劉 虎 陳興祥 吳 圣 李 雁 劉欣雨
(1.六盤水非常規(guī)天然氣開發(fā)利用技術(shù)研究中心,貴州 六盤水 553000;2.貴州天然氣能源投資股份有限公司,貴州 貴陽 550000)
六盤水地處貴州西部,煤炭資源豐富,預(yù)測總儲量為903.04×108t,在垂深2 000 m以上達(dá)765.44×108t[1]。比德—三塘向斜位于貴州高原中部、六盤水東部,在大地構(gòu)造單元上屬揚(yáng)子陸塊(Ⅰ級)黔北隆起(Ⅱ級)遵義斷拱(Ⅲ級)威寧北西向構(gòu)造變形區(qū)。該區(qū)塊煤層氣井鉆遇地層主要為[2]:二疊系上統(tǒng)峨眉山玄武巖組(P3β)、二疊系上統(tǒng)龍?zhí)督M(P3l)、二疊系上統(tǒng)長興組(P3c)、三疊系下統(tǒng)飛仙關(guān)組(T1f)、三疊系下統(tǒng)永寧鎮(zhèn)組(T1yn)及第四系(Q)等層位。含煤地層為上二疊統(tǒng)龍?zhí)督M(P3l),系海陸交互相沉積為主的含煤構(gòu)造,沉積物主要由碎屑巖及煤組成。含煤地層厚度為200~400 m,共含煤30~50層,該地層與下伏峨眉山玄武巖組呈假整合接觸,各巖石類型在垂向上分布具較強(qiáng)的規(guī)律性[3]。
六盤水是典型的山地喀斯特地型,上部地層巖溶發(fā)育,且多與地下水、地表水連通。煤層氣鉆進(jìn)時常發(fā)生惡性漏失,污染飲用水源。NM1井是位于比德—三塘向斜比德次向斜的西南翼中段的一口煤層氣預(yù)探井,該井在鉆至井深17 m時出現(xiàn)鉆井放空的現(xiàn)象,導(dǎo)致鉆井液(清水)漏失;鉆至井深29 m時又發(fā)生了鉆速突然加快,加不上鉆壓并伴隨有鉆井液漏失的現(xiàn)象。
針對比德—三塘區(qū)塊灰?guī)r巖溶分布特性,為防止鉆井液漏失,一開采用空氣鉆穿越巖溶區(qū),并用套管封隔漏失層,同時為降低二開鉆遇溶洞的風(fēng)險,防止串珠狀巖溶分布,通常鉆穿巖溶區(qū)50 m后完鉆。一開空氣鉆鉆進(jìn)過程中,及時收集放空、返氣、返渣等資料判斷巖溶分布情況,并結(jié)合區(qū)域巖溶分布、電法巖溶調(diào)查、鉆井資料分析,確定一開井深設(shè)計深度通常為60~120 m。
區(qū)塊總體呈寬緩的單斜構(gòu)造,構(gòu)造復(fù)雜程度為中等,地層傾角5~56°,一般10~15°。淺部地層傾角較大,一般為40°,向深部地層傾角逐漸變緩為20°左右。區(qū)塊內(nèi)褶曲不發(fā)育,現(xiàn)有資料表明區(qū)塊共發(fā)育12條正斷層,大多呈南西—北東向展布。北東向斷層把地層切割為多條狹長的臺階狀構(gòu)造形態(tài),破壞了煤層沿走向的連續(xù)性[4-5]。該區(qū)塊從永寧鎮(zhèn)組至茅口組均有斷層發(fā)育,鉆井時多個層位發(fā)生惡性漏失。
NM4井是位于比德—三塘向斜比德次向斜的西南翼中段的一開煤層氣預(yù)探井,于2015年10月27日開鉆,至2016年1月20日完鉆,完鉆井深1 217 m。該井自開鉆以來井漏不斷,共發(fā)生較大井漏15次,見表1。其中因井漏造成鉆進(jìn)中鉆井液失返共13次,全井漏失鉆井液443.5 m3,共延誤工期60.48 d。
該區(qū)塊斷層發(fā)育,跨度大,鉆井時鉆遇斷層或派生的裂縫導(dǎo)致發(fā)生裂縫性漏失。通過現(xiàn)場試驗(yàn),該區(qū)塊堵漏采用麻繩纖維架橋,注水泥漿堵漏的方法,具有成本低、效果好、堵漏效率高的特點(diǎn),目前已在該區(qū)塊推廣使用。
龍?zhí)督M為該區(qū)塊主要含煤地層,通過對該區(qū)塊某一預(yù)探井進(jìn)行微破裂測試,獲得2號煤層破裂壓力8.77~9.74 MPa,破裂壓力梯度為0.019 21~0.019 23 MPa/m;5號煤層破裂壓力9.28 MPa,破裂壓力梯度0.018 80 MPa/m;6號煤層破裂壓力9.73~12.81 MPa,破裂壓力梯度0.018 90~0.022 44 MPa/m;32號煤層破裂壓力10.32~11.74 MPa,破裂壓力梯度0.013 76~0.015 65 MPa/m,破裂梯度均處于煤巖層破裂壓力平均值范圍內(nèi)[6]。
根據(jù)設(shè)計,該區(qū)塊固井時水泥返高均要求返至最上部煤層以上200 m,因此,固井施工時煤層最大承受壓力均達(dá)到甚至超過煤層破裂壓力,易造成固井水泥漿漏失。目前,該區(qū)塊主要采用防漏水泥體系,在領(lǐng)漿中加入1%~3%的堵漏纖維,提高了固井質(zhì)量,增加了水泥石的韌性,見圖1、圖2。
NM6-1井是位于比德—三塘向斜牛場區(qū)塊的一開煤層氣開發(fā)井,設(shè)計井深945 m。通過收集分析鄰井資料,對該井井身結(jié)構(gòu)進(jìn)行優(yōu)化,優(yōu)化后的井身結(jié)構(gòu)見表2。
圖1 纖維在水中均勻分布圖
圖2 纖維在水泥石中的分布圖
表2 NM6-1井井身結(jié)構(gòu)設(shè)計表
一開純鉆時間4.5 h,機(jī)械鉆速18.33 m/h,與該區(qū)塊清水鉆進(jìn)的9.21 m/h相比,機(jī)械鉆速提高99.02%。一開中完時間為1.5 d,縮短2.5 d。該井二開鉆進(jìn)至235 m時發(fā)生漏失,漏速為35 m3/h。為盡可能揭露漏層,采用清水強(qiáng)鉆的方式鉆至252 m。起鉆后,將10 kg 0.2 mm~20 mm長短不一的麻繩投入井筒,并用光鉆桿推送至漏失層位,注密度為1.85 g/cm3水泥漿6.5 m3,關(guān)井泵入1.5 m3清水,候凝48 h后,堵漏成功,繼續(xù)鉆進(jìn)。該井在井深354 m、370 m均發(fā)生惡性漏失,采用以上方法均一次堵漏成功。
該井鉆進(jìn)至井深840 m完鉆,為保證固井質(zhì)量,完鉆后做地層承壓試驗(yàn),泵壓上升至1.5 MPa,后泵壓回零,判斷地層被壓漏,由此計算地層破裂壓力為10.40 MPa。多次采用復(fù)合堵漏劑、鋸末、綜合堵漏劑、CMC配制堵漏漿進(jìn)行堵漏,但均失敗。為防止井壁及煤層因長時間浸泡垮塌,決定強(qiáng)行固井。固井?dāng)?shù)據(jù)見表3。
表3 NM6-1井固井?dāng)?shù)據(jù)表
固井施工過程中,注前置液時井口返漿正常。根據(jù)固井泵車計量,將3 m3密度為1.75 g/cm3的水泥漿泵入環(huán)空后,井口返漿流量逐漸降低至泵注排量的2/3左右,此時,井底有效液柱壓力為10.53 MPa(循環(huán)壓耗按1.0 MPa)。當(dāng)1.85 g/cm3水泥漿開始進(jìn)入環(huán)空時,井口返漿基本恢復(fù)正常,此時,井底有效液柱壓力約為10.89 MPa(循環(huán)壓耗按1.2 MPa,根據(jù)固井質(zhì)量測井時水泥返高計算)。替漿結(jié)束時最高壓力為4.9 MPa,井底有效液柱壓力為13.45 MPa(循環(huán)壓耗按1.5 MPa計算),已遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于地層破裂壓力,但并未出現(xiàn)水泥漿漏失的情況,因此采用防漏水泥漿固井,該井固井質(zhì)量能滿足設(shè)計要求,見表4。
表4 NM6-1井固井質(zhì)量統(tǒng)計表
1)采用麻繩纖維架橋,水泥漿堵漏的方法可快速高效地堵住漏失層段,但因漏失層位多,跨度大,漏層判斷困難,造成堵漏材料及時間的浪費(fèi)。應(yīng)針對該區(qū)塊情況,進(jìn)行鉆進(jìn)參數(shù)綜合分析及必要的現(xiàn)場試驗(yàn),確定漏失層位后,再進(jìn)行堵漏作業(yè)。
2)在常規(guī)水泥漿中加入1%~3%的堵漏纖維,固井效果好,固井質(zhì)量達(dá)標(biāo)。但固井成本較高,不利于煤層氣低成本高效開發(fā)??赏ㄟ^調(diào)節(jié)水泥漿性能,縮短尾漿稠化時間,利用水泥漿自身堵漏作用保證固井質(zhì)量,降低成本。