摘 要:本文通過(guò)對(duì)某電廠6kV電動(dòng)機(jī)差動(dòng)保護(hù)在無(wú)故障情況下啟動(dòng)瞬間跳閘事件的深入調(diào)查,根據(jù)波形文件、現(xiàn)場(chǎng)保護(hù)整定值、電流互感器及其二次回路檢測(cè)數(shù)據(jù),分析判斷出誤動(dòng)是由于電動(dòng)機(jī)兩側(cè)電流互感器二次負(fù)載不平衡造成的。為防止類(lèi)似事件的發(fā)生,從現(xiàn)場(chǎng)已安裝設(shè)備出發(fā),通過(guò)對(duì)電流互感器的二次繞組伏安特性、二次回路負(fù)載進(jìn)行檢測(cè)、核算,提出了差流速斷定值重新整定、降低二次回路負(fù)載等解決方法。
關(guān)鍵詞:電流互感器;二次負(fù)載;差動(dòng)保護(hù)
中圖分類(lèi)號(hào):TM62 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):1004-7344(2018)27-0102-01
某電廠6kV電動(dòng)機(jī)綜合保護(hù)采用金智科技公司產(chǎn)品WDZ-5232,差動(dòng)保護(hù)裝置采用WDZ-5231,自投產(chǎn)以來(lái),多次發(fā)生電機(jī)在啟動(dòng)過(guò)程中,一送電,差動(dòng)保護(hù)裝置動(dòng)作情況,檢查電動(dòng)機(jī),電纜絕緣,保護(hù)裝置檢驗(yàn)無(wú)異常,判斷為誤動(dòng)。
1 保護(hù)動(dòng)作原因分析
查閱2A高壓給水泵差動(dòng)保護(hù)裝置歷史記錄,2015年~2016年10月,該裝置差流速斷共動(dòng)作3次,從動(dòng)作報(bào)告上看,這3次差流速斷動(dòng)作情況基本一致,只是相別不同。其中一次6kV開(kāi)關(guān)處三相電流波形完整平滑,2A高壓給水泵中性點(diǎn)處三相電流A、B兩相波形出現(xiàn)畸變,特別是A相,為CT飽和波形,A、B兩相在第一個(gè)半波過(guò)后,伴隨中性點(diǎn)側(cè)電流傳變異常,兩側(cè)電流開(kāi)始出現(xiàn)差值,C相電流兩側(cè)波形基本一致,差流基本為0。相別不同的原因?yàn)槊看魏祥l的合閘角的不同,電流變化率也不同,導(dǎo)致合閘后第一個(gè)半波的峰值電流不同,同時(shí)CT二次負(fù)載在不同的電流變化率下呈現(xiàn)不同的阻抗,故每次動(dòng)作時(shí)三相電流差值各不相同,呈現(xiàn)兩相較大,一相較小現(xiàn)象[1]。
2 產(chǎn)生波形畸變的原因
該高壓給水泵6kV開(kāi)關(guān)處電流互感器型號(hào)為L(zhǎng)ZZB-12-185/D2中性點(diǎn)處電流互感器型號(hào)為L(zhǎng)ZZB-12-185/D1,所用繞組準(zhǔn)確級(jí)均為5P20,經(jīng)分析認(rèn)為:①差動(dòng)保護(hù)二次回路負(fù)荷過(guò)大,阻抗偏大,高壓給水泵長(zhǎng)期運(yùn)行時(shí),電流互感器產(chǎn)生嚴(yán)重的剩磁,造成互感器在高剩磁時(shí)總負(fù)荷能力相應(yīng)下降,在一次電流低于正常飽和值時(shí)即過(guò)早飽和,引起二次電流差生畸變,這是導(dǎo)致波形畸變的主要原因;②差動(dòng)保護(hù)裝置抗不平衡能力引起,但WDZ-5231差動(dòng)保護(hù)裝置不存在抗不平衡能力差的問(wèn)題。
3 應(yīng)對(duì)措施
一種解決方案在電機(jī)就地,中性點(diǎn)處增加一個(gè)轉(zhuǎn)換裝置,將就地電流互感器二次側(cè)電流轉(zhuǎn)換成光信號(hào)傳輸至開(kāi)關(guān)室保護(hù)裝置內(nèi),以避免就地電流互感器在啟動(dòng)大電流下發(fā)生飽和。此方案需要重新敷設(shè)光纜,增加中間裝置。另一種解決方案是更換抗飽和特性更好的電流互感器。從經(jīng)濟(jì)性和可操作性上而言,對(duì)電廠都不是很好的選擇。經(jīng)過(guò)分析,決定選擇對(duì)存在問(wèn)題的高壓給水泵做不同處理,觀察效果。
(1)重新整定計(jì)算差流速斷定值,查看各次差流速斷啟動(dòng)跳閘情況下,最大的啟動(dòng)差流為15.06A,現(xiàn)高壓給水泵差流速斷保護(hù)定值為12.12A,是按4倍額定電流整定,按照《大型發(fā)電機(jī)組繼電保護(hù)整定計(jì)算導(dǎo)則》,差動(dòng)速斷動(dòng)作電流Id按躲過(guò)電動(dòng)機(jī)起動(dòng)時(shí)的最大不平衡電流計(jì)算,取4~5倍電機(jī)額定電流,考慮電廠實(shí)際情況,在校驗(yàn)靈敏度滿(mǎn)足要求情況下,將2A高壓給水泵差流速斷定值按上限整定,取5×3.03=15.15A。利用停機(jī)機(jī)會(huì),進(jìn)行了多次啟動(dòng)試驗(yàn),未出現(xiàn)跳閘情況。
(2)減小中性點(diǎn)側(cè)電流互感器二次阻抗。電流互感器的二次負(fù)載可用式(1)計(jì)算。
Z=ΣKrcZr+KlcZl+Zt(1)
式(1)中:Krc-繼電器的接線(xiàn)系數(shù);Zr-繼電器線(xiàn)圈阻抗;Klc-連接導(dǎo)線(xiàn)的連線(xiàn)系數(shù);Zl-連接導(dǎo)線(xiàn)的阻抗;Zt-接觸電阻,一般為0.05~0.1Ω。
繼電器繞組的阻抗很小,大約為0.04Ω,即Zr=0.04Ω;接觸電阻可按0.1Ω計(jì)算,即Zt=0.1Ω。按照銅的電阻率為1.75×10-2Ω/m、電纜芯截面積為2.5mm2,實(shí)際連接裝于電動(dòng)機(jī)中性點(diǎn)處電流互感器的電纜長(zhǎng)230m左右。如果按照電動(dòng)機(jī)的起動(dòng)電流為其額定電流的6~8倍,取6倍計(jì)算電流互感器實(shí)際二次負(fù)載已超過(guò)電流互感器10%誤差曲線(xiàn)對(duì)應(yīng)的二次負(fù)載,而連接裝于開(kāi)關(guān)柜內(nèi)的電流互感器電纜很短,只有2m,該高壓給水泵兩側(cè)電流互感器二次負(fù)載的差異是導(dǎo)致電機(jī)起動(dòng)時(shí)大電流下差流速斷動(dòng)作的根本原因[2]。
相比繼電器線(xiàn)圈的阻抗和二次接觸電阻,電流互感器的二次負(fù)載可以認(rèn)為主要都取決于二次電纜的阻抗,因此減小二次電纜阻抗就可有效減小二次回路總阻抗。用一根備用電纜芯分別與2A高壓給水泵中性點(diǎn)電流互感器二次連接線(xiàn)并聯(lián)使用,將原來(lái)的連接導(dǎo)線(xiàn)阻抗減小一半,大大減小了二次回路的阻抗。經(jīng)過(guò)多次起動(dòng)試驗(yàn)及后來(lái)的實(shí)際運(yùn)行看,效果是值得肯定的。
4 結(jié)束語(yǔ)
綜上所述,電流互感器飽和是引發(fā)微機(jī)保護(hù)裝置不正確動(dòng)作的主要原因之一,為了最大程度地減小其影響,應(yīng)在互感器選型、互感器參數(shù)選擇、二次負(fù)載阻抗計(jì)算與現(xiàn)場(chǎng)校核、保護(hù)裝置采取抗飽和措施等多方面采取合理且有效的措施。建議新建電廠加強(qiáng)對(duì)6kV電動(dòng)機(jī)設(shè)計(jì)審查及投運(yùn)前的驗(yàn)收檢驗(yàn)工作,特別是電動(dòng)機(jī)與6kV開(kāi)關(guān)室距離較遠(yuǎn)情況,確保電流互感器選型、保護(hù)裝置選型、電流二次電線(xiàn)線(xiàn)徑等符合要求述2A高壓給水泵采用重新調(diào)整6kV保護(hù)裝置差流速斷定值的方法無(wú)法從根本解決電流互感器飽和問(wèn)題,在電動(dòng)機(jī)差動(dòng)保護(hù)范圍外部故障,存在較大穿越電流時(shí),仍然可能導(dǎo)致電流互感器飽和,差流速斷或比率差動(dòng)保護(hù)誤動(dòng)作。
參考文獻(xiàn)
[1]李海濤.電流互感器飽和對(duì)差動(dòng)保護(hù)的影響及解決方案[D].北京:華北電力大學(xué)(北京),2003.
[2]景敏慧,孔霄迪,覃松濤,等.P類(lèi)電流互感器飽和原因分析及對(duì)策[J].電力系統(tǒng)自動(dòng)化,2007(21):94~97+109.
收稿日期:2018-8-1
作者簡(jiǎn)介:呂 健(1979-),男,甘肅靖遠(yuǎn)人,工程師,本科,從事電力系統(tǒng)自動(dòng)化工作。