秦宇臻
(冀中能源峰峰集團(tuán) 馬頭洗選廠,河北 邯鄲 056046)
馬頭洗選廠是冀中能源峰峰集團(tuán)的主力選煤廠,下設(shè)馬頭總廠、九龍生產(chǎn)部、孫莊生產(chǎn)部和山西分廠四個生產(chǎn)單元。其中馬頭總廠是我國“一五”期間由前蘇聯(lián)援建的156項(xiàng)重點(diǎn)工程之一,1959年9月24日建成投產(chǎn),設(shè)計(jì)工藝為“跳汰+濃縮浮選”,原煤入選能力為2.0 Mt/a的中央型選煤廠。歷年來經(jīng)多次技術(shù)改造,現(xiàn)生產(chǎn)工藝為“不脫泥三產(chǎn)品重介旋流器+直接浮選,尾煤濃縮、兩段回收”,原煤入選能力為4.0 Mt/a以上[1]。于2009年開始,先后完成對孫莊、九龍兩個生產(chǎn)部的全重介技術(shù)改造,一廠三部選煤工藝和經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)均達(dá)到國內(nèi)同行業(yè)領(lǐng)先水平,年入選原煤能力突破10 Mt,主要入選峰峰集團(tuán)所屬梧桐莊礦、羊東礦、新三礦、九龍礦等礦產(chǎn)原煤,主導(dǎo)產(chǎn)品為十級冶煉焦精煤和新產(chǎn)品肥精煤,主要供武漢鋼鐵、邯鄲鋼鐵、新興鑄管、安陽鋼鐵等。
立式螺旋卸料離心機(jī)在馬頭洗選廠主要用來回收煤泥水中>0.15 mm粒級的粗煤泥,入料濃度一般>50%,處理能力為15~45 t/h,產(chǎn)品外在水分為17%~21%[2],離心機(jī)篩籃篩網(wǎng)間隙為0.25~0.35 mm。在使用過程中,離心機(jī)的螺旋卸料轉(zhuǎn)子由于被煤泥水長時間沖刷,會發(fā)生磨損,導(dǎo)致螺旋卸料轉(zhuǎn)子與篩籃的間隙增大,從而影響產(chǎn)品水分。如何能夠快速高效、安全方便的將離心機(jī)螺旋卸料轉(zhuǎn)子和篩籃的間隙調(diào)節(jié)至理想的位置,對于離心機(jī)脫水效果的好壞至關(guān)重要。
立式螺旋卸料離心機(jī)主要由篩籃、螺旋卸料刮刀、差速器、鐘形罩、出口保護(hù)環(huán)、布料錐、機(jī)座、上蓋、入料口、出口圓錐體、電機(jī)座和電動機(jī)等部分組成(圖1)。其中,篩籃位于螺旋卸料轉(zhuǎn)子外側(cè),用于分離煤泥中的水分和煤粒;螺旋卸料刮刀固定在差速器上,與篩籃之間保持合適的間隙,用來清理篩籃上的積煤,確保篩籃的透水率;差速器使篩籃和螺旋卸料刮刀保持同向旋轉(zhuǎn),并存有適當(dāng)?shù)霓D(zhuǎn)速差,使螺旋卸料刮刀能夠及時有效地去除篩籃上多余的積煤,從而避免因篩籃上積煤過多,影響產(chǎn)品水分[3]。
1—出口圓錐體;2—機(jī)座;3—差速器;4—出口保護(hù)環(huán);5—鐘形罩;6—篩籃;7—螺旋卸料刮刀;8—上蓋;9—布料錐;10—入料口;11—電動機(jī);12—電機(jī)座
立式螺旋卸料離心機(jī)是利用機(jī)械旋轉(zhuǎn)產(chǎn)生的離心力,實(shí)現(xiàn)固液分離的一種脫水設(shè)備。電機(jī)通過三角皮帶帶動差速器進(jìn)行運(yùn)轉(zhuǎn),差速器上裝有兩對齒數(shù)相差為1的斜齒圓柱齒輪,它們分別與裝在外軸上和裝在心軸上的齒輪相嚙合,從而使篩籃和螺旋卸料刮刀保持同向旋轉(zhuǎn),并有適當(dāng)?shù)霓D(zhuǎn)速差。煤泥通過入料口,經(jīng)布料錐進(jìn)入篩籃與螺旋卸料刮刀之間的空間。在離心力的作用下,水和小的煤泥顆粒透過物料層,穿過篩網(wǎng),沿上蓋流入機(jī)座上部的集水槽內(nèi),然后通過設(shè)在機(jī)座兩側(cè)的排液管排出機(jī)外;煤粒保持在篩籃內(nèi)側(cè),螺旋卸料刮刀與篩籃之間有一定的轉(zhuǎn)速差,使螺旋卸料刮刀將煤粒從篩網(wǎng)上刮下,并將其推送至篩籃底部,從而把脫水后的煤泥卸到機(jī)器下方的收料漏斗里,這一脫水過程連續(xù)不斷地進(jìn)行[4]。
在實(shí)際生產(chǎn)中,離心機(jī)經(jīng)過長時間使用,煤泥會對離心機(jī)內(nèi)的螺旋卸料刮刀產(chǎn)生較大的磨損,隨著螺旋葉片的磨損,葉片邊緣與篩面之間的間隙逐漸變大,不能滿足1.5±0.5 mm的正常使用間隙,煤泥粘附在篩籃上,不能及時被刮掉,導(dǎo)致離心機(jī)篩籃的脫水效果下降,產(chǎn)品水分偏大,同時加重了離心機(jī)篩籃的磨損程度,縮短了離心機(jī)篩籃的使用壽命[5]。
此外,煤質(zhì)與入料粒度組成的不同,離心機(jī)的處理能力也有很大不同。一般來說,隨著入料中細(xì)顆粒含量增加,如果不能及時調(diào)整篩籃與螺旋卸料刮刀之間的工作間隙,則會影響離心機(jī)的脫水效果,導(dǎo)致離心機(jī)處理能力降低,產(chǎn)品水分增大[6]。
在實(shí)際操作中,調(diào)節(jié)離心機(jī)篩籃與螺旋卸料刮刀之間的間隙需要將離心機(jī)入料溜槽、上蓋、布料錐、出口保護(hù)環(huán)、篩籃和螺旋卸料刮刀卸下,在螺旋卸料刮刀下面放入一組調(diào)整墊片,每一墊片厚度為1 mm,可使螺旋葉片與篩面之間的間隙減少0.34 mm,在螺旋卸料刮刀下面放入適當(dāng)?shù)恼{(diào)整墊片,使螺旋卸料刮刀上升至合適的高度,保持1.5±0.5 mm的正常使用間隙,調(diào)節(jié)完畢后,再將拆卸下來的部件依次裝上,才能完成篩籃與螺旋卸料刮刀之間間隙的調(diào)節(jié)工作。然后測量篩籃與螺旋卸料刮刀的間隙,若間歇調(diào)整的不合適,則需將上述工序再重新進(jìn)行一遍,十分繁瑣。每次調(diào)節(jié)離心機(jī)篩籃和螺旋卸料刮刀之間的間隙時,大約需要6個人,耗時6 h才能完成篩籃間隙的調(diào)節(jié)工作。這種調(diào)節(jié)方式勞動強(qiáng)度大,操作過程繁瑣,極易發(fā)生返工情況,費(fèi)時費(fèi)力,并且危險(xiǎn)系數(shù)高,不利于現(xiàn)場施工管理。
(1)篩籃間隙調(diào)節(jié)器的制作。離心機(jī)篩籃間隙調(diào)節(jié)器的設(shè)計(jì)依據(jù)差速器上端蓋螺孔尺寸和深度,將φ32的圓鋼截成205 mm,并在兩端車出M27×3螺紋,長度均為55 mm,在2個絲扣固定端靠近其中一個絲扣固定端預(yù)留φ32、長度為5 mm的軸肩,其余為φ27[7],在另一絲扣固定端的外端車出六方把手,方便使用扳手進(jìn)行操作調(diào)節(jié)螺旋卸料刮刀和篩籃之間的間隙[8]。離心機(jī)篩籃間隙調(diào)節(jié)器非標(biāo)件設(shè)計(jì)制作圖及實(shí)物圖見圖2。
(2)篩籃間隙調(diào)節(jié)器的使用。使用篩籃間隙調(diào)節(jié)器前,需先將篩籃調(diào)節(jié)器安裝到差速器上,之后再將螺旋卸料刮刀穿過篩籃調(diào)節(jié)器固定在離心機(jī)差速器上。當(dāng)離心機(jī)因螺旋卸料刮刀磨損而造成產(chǎn)品水分偏大時,便需要調(diào)節(jié)離心機(jī)篩籃和螺旋卸料刮刀之間的間隙,只需拆下離心機(jī)上蓋,露出篩籃調(diào)節(jié)器一端的六方,用扳子卡住六方轉(zhuǎn)動,根據(jù)作用力與反作用力原理[9],便可上下調(diào)節(jié)篩籃間隙調(diào)節(jié)器的高度,帶動調(diào)節(jié)螺旋卸料刮刀的高度,從而調(diào)節(jié)螺旋卸料刮刀與篩籃之間的間隙,使其達(dá)到正常使用間隙。
圖2 離心機(jī)篩籃間隙調(diào)節(jié)器
通過使用篩籃間隙調(diào)節(jié)器,不再需要進(jìn)行繁瑣的工序,并且可以一邊測量篩籃與螺旋卸料刮刀的間隙,一邊調(diào)節(jié)螺旋卸料刮刀的高度,靈活方便,省時高效,隨時調(diào)整,直至篩籃與螺旋卸料刮刀間距離達(dá)到最佳間隙,使其達(dá)到理想脫水效果。每次調(diào)節(jié)一般需要4個間隙調(diào)節(jié)器一起旋轉(zhuǎn)相同的轉(zhuǎn)數(shù),使得螺旋卸料刮刀水平升降,直至使螺旋卸料刮刀在轉(zhuǎn)動中達(dá)到平衡[10]。
在采用離心機(jī)篩籃間隙調(diào)節(jié)器來調(diào)節(jié)篩籃間隙時,每次調(diào)節(jié)工作僅需要2個人,耗時1 h,便可完成對離心機(jī)篩籃間隙的調(diào)節(jié)工作,方便操作,效果顯著,安全實(shí)用。使用離心機(jī)篩籃間隙調(diào)節(jié)器,可根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際情況,方便及時地對篩籃和螺旋卸料刮刀之間的間隙進(jìn)行調(diào)整。生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)(表1)表明,改造后離心機(jī)產(chǎn)品水分達(dá)標(biāo),由17%~21%降至15%~17%,不僅水分降低,且波動范圍變??;同時也避免篩籃超負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn),延長了篩籃的使用壽命,馬頭洗選廠共有5臺立式螺旋卸料離心機(jī),通過使用離心機(jī)篩籃間隙調(diào)節(jié)器,每年可為企業(yè)節(jié)約材料備件費(fèi)用約10萬元。
馬頭洗選廠根據(jù)現(xiàn)場實(shí)際情況,對立式螺旋卸料離心機(jī)篩籃和螺旋卸料刮刀間隙調(diào)節(jié)方式進(jìn)行了改造,設(shè)計(jì)制作了離心機(jī)篩籃間隙調(diào)節(jié)器,可在不拆卸篩籃、螺旋卸料刮刀和出口保護(hù)環(huán)的前提下,對螺旋卸料刮刀和篩籃之間的間隙進(jìn)行有效調(diào)節(jié),使離心機(jī)達(dá)到理想脫水狀態(tài),確保產(chǎn)品指標(biāo)達(dá)標(biāo)。此次改造不僅改善了離心機(jī)的脫水效果,還為企業(yè)在實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn),減員提效,提高機(jī)電設(shè)備管理水平和節(jié)約材料備件費(fèi)用等方面發(fā)揮了積極作用,具有較高的管理價(jià)值和推廣價(jià)值。
表1 應(yīng)用前后離心機(jī)產(chǎn)品水分月平均值對比表
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