唐暢 王智 周麗
摘 要:本文對(duì)供熱工程高壓加熱器緊急放水管道異常振動(dòng)情況進(jìn)行分析,認(rèn)為振動(dòng)與汽液兩相流、蒸汽進(jìn)入疏水管道、支吊架設(shè)計(jì)不合理、疏水管道管徑過大、水沖擊等因素有關(guān)。經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)排查,確定水沖擊是導(dǎo)致管道振動(dòng)的主要原因?,F(xiàn)場(chǎng)通過增加支吊架的方式,消除了水沖擊,管道異常振動(dòng)情況也得以解決。
關(guān)鍵詞:高加;管道振動(dòng);水沖擊
DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2018.21.090
1 前言
開封供熱改造工程試運(yùn)行時(shí),高壓加熱器緊急疏水管道振動(dòng)劇烈,部分位置管道支座脫離支墩。為保證供熱期按時(shí)供熱,設(shè)計(jì)人員對(duì)疏水管道異常振動(dòng)的原因進(jìn)行分析,并提出相應(yīng)對(duì)策。
2 工程概況
國(guó)家電投河南電力有限公司開封發(fā)電分公司位于開封市東郊土柏崗鄉(xiāng)李樓村北側(cè),2×630MW機(jī)組工程場(chǎng)地位于開封分公司老廠東部、開豎窄軌鐵路的末端站土柏崗站的西側(cè)、開蘭河以南、310 國(guó)道以北側(cè)的區(qū)域內(nèi)。2013 年對(duì)#1、#2 機(jī)組進(jìn)行了工業(yè)抽汽改造,汽輪機(jī)本體中低壓聯(lián)通管改造已完成,每臺(tái)機(jī)組預(yù)留 400t/h 采暖供汽能力。本次供熱改造擬將#1、#2機(jī)組改造為開封市集中供熱熱源點(diǎn),利用工業(yè)抽汽改造預(yù)留的采暖抽汽接口為開封市區(qū)提供采暖熱源,實(shí)施集中供熱。
開封供熱工程設(shè)計(jì)最大熱負(fù)荷為 564.34MW。采暖供熱系統(tǒng)抽汽采用中低壓連通管方案,全廠平均采暖供汽量為最大800t/h。廠內(nèi)設(shè)熱網(wǎng)首站,由首站至隔壓換熱站的管網(wǎng)為一級(jí)網(wǎng),設(shè)計(jì)壓力為1.6MPa,設(shè)計(jì)供回水溫度為130/70℃,設(shè)計(jì)流量約為8100t/h。高壓加熱器是換熱系統(tǒng)關(guān)鍵設(shè)備,將熱水從80℃提升到130℃后送出。本工程高加正常疏水至凝汽器,緊急疏水至冷卻塔前池。系統(tǒng)在第一個(gè)采暖季運(yùn)行時(shí),1號(hào)高加有換熱管爆裂,高加水位達(dá)到高三值,開啟電動(dòng)門緊急疏水,控制水位。高加緊急疏水投入后,緊急疏水管道振動(dòng)劇烈,部分位置管道支座脫離支墩。
3 原因分析
本次供熱改造工程包括采暖供熱首站、熱網(wǎng)補(bǔ)水除氧、凈水及化水處理、供電裝置及輔助系統(tǒng)以及廠內(nèi)相關(guān)管網(wǎng)。投入試運(yùn)行后,高壓加熱器出現(xiàn)故障。首先是高壓加熱器部分換熱管爆裂。經(jīng)設(shè)計(jì)院與設(shè)備生產(chǎn)廠家現(xiàn)場(chǎng)會(huì)診,確認(rèn)是設(shè)備本體問題。通過更換厚壁耐壓加熱管后,問題得到解決。其次是高加緊急疏水管異常振動(dòng)。造成這種情況的原因較復(fù)雜,下面詳細(xì)分析。
據(jù)現(xiàn)場(chǎng)反饋,疏水管道大,電動(dòng)閥門(開關(guān)型)全開后,液位下降很快,不確定是否因?yàn)檎羝M(jìn)入疏水管道[1],造成介質(zhì)及參數(shù)超出設(shè)計(jì)值,位移增大,進(jìn)而脫落。疏水管道介質(zhì)是否產(chǎn)生汽液兩相流[2],造成管道振動(dòng)。支吊架設(shè)計(jì)不合理,缺乏有效的約束也可能造成管道振動(dòng)[3]。疏水管道路徑長(zhǎng),且閥后處于空管狀態(tài),是否因?yàn)閺濐^的阻礙流動(dòng)特性[4],水沖擊造成的振動(dòng)。
4 處理措施及效果
首先設(shè)計(jì)核查管徑。因換熱首站距離主廠房汽機(jī)很遠(yuǎn),無需考慮汽輪機(jī)進(jìn)水因素。按疏水流量240t/h考慮10%余量264t/h計(jì)算管徑DN300下流速為1.0m/s,屬于正常范圍,管徑選擇沒有問題。
核查電動(dòng)閥門動(dòng)作時(shí)間是否足夠?,F(xiàn)場(chǎng)反饋電動(dòng)門為開關(guān)型,完成一次開、關(guān)動(dòng)作需2min以上,這時(shí)疏水已經(jīng)排完,蒸汽進(jìn)入管道,造成管道位移大,且形成汽液兩相流。根據(jù)高加資料,高加高Ⅲ水位時(shí)水容積為18m3。按管道截面φ325x7.5,流速1m/s計(jì)算,忽略這段時(shí)間內(nèi)新產(chǎn)生的疏水,水全部放空需要240s即4min。即使因?yàn)楣艿雷枇π?,流速增加?m/s,也需要2min鐘才能放空。故電動(dòng)門的動(dòng)作時(shí)間是足夠的,且開關(guān)閥門時(shí),會(huì)有一定的節(jié)流作用,按全通徑計(jì)算留有余量。設(shè)計(jì)方從保守角度出發(fā),要求電動(dòng)門改成點(diǎn)動(dòng)控制,帶中停功能,可有效控制流量及動(dòng)作時(shí)間。一般高加水位達(dá)到高Ⅲ水位時(shí),加熱蒸汽進(jìn)汽門應(yīng)執(zhí)行關(guān)閉動(dòng)作,高加內(nèi)即使殘留部分蒸汽,也會(huì)隨著體積的增大到達(dá)大氣壓,即使進(jìn)入疏水管道也無流動(dòng)動(dòng)能,無法造成汽液兩相流。
排除汽液兩相流的可能性,查高加資料,疏水溫度為90℃,即使在大氣壓下,也不會(huì)發(fā)生汽化現(xiàn)象。
核查支吊架。核查支吊架時(shí)發(fā)現(xiàn),大致組合為滑動(dòng)架和導(dǎo)向架結(jié)合。為安全起見,在排入冷卻塔水池接口處,增加了限位措施。
通過以上整改措施后,電廠又一次發(fā)生高加爆管事故,投入高加危急疏水。管道振動(dòng)有所降低,但局部仍有跳動(dòng),并錄下視頻。
通過視頻分析,管道為脈沖型波動(dòng),動(dòng)作時(shí)間短,速度快,進(jìn)一步排除了管道位移因素,因管道位移是一個(gè)連續(xù)的膨脹過程。管道振動(dòng)均發(fā)生在彎頭處。分析原因?yàn)楣艿罏榭展埽s1MPa壓力的疏水進(jìn)入管道后,壓力降低,流速增加,動(dòng)能增加,遇到彎頭等阻力元件時(shí),動(dòng)能降低,降低的動(dòng)能作用在彎頭處,形成沖擊力,也可以稱之為盲板力。因管道設(shè)計(jì)溫度不高,設(shè)計(jì)通過針對(duì)性修改,在彎頭處,增加了固定支架。經(jīng)過此次修改后,振動(dòng)問題得到根治。因此判斷,水沖擊沒有固定支架來消除沖擊力,故產(chǎn)生了跳動(dòng)及脫落。
5 結(jié)語(yǔ)
本工程高加緊急放水,未考慮采用固定支架抵消水在長(zhǎng)距離空管流動(dòng)時(shí)因壓力高而產(chǎn)生的沖擊力。建議在以后的類似工程中,尤其是長(zhǎng)距離空管高壓疏水,需注意設(shè)置固定支架,抵消彎頭或阻力元件處的水沖擊力。
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作者簡(jiǎn)介:唐暢(1982-),男,湖南岳陽(yáng)人,本科,工程師,從事電廠設(shè)計(jì)及研究工作。