楊冬 蔡朝東 冷天先
摘 要:在水電站機(jī)組檢修過程中,對于水輪機(jī)軸下法蘭為內(nèi)法蘭的機(jī)組,使用傳統(tǒng)工藝拆裝水輪機(jī)軸與轉(zhuǎn)輪聯(lián)接螺栓是一項費(fèi)時、費(fèi)力、安全風(fēng)險較高的工作,在施工過程中不斷優(yōu)化施工方法及改善施工工藝,均未達(dá)到良好的效果,經(jīng)過多年的摸索,設(shè)計制作了一套拆裝螺栓的專用工裝,工裝保證了螺栓拆裝省時、省力、高效且安全得到了保障,提高工作效率,縮短直線工期,提高檢修效率。
關(guān)鍵詞:水輪機(jī)軸;轉(zhuǎn)輪;螺栓;工藝;專用工裝
1 概述
小灣水電站廠房內(nèi)共裝6臺機(jī)組,單機(jī)容量為700MW,裝機(jī)總?cè)萘?200MW,電站多年平均發(fā)電量為189.9億kW·h。小灣水輪機(jī)主軸下法蘭為內(nèi)法蘭,水輪機(jī)軸與轉(zhuǎn)輪連接前需先將螺栓安裝至水機(jī)軸下法蘭,螺栓規(guī)格為M125×6,長度約800mm,每顆重量70kg,共20顆。該螺栓安裝時需將其托舉一定高度,將絲牙與水機(jī)軸下法蘭螺栓孔絲牙對正且螺栓不得傾斜,慢慢將螺栓選入螺栓孔中。在實(shí)際操作過程中,因螺栓較重,且水輪機(jī)軸下法蘭螺栓孔下部為高度125mm的剪力銷套孔,螺栓平衡不易控制,并出現(xiàn)多次對孔不正安裝失敗的情況,工作效率較低,且人員長時間托舉易疲勞,螺栓有滑落或傾倒的危險,稍有不慎就會傷人及損壞設(shè)備,存在較大的安全隱患。
2 傳統(tǒng)工藝存在的難題
2.1 螺栓安裝傳統(tǒng)工藝
1)將螺栓垂直放置于木板上,兩人半蹲著使用木板向上托舉螺栓,一人在一旁進(jìn)行輔助穩(wěn)定螺栓,將螺栓托舉至水機(jī)軸下法蘭面螺栓孔內(nèi)進(jìn)行安裝。
2)螺栓放至叉車上方,推動叉車將螺栓搬運(yùn)至水機(jī)軸下方,通過調(diào)整叉車的位置及起落水機(jī)軸進(jìn)行對孔,當(dāng)螺栓孔對正以后才能進(jìn)行安裝。
2.2 存在的問題
1)在螺栓安裝過程中需保證與水機(jī)軸垂直,由于螺栓重量近70Kg,放置于木板上平衡不容易掌握且螺牙對正困難,會出現(xiàn)多次安裝失敗情況。
2)工作人員長時間托舉螺栓后會乏力,且螺栓放置于木板上也不穩(wěn)定,若安裝人員配合不到位會出現(xiàn)螺栓滑落、傾倒的情況,造成人員受傷或螺栓絲牙損傷。
3)在這過程中由于水機(jī)軸法蘭還有一段剪力銷套孔,螺栓進(jìn)入銷套孔以后就很難觀察到螺牙對正情況。
4)叉車起升高度有限,只能通過起升水機(jī)軸來進(jìn)行對孔(一次不能確保能對正,需進(jìn)行多次起落),但直接操作橋機(jī)起落不好掌握水機(jī)軸下落的高度,容易與螺栓碰撞損傷螺牙及損壞叉車。
無論是哪一種工藝都需要起重橋機(jī)來配合工作,都存在特種作業(yè),尤其是使用叉車的方法,需多次起升水機(jī)軸,橋機(jī)操作頻繁,而安裝螺栓是需要人員較多,時間較長,不利于起重作業(yè)指揮和操作,存在較大的安全風(fēng)險;螺栓安裝時需6名以上工作人員(不包含起重人員),由于平衡、位置及螺牙對中等情況不好掌控,螺栓安裝耗時較長、人員易疲憊、工作效率較低,完成所有螺栓安裝需用2~3工作日。
3 專用工裝工作原理
為保證螺栓安裝時的平衡及防止螺栓掉落傾倒,利用法蘭上均分的10個同鏜螺孔與導(dǎo)桿進(jìn)行螺栓定位為基礎(chǔ),設(shè)計制作的專用工裝如[圖1]所示。
專用工裝主要由上層輔助板、中層托板、下層底板、起升螺旋桿、定位導(dǎo)桿、手輪等組成。其各部件的功能如下:
1)定位導(dǎo)桿可初步確定螺栓安裝位置。
2)下層底板設(shè)置萬向腳輪、水平氣泡及頂絲,方便螺栓搬運(yùn)及整體水平調(diào)整。
3)中層托板用于托舉螺栓,設(shè)置配套螺母為方便螺栓進(jìn)入安裝位置后輕松旋入,中間設(shè)置螺桿套實(shí)現(xiàn)托板上下移動。
4)上層輔助板設(shè)置兩個缺口,方便螺栓放入與安裝后工裝移位,并能在安裝過程中防止螺栓傾倒。
5)起升螺旋桿固定于下層底板與上層輔助板上,手輪設(shè)置在上層輔助板上,通過搖動手手輪將螺栓托舉至水機(jī)軸下法蘭螺栓孔內(nèi)進(jìn)行安裝。
4 工裝應(yīng)用的效果
2018~2019檢修期在回裝階段使用專用工裝搬運(yùn)螺栓[圖2]和安裝螺栓[圖3]。將兩顆螺栓放至小車上移動到水機(jī)軸下方,兩邊卡槽卡住定位導(dǎo)桿進(jìn)行定位,轉(zhuǎn)動手柄將螺栓抬升至安裝位置,依次安裝兩顆螺栓,安裝完成后退出小車,按同樣的操作安裝剩余螺栓。安裝螺栓分10組進(jìn)行安裝,每組安裝2顆螺栓,每組螺栓安裝耗時約20分鐘,從準(zhǔn)備開始安裝到具備與轉(zhuǎn)輪連接總耗時約230分鐘。
傳統(tǒng)工藝與專用工裝安裝螺栓的對比見下表:
通過使用工裝安裝水輪機(jī)軸與轉(zhuǎn)輪聯(lián)接螺栓,使工作高質(zhì)、高效、同時安全風(fēng)險降到了最低。使用后發(fā)現(xiàn)專用工裝具有以下優(yōu)點(diǎn):
1)能保證螺栓安裝時與法蘭面保持垂直。
2)能轉(zhuǎn)向移動方便螺栓搬運(yùn)及對孔。
3)能同時承受兩顆螺栓重量且在托舉過程中方便、省力。
4)確保螺栓在托板上能擺放平穩(wěn),不發(fā)生傾倒情況。
5)能提高工作效率,降低安全風(fēng)險,節(jié)約人力資源成本,保證設(shè)備不易受損,減少安全隱患。
5 結(jié)束語
通過使用此套工裝最終的效果就是消除安全隱患,提高工作效率,縮短了直線工期,節(jié)約人力資源成本。經(jīng)調(diào)研,為降低轉(zhuǎn)輪與水輪機(jī)軸聯(lián)接螺栓的銹蝕,大多數(shù)立式水輪機(jī)轉(zhuǎn)輪聯(lián)接螺栓采用的內(nèi)嵌式結(jié)構(gòu),都存在安裝難度較大的問題,這套裝置能夠滿足現(xiàn)場使用條件并具備一定的推廣價值。
參考文獻(xiàn)
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作者簡介
楊冬(1986-),男,助理工程師,主要從事水電站機(jī)械設(shè)備檢修與維護(hù)及技術(shù)管理工作。