氣預熱器換熱管、對爐管吹灰、修復保溫層的措施解決了加熱爐排煙溫度高、熱效率低的問題。措施實施后,原穩(wěn)裝置加熱爐熱效率提高了6.12個百分點,可節(jié)約天然氣28.61×104m3,為企業(yè)創(chuàng)造經(jīng)濟效益31.47萬元/年,投資回收期為1.27年;同時減少溫室氣體排放657.72噸,實現(xiàn)節(jié)能減排。管式加熱爐還有很多可以改造的空間,今后我們爭取在以下幾個方面取得進展。
(1)增加在線超聲波防垢設備對爐管進行除垢處理,超聲波防垢技術利用聲能量的作用,使灰垢脫落,被煙氣流帶走,從而清除爐管外部的積灰。
(2)煙氣余熱回收。采用新技術改良現(xiàn)有空氣預熱器,盡量減少結垢或容易除垢,降低維護成本。
(3)采用新型加熱爐全密封技術。高鋁纖維模塊雖然在材料性能方面表現(xiàn)優(yōu)異,但在爐體拐角、開孔等處易產(chǎn)生分層、破損及脫落,可考慮在這些地方采用新的全密封技術,進一步控制加熱爐的泄漏和散熱。