武德峰
(山西新元煤炭有限責任公司, 山西 陽泉 045000)
對于高瓦斯礦為了保證煤礦安全生產(chǎn),避免瓦斯爆炸事故發(fā)生,必須采取合理有效的通風系統(tǒng),預防瓦斯集聚、降低瓦斯?jié)舛?,但是在實際煤礦生產(chǎn)過程中經(jīng)常需要對礦井主扇進行檢修維護以及主扇倒機切換實驗,造成礦井短暫停風,而高瓦斯礦井在短暫停風時,不僅無法保證礦井采掘工作面正產(chǎn)供風量,而且受礦井巷道不同的斷面規(guī)格、彎曲度、以及沿程阻力等影響,很容易出現(xiàn)風流紊亂以及礦井瓦斯集聚現(xiàn)象,嚴重威脅著煤礦安全生產(chǎn)。對此,新元礦通風部通過技術研究,決定對礦井原主扇倒機系統(tǒng)進行優(yōu)化,提高礦井通風可靠性,保證煤礦安全高效生產(chǎn)。
山西新元煤炭有限責任公司位于陽泉市壽陽縣朝陽鎮(zhèn)草溝村,礦井設計生產(chǎn)能力為5.0 Mt/a,礦井相對瓦斯涌出量為27.21 m3/t,絕對瓦斯涌出量為285.54 m3/min,屬于煤與瓦斯突出礦井。新元礦風機主扇風機采用的是兩臺31號對旋式風機,功率為570 kW,設計風量為254 m3/s,最大負壓為2 721 Pa,分別安裝在主副風道內(nèi),并在風道進風口處分別安裝立式主風門和檢修風門,如圖1所示。
圖1 斷元礦原主扇通風系統(tǒng)平面示意圖
由于礦井在生產(chǎn)期間要定期對主扇進行倒機實驗,若供電系統(tǒng)和通風設施故障,主扇停風時無法及時啟動備用主扇,將導致礦井倒扇期間需停風,造成礦井內(nèi)供風不足、風流紊亂、瓦斯集聚現(xiàn)象。根據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計,2016年新元礦共發(fā)生三起主扇停風事故,致使礦井內(nèi)瓦斯?jié)舛燃凵?,采掘工作面?nèi)最大瓦斯?jié)舛雀哌_3.4%,礦井被迫停產(chǎn)撤人,造成煤礦經(jīng)濟損失54余萬元。
1)主扇倒機期間無法實現(xiàn)不停風:當原通風系統(tǒng)中主扇正常運行時,主風道中檢修風門和立式主風門處于開啟狀態(tài),副風道中檢修風門、立式主風門處于關閉狀態(tài);當主扇倒機時,先關閉主風道通風設施,再打開副風道內(nèi)通風設備。在此期間,若一旦發(fā)生供電系統(tǒng)、通風設備故障,將造成礦井臨時停風,無法實現(xiàn)倒機不停風,導致礦井內(nèi)瓦斯能有害氣體集聚,威脅礦井安全生產(chǎn)。
2)自動化水平低:原通風系統(tǒng)在自運行狀態(tài)下自動化水平相對較低,無法對主扇主要參數(shù)進行監(jiān)測,如風機的電流、電壓、功率、軸承溫度、徑向軸向振動,電機繞組溫度等。一旦主扇發(fā)生故障,不能及時發(fā)現(xiàn),將影響風機檢修維護工作。
3)設備陳舊、故障率高:在原系統(tǒng)中,風門主要由鋼架框、木板等構成。風門不僅沉重,而且遇溫差變化、積水時很容易出現(xiàn)變形、斷裂現(xiàn)象,并且原風門采用鋼絲繩斜拉的開啟方式,無任何保護裝置,如限位器、轉軸保護、鋼絲繩監(jiān)測儀等,易造成鋼絲繩拉斷、風門損壞等事故。
4)通風設施維護困難:一是在正常通風狀態(tài)下,風門等設施出現(xiàn)故障時無法及時維修;二是維修難度大,維修效果差。
為了實現(xiàn)主扇倒機期間不停風,新元礦通風部通過研究決定對原主扇通風系統(tǒng)進行優(yōu)化,采用ZKKG-1型主扇不停風倒機系統(tǒng),如下頁圖2所示。
圖2 ZKKC-1主扇倒機不停風系統(tǒng)設備布置平面示意圖
ZKKG-1型主要由PLC控制柜、聯(lián)鎖開關、對空風門、立式掛網(wǎng)風門、風門聯(lián)鎖集控系統(tǒng)、風機性能監(jiān)控儀等部分組成。
1)PLC控制柜主要是對各種信號進行處理,并下發(fā)指令,確保倒機系統(tǒng)能夠及時進行聯(lián)鎖作用。該裝置主要由指示燈、信號處理器、顯示屏、接線口以及電源保護裝置等部分組成。
2)該系統(tǒng)中聯(lián)鎖開關共計兩臺,分別用于主扇真空磁力啟動器以及控制柜進行連接,主要是對供電開關進行聯(lián)鎖作用。
3)風門聯(lián)鎖集控系統(tǒng)主要包括信號處理系統(tǒng)和風門聯(lián)鎖控制系統(tǒng),主要控制風門液壓轉動軸,確保風門能夠自動關閉、開啟。
4)風機性能監(jiān)控儀主要由信號傳感器和故障傳感器組成。監(jiān)控儀主要與主扇及PLC控制柜進行連接,能夠及時監(jiān)視主扇運行狀態(tài),并具有自動故障檢測功能。
5)將原通風系統(tǒng)中立式主風門和檢修風門更換為對空風門和立式掛網(wǎng)風門,風門主要由鋁合金構成,質(zhì)量輕且不易變形。
1)當1號主扇開啟時,主風道內(nèi)對空風門關閉,立式掛網(wǎng)風門處于開啟狀態(tài),此時副風道內(nèi)所有通風設施及設備處于關閉狀態(tài)。
2)在進行主扇倒機時,通過PLC控制柜信號輸入,使副風道2號主扇開啟預熱,并打開副風道對開風門,立式掛網(wǎng)風門關閉。此時主風道內(nèi)主扇處于正產(chǎn)運轉狀態(tài),對空風門和立式掛網(wǎng)風門都處于開啟狀態(tài)。
3)待2號主扇預熱10 min后且經(jīng)監(jiān)測儀檢測風機各項運行參數(shù)安全穩(wěn)定后,及時將信號傳遞至PLC控制柜,控制柜接收信號且處理后將“關閉”指令分別傳遞至主風道內(nèi)聯(lián)鎖開關及風門聯(lián)鎖集控系統(tǒng)。此時1號主扇電源關閉停止運轉,對空風門及立掛式風門關閉。同時控制柜將副風道對空風門“關閉”指令和立掛式風門“開啟”指令傳遞至副風道風門聯(lián)鎖集控系統(tǒng)內(nèi),副風道對開風門關閉、立式掛網(wǎng)風門開啟,完成主扇倒機工序。
4)在倒機期間一旦副風道內(nèi)通風設施及設備出現(xiàn)故障且無法及時開啟時,經(jīng)2號主扇風機性能監(jiān)控儀監(jiān)測后及時將故障信號傳遞至PLC控制柜,控制柜接收信號后將故障點及故障類型直觀顯示在顯示屏上,并對主風道內(nèi)通風設施及設備不下發(fā)倒機指令;當15 min后2號主扇故障仍未處理,通過PLC控制柜及副風道內(nèi)聯(lián)鎖開關作用及時關閉2號主扇電源以及主副風道內(nèi)對開風門。
1)與傳統(tǒng)主扇通風系統(tǒng)相比,ZKKG-1型主扇倒機系統(tǒng)實現(xiàn)了在通風動力及供風量不變的情況下,對兩臺主扇進行切換控制,達到一鍵式倒機的目的。2017年2月,新元礦安裝該系統(tǒng)后運行至今,共進行了5次主扇倒機實驗。經(jīng)檢測,倒機期間最大時長為3 min,平均時長為87 s,即可完成整個倒機工序,而且倒機期間礦井內(nèi)未發(fā)生一起瓦斯超限斷電現(xiàn)象,最大瓦斯集聚濃度僅為0.7%,與傳統(tǒng)系統(tǒng)相比大大降低了倒機時間,避免了傳統(tǒng)倒機停風時所造成的礦井內(nèi)瓦斯集聚現(xiàn)象。
2)ZKKG-1型主扇倒機系統(tǒng)具有故障監(jiān)測功能。在倒機期間,一旦主扇及通風設施出現(xiàn)故障,能夠及時進行反饋,在PLC控制柜作用下終止倒機,并對故障進行自動識別監(jiān)測。解決了傳統(tǒng)倒機出現(xiàn)故障時,倒機周期長、故障南翼排除等技術難題,大大降低了人工檢修勞動強度。
3)ZKKG-1型主扇倒機系統(tǒng)智能自動化水平高,成本費用低,整套系統(tǒng)僅需成本費用3.5萬元,而且各個元件動作靈敏度高,受施工條件及環(huán)境影響小。
優(yōu)化后的ZKKG-1型主扇倒機不停風系統(tǒng),實現(xiàn)了一鍵啟動不停風的倒機目的,其自動化水平顯著提高,降低了檢修勞動強度,解決了倒機停風造成礦井瓦斯集聚等難題。