施志敏
(浙江浙能溫州發(fā)電有限公司,浙江 溫州 365602)
浙能溫州發(fā)電三期330MW汽輪發(fā)電機(jī)組采用的高壓加熱器是杭州鍋爐廠生產(chǎn)的單列臥式表面加熱器。高壓加熱器帶有內(nèi)置式蒸汽冷卻段和疏水冷卻段,蒸汽冷卻段利用汽輪機(jī)抽汽的過熱段來提高給水溫度,使給水溫度接近或略高于該加熱器壓力下的飽和溫度。凝結(jié)段是利用蒸汽凝結(jié)的潛熱加熱給水,疏水冷卻段是把離開凝結(jié)段的疏水熱量傳給加熱器的給水,從而使疏水溫度降到飽和溫度下。我廠三期#6機(jī)組3#自投產(chǎn)以來,高壓加熱器泄漏頻繁,嚴(yán)重影響機(jī)組運(yùn)行的安全性與經(jīng)濟(jì)性。本文對高加泄漏的原因進(jìn)行分析并提出相應(yīng)的運(yùn)行對策。
溫州電廠6#機(jī)組2017年6月28日、2017年7月20日、2017年11月3日、2017年12月2日、2018年8月20日3#高壓加熱器泄漏撤出,每次高壓加熱器撤出時(shí)均需要負(fù)荷先降至250MW以下。
現(xiàn)代電站用的汽輪機(jī)都是具有回?zé)岢槠钠啓C(jī),回?zé)岢槠c加熱器組成回?zé)峒訜嵯到y(tǒng),回?zé)峒訜崾侵钙啓C(jī)中抽出部分蒸汽引入回?zé)峒訜崞髦袑﹀仩t給水進(jìn)行逐級加熱的過程。一方面使汽輪機(jī)排汽量減少,汽輪機(jī)冷源損失減低;另一方面提高了鍋爐給水溫度,使工質(zhì)在爐內(nèi)的平均吸熱溫度提高,降低了傳熱溫差,相應(yīng)的減少了汽輪機(jī)的熱耗量,提高了汽輪機(jī)循環(huán)熱效率。由于水側(cè)工作壓力22.6MPa遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于汽側(cè)工作壓力1.7MPa,當(dāng)傳熱管束發(fā)生泄漏時(shí)水側(cè)高壓給水進(jìn)入汽側(cè),造成高加水位上升,傳熱效果下降,對機(jī)組影響如下。
(1)高加泄漏后由于高壓給水的沖擊使泄漏管束周圍的管束受到?jīng)_刷而發(fā)生更多管束泄漏。(2)高加泄漏后,由于大量給水進(jìn)入汽側(cè)使高加汽側(cè)水位大幅度上升,若高加液位保護(hù)未動作,水位將滿至抽汽口進(jìn)入汽輪機(jī)甚至?xí)斐善啓C(jī)水沖擊事故。(3)高加解列后,由于回?zé)岢槠募訜嵝Ч?,給水溫度大幅度降低由原來的282.1℃降低至170℃左右。在相同負(fù)荷下,進(jìn)入爐內(nèi)的給水溫度下降后,為了保證蒸發(fā)量使制粉系統(tǒng)出力增加,伴隨著風(fēng)煙系統(tǒng)出力也增加了,使?fàn)t膛熱負(fù)荷增加,主再熱汽溫上升減溫水耗量明顯上升。對機(jī)組熱耗的增加4.367%,對發(fā)電煤耗的影響12.516g/kWh。(4)高加停運(yùn)后,由于本來需要回?zé)岢槠訜峤o水的部分蒸汽直接進(jìn)入后面幾級汽輪機(jī)繼續(xù)做功,使機(jī)組帶負(fù)荷能力上升,且末幾級蒸汽流量的增大加劇了汽輪機(jī)末級葉片的侵蝕。(5)在高壓加熱器停運(yùn)后,在調(diào)節(jié)級壓力不變的情況下,汽輪機(jī)各個(gè)監(jiān)視段壓力也會升高,使汽輪機(jī)組的軸向作用力發(fā)生變化,所以需要加強(qiáng)監(jiān)視機(jī)組軸系的運(yùn)行參數(shù),保證機(jī)組安全運(yùn)行。(6)由于高加泄漏開展檢修工作需要將高加泄壓降溫,且降溫過程與處理過程一般需要48小時(shí),根據(jù)電廠技術(shù)監(jiān)督要求,高壓加熱器投入率不得小于98%。(7)隨著給水溫度的減低,使得鍋爐省煤器出口煙溫降低較多,使得鍋爐脫銷裝置SCR進(jìn)口煙溫下降導(dǎo)致可能退出機(jī)組脫銷裝置運(yùn)行,影響環(huán)保指標(biāo)的達(dá)標(biāo)率。
(1)高加水位高信號報(bào)警,高加下端差增大,2018年8月20日3#高壓加熱器泄漏時(shí)下端差在水位調(diào)整平穩(wěn)后增加至26~28℃,正常運(yùn)行時(shí)高壓加熱器端差在5~8℃范圍。(2)2018年8月20日3#高壓加熱器泄漏時(shí)高加正常疏水調(diào)節(jié)閥開至全90%,且水位仍有上升趨勢,開啟事故疏水閥至40%參與調(diào)節(jié),3#高加水位才趨于穩(wěn)定。(3)高加水位保護(hù)動作使本級加熱器事故疏水閥自動開啟,上一級加熱器正常疏水自動關(guān)閉。(4)當(dāng)3#高加泄漏導(dǎo)致正常疏水調(diào)節(jié)閥關(guān)閉,事故疏水調(diào)節(jié)閥開啟后,會影響除氧器的液位自動調(diào)節(jié),引起凝結(jié)水流量大幅度上升,低加抽汽量上升,除氧器抽汽量上升,除氧器可能運(yùn)行振動增大。四級抽壓力下降,影響汽動給水泵組的正常運(yùn)行。(5)高加泄漏導(dǎo)致給水流量產(chǎn)生波動,視泄漏量大小變化。且主汽流量與再熱器減溫水之和與給泵組流量產(chǎn)生明顯偏差,因此給水泵組的流量上升。高加泄漏后加熱器出口給水溫度降低。
(1)運(yùn)行中高加端差監(jiān)視不到位,由于運(yùn)行監(jiān)盤時(shí)加熱器端差須操作人員自己進(jìn)行計(jì)算,對于在水位穩(wěn)定時(shí)須對高加疏水溫度與高加進(jìn)口給水溫度計(jì)算,以及各個(gè)負(fù)荷段各個(gè)高加正常疏水調(diào)節(jié)閥開度加強(qiáng)關(guān)注??梢栽谛孤┏跗诨蛩徊▌哟髸r(shí)及時(shí)處理。(2)高加沒有保持正常的水位運(yùn)行,由于汽和水在水位計(jì)連通管上部汽側(cè)和下部水側(cè)流速不同,造成液面上壓力不同使得水位計(jì)的指示值比高加真是水位偏高。因?yàn)檎K粯?biāo)定不正確,導(dǎo)致高加長期處于偏低水位運(yùn)行,使疏水冷卻段疏水口水封失效。高加的溫度與壓力的變化,使汽水介質(zhì)兩相流速增加,引起端差和疏水流量增加。對管束沖蝕產(chǎn)生水沖擊出現(xiàn)振動。管束金屬材料疲勞,造成高加管束損壞。(3)給水品質(zhì)不合格,給水溶氧超標(biāo)而對高加疏水管束腐蝕,管板與管束間脹口松弛而導(dǎo)致泄漏。(4)負(fù)荷變化率大,由于機(jī)組其他設(shè)備的故障異常導(dǎo)致負(fù)荷驟降引起抽汽壓力與溫度的變化,使高加疏水管束與管板受到劇烈的溫度交變熱應(yīng)力,給高加帶來較大的熱沖擊。(5)高加的投入與撤出時(shí)操作不當(dāng),投運(yùn)與撤出對溫度變化率的控制不嚴(yán)格。并且在機(jī)組長期停運(yùn)過程中的保養(yǎng)措施執(zhí)行不到位,并未采用充氮的方式對高加進(jìn)行保養(yǎng)。
(1)從高加的技術(shù)規(guī)范表1可以看出,3#高加的工作狀態(tài)汽側(cè)與水側(cè)溫差與壓力差都很大,容易出現(xiàn)管板處的泄漏。(2)高壓加熱器的疏水是逐級自流的方式,3#高加的疏水流量為1#、2#、3#級抽汽之和,故而水位控制難以控制。(3)加熱器投入時(shí)首先投入的是3#高加,劇烈的溫度差對高加的管束與管板產(chǎn)生最大的熱沖擊,若投入時(shí)抽汽流量控制不佳極易使大量抽汽進(jìn)入高加,高加溫升速度過快。
表1 加熱器規(guī)范
(1)由熱工人員在加熱器疏水畫面加入各個(gè)加熱器的下端差值,用最直觀有效的方式使運(yùn)行人員方便監(jiān)視。(2)運(yùn)行中加強(qiáng)水位的監(jiān)視,并與現(xiàn)場水位指示對應(yīng)。對高加運(yùn)行中出現(xiàn)的異常振動應(yīng)有一定的敏感性。及時(shí)調(diào)整高加汽側(cè)水位,保證高加在正常水位運(yùn)行。(3)加強(qiáng)給水系統(tǒng)的化學(xué)水監(jiān)督,保證給水溶氧<7μg/L,pH值在9.2~9.6。各個(gè)高加連續(xù)排氣閥保持開啟,使加熱器內(nèi)部不凝結(jié)氣體連續(xù)排出。(4)保持機(jī)組平穩(wěn)運(yùn)行,對運(yùn)行設(shè)備的缺陷及時(shí)消除,防止由于設(shè)備故障使機(jī)組RB或高加運(yùn)行異常而撤出。在高加緊急撤出時(shí)必須檢查1#、2#、3#段抽汽電動門快速關(guān)閉、高加給水主路快速切至給水旁路運(yùn)行,防止高加溫度變化率過大引起管板快速冷卻而使管口焊縫產(chǎn)生熱應(yīng)力變形。(5)強(qiáng)調(diào)加熱器投入、停運(yùn)的運(yùn)行規(guī)程:①高加投入時(shí)先投入水側(cè),后投入汽側(cè),撤出時(shí)先撤汽側(cè),后撤水側(cè);②汽側(cè)投入順序先低壓后高壓,撤出時(shí)先高壓后低壓;③機(jī)組啟動時(shí)將高加隨機(jī)滑投;④機(jī)組運(yùn)行中高加投入與撤出嚴(yán)格按照運(yùn)行規(guī)程中控制高加出水溫度變化率≯3℃。
(1)高壓加熱器本身的制造質(zhì)量是引起高加泄漏的原因之一,已向設(shè)備部門提出申請更換3#高壓加熱器。(2)提高檢修質(zhì)量減少高加內(nèi)漏,利用大小修的機(jī)會對加熱器進(jìn)行探傷試驗(yàn),提早發(fā)現(xiàn)及時(shí)處理。(3)良好的疏水調(diào)節(jié)系統(tǒng)和合理的高加水位計(jì)指示值標(biāo)定使疏水冷卻段很好的建立水封,降低端差,延長高加運(yùn)行壽命。(4)運(yùn)行監(jiān)視在發(fā)現(xiàn)異常時(shí)應(yīng)及時(shí)隔離處理,減少管束二次損傷。(5)提高高加投用率可以有效的提高機(jī)組效率保證機(jī)組的經(jīng)濟(jì)性。