張 云
(大慶油田有限責(zé)任公司測試技術(shù)服務(wù)分公司 黑龍江 大慶 163853)
大慶油田注水井分層壓力測試一直采用關(guān)井測壓和隔層測壓兩種測試工藝。通過對測試曲線的分析既可得到各注水層段的地層參數(shù)和儲層性質(zhì),又可判斷井下封隔器密封狀況、計(jì)算層間壓差大小、了解滲透率分布情況,進(jìn)而指導(dǎo)分層測試施工[1]。然而,在實(shí)際應(yīng)用中,往往會出現(xiàn)兩條壓力曲線完全重合、測試數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確或缺失的現(xiàn)象,不能準(zhǔn)確反映地質(zhì)的真實(shí)狀況,造成了測試與應(yīng)用的嚴(yán)重脫節(jié)。
面對這一系列實(shí)際性問題,通過深入剖析橋式偏心配水器內(nèi)部構(gòu)造、封隔器工作原理及分層測壓工藝施工流程,分析得出封隔器解封、壓力計(jì)密封圈損壞和壓力計(jì)測試數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確是影響分層測壓的重要因素,提出測前封隔器驗(yàn)封、采用新型密封圈、改變測壓工藝流程的改進(jìn)措施,保證注水井分層測壓數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性,從而獲得了較為準(zhǔn)確、可靠的地層壓力資料。
橋式偏心配水器主要由偏心配水工作筒主體、連接套、扶正器、下端導(dǎo)向體、偏心配水堵塞器等組成。
工作筒主體內(nèi)側(cè)的垂向偏孔直徑為20 mm,用于坐入、固定偏心配水堵塞器。正常注水時(shí),配水堵塞器利用主體上部外徑為 22 mm的臺階坐在主體偏孔上,凸輪卡在偏孔頂部的2 mm的環(huán)形槽內(nèi)[2]。配水堵塞器主體利用上、下四道“O”型密封膠圈封住工作筒底部內(nèi)側(cè)面上的進(jìn)液孔和偏孔頂部的出液孔,使注入水經(jīng)配水堵塞器濾網(wǎng)、陶瓷水嘴、主體上的出液孔后,從工作筒主體外側(cè)的出液孔進(jìn)入油、套環(huán)形空間后,再進(jìn)入注水層位。
注水井分層測壓工藝采用的堵塞式壓力計(jì)整體外型、尺寸大小與偏心配水堵塞器相同。分層測壓時(shí),將偏心配水堵塞器從主體偏孔中打撈出,再投入堵塞式壓力計(jì)。壓力計(jì)上、下4道“O”型密封膠圈封住注水通道,使外部地層壓力與內(nèi)部壓力計(jì)連通[3]。在測試過程中,投入層段后的壓降變化,將被全部記錄下來,便于分析相應(yīng)層段的吸水能力及近井地層參數(shù)。測壓完畢后,需將堵塞式壓力計(jì)撈出,然后投入原配水堵塞器,恢復(fù)測試層段注水。通過壓力計(jì)數(shù)據(jù)回放軟件回放出測試數(shù)據(jù),利用軟件計(jì)算壓力值變化,分析得到各種地層數(shù)值。
分層測壓施工過程分為隔層測壓、關(guān)井測壓兩種。隔層測壓是在分層測壓時(shí),先隔層投入堵塞式壓力計(jì),再將注水井開井。影響該方法的原因主要是測試注水層段壓力與下一級封隔器膠筒內(nèi)壓力平衡。當(dāng)下一級封隔器膠筒內(nèi)腔的壓力與膠筒外壁上部壓力是相同的時(shí),容易導(dǎo)致封隔器解封或滲漏,致使測取的壓力值偏高。當(dāng)膠筒內(nèi)、外壓力平衡后,由于張力作用膠筒會靠自身的彈性回縮,可能造成解封或滲漏情況。關(guān)井測壓是在分層測壓時(shí),先將全部層段投入堵塞式壓力計(jì),再將注水井關(guān)井。影響該方法的原因主要是上一層油套環(huán)形空間內(nèi)壓力高,頂開下一級層段壓力低的封隔器解封閥,使下一級分隔器解封。由于層段上的多使用大水嘴,油套環(huán)形空間壓力與油管內(nèi)注水壓力的壓差非常小,即油套壓力與膠筒內(nèi)腔壓力的壓差也非常小。在壓差較小時(shí),膠筒靠自身的彈性回縮,使封隔器處于密封與不密封之間難以判斷。
在分層測壓資料中,常會出現(xiàn)的問題主要是兩條壓力曲線完全重合、測試數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確或缺失。針對兩條壓力曲線完全重合的問題,通過對數(shù)據(jù)分析可知:兩條曲線完全重合說明兩個(gè)測試通道傳遞的都是油管壓力,而造成這一現(xiàn)象的原因主要是封隔器解封、壓力計(jì)密封圈損壞或投送不到位。針對測試數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確或缺失的問題,通過對壓力計(jì)結(jié)構(gòu)、原理分析可知:壓力計(jì)的數(shù)據(jù)問題主要受到壓力計(jì)電池、電子元件等部件的影響。分層測壓影響因素主要集中在封隔器、壓力計(jì)2個(gè)方面。
1)解封桿上的密封圈損壞:由于井下水質(zhì)差、管柱結(jié)垢等原因,會造成解封桿上的密封圈損壞。當(dāng)關(guān)井測壓時(shí),膠筒內(nèi)腔壓力與油管內(nèi)壓力連通。當(dāng)膠筒內(nèi)腔壓力高于油管內(nèi)壓力時(shí),由于解封桿下部密封圈損壞,膠筒內(nèi)腔壓力會逐漸泄壓,使封隔器慢慢被釋放。由于解封桿上部密封圈損壞,油管壓力高于套管壓力,壓力會向套管內(nèi)泄壓。當(dāng)?shù)貙訅毫Ω哂谟凸軌毫r(shí),在壓力推動(dòng)下解封桿向下移動(dòng),造成油管壓力與地層壓力平衡,造成封隔器被解封,使分層測壓中兩條壓力曲線完全重合[4-5]。
2)坐封閥的膠塞關(guān)閉不嚴(yán):當(dāng)銹垢、沙粒等雜物粘在坐封閥上或井下水質(zhì)差洗井后有雜質(zhì)粘在坐封閥上,均會造成坐封閥的膠塞關(guān)閉不嚴(yán),原膠筒內(nèi)腔壓力逐漸泄壓入油管內(nèi),造成封隔器被解封,使分層測壓中兩條壓力曲線完全重合。
3)部件滲漏:關(guān)井測壓時(shí),由于油管絲扣、井口裝置等滲漏,使油管內(nèi)壓力逐漸降低。當(dāng)減小到地層壓力高于油管壓力時(shí),將會頂開解封閥的解封桿使封隔器被解封,使分層測壓中兩條壓力曲線完全重合。
4)老化失效:封隔器在井下使用時(shí)間過長,坐封閥與解封閥的密封圈老化失效或彈簧疲勞無法正常壓縮不能復(fù)位,造成封隔器被解封,使分層測壓中兩條壓力曲線完全重合。
5)內(nèi)外壓力平衡:膠筒質(zhì)量不好下井安裝時(shí)被刮壞或加壓坐封時(shí)膨脹損壞造成油套環(huán)形空間內(nèi)壓力與油管內(nèi)壓力相通,當(dāng)封隔器內(nèi)外腔壓力平衡或地層壓力高于油管內(nèi)壓力時(shí),造成封隔器被解封,使分層測壓中兩條壓力曲線完全重合。
6)停泵反吐:停泵后,由于層間矛盾大,造成注水層段注入水反吐,造成封隔器被解封,使分層測壓中兩條壓力曲線完全重合。
1)壓力計(jì)密封圈損壞:配水器上與偏心孔對應(yīng)的出水環(huán)槽內(nèi)沒有進(jìn)行倒角處理或有毛刺,容易刮壞堵塞式壓力計(jì)下面兩道密封圈,造成管外地層壓力與油管內(nèi)部壓力相通,使分層測壓中兩條壓力曲線完全重合。
2)投送不到位:配水器偏心孔內(nèi)有鐵銹、結(jié)垢等雜質(zhì),造成堵塞式壓力計(jì)投不到位,使分層測壓中兩條壓力曲線完全重合。
3)密封圈不規(guī)范:堵塞式壓力計(jì)上的密封圈過盈量大,造成壓力計(jì)投送不到位或密封圈錯(cuò)位損壞;堵塞式壓力計(jì)上的密封圈過盈量小,密封圈會出現(xiàn)不規(guī)范的纏繞,造成密封效果不好,使分層測壓中兩條壓力曲線完全重合[6]。
4)電池電壓不足或接觸不良:電池電壓不足,測試中途沒電;電池接觸不良,中途斷開,導(dǎo)致壓力計(jì)中的測試數(shù)據(jù)缺失。
5)進(jìn)壓孔堵塞:壓力計(jì)進(jìn)壓孔被雜物所堵塞,導(dǎo)致壓力計(jì)中的測壓數(shù)據(jù)偏低[7]。
6)電子元件損壞:投送堵塞式壓力計(jì)時(shí),下放速度過快,使壓力計(jì)的晶振等電子元件損壞。壓力傳感器、溫度傳感器等電子元件損壞,導(dǎo)致壓力計(jì)采集到的測試數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確。
7)通訊數(shù)據(jù)傳輸不暢:通訊線路不暢通、接觸不良,導(dǎo)致壓力計(jì)未采集到測試數(shù)據(jù)。
針對于封隔器密封性的影響因素,提出測前封隔器驗(yàn)封操作:在分層測壓前,對封隔器進(jìn)行驗(yàn)封,壓力計(jì)驗(yàn)封測試工藝?yán)妹芊舛蚊芊馀渌髦行耐ǖ?,通過改變井口注水壓力來了解配水器以下的壓力變化情況,判斷封隔器密封狀況。封隔器密封時(shí),儀器坐封后壓力測試曲線光滑平穩(wěn);封隔器不密封時(shí),改變井口注水壓力會導(dǎo)致壓力的變化,以減小封隔器不密封對測壓工藝的影響。
針對于壓力計(jì)密封圈不規(guī)范、投送不到位的影響因素,提出采用新式密封圈:采用17.2 mm×2.4 mm的新式密封圈替換原有的17.2 mm×2.6 mm的密封圈,更換后的每一道密封圈應(yīng)整齊規(guī)范,使用游標(biāo)卡尺逐一測量密封圈的過盈量,密封圈的過盈量應(yīng)在0.1~0.2 mm之間?,F(xiàn)場投入前,將密封圈均勻涂抹上黃油,以減少配水器偏孔對密封圈的刮劃。在投送完成后,再次下放投撈器,確保堵塞式壓力計(jì)投送到位,保證注水井分層測壓測試數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性。
對于封隔器內(nèi)外壓力平衡的影響因素,將采用2個(gè)測壓周期開井測壓方式:在第一個(gè)測壓周期中,進(jìn)行單層注水,其余層段投入堵塞式壓力計(jì)進(jìn)行分層測壓,選擇最下面的一個(gè)層段注入。在第一個(gè)測壓周期中,選擇最下面層段注水原因:1)最下部的注水層段多數(shù)吸水能力較差,因而致使注入壓力相對較高,容易形成壓差,利于封隔器脹封;2)封隔器的解封閥在上半部分,壓力傳導(dǎo)解封都是向下壓力傳導(dǎo)。開井后,在井況條件允許的情況下,全井的注入壓力將控制在高于啟動(dòng)壓力2.5 MPa以上,使封隔器能夠再次坐封,并在整個(gè)測壓過程持續(xù)脹封。在第二個(gè)測壓周期中,在最下面一個(gè)層段投入堵塞式壓力計(jì),并在最相鄰的2個(gè)層段投入死水嘴,以消除層間干擾,保證注水井分層測壓測試數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性。
在龍X9-2X注水井進(jìn)行了關(guān)井、開井、關(guān)井的測壓試驗(yàn),在正常注水的情況下,分別在偏Ⅰ、偏Ⅱ、偏Ⅲ、偏Ⅳ 4個(gè)層段投進(jìn)堵塞式壓力計(jì)進(jìn)行注水井分層測壓。采取了關(guān)3 d,開3 d,再關(guān)4 d的操作方式,測試成果如圖1所示。
從4個(gè)層測壓曲線分析研究中,驗(yàn)證出注水井分層測壓的影響因素:關(guān)井后,解封閥密封圈不嚴(yán)或坐封閥膠塞關(guān)閉不嚴(yán),膠筒內(nèi)腔的壓力逐漸滲漏,最后造成封隔器解封。開大注水后,重新加壓釋放,封隔器重新脹封,再關(guān)井又逐漸滲漏解封。
龍X9-2X注水井,在測前進(jìn)行封隔器驗(yàn)封,堵塞式壓力計(jì)采用新型密封圈,在正常注水的情況下,在第一個(gè)測壓周期中,分別在偏Ⅰ、偏Ⅱ、偏Ⅲ 3個(gè)層段投進(jìn)堵塞式壓力計(jì)進(jìn)行注水井分層測壓,偏Ⅳ正常注水,測試時(shí)間為10 d。在第二個(gè)測壓周期中,在偏Ⅳ層段投進(jìn)堵塞式壓力計(jì)進(jìn)行注水井分層測壓,偏Ⅱ、偏Ⅲ投入死水嘴,測調(diào)時(shí)間為10 d,測試成果如圖2所示。
從測壓曲線分析研究得出:通過測前封隔器驗(yàn)封、采用新型密封圈、改變測壓工藝流程的方式解決了在測壓資料中常會出現(xiàn)兩條壓力曲線完全重合、測試數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確的情況。在整個(gè)測壓周期中,采用開井測壓方法,使封隔器膠筒內(nèi)腔的壓力高于油套環(huán)形空間的壓力,保證封隔器處于完全密封的狀態(tài)。通過測前封隔器驗(yàn)封、采用新型密封圈、改變測壓工藝流程的方式既不影響注水泵效,又有效提升了分層測壓數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性,可及時(shí)、準(zhǔn)確反映管柱狀況。
圖2 改變方式后偏Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ層段測壓成果
影響注水井分層測壓的因素主要有封隔器、壓力計(jì),封隔器解封是最主要影響因素。通過測前封隔器驗(yàn)封、采用新型密封圈、改變測壓工藝流程的方式既不影響注水泵效,又可有效提升了分層測壓數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性,及時(shí)、準(zhǔn)確反映管柱狀況。改變測壓工藝流程的方式是利用單層注水提高注入壓力,并通過臨近的停注層段消除層間干擾,保證整個(gè)測壓過程封隔器持續(xù)脹封。