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      煤礦壓風(fēng)系統(tǒng)在線監(jiān)控平臺的設(shè)計與實現(xiàn)

      2019-01-07 02:40:48李開來
      現(xiàn)代機械 2018年6期
      關(guān)鍵詞:壓風(fēng)機位開關(guān)柜

      李開來

      (山西西山煤電股份有限公司東曲礦,山西古交030200)

      0 引言

      煤礦壓風(fēng)系統(tǒng)主要由空氣壓縮機、風(fēng)包、冷卻水系統(tǒng)、壓縮空氣管網(wǎng)、高低壓控制系統(tǒng)等組成,其中空氣壓縮機是主要的做功單元,可將電能轉(zhuǎn)化為空氣壓力能,從而為以壓縮空氣為動力來源的噴漿機、鑿巖機等井下設(shè)備提供動力。同時,隨著井下安全生產(chǎn)需求的提高,風(fēng)動鉆機的使用可大幅降低由電鉆電氣故障導(dǎo)致的瓦斯和煤塵爆炸事故的發(fā)生率,同時風(fēng)動扳手等工具的使用也可有效降低井下工人的勞動強度,提高生產(chǎn)效率。尤其近年來,廣泛用于井下人員安全自救的“壓風(fēng)自救系統(tǒng)”的使用,使得壓縮空氣的應(yīng)用環(huán)境更為廣泛,因此壓風(fēng)系統(tǒng)的運行穩(wěn)定性要求越來越高[1-3]。

      由于壓風(fēng)系統(tǒng)各設(shè)備需連續(xù)、高負(fù)荷運轉(zhuǎn),因此其故障率相對較高,故障排除的及時性要求也較高,其運行狀態(tài)對井下正常采掘作業(yè)具有舉足輕重的影響,因此及時、全面地掌握風(fēng)壓系統(tǒng)運行工況及各特征參數(shù)的動態(tài)變化特性,對提高壓風(fēng)系統(tǒng)運行效率和工作穩(wěn)定性具有重要的現(xiàn)實意義。

      1 壓風(fēng)機組在線監(jiān)控需求分析

      1.1 機組現(xiàn)狀

      東曲礦風(fēng)機房共配置3臺TM1500三星離心式空氣壓縮機,排氣量200 m3/min,排氣壓力0.8 MPa,電機功率≤1360 kW,正常工況使用一臺工作,遇緊急或高峰狀況,兩臺全開,其余一臺常備。冷卻方式為水冷,循環(huán)水泵為3臺,一用兩備。機組采用三星電子公司N700PLUS系列PLC進行控制。由于購進時間較長,因此目前僅具有井下風(fēng)壓的自動調(diào)節(jié)功能,仍需在現(xiàn)場進行啟、停操作,且各設(shè)備獨立運行,無法實現(xiàn)數(shù)據(jù)共享和遠(yuǎn)程監(jiān)控等。一方面,為保證機組工作性能穩(wěn)定,需派專人進行巡檢,且在開機工況下檢測手段受限;另一方面,無法對機組各設(shè)備的運行數(shù)據(jù)進行有效分析,從而對設(shè)備的使用壽命和耗能評估造成影響[4-6]。因此,迫切需要通過增設(shè)傳感器、更新電控軟硬件設(shè)施等方式,來實現(xiàn)對空壓機、冷卻泵、開關(guān)柜等壓風(fēng)機組設(shè)備特性的在線監(jiān)控。

      1.2 改造目標(biāo)

      針對當(dāng)前壓風(fēng)機組現(xiàn)狀,此次改造的技術(shù)目標(biāo)如圖1,主要包括四點:

      圖1 壓風(fēng)機組改造的技術(shù)目標(biāo)

      第一,對于3臺空氣壓縮機,建立遠(yuǎn)程后臺監(jiān)控平臺,能夠準(zhǔn)確的故障跳閘,具有實時曲線、生成報表、歷史記錄、故障錄播等功能;

      第二,對于3臺冷卻泵,通過遠(yuǎn)程后臺監(jiān)控系統(tǒng),能夠?qū)崿F(xiàn)各水泵無間隙切換,同時可以監(jiān)測水泵運行的溫度、電流、壓力等數(shù)據(jù)。

      第三,對于電氣開關(guān)柜,通過更新高低壓開關(guān)柜設(shè)備,完善開關(guān)柜的保護功能,增加遙測、遙信、遙控功能;

      第四,優(yōu)化空壓機、冷卻泵循環(huán)工作時間,延長各設(shè)備使用壽命。

      在實現(xiàn)以上技術(shù)目標(biāo)同時,還希望通過該系統(tǒng)提高壓風(fēng)機組的整體工作穩(wěn)定性,降低故障發(fā)生率,縮短故障時間,降低人員和設(shè)備運營成本。

      2 壓風(fēng)系統(tǒng)在線監(jiān)控平臺的結(jié)構(gòu)設(shè)計

      壓風(fēng)系統(tǒng)在線監(jiān)控平臺的總體結(jié)構(gòu)如圖1,采用分層結(jié)構(gòu),包括管理監(jiān)控層、PLC控制層和現(xiàn)場設(shè)備層三部分:

      1)管理監(jiān)控層,主要利用原有監(jiān)控室的PC端等設(shè)備,通過網(wǎng)絡(luò)與PLC控制層連接,可實現(xiàn)對空壓機、冷卻泵運行參數(shù)的遠(yuǎn)程監(jiān)控、以及對以上設(shè)備的循環(huán)優(yōu)化控制等功能;

      圖2 壓風(fēng)系統(tǒng)在線監(jiān)控平臺的總體結(jié)構(gòu)

      2)PLC控制層,其中的PLC芯片是整個系統(tǒng)的核心,一方面負(fù)責(zé)監(jiān)測和控制來自現(xiàn)場傳感器的開采或模擬信號;另一方面,負(fù)責(zé)將處理后的數(shù)據(jù)發(fā)送至上機位和執(zhí)行器,保證上機位對現(xiàn)場數(shù)據(jù)的掌控,以及執(zhí)行器按預(yù)設(shè)命令準(zhǔn)確動作;

      3)現(xiàn)場設(shè)備層,通過增設(shè)溫度傳感器、壓力傳感器、電流互感器、接近開關(guān)等元件,可對空壓機、水泵等設(shè)備的運行參數(shù)進行實時采集。

      3 監(jiān)控系統(tǒng)硬件設(shè)置

      3.1 現(xiàn)場設(shè)備層

      監(jiān)控系統(tǒng)的基礎(chǔ)硬件主要包括現(xiàn)場傳感器、動作執(zhí)行器、信號傳輸線路等。其中,現(xiàn)場傳感器和動作執(zhí)行器需根據(jù)實際設(shè)備配置狀況,通過局部改造,增加監(jiān)控功能,具體如下:

      1)空壓系統(tǒng)

      三星TM1500式空壓機內(nèi)置傳感器齊全,僅需對其內(nèi)置的通訊端口進行數(shù)據(jù)采集,然后將溫度、壓力、電壓、電流等數(shù)據(jù)傳輸至數(shù)模轉(zhuǎn)換模塊,最終上傳至PLC控制器及上機位。由此可實現(xiàn)對排氣溫度、氣體壓力、主電機功率等項目的監(jiān)測;

      在風(fēng)包內(nèi)增設(shè)氣體溫度、壓力傳感器、電磁球閥等,控制氣體壓力不超過6.5 MPa,溫度不超過120℃;

      2)冷卻系統(tǒng)

      與空壓機相似,可直接對冷卻泵內(nèi)置的通訊端口進行數(shù)據(jù)采集,然后對電機功率、溫度等進行監(jiān)測。在此基礎(chǔ)上,冷卻系統(tǒng)改造主要是在冷卻水管路上增加水壓和水溫傳感器、電磁閥等,實現(xiàn)對上水壓力、冷卻水溫度的監(jiān)測,以及對管道通路的遠(yuǎn)程控制。另外,分別在熱水池和冷水池配置液位傳感器。

      3)電氣開關(guān)柜

      通過更新開關(guān)柜內(nèi)部分設(shè)備,增加輸出接口電路,使其具備對高壓開關(guān)柜和勵磁柜內(nèi)相關(guān)電參數(shù)的監(jiān)測和輸出功能。

      3.2 PLC控制層

      圖3 PLC控制層硬件組成及功能

      對應(yīng)各部分新增傳感器等設(shè)備,一方面,對原PLC控制柜進行改造,增加水冷系統(tǒng)等部分的數(shù)據(jù)采集和處理模塊;另一方面,對控制芯片進行重新編程,拓展其監(jiān)測范圍和功能。其次,在柜體內(nèi)增加以太網(wǎng)模塊,保證PLC控制層與上機位的數(shù)據(jù)通信,從而為現(xiàn)場設(shè)備的遠(yuǎn)程監(jiān)控提供基礎(chǔ)。通過對PLC控制柜的改造,其主要結(jié)構(gòu)和功能如圖3,PLC芯片可對傳感器的數(shù)字和模擬信號進行處理,并按照預(yù)定程序,向繼電器發(fā)出動作信號,同時控制指示燈狀態(tài)。另外,及時將各種數(shù)據(jù)和處理結(jié)果經(jīng)由交換機傳輸至上機位。

      4 上機位監(jiān)控軟件開發(fā)

      設(shè)備運行自動化和無人值守機房是現(xiàn)代化工業(yè)生產(chǎn)的重要發(fā)展方向,而上機位監(jiān)控軟件是壓風(fēng)機組在線監(jiān)控平臺的重要組成部分,可實現(xiàn)對現(xiàn)場運行設(shè)備的遠(yuǎn)程集中監(jiān)測與控制。上機位軟件利用WINCC組態(tài)軟件編程實現(xiàn),其集成性、可編程性較好。通過調(diào)用專用模塊,可方便實現(xiàn)所編制軟件與PLC控制層的通信。上機位軟件的主要功能包括:監(jiān)控畫面顯示、運行參數(shù)控制、歷史數(shù)據(jù)查詢與匯總等,具體如下:

      1)監(jiān)控畫面顯示。監(jiān)控畫面主要顯示3臺空壓機和冷卻泵的運行狀態(tài),另外可顯示管網(wǎng)壓力、氣體溫度等重要參數(shù)。另外,監(jiān)控畫面可對設(shè)備故障進行報警,提示管理人員進行維護等操作。

      2)運行狀態(tài)控制。上機位軟件具有對現(xiàn)場設(shè)備的遠(yuǎn)程控制能力,可進行空壓機的啟停操作,但為保證工作狀態(tài)穩(wěn)定,一般運行自動控制系統(tǒng),僅在維修作業(yè)、調(diào)試等環(huán)節(jié),對其進行手動控制。另外,在獲得操作權(quán)限后,還可對設(shè)備工作時間、供氣壓力、冷卻循環(huán)能力等參數(shù)進行遠(yuǎn)程設(shè)置。

      3)歷史數(shù)據(jù)查詢與匯總。上機位軟件可對PLC控制層上傳的數(shù)據(jù)進行分類存儲,并在需要的時候進行檢索、查詢和對比,并最終以圖表形式呈現(xiàn),方便集中管理。

      5 結(jié)論

      壓風(fēng)系統(tǒng)是煤礦生產(chǎn)保障的重要組成部分,本文針對礦壓風(fēng)機組無遠(yuǎn)程監(jiān)控功能的現(xiàn)狀,首先分析了其機組設(shè)備的功能和參數(shù),然后確定了遠(yuǎn)程監(jiān)控平臺改造的目標(biāo)和基本結(jié)構(gòu),在此基礎(chǔ)上,分別提出了針對現(xiàn)場設(shè)備層和PLC控制層中相關(guān)硬件的改造方案,隨后介紹了上機位監(jiān)控軟件的開發(fā)和功能設(shè)置等,本文研究內(nèi)容對煤礦壓風(fēng)系統(tǒng)在線監(jiān)控平臺的設(shè)計與改造具有積極參考價值。

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