何明霞 孔耕牛 李曉艷 吳亞運(yùn) 周 瑞
(中國能源建設(shè)集團(tuán)南京線路器材有限公司,江蘇南京211500)
隨著我國供電能力的不斷提升,1 000 kV特高壓變電站的建設(shè)越來越多,大截面導(dǎo)線雙導(dǎo)設(shè)備線夾SSY-1600K的應(yīng)用越來越普遍,按傳統(tǒng)設(shè)備線夾形式和規(guī)范生產(chǎn)的產(chǎn)品,在使用過程中存在斷裂和開裂現(xiàn)象,這給變電站的正常運(yùn)行埋下了隱患。
設(shè)備線夾用于母線引下線與電氣設(shè)備的出線端子連接以及電氣設(shè)備之間連接。設(shè)備線夾由緊固絞線部分和電氣設(shè)備連接部分組成,其連接方式一般分為螺栓型結(jié)構(gòu)和壓縮型結(jié)構(gòu)[1-2]。對(duì)于大截面導(dǎo)線,因?yàn)檫^流要求高,一般采用壓縮型結(jié)構(gòu)。壓縮型設(shè)備線夾管形結(jié)構(gòu)和端子板之間的接合處是一個(gè)薄弱部位,這個(gè)部位在加工過程中常會(huì)形成缺陷,在使用過程中容易發(fā)生失效,進(jìn)而危及設(shè)備安全[3]。
長期以來,SSY-1600K雙導(dǎo)設(shè)備線夾本體引流管與引流板連接部位截面形狀為圓形,這種結(jié)構(gòu)比表面積小,散熱性能差,鑄造過程中補(bǔ)縮差,易產(chǎn)生縮孔、縮松等缺陷。內(nèi)部缺陷的存在一方面可能會(huì)因?yàn)闈B水引起線夾爆裂,另一方面由于減小了過流截面,容易使線夾產(chǎn)熱量增大,導(dǎo)致線夾燒毀,造成安全事故。
為改善上述存在的問題,提高產(chǎn)品質(zhì)量,為變電站的運(yùn)行提供可靠保障,我司對(duì)1600K雙導(dǎo)設(shè)備線夾結(jié)構(gòu)進(jìn)行了優(yōu)化。
在1 000 kV特高壓變電站中,1600K雙導(dǎo)設(shè)備線夾的分裂間距一般為400 mm和600 mm,我們選擇分裂間距為400 mm的雙導(dǎo)設(shè)備線夾進(jìn)行研究。根據(jù)對(duì)線夾斷裂和開裂相關(guān)文章的分析研究[3-5],擬將設(shè)備線夾本體引流管與引流板連接部位截面形狀由圓形改為橢圓形,如圖1所示(上部焊接部分鋁型材管省略)。
圖1 SSY-1600K/400圖紙改進(jìn)
從圖1(a)可見改進(jìn)前的設(shè)備線夾管形結(jié)構(gòu)和端子板之間的接合處為φ76的圓形結(jié)構(gòu),從圖1(b)可見改進(jìn)后的設(shè)備線夾管形結(jié)構(gòu)和端子板之間的接合處為長軸為76,短軸為50的橢圓形結(jié)構(gòu)。改進(jìn)后的結(jié)構(gòu)在滿足1600K載流量的基礎(chǔ)上大大減小了連接處的厚度,使得散熱快,鋁液流動(dòng)性好,補(bǔ)縮效果好。
通過對(duì)設(shè)備線夾管形結(jié)構(gòu)和端子板之間接合處結(jié)構(gòu)的改進(jìn),在理論上,鑄造性能可以提高。下面按圖紙進(jìn)行生產(chǎn)驗(yàn)證。
圖2為優(yōu)化前后SSY-1600K/400實(shí)物圖片。
圖2 優(yōu)化前后SSY-1600K/400實(shí)物圖片
圖2 (a)和(c)為改進(jìn)前SSY-1600K/400實(shí)物正面和側(cè)面圖片,可以看出改進(jìn)前端子板與引流管連接部分為圓形結(jié)構(gòu);圖2(b)和(d)為改進(jìn)后SSY-1600K/400實(shí)物正面和側(cè)面圖片,可以看出改進(jìn)后端子板與引流管連接部分為橢圓形結(jié)構(gòu)。
采用瑞士ARL公司ARL3460光電直讀光譜儀對(duì)兩種試樣進(jìn)行材質(zhì)分析,結(jié)果如表1所示(表中的技術(shù)要求值為GB/T 1173—2013對(duì)成分的要求)。我司生產(chǎn)的雙導(dǎo)設(shè)備線夾材料為鋁合金鑄件,材料代號(hào)為ZAl102,化學(xué)成分按GB/T 1173—2013《鑄造鋁合金》[6]標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
表1 測(cè)試樣品光譜分析結(jié)果(質(zhì)量分?jǐn)?shù):%)
從分析結(jié)果可見,我司所生產(chǎn)的兩種設(shè)備線夾成分符合GB/T 1173—2013中對(duì)ZAl102的成分要求。
采用XRS-3耐張線夾和接續(xù)管壓接質(zhì)量檢測(cè)儀對(duì)鑄造出的兩種形式的線夾進(jìn)行X射線無損檢測(cè),分別對(duì)端子板和兩側(cè)引流管連接部分的拐彎處、澆帽口處和中間部位進(jìn)行檢測(cè)。通過檢測(cè)發(fā)現(xiàn),改進(jìn)前產(chǎn)品缺陷明顯,在左側(cè)拐彎處和中間部位存在較大范圍鑄造缺陷;而改進(jìn)后各部分均沒有明顯的鑄造缺陷。
為了更直觀地觀察產(chǎn)品缺陷,對(duì)X射線檢測(cè)出的可能存在缺陷的位置進(jìn)行切割,切割后的圖片如圖3所示。
圖3 產(chǎn)品優(yōu)化前后切割圖片
從圖3(a)和(b)可見改進(jìn)前產(chǎn)品的確存在較大面積的鑄造缺陷,而從圖3(c)和(d)可見改進(jìn)后產(chǎn)品的鑄造質(zhì)量得到明顯改善。這主要是由于改進(jìn)后的SSY-1600K前端子板與引流管連接部分為橢圓形結(jié)構(gòu),厚度由原來的76 mm減為50 mm,較大程度地減小了鑄件厚度,使得散熱快,鋁液流動(dòng)性好,補(bǔ)縮效果好,明顯改善了產(chǎn)品的鑄造質(zhì)量。
本文介紹了大截面導(dǎo)線1600K用雙導(dǎo)設(shè)備線夾端子板與引流管連接部分結(jié)構(gòu)的改進(jìn)。通過對(duì)改進(jìn)前后產(chǎn)品鑄造缺陷的分析,得出改進(jìn)后產(chǎn)品缺陷明顯減少,產(chǎn)品質(zhì)量大幅提高,為變電站的運(yùn)行提供了可靠保障。