姚國平, 曹岸春
(1.太原重型機(jī)械集團(tuán)有限公司, 山西 太原 030024;2.太原重工股份有限公司, 山西 太原 030024)
隨著國家一帶一路政策,我國出口的產(chǎn)品越來越多,2017年太原重型機(jī)械集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱我廠)出口AAR-B車輪10 000余t,生產(chǎn)已初具規(guī)模。AAR-B車輪是北美重載車輪標(biāo)準(zhǔn),與國內(nèi)的貨車CL60車輪相比Si、Mn、S的含量偏高,具體成分見表1。且探傷標(biāo)準(zhǔn)與國內(nèi)相比,從不大于Φ2.0mm提高至不大于Φ1.6mm(部分加嚴(yán)至不大于Φ1.4mm),成分及探傷要求不同,對(duì)應(yīng)的冶煉工藝需要變化,以保證成分及探傷滿足產(chǎn)品要求。
表1 AAR-B車輪鋼成分表 %
2017年2月—10月我廠共生產(chǎn)10 000 t,其中2月—4月5 000余t,5月—10月5 000余t,2月—4月未出現(xiàn)明顯質(zhì)量問題,4月—10月出現(xiàn)較多質(zhì)量問題,報(bào)廢約60余t。經(jīng)過統(tǒng)計(jì)分析,主要質(zhì)量問題涉及6個(gè)爐次,共報(bào)廢55 t,廢品率約10%,其他爐次廢品率約0.3%。通過統(tǒng)計(jì)生產(chǎn)過程關(guān)鍵參數(shù),對(duì)比分析廢品率為0的爐次與廢品率10%爐次,發(fā)現(xiàn)主要問題為鋼水氧含量控制問題,主要為電爐出鋼帶入氧化渣[1];精煉脫氧還原不徹底[2]。
圖1為缺陷解剖方案示意圖[3]。輪輞超聲檢測(cè)缺陷試樣長(zhǎng)約70.5 mm,采用手提式探傷儀單晶探頭檢測(cè),發(fā)現(xiàn)最大的探傷缺陷為一處約Φ2 mm當(dāng)量的條狀缺陷,其位置在輪輞內(nèi)側(cè)面下深度34.5 mm處,其他部位無明顯的超探缺陷。圖2為解剖缺陷過程主要照片。
圖1 缺陷解剖方案示意圖
圖2 缺陷解剖過程
金相觀察發(fā)現(xiàn),在探傷最差部位存在單個(gè)大型夾雜物(253.78 μm),見圖 3、圖 4、圖 5、圖 6。
圖3 金相圖片
圖4 缺陷SEM照片
圖5 能譜分析位置
1)由圖3、圖4可知,材質(zhì)基體的潔凈度基本正常,夾雜物尺寸相對(duì)較小,主要為氧化物夾雜,未球化所致。
圖6 A、B處能譜分析結(jié)果
2)由圖5、圖6能譜分析可知,超標(biāo)缺陷主要是MgAl2O4·CaO=MgO·Al2O3·CaO 類型的夾雜物,Al2O3主要來自精煉過程,MgO主要是鋼包侵蝕后形成,微量的CaO是目前我廠采用硅鈣線終脫氧的產(chǎn)物。
經(jīng)過對(duì)超聲波檢測(cè)缺陷的解剖分析,確定了超聲波檢測(cè)缺陷為復(fù)合氧化物類夾雜缺陷,根據(jù)夾雜物的形態(tài)及尺寸特征,并結(jié)合能譜分析,認(rèn)為該夾雜物為冶煉過程的內(nèi)生夾雜物,主要是未上浮進(jìn)爐渣。問題主要是通過以下措施來避免該類夾雜物進(jìn)入車輪中。
1)初煉爐出鋼嚴(yán)禁帶入氧化渣,制定帶入氧化渣控制要求,及時(shí)更換出鋼眼。
2)如果帶入氧化渣,提高擴(kuò)散脫氧劑的用量,加強(qiáng)擴(kuò)散脫氧。
3)加強(qiáng)精煉爐還原,提高工人造渣技能,確保精煉鋼水脫氧良好,精煉渣吸收夾雜物的能力強(qiáng)。
4)加強(qiáng)鋼包管理,尤其是鋼包用耐火材料質(zhì)量,并保證使用時(shí)鋼包清潔,包體狀況良好。