范鵬飛,張海軍,劉喜亮,冉 川,黎 志
(1.陜西匯森涼水井礦業(yè)有限責任公司,陜西神木 719319;2.中煤科工集團重慶研究院有限公司,重慶 400037)
綜合機械化掘進工作面粉塵濃度大,是煤礦粉塵防治的重點和難點。目前的主要治理技術(shù)有噴霧降塵[1-2]、泡沫除塵[3-5]以及長壓短抽通風除塵[6]等。涼水井煤礦曾采用泡沫除塵及噴霧降塵技術(shù),但由于泡沫除塵成本較高,噴霧降塵用水量大,對現(xiàn)場作業(yè)環(huán)境影響較大,未能得到推廣應(yīng)用。經(jīng)過考察長壓短抽通風除塵技術(shù)在其它礦井的應(yīng)用[7-12],針對涼水井煤礦綜掘工作面的實際條件,摸索了一套適合與該礦綜掘工作面工藝相配套的通風除塵系統(tǒng)。實踐證明可將掘進工作面的生產(chǎn)性粉塵濃度降低90%以上。
試驗掘進工作面煤層屬堅硬煤層,未進行預(yù)注水工藝(含水率4% ~5%)。掘進巷道寬4.8 m,高3.25 m,采用三一重工EBZ-160懸臂式掘進機截割落煤,全斷面一次成巷施工方法。機尾跟隨橋式轉(zhuǎn)載機長約20 m,供風選用兩臺FBDNo7.1/2×37局部對旋通風機(一用一備,吸風量480~740 m3/min),實際供風量約為430 m3/min。巷道頂板及兩幫比較平整,成型較好。
根據(jù)現(xiàn)場調(diào)研,主要塵源點為掘進機滾筒截割產(chǎn)塵、塊煤落塵,風筒出風口的高速風流將煤壁及底板已經(jīng)沉降的落塵揚起,產(chǎn)生二次揚塵,距離作業(yè)面15 m附近,粉塵已經(jīng)擴散至整個巷道,現(xiàn)場能見度低。正常生產(chǎn)過程中,實測掘進機尾5 m位置的生產(chǎn)性粉塵濃度最高達515 mg/m3,平均441 mg/m3。
常規(guī)長壓短抽通風除塵技術(shù)主要是在原通風條件下,通過增加抽塵系統(tǒng)將作業(yè)面含塵氣流進行凈化處理,最終達到降低作業(yè)面粉塵的目的。該技術(shù)對掘進作業(yè)面粉塵的降塵效率僅有50% ~70%,降塵效果有限。主要原因是壓風風流相對速度較快,粉塵不能全部被抽塵系統(tǒng)吸入,一部分粉塵經(jīng)掘進機最終擴散至整個后部巷道。
針對以上情況,在長壓短抽技術(shù)的基礎(chǔ)上,增加附壁風筒控塵技術(shù)將作業(yè)面粉塵控制在掘進機司機前方與迎頭范圍內(nèi),再經(jīng)抽塵系統(tǒng)的吸風作用將迎頭產(chǎn)生的粉塵進行處理,其作用原理如圖1所示。
圖1 長壓短抽通風除塵技術(shù)原理圖
從以上分析可知,該技術(shù)的關(guān)鍵部分有4個方面:①集塵罩;②負壓風筒;③除塵器;④附壁風筒。
集塵罩主要作為整個抽塵系統(tǒng)的吸塵口,應(yīng)將吸塵口靠近塵源點作為設(shè)計的主要原則。根據(jù)現(xiàn)場調(diào)研,集塵罩應(yīng)布置于掘進機機面上,為減少對司機作業(yè)影響,設(shè)計為扁平型,并處于司機位置異側(cè),現(xiàn)場布置情況如圖2所示。
集塵罩設(shè)主、側(cè)吸塵口,主吸塵口方向面向迎頭,含塵氣流主要從該處吸入。側(cè)吸塵口位于集塵罩側(cè)面,吸入掘進機側(cè)面附近風流,以防止含塵氣流涌入巷道內(nèi)。
圖2 集塵罩設(shè)計布置圖
抽塵風筒主要包括復(fù)合材料風筒、負壓風筒和變接頭風筒。
負壓風筒設(shè)計布置于橋式轉(zhuǎn)載機上,為保證一定的過風斷面,以及在正常掘進過程中不刮蹭錨桿或錨索,經(jīng)多次改進形成如圖3所示的布置圖。該風筒采用剛性材料制作,斷面呈矩形,有效解決了負壓風筒與現(xiàn)場的配套問題,風筒性能穩(wěn)定且不影響現(xiàn)場正常的生產(chǎn),其可靠性和適用性均得到滿足。受掘進機前后移動影響,轉(zhuǎn)載點位置風筒易磨損,且存在相對位置變化,因此設(shè)計采用復(fù)合材料軟質(zhì)風筒,保證抽塵風筒的整體連接,該風筒外具有耐磨損性,提高了其使用壽命。
圖3 抽塵風筒的布置圖
根據(jù)工程經(jīng)驗,除塵器風量一般為供風量的60%~85%左右,按實際供風量430 m3/min計算,則除塵器處理風量范圍為258~365.5 m3/min。
抽塵風筒加工完成后,在實驗室內(nèi)完成與除塵器連接,通過測試系統(tǒng)阻力約為3 500 Pa,KCS-450D-Ⅱ除塵器型的處理風量為356 m3/min,符合處理風量范圍。對比風機的風量-負壓曲線除塵器屬于正常工作范圍。除塵器脫水段采用高效波紋板脫水,附加降噪設(shè)計,使得除塵器運行時噪音小,經(jīng)實驗室檢測83.6 Db,該除塵器結(jié)構(gòu)如圖4所示。
除塵器安裝在承載車上,承載車與橋式轉(zhuǎn)載機通過連接裝置實現(xiàn)聯(lián)機移動,從而使現(xiàn)場除塵器移動無需其它動力,降低工人勞動強度。
圖4 KCS-450D-Ⅱ型除塵器結(jié)構(gòu)示意圖
附壁風筒主要是將作業(yè)面粉塵控制在掘進機司機前方與迎頭范圍之間,因此,一方面減少吹向迎頭的軸向風流,另一方面增加徑向風流,讓新鮮風流從巷道內(nèi)吹向迎頭,從而使工作面粉塵得到控制。因此,設(shè)計沿供風風筒的徑向方向開圓形孔,開孔總面積與軸向截面積需相等。應(yīng)采用軟質(zhì)材料制作風筒,同時考慮到現(xiàn)場作業(yè)循環(huán)進尺為4 m,風筒長度應(yīng)制作為5 m/節(jié),以方便生產(chǎn)接續(xù)。
現(xiàn)場完成長壓短抽通風除塵系統(tǒng)的安裝與調(diào)試后,形成的系統(tǒng)見圖5?,F(xiàn)場采用CCZ20呼吸性采樣器測試了系統(tǒng)應(yīng)用前后的粉塵濃度,結(jié)果見表1,測試點分別為司機位置,機尾5 m,機尾35 m的總粉塵濃度。圖6為掘進機機尾5 m處濾膜實物圖。
表1 粉塵濃度測試表
圖5 改進型長壓短抽系統(tǒng)圖
圖6 測試掘進機機尾5 m濾膜實物圖
(1)改進后的長壓短抽通風除塵系統(tǒng)在該礦綜掘工作面降塵效果明顯,使用方便,運行可靠耐用,附加工作量少,掘進機機尾至后巷能見度增大,視野清晰,總粉塵降塵效率在92.5%以上,掘進機機尾后方粉塵濃度控制在30 mg/m3以內(nèi),與未安裝該系統(tǒng)對比,極大地改善了工作面的作業(yè)條件。
(2)配套用除塵器噪聲小,除塵效率高,負壓高,除塵器與掘進機的配套方式合理,可隨機聯(lián)動,操作簡單。
(3)整套系統(tǒng)循環(huán)作業(yè)勞動強度低,現(xiàn)場使用方便。