張常明
(新疆焦煤集團 艾維爾溝選煤廠 ,新疆 烏魯木齊 830025)
新疆焦煤集團艾維爾溝選煤廠是一座設(shè)計處理能力為2.7 Mt/a的群礦型煉焦煤選煤廠,于2006年2月投產(chǎn)。洗選工藝采用不脫泥無壓給料三產(chǎn)品重介質(zhì)旋流器+煤泥重介質(zhì)旋流器+浮選的聯(lián)合工藝。主要洗選艾維爾溝礦區(qū)三個礦井的4#、5#、6#和7#原煤,精煤產(chǎn)品主要供給八一鋼鐵有限公司。洗選礦區(qū)4#原煤時,由于其可選性為極難選煤,煤泥含量大,且含有易泥化的炭質(zhì)頁巖,致使洗選過程難度加大,分選密度控制和浮選過程不易穩(wěn)定,精煤灰分超標且不穩(wěn)定,煤泥水處理十分困難。為此,艾維爾溝選煤廠采取一系列技術(shù)改造措施,以期穩(wěn)定精煤灰分,保證洗選精煤的合格率。
按照國家標準GB/T 16417—2011《煤炭可選性評定方法》[1]對艾維爾溝選煤廠4#原煤進行浮沉試驗,結(jié)果見表1,可選性曲線如圖1所示。由表1和圖1可知,原煤灰分為36.11%,屬于高灰煤;>1.8 g/cm3密度級產(chǎn)率為29.61%,灰分為74.71%,灰分偏高;<1.3 g/cm3密度級產(chǎn)率占15.20%,灰分為6.04%,<1.4 g/cm3密度級產(chǎn)率為42.12%,灰分為10.27%,表明低密度物含量較低,內(nèi)在灰分偏高;當洗選灰分為8.5%的精煤時,理論分選密度為1.35 g/cm3,分選密度±0.1含量為41%,屬極難選煤,洗選難度大。
表1 原煤浮沉試驗結(jié)果
圖1 原煤可選性曲線
按照國家標準GB/T 477—2008《煤炭篩分試驗方法》對艾維爾溝選煤廠4#原煤進行了0.5 mm篩分試驗,結(jié)果見表2。
表2 原煤粒度組成
由表2可知,原煤泥含量較高,<0.5 mm粒級原煤產(chǎn)率為25.03%,灰分為31.08%;由表1可知,浮沉煤泥產(chǎn)率為0.65%,灰分為51.42%,表明矸石易泥化,加上次生煤泥占10%,總煤泥達到35%左右,因此煤泥含量較高,后續(xù)煤泥水處理困難。
艾維爾溝選煤廠洗選煤泥含量大且易泥化的4#原煤時,存在洗選難度大,分選密度控制和浮選過程不易操作,煤泥水處理能力不足的問題[2],易造成精煤灰分>8.5%,精煤灰分不穩(wěn)定,循環(huán)水濃度偏高的問題。分析原因如下:
(1)分選密度實際為<1.4 g/cm3,且分選懸浮液不穩(wěn)定,煤泥含量偏高,磁鐵礦粉很難加入,磁性物含量較少,懸浮液密度失真,精煤灰分波動大[3]。
(2)三產(chǎn)品重介質(zhì)旋流器合格介質(zhì)入口壓力過低,僅為0.22 MPa,造成旋流器分選精度低,精煤夾矸,精煤灰分過高等問題。
(3)低密度分選使三產(chǎn)品重介質(zhì)旋流器分選下限提高,煤泥重介質(zhì)旋流器設(shè)計偏小且使用不正常,造成粗精煤灰分偏高[4]。由于振動器、擊打器損壞后沒有及時修復(fù),0.4 mm篩孔的弧形篩篩面跑水嚴重,脫泥效果較差[5],造成高灰煤泥進入臥式沉降離心脫水機和精煤壓濾機,導(dǎo)致粗精煤灰分過高,臥式沉降離心脫水機精煤灰分為9%,精煤壓濾機精煤灰分為11%,遠高于用戶要求。
(4)由于煤泥含量多且易泥化,循環(huán)水濃度最高達到50 g/L,極細煤泥的累積導(dǎo)致脫介篩脫介脫水效果差,末精煤灰分升高了0.5個百分點[6-7]。
(1)選煤廠的密度計出現(xiàn)數(shù)據(jù)漂移問題,無法準確測量懸浮液真實密度、磁性物含量和煤泥含量,需更新1套密度檢測系統(tǒng)。同時購進快速檢測密度計,用于檢測懸浮液密度,標定實際值與顯示值。
(2)由于高壓泵壓力偏低,選煤廠需更換1臺高壓泵,將入料壓力提高至0.31 MPa,提高分選精度,減少精煤夾矸。
(3)將SDMC350-Ⅰ煤泥重介質(zhì)旋流器更換成SDMC450-Ⅰ煤泥重介質(zhì)旋流器,加大煤泥重介質(zhì)旋流器處理量,降低粗精煤泥灰分。
(4)密控司機實際操作中,采用大分流操作方法,即在最大限度滿足煤泥重介質(zhì)旋流器處理量的情況下,使煤泥分流量最大,盡量將懸浮液中的煤泥分流出去。介質(zhì)添加時,采用少加、勤加的方式,以穩(wěn)定懸浮液密度,減少數(shù)據(jù)失真,提高懸浮液中磁性物含量,降低煤泥含量,進而提高分選精度。
(5)由于選煤廠煤泥含量大,浮選設(shè)備操作時需嚴格控制入料濃度[8],以保證浮選精煤灰分穩(wěn)定,控制在9%~10%。
(6)修復(fù)精煤泥振動擊打翻轉(zhuǎn)弧形篩的振動器,同時加裝氣動擊打器,并在出料口增設(shè)一道噴水,強化脫泥效果,降低粗精煤灰分[9]。
(7)改造精煤泥(粗精煤水+浮選精礦)脫水工藝[10]。原工藝為精煤泥水進入臥式沉降離心脫水機生產(chǎn)0.2~0.5 mm粒級精煤,臥式沉降離心脫水機離心液和濾液進入精煤壓濾機生產(chǎn)<0.2 mm粒級精煤,濾液返回循環(huán)水池。改造后工藝為粗精煤泥水由臥式沉降離心脫水機脫水,離心液和濾液返回浮選機進行浮選,浮選精礦進入壓濾機脫水[11]。改造后,臥式沉降離心脫水機精煤灰分可降低1個百分點,壓濾機精煤灰分降低2個百分點。改造前、后精煤泥脫水工藝如圖2和圖3所示。
圖2 改造前精煤泥脫水工藝流程
圖3 改造后精煤泥脫水工藝流程
(8)新增2臺直徑為30 m的耙式濃縮池、2臺KX300/2000(快開式)尾煤壓濾機,使洗水濃度降低到0.5 g/L以下,以保證清水洗煤,同時實現(xiàn)煤泥水處理與重介洗煤同步[12-13]。
(9)由于精煤產(chǎn)率偏低,分選密度的調(diào)整不再以綜合精煤灰分為準,而是以末精煤灰分為準。同時將采樣檢測時間間隔由60 min縮短到30 min[14],并增加了塊精煤灰分、末精煤灰分、浮選精煤灰分和臥式沉降離心脫水機精煤灰分的檢測內(nèi)容,不僅為生產(chǎn)提供全面可靠的數(shù)據(jù),也為操作人員調(diào)整分選密度提供依據(jù)。
(10)加強原煤數(shù)據(jù)和懸浮液密度的檢測,及時計算實際分選密度、理論分選密度及懸浮液密度數(shù)據(jù)的差值,更加準確掌握懸浮液分選密度,減少精煤灰分的波動[15]。
通過技術(shù)改造和加強操作管理,艾維爾溝選煤廠實現(xiàn)了精煤灰分<8.5%、循環(huán)水濃度低于0.5 g/L、精煤灰分穩(wěn)定率達到95%的指標。按照每月減少精煤灰分超標10批次,每批次產(chǎn)量2 000 t,精煤灰分超1批次降價20元/t計算,可增加收入480萬元/a。通過對煤泥水處理系統(tǒng)增容,提高了原煤小時處理量,按照每小時提高50 t,每年洗選原煤200萬t計算,改造前處理量450 t/h,生產(chǎn)成本1.35萬元/h,可節(jié)約生產(chǎn)成本600萬元,全年經(jīng)濟效益提高了1 080萬元。
艾維爾溝選煤廠通過精煤泥脫水工藝的改造,以及采用大分流,強化難浮煤加藥,加強原煤數(shù)據(jù)和懸浮液密度檢測等技術(shù)方案后,生產(chǎn)指標得到了顯著提升,全年經(jīng)濟效益增加了1 080萬元。此次技術(shù)改造對其他選煤廠洗選煤泥含量高的極難選煤具有一定的借鑒意義。
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