夏 芃,徐福斌,許 堯
(國電泰州發(fā)電有限公司,江蘇 泰州 225300)
泰州公司二期工程4×1000MW機組系上海電機廠THDF125/67型二次再熱汽輪發(fā)電機組。3號、4號機組分別于2015年10月、2016年1月投產(chǎn)。調(diào)試期間4號機8、9號瓦振動偏大,經(jīng)過多次檢查和加裝平衡塊,效果不佳。2017年1月根據(jù)上海電機廠動平衡方案,在發(fā)電機勵磁機風扇處(9瓦)的平衡槽內(nèi)173°位置加裝210g的平衡塊。投運后絕對振動變化不大,相對振動8瓦變大(約56μm升至90μm),9瓦變小(約101μm降至67μm)。一方面長期高頻振動造成的焊縫裂紋,另一方面支吊架設計不合理,焊縫處應力超標,兩者共同造成了氫氣管道焊縫裂紋。發(fā)電機8瓦處振動,是由綜合因素造成的,需要從軸承情況、臺板基礎、內(nèi)部碰摩、發(fā)電機熱不平衡、轉(zhuǎn)子不平衡因素綜合檢查考慮[1]。
根據(jù)廠家設計要求及檢查標準,對軸瓦安裝情況進行檢查,重點檢查瓦枕接觸面積需75%以上,饋油孔周圍應100%密封,用塞尺檢查軸瓦與軸承座間隙,要求油槽附近接觸面合格以及0.02mm塞尺塞不進,軸承座與下半軸瓦在哈夫面處的結合面,可以允許用0.1mm塞尺向下塞入長度約50~60mm,最大不超過100mm?,F(xiàn)場檢查結果發(fā)現(xiàn)汽、勵端下半軸瓦與軸承座間隙0.02mm不入,8瓦軸承座接觸面達80%左右,軸承座與下半軸瓦在哈夫面處的結合面用0.1mm塞尺可以塞入130mm,7瓦軸承座接觸面達65%左右,軸承座與下半軸瓦在哈夫面處的結合面用0.1mm塞尺可以塞入130mm,軸瓦各項檢查合格。檢查小軸軸瓦承載情況,需保證軸瓦承載小軸一半的質(zhì)量。架表用行車進行測量,要求軸瓦載荷在4.5t左右,現(xiàn)場檢查結果表明,使用行車抬起勵磁機轉(zhuǎn)子進行測量軸瓦承載情況,用手拉葫蘆拉行車承載到4t左右,百分表讀數(shù)顯示為0.05mm,用銅棒輕輕敲下半軸瓦,有明顯的松動感,軸瓦承載不夠。降負荷過程中9號瓦低頻量越來越大,發(fā)生了油膜震蕩,直到2600r/min低頻量才消失。所以9號瓦要檢查瓦的頂隙及瓦的接觸情況,要加大9號承載通過9瓦抬高0.2mm的方法,使9瓦承載加大,提高了軸系的穩(wěn)定性。0.05mm塞尺檢查發(fā)電機機殼與墊片的間隙,需墊實并打緊螺栓?,F(xiàn)場檢查結果表明,汽、勵端定子底角面與墊片之間0.05mm不入,間隙合格。另外對發(fā)電機地腳架表,松地腳螺栓,保證表變化幅度在0.03mm以內(nèi),也符合要求。該發(fā)電機修前軸振偏大,但相比其它軸承,僅大10~20μm,但瓦振大很多,懷疑是發(fā)電機臺板或者軸承剛度問題,支撐方面可能有間隙。但最后檢查結果沒有發(fā)現(xiàn)問題。油擋間隙的檢查,發(fā)現(xiàn)所有密封瓦油擋,支撐瓦油擋均有碰摩痕跡,軸頸處有明顯溝槽。按照標準值上限進行調(diào)整,避免碰摩導致的振動[2]。
泰州公司4號機組于2016年1月投產(chǎn),投產(chǎn)初期發(fā)電機7號瓦、9號瓦軸振大,特別是9號瓦軸振大,商業(yè)運行后發(fā)電機振動有所變化。根據(jù)上海發(fā)電機廠專業(yè)人員在2016年12月26日測試的數(shù)據(jù),發(fā)電機7號瓦軸振動良好,勵磁機端軸振(9瓦)偏大,電機廠對發(fā)電機組進行動平衡處理,具體為在9瓦的勵磁機風扇上進行配重,平衡塊質(zhì)量及角度為:215g,163°[3]。在勵磁機風扇上按上述質(zhì)量及角度加重后,2017年2月16日啟動,23時45分定速3000r/min,2017年2月17日先后啟、停3次,每次啟動定速3000r/min時振動幅值和相位都略有變化,2017年2月20日機組因故停機,2月21日再次啟動,此次啟動后,帶負荷運行,7、8號瓦軸振有所增大。2018年2月8日機組大修停機前再次對機組振動進行測試[4]。有關數(shù)據(jù)表明,7瓦軸振矢量定速3000轉(zhuǎn)時與帶負荷時有較大差別,是此次查出的密封支座碰磨引起。檢修調(diào)整好密封支座間隙,會改善爬升現(xiàn)象, 因此7瓦處暫不作平衡加重處理。8瓦軸振矢量定速時與帶負荷時變化不是太大,考慮到8瓦瓦振比較偏大,實施一下平衡加重,降低不平衡激振力,改善8瓦的瓦振響應。
機組在帶負荷運行后,7、8號瓦軸振振動均出現(xiàn)較大變化,因此發(fā)電機可能存在碰摩、熱不平衡問題,本次檢修中發(fā)現(xiàn)發(fā)電機汽端密封支座、外油擋位置有摩痕,發(fā)電機勵端密封瓦油擋處有摩痕。在本次檢修中即根據(jù)原來數(shù)據(jù)進行加重處理[5]。如果根據(jù)原來數(shù)據(jù)加重,可考慮勵發(fā)靠背輪處加重P8為400g/140°。角度為從鍵相槽處逆轉(zhuǎn)向度量。在這之前,由于本計算所依據(jù)的鍵相位置為根據(jù)前面經(jīng)驗所確定,在本次加重前,需要電廠再次確認軸振傳感器X、Y的安裝位置、以及鍵相傳感器的安裝位置,是否如圖1所示。
原來方案400g/140°,加重位置應在9號孔,現(xiàn)發(fā)現(xiàn)9、10、11、12號孔均加有平衡塊,原先預定的位置被占,采用高密度材料的平衡塊,在原有平衡塊基礎上增加400g質(zhì)量,圓滿解決了現(xiàn)場遇到的困難。因為氫氣管道非熱力管道,支吊架為現(xiàn)場施工單位自行設計,在水平段往上爬升段底部缺乏支撐,所有垂直段質(zhì)量均由焊口承受。因此考慮在垂直段最底部加裝支撐,減少焊縫受力。對8瓦底部其余焊縫進行拍片探傷檢測,排除之前振動可能帶來的隱患。對其余支吊架進行普查,排除局部管道焊縫受力超標情況。
圖1 傳感器X、Y、鍵向傳感器的安裝位置
由990MW負荷下檢修后振動數(shù)據(jù)可見,8瓦的軸振和瓦振都有明顯下降,就地手摸發(fā)電機設備和氫氣管道,再無發(fā)麻感覺,處理效果良好。從根本上解決了發(fā)電機振動的問題和管道振裂的隱患。修后8瓦的軸振相比其它的較小,但瓦振比臨近軸承還是要高,排查設備結構無異常后,通過降低軸振來降低瓦振。