王 立, 王燕晉, 康靜秋, 宋洪鵬, 周新洋
(1. 華北電力科學研究院(西安)有限公司, 西安 710065;2. 華北電力科學研究院有限責任公司, 北京 100045)
當前我國電站鍋爐運行面臨節(jié)能降耗和環(huán)保減排兩大任務,在線完成電站鍋爐的燃燒優(yōu)化調(diào)整尤為重要。有研究表明,爐內(nèi)燃燒配風控制是對運行鍋爐提升熱效率最為有效的方式[1]。基于監(jiān)測CO的鍋爐風量運行優(yōu)化已經(jīng)廣泛應用于國外機組[2],相比基于監(jiān)測O2的風量修正系統(tǒng)具有靈敏度高、受漏風影響小、修正參考量精確、能反映爐內(nèi)局部缺風等優(yōu)勢,對監(jiān)測和控制過程有益。
某電廠1號鍋爐開展基于監(jiān)測 CO的鍋爐燃燒配風控制系統(tǒng)優(yōu)化。鍋爐為SG-2084/25.4-M979型2 084 t/h超臨界參數(shù)變壓螺旋管圈直流爐。通過準確的CO排放在線監(jiān)測技術,發(fā)現(xiàn)該運行機組尾部煙道煙氣中 CO排放質(zhì)量濃度波動較大,特別是運行煤種變化頻繁或煤量調(diào)節(jié)頻繁時,CO監(jiān)測數(shù)據(jù)波動尤其明顯。僅依靠排煙O2體積分數(shù)監(jiān)測已不能完全反映爐內(nèi)燃燒情況,筆者利用CO排放質(zhì)量濃度來調(diào)整優(yōu)化鍋爐運行風量,總結一套可靠有效的控制策略,達到提高鍋爐運行安全性和經(jīng)濟性的目的。
過量空氣系數(shù)α是決定燃燒和燃盡程度的關鍵[3]。如果α過大,鍋爐排煙熱損失將增加,NOx排放量也將增加,但CO排放質(zhì)量濃度會明顯下降;反之,α過小,鍋爐燃燒惡化,CO排放質(zhì)量濃度明顯上升,不完全燃燒熱損失將會增大。因此,α存在一個最佳區(qū)域(見圖1工況2區(qū)域附近),鍋爐效率最高。
圖1 爐內(nèi)O2體積分數(shù)與CO質(zhì)量濃度的關系
在圖1中:工況1為燃燒系統(tǒng)存在局部缺風;工況2為推薦氧量控制點;工況3為富氧燃燒,鍋爐熱損失偏大;工況4為煙道漏風量大。
該燃煤機組對風量的控制采用O2修正風煤比的常規(guī)策略。由于O2測量對于燃燒反映的滯后性和測量精度低等缺陷,導致鍋爐燃燒的風煤比實際配量并不合適。反映在低負荷階段風量較大,風機電耗增加,NOx排放量較高,排煙損失升高;高負荷階段機組進行自動發(fā)電控制(AGC)或協(xié)調(diào)變負荷動作時,燃料變化迅速,風量補給不及時,導致燃燒局部缺氧,CO 排放質(zhì)量濃度顯著升高,未燃盡損失增加,鍋爐效率降低(見圖2)。
圖2 試驗前期數(shù)據(jù)趨勢分析
因此,該鍋爐效率降低的主要原因是:爐內(nèi)風煤比修正設定不當和動態(tài)風量配量不合理,分別導致排煙熱損失和不完全燃燒熱損失升高。通過準確的CO排放監(jiān)測技術,優(yōu)化控制策略,可及時在線調(diào)整鍋爐運行風量。
檢查機組現(xiàn)有模擬量控制系統(tǒng)控制策略,主要包括風量控制、氧量控制和二次風控制。磨煤機出力正常、煤粉細度合理,監(jiān)測磨煤機出口一次風管道風速表,保證磨煤機出口一次風管道風量基本平衡。機組申請退出AGC系統(tǒng),退出協(xié)調(diào)控制,燃料開環(huán),保持機組負荷穩(wěn)定,退出二次風的爐膛壓差自動,風量控制在自動,記錄CO排放質(zhì)量濃度。采集計算相對鍋爐效率的基本數(shù)據(jù),完成相對鍋爐效率計算分析。
由于CO測量對于α的敏感性不同,當α較低時CO排放質(zhì)量濃度變化較快,當α較高時CO排放質(zhì)量濃度變化非常緩慢。CO排放質(zhì)量濃度變化趨勢基本類似不完全燃燒熱損失趨勢,欠氧燃燒時陡增,富氧燃燒時趨于平緩(見圖1)。找到試驗機組的CO排放質(zhì)量濃度突變靈敏區(qū),即基本找到低過氧風量配量,驗證試驗趨勢同樣反映出CO排放質(zhì)量濃度突變靈敏區(qū)基本靠近了整體燃燒配風的最佳區(qū)域(見圖2)。因此,驗證并確定機組CO排放質(zhì)量濃度靈敏區(qū)域成為機組配風總量的一個重要參考指標,當過氧燃燒時降低配風量,當?shù)脱趿咳紵龝r增大配風量。為保障燃燒安全,通過現(xiàn)場數(shù)據(jù)分析,該機組屬于富氧燃燒配風,具有一定的代表性。保持機組負荷燃料穩(wěn)定,調(diào)配風量,控制機組CO排放質(zhì)量濃度在40~60 mg/m3。依次選擇增加或減小二次風量60~150 t/h,記錄CO變化質(zhì)量濃度、脫硝入口處NOx變化質(zhì)量濃度、O2變化體積分數(shù),當CO監(jiān)測質(zhì)量濃度較低時,梯度降低50 t/h風量,每次風量減少后觀察5 min,直到出現(xiàn)CO質(zhì)量濃度突變。降風量過程中若O2體積分數(shù)較低(<2.5%),適當開啟分隔燃盡風(SOFA)風門補償氧量,記錄CO變化質(zhì)量濃度、入口修正后NOx變化質(zhì)量濃度、O2變化體積分數(shù),以及計算鍋爐效率所需要的相關數(shù)據(jù)。若初始CO監(jiān)測質(zhì)量濃度較高,則依據(jù)上述步驟,梯度加載50 t/h風量,直到CO排放質(zhì)量濃度降至60 mg/m3內(nèi),記錄相關參數(shù)。
該試驗鍋爐在不同工況下試驗運行參數(shù)見表1。機組負荷不變,隨著風量的增加,排煙O2體積分數(shù)呈現(xiàn)逐漸增大的趨勢,飛灰可燃物和CO排放質(zhì)量濃度則都呈現(xiàn)逐漸減小的趨勢,而風機電耗明顯升高,計算出的鍋爐相對效率在CO排放質(zhì)量濃度高于 80 mg/m3時都是隨風量增大呈逐漸升高的趨勢。380 MW 負荷(低負荷區(qū))時,CO排放質(zhì)量濃度較低(40 mg/m3左右),降低同樣幅度的風量時,CO排放質(zhì)量濃度雖有升高趨勢,但幅度較小,此時的CO排放一直保持較低的水平,即在低CO區(qū)段,降低風量,風機電流雖減小明顯,而飛灰含C量和CO排放質(zhì)量濃度均沒有明顯成比例上升。因此要保持CO排放質(zhì)量濃度在一定范圍內(nèi),各負荷區(qū)風煤量并非成定比關系。通過參考CO排放質(zhì)量濃度,可進一步精確定量各負荷下O2體積分數(shù)需求,優(yōu)化后的煙氣O2體積分數(shù)集中在3.2%~5.5%。可見通過合理優(yōu)化控制爐內(nèi)風煤曲線,可以有效控制鍋爐CO排放和爐內(nèi)過氧量處于合理水平,保證鍋爐較高的熱效率。
表1 變風量試驗參數(shù)
每當升負荷時,協(xié)調(diào)控制系統(tǒng)加載燃料前饋,超調(diào)8~15 t/h燃料量,此時風量指令并未進行同步增加,因此出現(xiàn)CO排放質(zhì)量濃度大幅度增大現(xiàn)象。為避免該現(xiàn)象出現(xiàn),就要對風量指令進行必要處理,需要在燃料前饋動作時同比增大風量調(diào)節(jié)強度,完成升降負荷時的動態(tài)配風優(yōu)化。反之同理可知,該機組燃料超調(diào)強度不宜超過10 t/h,優(yōu)化燃料控制邏輯,限定燃料前饋量在一定范圍內(nèi)。
空氣預熱器入口A側、B側CO監(jiān)測質(zhì)量濃度與濕法煙氣脫硫(FGD)處CO監(jiān)測質(zhì)量濃度同步參考,僅出現(xiàn)2 min的純滯后。A側、B側采集的數(shù)據(jù)之間也略有差異,但趨勢趨同。
該電廠1號鍋爐在空氣預熱器入口加裝了CO測點,結合尾部煙道FGD處CO測點,對鍋爐燃燒控制系統(tǒng)進行邏輯參數(shù)優(yōu)化,包括各臺磨煤機一次風量對應關系、風量對燃料量交叉限制、SOFA開度尋優(yōu)、風量指令動態(tài)處理、鍋爐負荷與總風量對應曲線配置、CO對風量的閉環(huán)修正等項目(見圖3)。整體控制策略見圖4。
圖3 鍋爐燃燒控制策略優(yōu)化程序圖
圖4 基于監(jiān)測CO的燃燒控制策略
風煤曲線是穩(wěn)定工況下的燃料和總風量配量關系。試驗保持煤質(zhì)穩(wěn)定,制粉系統(tǒng)工況穩(wěn)定。依據(jù)試驗數(shù)據(jù),將CO排放質(zhì)量濃度控制在40~60 mg/m3,O2體積分數(shù)、NOx質(zhì)量濃度控制在合理范圍內(nèi)且工況穩(wěn)定。在50%~100%發(fā)電機額定功率重新定義風量配量(見圖5)。優(yōu)化過后的風量較前值在低負荷區(qū)略有升高,高負荷區(qū)風量設定值略有下降。意味著高負荷段原有風量配量較大,O2體積分數(shù)較高,排煙損失較大,風機電耗較大。新優(yōu)化后的風量定值在降低排煙損失、降低廠用電耗的基礎上,依然保證了未完全燃燒損失在一定范圍內(nèi)。
圖5 風量優(yōu)化對比
負荷越高,需要的氧量越低,實際試驗當O2體積分數(shù)降至3.2%以下時,受漏風率等因素的影響,其測量數(shù)值變化呈現(xiàn)較強的非線性,變化趨緩。而 CO排放質(zhì)量濃度的設定值和負荷無關,高負荷和低負荷時的設定值幾乎不變。將CO排放質(zhì)量濃度控制在40~60 mg/m3,記錄各負荷段O2體積分數(shù)定值,優(yōu)化O2體積分數(shù)設定曲線,f(x1)=(0,300,330,600,660;6,5.5,5.5,3.4,3.2)。保留優(yōu)化前O2體積分數(shù)對風量的修正控制回路,修正強度為當前風量的0.8~1.2倍。
增加主蒸汽流量對風量的保護回路。試驗時同樣記錄各穩(wěn)定工況主蒸汽流量與風量關系,記錄曲線,并將該曲線的風量設定值統(tǒng)一降低200 t/h,作為動態(tài)風量保護低限。調(diào)用該信號與風煤曲線設計值選大作為最終的實際風量設定值,確保該負荷下燃燒所需的最低風量。
利用CO排放質(zhì)量濃度靈敏度高、受漏風影響小、能反映爐內(nèi)局部缺風、受負荷及煤質(zhì)變化影響小等優(yōu)點,設計策略讓CO參與風量指令修正。在風量控制回路之上,設計基于CO的O2校正控制策略,測試CO監(jiān)測質(zhì)量濃度與燃燒惡化的傳遞時間(三階慣性),構建CO對于O2體積分數(shù)的需求模型f(x2),利用該模型模糊控制校正O2設定曲線,綜合動態(tài)修正模塊和風量交叉限制,最終在線校正風煤配量曲線。CO 排放質(zhì)量濃度控制的調(diào)節(jié)死區(qū)設定為40~60 mg/m3。
系統(tǒng)測量的CO排放質(zhì)量濃度實質(zhì)是燃燒工況1~2 min前的燃燒反映。若燃燒惡化工況持續(xù)發(fā)生,即CO排放質(zhì)量濃度超出優(yōu)控范圍(40~60 mg/m3)時,并不說明當前風煤配量不合理,而是一定時間前燃燒惡化的反映。因此有必要記錄CO排放質(zhì)量濃度,實時計算前15 min內(nèi)CO排放質(zhì)量濃度均值,當其出現(xiàn)較長的時間(>3 min)的偏差,才能確定是風煤匹配不合適造成燃燒惡化,利用CO排放質(zhì)量濃度進行的風量修正。因此對參控的CO排放質(zhì)量濃度測量值進行在線均值計算和三階慣性處理,防止該修正回路調(diào)節(jié)過于靈敏而造成燃燒系統(tǒng)配風振蕩。
若磨煤機一次風量與燃料配量不合適,同樣會造成未完全燃燒損失加大。在各負荷點的穩(wěn)定工況下,保持穩(wěn)定的一次風壓頭,對單臺磨煤機的一次風量進行定量試驗。
燃燒優(yōu)化還要加強燃料管理,在保證協(xié)調(diào)控制調(diào)節(jié)品質(zhì)的同時,保持燃燒高效。參考CO排放質(zhì)量濃度,重新調(diào)節(jié)鍋爐主控中的燃料加載速度和前饋強度,對于快速增減燃料必須輔以必要的風量,否則燃燒效率將大大降低。試驗證明,機組變負荷時燃料前饋較大,應對其做必要的限定,增減負荷時,該機組燃料超前調(diào)節(jié)不宜大于12 t/h,否則易于出現(xiàn)CO排放質(zhì)量濃度突升。
該機組構建的在線優(yōu)化模塊與算法均可在機組分布式控制系統(tǒng)(DCS)內(nèi)部構建,實現(xiàn)便捷,管理維護簡單。在優(yōu)化試驗后,整體CO排放質(zhì)量濃度控制在40~60 mg/m3,啟停磨煤機工況或在高負荷工況時,偶爾出現(xiàn)小于200 mg/m3的波動,通過風量迅速調(diào)整,持續(xù)2~5 min而后恢復到合理范圍內(nèi)。當負荷處于變負荷工況時,優(yōu)控系統(tǒng)投入前后調(diào)控效果對比明顯,CO排放質(zhì)量濃度有效控制在一定范圍內(nèi)(見圖6)。
圖6 優(yōu)化前后對比趨勢
需要指出的是燃燒優(yōu)化對于AGC二項細則考核有著較為明顯的影響,O2體積分數(shù)、風量和燃料量的配量優(yōu)化使鍋爐熱負荷增減更為高效和線性化,有利于主蒸汽壓力控制,幫助改善考核細則中負荷調(diào)節(jié)速率測評和負荷靜態(tài)偏差指標;燃燒優(yōu)化中動態(tài)配風邏輯很好地匹配了燃料的超調(diào)量,在線實現(xiàn)了升負荷優(yōu)先加風,降負荷滯后減風的理論配風邏輯改善了鍋爐負荷響應時間指標;設計的燃燒優(yōu)化試驗也能測試當前煤質(zhì)下鍋爐負荷最大升負荷率,從而限定燃料階躍加載幅值,保證了燃燒安全和效率。該電廠優(yōu)化試驗于2016年3月底完成,AGC考核綜合系數(shù)K由1.2提升到2.8,效果明顯(見圖7)。
圖7 燃燒優(yōu)化后的二項細則K趨勢
(1) CO排放質(zhì)量濃度變化對于鍋爐效率或煤耗影響顯著,CO排放質(zhì)量濃度突變靈敏區(qū)對于在線燃燒優(yōu)化有參考價值。
(2) 通過合理控制爐內(nèi)風量,可以控制鍋爐CO排放處于合理水平,降低NOx排放量。
(3) 構建CO排放質(zhì)量濃度對于風量的需求模型,合理處理CO排放質(zhì)量濃度采樣信號,采用模糊校正氧量曲線,結合動態(tài)風煤校正模塊和風煤交叉限制的控制策略,完善基于監(jiān)測CO 的鍋爐燃燒控制系統(tǒng)。試驗數(shù)據(jù)表明,該控制策略可以保證鍋爐運行安全穩(wěn)定,有效提高鍋爐燃燒效率。