劉鍇 謝文敏|文
云南銅業(yè)的生產(chǎn)管理能力提升工程正呈現(xiàn)出打破地域封閉格局,形成區(qū)域交流協(xié)調(diào)順暢的新格局。抓住高質(zhì)量發(fā)展的良好契機(jī),全面提升裝備、管理和工藝技術(shù),為云南銅業(yè)未來的發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)的人才、裝備、技術(shù)、觀念的充足準(zhǔn)備。
電收塵作為冶煉企業(yè)“熔煉爐、鍋爐、電收塵、制氧”四大系統(tǒng)之一,不僅僅是一般的收塵設(shè)施設(shè)備,而是銅冶煉的“熔煉之肺”。作為銅冶煉工業(yè)生產(chǎn)的“肺”,它不僅是熔煉工序的關(guān)鍵工藝設(shè)施,更為制酸系統(tǒng)、污酸處理、廢水處理等后續(xù)工序提供了良好的運(yùn)行條件。
凌晨1點(diǎn)30分,云南銅業(yè)所屬易門銅業(yè)(以下簡稱“易門銅業(yè)”)硫酸分廠電氣主管謝家榮、工區(qū)長李成周結(jié)束了一天的工作,在一個(gè)小時(shí)前,他們剛組織員工更換完電收塵器中的瓷轉(zhuǎn)軸,這是他們在本月中更換的第17根。平均每2天就要更換一次,這讓他們及團(tuán)隊(duì)感覺有些吃不消。
自易門銅業(yè)10萬噸粗銅冶煉項(xiàng)目建成以來,產(chǎn)量及利潤大幅度提升,但是由于易門銅業(yè)低雜粗的原料結(jié)構(gòu)對(duì)硫酸分廠底吹爐電收塵器帶來了巨大的挑戰(zhàn)及壓力,底吹爐電收塵器自2017年4月投產(chǎn)以來,投產(chǎn)3個(gè)月后電場極線極板出現(xiàn)明顯粘接,極板極線的積灰嚴(yán)重,出現(xiàn)電暈閉塞現(xiàn)象,二次電流偏小;陰極振打瓷轉(zhuǎn)軸頻繁損壞;積灰斗內(nèi)部結(jié)塊等問題導(dǎo)致底吹爐電收塵效率惡化,后段的高排風(fēng)機(jī)運(yùn)行周期短,煙氣管道易堵塞,系統(tǒng)抽排煙困難,凈化工序排污量增加污酸處理負(fù)荷增大等問題。
看著組員們每天忙碌的身影,易門銅業(yè)生產(chǎn)運(yùn)行部李永東感到既欣慰,又焦慮。欣慰的是每天忙碌的生產(chǎn)任務(wù)并沒有壓倒易門銅業(yè)的員工,他們忙碌并快樂著,他們憧憬提產(chǎn)擴(kuò)能的日子已經(jīng)太久太久。10萬噸粗銅冶煉項(xiàng)目建成投產(chǎn)正是他們甩開膀子加油干的大好時(shí)機(jī),面對(duì)公司跨步發(fā)展的新契機(jī),他們必須參與,共同見證。他們焦慮的是新產(chǎn)能使電收塵器問題頻發(fā),導(dǎo)致易門銅業(yè)上半年,停機(jī)及檢修時(shí)間高達(dá)85小時(shí),生產(chǎn)效率受到很大的制約,給后續(xù)工藝帶來巨大的壓力,成本上升、安全隱患、環(huán)保排放等一系列壓力都擺在了他們的面前。
面對(duì)困難易門銅業(yè)沒有氣餒,他們充分發(fā)揚(yáng)“三個(gè)不相信”精神,攻堅(jiān)克難。利用云南銅業(yè)生產(chǎn)管理能力提升工程組建起來的專家團(tuán)隊(duì)共同會(huì)診,共同制定解決方案。經(jīng)過幾個(gè)月的工藝攻關(guān)、技術(shù)革新、設(shè)備改造,易門銅業(yè)電收塵器的問題順利解決。用李永東的話來說,“在攻關(guān)的幾個(gè)月時(shí)間里,電收塵器除了外殼沒換,其它的都換了?!彪S著設(shè)備的順利運(yùn)行,從2018年4月至今電收塵器中的瓷轉(zhuǎn)軸沒有再更換過,生產(chǎn)的過程指標(biāo)在一天天的改變。
從熔煉之肺的內(nèi)部改變,到生產(chǎn)指標(biāo)的改變,我們的改變其實(shí)遠(yuǎn)比這要多。
易門銅業(yè)電收塵效率由83.48%提升至93%以上,從數(shù)據(jù)來看雖然只是電收塵運(yùn)行效果的改善,但其中卻蘊(yùn)含著云南銅業(yè)生產(chǎn)管理提升工程的巨大變革。
在記者看來,云南銅業(yè)生產(chǎn)管理提升工程并不是一個(gè)具體的工作結(jié)果,而是充分融入了“三個(gè)不相信”的奮斗精神,一個(gè)始終相信存在有更好解決方法的改進(jìn)信念,這是云南銅業(yè)員工修煉自我與完善工作的行動(dòng),也是企業(yè)持續(xù)走向更高管理境界的過程。
為了提高電收塵效率,易門銅業(yè)對(duì)設(shè)備進(jìn)行改造,對(duì)操作進(jìn)行梳理,并制定準(zhǔn)確標(biāo)準(zhǔn),對(duì)設(shè)備管理形成日常巡檢制度。2018年6月16日高頻電源投運(yùn)后,1#、2#電場二次電流明顯提升,主要積灰量由2#、3#電場灰斗前移至1#、2#電場,其收塵量占收塵量的60%以上,1#、2#電場效率提升,使3#、4#電場運(yùn)行情況明顯改善,二次電流逐步提高,現(xiàn)已達(dá)100毫安以上。2018年7月23日保溫箱電加熱管電流自動(dòng)控制系統(tǒng)經(jīng)多次調(diào)試,投入運(yùn)行后,保溫箱實(shí)現(xiàn)了自動(dòng)控制、電流實(shí)時(shí)監(jiān)控、振打故障檢測、振打周期可調(diào)整等功能,在未增加保溫箱電加熱功率的前提下,保溫箱溫度可達(dá)250℃。延長了使用壽命,提高了收塵效率,降低了生產(chǎn)能耗。
易門銅業(yè)在云南銅業(yè)生產(chǎn)運(yùn)行部的幫助下,細(xì)化電收塵器操作標(biāo)準(zhǔn),完善操作規(guī)程,制定電場投運(yùn)要求。按照“復(fù)產(chǎn)時(shí)煙氣出口溫度>250℃,保溫箱溫度達(dá)230℃,才對(duì)電場進(jìn)行試送電,試送電自檢時(shí)二次電壓≥30千伏,方可投運(yùn)電場”的步驟進(jìn)行操作,有效避免了電收塵投運(yùn)初期的影響。
日常巡檢是保障標(biāo)準(zhǔn)固化執(zhí)行的重要手段。易門銅業(yè)嚴(yán)格執(zhí)行電場灰斗灰封機(jī)制,電收塵放灰操作標(biāo)準(zhǔn),電場放灰流程等標(biāo)準(zhǔn)流程,通過班組日常巡檢再到硫酸分廠不定期對(duì)電收塵漏點(diǎn)、保溫箱電加熱運(yùn)行情況進(jìn)行檢查考核,形成二級(jí)檢查機(jī)制,確保標(biāo)準(zhǔn)流程的根本落實(shí)。
前段生產(chǎn)工藝能力的提升,為后續(xù)工藝的改良提供了有利空間。在一些生產(chǎn)企業(yè)中曾經(jīng)有這樣的一種說法,本段工藝的經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)要靠前段工藝的高質(zhì)量產(chǎn)出來實(shí)現(xiàn),為了確保后段工藝的較好指標(biāo),前段工藝的經(jīng)濟(jì)參數(shù)勢必要遭受損失。所以很多工藝單元并不愿意提升本段工藝指標(biāo),因?yàn)槭芤娣绞呛罄m(xù)工藝單元。
云南銅業(yè)生產(chǎn)管理能力提升工程強(qiáng)調(diào)的是全系統(tǒng)的流程管控,每個(gè)工藝單元都要提升。假如每道工序生產(chǎn)能力都提高1%,最終落實(shí)到終端產(chǎn)品上將形成指數(shù)型的疊加。云南銅業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量、盈利能力、環(huán)保參數(shù)、安全管控都將實(shí)現(xiàn)新的飛躍。
電收塵工藝的提升,減少了后續(xù)污酸的處理成本,杜絕了陰極瓷轉(zhuǎn)軸的損壞,將以前7天就要停機(jī)清理的高排風(fēng)機(jī)運(yùn)行周期延長到了15天以上,煙氣管道檢修清灰更是由每月一次延長至每季度一次,確保了生產(chǎn)系統(tǒng)的長周期穩(wěn)定運(yùn)行。
2018年1~6月云南銅業(yè)實(shí)現(xiàn)凈利潤2.62億元,同比增長104%。利潤的改變是從生產(chǎn)管理能力提升的點(diǎn)滴蛻變中而來。每月一期生產(chǎn)管理能力提升現(xiàn)場推進(jìn)會(huì),就是針對(duì)礦山、冶煉等一線生產(chǎn)技術(shù)人員進(jìn)行專業(yè)的系統(tǒng)交流“搭臺(tái)診治、共謀癥法”。截至目前,云南銅業(yè)生產(chǎn)管理能力現(xiàn)場推進(jìn)會(huì)共培訓(xùn)近700人次,針對(duì)11個(gè)主題進(jìn)行現(xiàn)場問診研判。
近一年來,云南銅業(yè)充分發(fā)揮原料調(diào)度、物料流向、技術(shù)幫扶的作用,布起大冶煉之局。利用“兩區(qū)”(電銅創(chuàng)優(yōu)協(xié)作區(qū)、銅酸協(xié)作區(qū))促進(jìn)各企業(yè)改進(jìn),利用云南銅業(yè)技術(shù)服務(wù)專家組對(duì)各企業(yè)進(jìn)行幫助提升,云南銅業(yè)建立了電收塵專家服務(wù)組,于2018年3月對(duì)易門銅業(yè)底吹爐電收塵進(jìn)行了專項(xiàng)診斷,同時(shí)委派駐點(diǎn)技術(shù)專家支持,對(duì)滇中有色、易門銅業(yè)實(shí)施了為期3個(gè)月的技術(shù)幫扶,幫助兩個(gè)企業(yè)建立了電收塵日常管理體系,簽署了師帶徒協(xié)議,培養(yǎng)了技術(shù)骨干。
2018年8月云南銅業(yè)再次派出48名技術(shù)骨干支援屬所企業(yè)東南銅業(yè)40萬噸銅冶煉項(xiàng)目試生產(chǎn)和生產(chǎn)運(yùn)行工作。2018年9月8日,東南銅業(yè)首批硫酸產(chǎn)品裝車發(fā)運(yùn),標(biāo)志著東南銅業(yè)從建設(shè)者到生產(chǎn)者再到商品經(jīng)營者的重大轉(zhuǎn)變。充分體現(xiàn)出了大冶煉格局下,搭建“技術(shù)攻關(guān)小組”,在歷次攻關(guān)過程中重要作用,使所屬企業(yè)在各項(xiàng)攻關(guān)中少走了很多彎路。
“熔煉之肺”改變的是設(shè)備改良、裝備改善、系統(tǒng)改造、體系改革、觀念改變,更是盈利能力的全面改觀。大道至簡,行穩(wěn)致遠(yuǎn)。云南銅業(yè)的生產(chǎn)管理能力提升工程正呈現(xiàn)出打破地域封閉格局,形成區(qū)域交流協(xié)調(diào)順暢的新格局。抓住高質(zhì)量發(fā)展的良好契機(jī),全面提升裝備、管理和工藝技術(shù),為云南銅業(yè)未來的發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)的人才、裝備、技術(shù)、觀念的充足準(zhǔn)備。