摘要:本文研究了一個工程化規(guī)模的SBR裝置處理抗氧化劑廢水時的同時硝化反硝化現(xiàn)象,廢水水量1200~1800 m3/d;進水COD為1200~3500 mg·L-1,進水氨氮為170~400 mg·L-1,COD/NH3-N=6~10,總氮去除率為90%以上,同時硝化反硝化顯著。通過研究SBR裝置的脫氮過程,發(fā)現(xiàn)同時硝化反硝化發(fā)生的根本原因是:(1)進水COD/TN較高(6.0~10.0),硝酸鹽反硝化有足夠的碳源;(2)進水有機物易生物降解,COD的快速降解在好氧池前端造成了低DO區(qū)域(缺氧環(huán)境),從而有助于反硝化的發(fā)生。
關(guān)鍵詞:同時硝化反硝化;SBR;DO;COD/TN
中圖分類號:X703 文獻標識碼:A 文章編號:2095-672X(2019)12-0-03
Abstract:This paper reports the simultaneous nitrification and denitrification of an engineered SBR plant for the treatment of antioxidant wastewater. The wastewater volume is 1200~1800 m3/d; the influent COD is 1200~3500 mg·L-1, and the influent ammonia nitrogen is 170-400 mg·L-1, COD/NH3-N=6~10, total nitrogen removal rate is above 90%, and nitrification and denitrification are significant. By studying the denitrification process of SBR plant, it is found that the root causes of simultaneous nitrification and denitrification are: (1) the influent COD/TN is higher (6.0~10.0), and the nitrate denitrification has sufficient carbon source; (2) The water organic matter is easily biodegraded, and the rapid degradation of COD causes a low DO region (anoxic environment) at the front end of the aerobic pool, which contributes to denitrification.
Key words:Simultaneous nitrification and denitrification;SBR;DO;COD/TN
傳統(tǒng)生物脫氮途徑一般包括硝化和反硝化兩個步驟,硝化反應由一類化能自養(yǎng)好氧的硝化細菌在好氧條件完成,將氨態(tài)氮轉(zhuǎn)變?yōu)橄跛猁};反硝化反應由一類化能有機異養(yǎng)型反硝化細菌在厭氧或缺氧條件下完成,將硝酸鹽或亞硝酸鹽還原成氣態(tài)氮。生物脫氮工藝A/O工藝就是基于該理論基礎提出的,缺氧池(A池)內(nèi)發(fā)生硝酸鹽反硝化,好氧池(O池)發(fā)生氨氮硝化過程。
同時硝化反硝化是指在同一個反應池內(nèi)進行硝化與反硝化兩個過程。相比傳統(tǒng)的A/O工藝而言,省去了缺氧池,工藝更簡單。1985年,Rittmann[1]首次系統(tǒng)研究了兩個氧化溝工程的高效同時硝化反硝化現(xiàn)象,進水流量13250m3/d,進水COD、TKN分別為250、25mg/L,出水COD為32mg/L,脫氮率達97.6%。Collivignarell[2]將A/O工藝改造成一個好氧池,省去了缺氧池,容積減少20%左右,同樣的脫氮效果下運行費用降低超過20%。Ammary[3]也在氧化溝工程中發(fā)現(xiàn)SND現(xiàn)象,進水COD為1500 mg/L、NH3-N=200 mg/L,脫氮效率達到了90%。此外,一些學者在實驗室也發(fā)現(xiàn)了SND現(xiàn)象,比如Pochana[4]采用SBR小試裝置進行SND研究,進水TCOD 860~3540 mg/L,SCOD 125~200 mg/L,TKN 160~280 mg/L,NH4-N 100~160 mg/L,TCOD/TKN=5~20,脫氮率達95%。Zeng[5]在4 L的SBR反應器,溫度控制在18~22℃、周期時間為4.8 h,保持DO=0.4~0.55 mg/L,進水乙酸鈉為碳源 ,COD為400 mg/L,NH4-N 40 mg/L,MLVSS 3.34 mg/L,結(jié)果表明,曝氣過程(低DO條件)發(fā)生完全的SND,沒有硝酸鹽與亞硝酸鹽積累,SND效率達到了98%。本文在處理某抗氧化劑生產(chǎn)廢水的SBR工程裝置中發(fā)現(xiàn)了同時硝化反硝化現(xiàn)象,并通過研究裝置總氮的去除過程對同時硝化反硝化的機理進行分析。
1 材料與方法
1.1 工程裝置介紹
廢水主要來自某工廠的抗氧化劑生產(chǎn)過程,廢水水量為1200~1800 m3·d-1,進水COD為1200~3500mg·L-1,進水氨氮為170~400mg·L-1。
廢水處理工藝為好氧SBR工藝,反應池尺寸:50m×15m×5.6m,有效水深為5.2m,有效體積3900m3,最低液位4.4m,進水區(qū)長10m,主曝氣區(qū)長40m。內(nèi)回流比為2.0。SBR池一個周期8h:前5h進水、曝氣同時進行;5h后進水停止,繼續(xù)曝氣;6h后停止曝氣;第 7~8h后靜置排水期。
1.2 SBR裝置脫氮過程研究
為了對SBR裝置內(nèi)的脫氮過程進行研究,在第5m、15m、25m、35m、45m共設定5個取樣點(A、B、C、D、E,見圖1),測定COD、氨氮、硝酸鹽氮、DO變化,分析這些參數(shù)在曝氣池中的變化情況。
1.3 分析方法
COD、NH3-N、NO3-N、NO2-N、TKN與TN采用標準方法分析(APHA 2005);MLSS與MLVSS采用重量法分析;DO采用YSI公司型號為ProODO的便攜式溶氧儀進行測定。
污泥含氮量采用過硫酸鉀氧化-紫外分光光度法測定:取污泥在105℃烘箱烘干,研磨并分別通過80~100目過濾篩,選取80~100目的污泥繼續(xù)105℃烘干2h,稱取大約0.01g,置于250mL的碘量瓶,依次加入100mL的蒸餾水與50mL的堿式過硫酸鉀(濃度于污水總氮的分析試劑相同),用紗布與繩子包扎,在高壓鍋內(nèi)120~124℃溫度下消解1h,冷卻后加入10mL的1mol·L-1鹽酸,在220nm與275 nm兩個波長測定吸光度,計算方法與標準曲線參照污水總氮的測定方法。
2 結(jié)果與討論
2.1 SBR裝置運行效果
圖2顯示了SBR工程裝置兩年的運行數(shù)據(jù)。水量一直比較穩(wěn)定,1200~1800m3/d之間波動;進水COD為1200~3500mg·L-1,進水氨氮為170~400mg·L-1,COD/NH3-N=6~10。
在前100天,進水COD較高,為2500~3500mg·L-1,出水COD為200~250mg·L-1;第100天至第657天,進水COD略微有所下降,為1500~2500mg·L-1左右,出水COD也降至150mg·L-1以下,COD去除率一直維持在90%~95%左右。進水氨氮為200~375mg·L-1左右,出水氨氮一直低于2.0mg·L-1,氨氮去除率高達99%。
2.2 總氮去除效果
為了考察系統(tǒng)對總氮去除效果,在現(xiàn)場進行了為期2個月左右的試驗研究,對SBR 裝置進出水的COD、TKN、NH3-N、NO3-N進行了分析,數(shù)據(jù)匯總見表1。
NCOD為COD負荷,NNH3-N為氨氮負荷,Noxygen為總需氧量負荷。將表1中的數(shù)據(jù)帶入公式(1)、(2)和(3):COD負荷為0.77 gCOD·L-1·d-1,TKN負荷為0.14 gTKN·L-1·d-1,總需氧量負荷為0.97 gCOD·L-1·d-1,說明該SBR系統(tǒng)在一個較高的負荷下運行,正常的生化系統(tǒng)總需氧量負荷為0.5~0.7gCOD·L-1·d-1,另一個角度也說明廢水中有機物易于生物降解;系統(tǒng)總氮去除率達到90.8%,說明在同一個好氧池內(nèi)發(fā)生了顯著的同時硝化反硝化現(xiàn)象,為了研究SBR裝置內(nèi)SND的機理,本文接下來對脫氮途徑、脫氮過程進行詳細研究。
2.3 N去除途徑分析
水中氮去除途徑主要有兩種,一種是經(jīng)反硝化變成氮氣,另一種是經(jīng)同化作用合成污泥。經(jīng)分析,污泥含氮量為9.03%(以VSS計),經(jīng)現(xiàn)場統(tǒng)計剩余污泥量為453.5 KgVSS·d-1,所以每天細胞合成去除的氮為41 kg·d-1,占TN總?cè)コ康模?83 kg/d)的8.5%,反硝化作用N去除率為90.8%-8.5%=82.3%。說明,脫氮途徑以反硝化為主,82.3%的氮被轉(zhuǎn)化為氮氣,8.5%的氮被同化為污泥。
2.4 脫氮過程研究
圖3顯示了SBR裝置不同位置的COD、TN、NO3-N和DO隨時間的變化。SBR池進水為連續(xù)進水,邊進水邊曝氣,這一點與推流式反應器相似;設有內(nèi)回流裝置,這使得它又具有全混裝置的特點。我們對池子不同位置(A、B、C、D、E,見圖1)的水樣進行分析,數(shù)據(jù)見圖3。在進水區(qū),硝酸鹽一直低于0.5mg·L-1,說明回流至進水區(qū)的硝酸鹽幾乎全部被去除。進水區(qū)(A點)的COD、氨氮明顯高于主反應區(qū)(B到E),由于存在可降解COD和氨氮,所以DO一直低于1.0mg·L-1。
同一時間,SBR池主反應區(qū)不同位置的污染物濃度差別不大,整個池子接近完全混合狀態(tài);主反應區(qū)同一位置的污染物隨著時間(1h、3h、5h)有明顯變化。隨著時間推移(第1h至第5h),COD由162mg·L-1左右降至127mg·L-1;氨氮由6mg·L-1降至1.0mg·L-1;DO由0.5mg·L-1升高至6.0mg·L-1;硝酸鹽呈先下降后上升趨勢,進水1h后,硝酸鹽就由25mg·L-1降至19.7mg·L-1,3h后降至16.5mg·L-1,5h升高至25.5mg·L-1。以位置B為取樣點,在曝氣6h周期內(nèi),每隔1h取樣分析COD、氨氮、硝酸鹽氮。
進水COD為1856mg·L-1,TKN為326mg·L-1,氨氮為295mg·L-1,出水COD、TKN、氨氮、硝酸鹽氮分別為120mg·L-1、2.1mg·L-1、1.1mg·L-1以及25.5mg·L-1。我們通過物料衡算對各個階段的N處理效果進行計算。一個周期進水5h,進水水量為113m3/h,一個周期內(nèi)系統(tǒng)N的總丟失量為113×5×326-113×5×(25.5+2.1)=168.8kg,總氮去除率為91.6%。
第3 h,系統(tǒng)內(nèi)COD、氨氮、TKN、硝酸鹽氮分別為115mg·L-1、0.89mg·L-1、2.1mg·L-1、16.5mg·L-1。前3h內(nèi),N的總丟失量為113×3×326+3300×(25.5+2.1)-(3300+113×3)×(16.5+2.1)=134.0 kg,前3h去除了72.7%的氮。后3h內(nèi),N的總丟失量為113×2×326+(3300+113×3)×(16.5+2.1)-(3300+113×5)×(25.5+1.8)=34.8kg,后3h去除了18.9%的氮。
前3h,DO一直低于2.0mg·L-1,氨氮、COD由5.6mg·L-1、144mg·L-1降至1.5mg·L-1、118mg·L-1。之后,DO升高至2.5mg·L-1左右,這是由于系統(tǒng)內(nèi)COD、氨氮都很低。最后1h停止進水,DO躍升至5.8~6.5mg·L-1左右。
基于降解過程的研究,可以推斷同時硝化反硝化的發(fā)生是由于同一好氧池內(nèi)不同位置存在DO濃度梯度,在低DO濃度區(qū)域(即缺氧區(qū)域)適合反硝化發(fā)生,而高DO區(qū)域適合硝化過程。同時也發(fā)現(xiàn),DO濃度的分布是呈現(xiàn)一定的規(guī)律,進水段DO較低,只是由于進水段易降解COD較多,會迅速消耗溶解氧,而隨著降解過程的推進,易降解有機物去除殆盡,DO逐漸上升。進一步可以認為:
(1)高COD/N比、COD易生物降解是同時硝化反硝化發(fā)生的關(guān)鍵因素。只有足夠的易降解有機物存在的情況下,COD的降解才能快速消耗DO使得缺氧局部區(qū)域出現(xiàn)。在Pochana[4]的研究中,雖然進水的TCOD/TKN高達16,但SCOD/TKN僅為1~2,TCOD幾乎為顆粒態(tài)。因此在不投加乙酸鈉(SCOD)的情況下,脫氮率只達到50%~60%。在周期試驗中投加了乙酸鈉,SCOD/NH3-N在20以上,因而達到了95%的脫氮率。在Zeng[5]的研究中,進水COD/NH3-N高達10,但是由于COD不是易降解有機物,其SND脫氮效率只達到了47%,而在投加糖原(易降解有機物)后,SND脫氮效率達到98%。
(2)推流反應器、大回流也是同時硝化反硝化不可或缺的條件。推流反應器有利于形成DO濃度的梯度現(xiàn)象(前端溶解氧低,隨著降解進程DO逐步升高);同時硝化反硝化的脫氮效率取決于低溶解氧區(qū)域反硝化效率,提高回流比有利于系統(tǒng)脫氮。由于在曝氣反應器中存在局部缺氧區(qū)域,為反硝化提供了有利的環(huán)境場所,因而達到了脫氮的目的,事實上,這種解釋跟傳統(tǒng)的缺氧反硝化的理論是一致的。
3 結(jié)論
(1)本文研究了一個SBR工程裝置內(nèi)發(fā)現(xiàn)的顯著同時硝化反硝化現(xiàn)象,在同一個好氧池內(nèi)TN去除率達到90.8%。
(2)同時硝化反硝化發(fā)生的根本原因是,反應池內(nèi)存在DO濃度的梯度分布,主要表現(xiàn)為進水段DO較低,故而適合反硝化的發(fā)生,而末端隨著COD的降低DO逐漸上升,故而適合硝化反應。
(3)COD/TN較高,且COD易生物降解是同時硝化反硝化發(fā)生的關(guān)鍵因素,充足的易降解有機物有利于在好氧池前端造成了低DO區(qū)域(缺氧環(huán)境),使得回流返回的硝酸鹽在此區(qū)域去除。
參考文獻
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收稿日期:2019-07-02
作者簡介:王鋒(1985-),男,漢族,博士學歷,研究方向為工業(yè)廢水處理。