(上海大學(xué) 材料科學(xué)與工程學(xué)院,上海 200444)
上傾倒框是傾倒機(jī)構(gòu)的重要組成部分,一般安裝在基座上,并由軸帶動其工作,是機(jī)構(gòu)中主要的受力零件,其結(jié)構(gòu)設(shè)計和制造對整個傾倒機(jī)構(gòu)的承載能力有很大影響,所以要求上傾倒框的重量輕、強(qiáng)度高,同時鑄件整體無裂紋、冷隔及澆不足等穿透類缺陷,縮松及針孔缺陷不得超過4級。鑄件的壁厚小、尺寸大,金屬液的充型阻力大;鑄件結(jié)構(gòu)復(fù)雜,為框架結(jié)構(gòu),澆注時金屬液流程長,熱量散失快;鑄件澆注成形存在一定難度[1—3]。數(shù)值模擬技術(shù)是一種有效節(jié)約試制成本、縮短試制周期的工具,可避免傳統(tǒng)的依靠經(jīng)驗進(jìn)行試錯的盲目性[4—6]。文中借助計算機(jī)模擬技術(shù),對上傾倒框鑄件的鑄造工藝方案進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計,以確保鑄件具有良好的質(zhì)量與工藝性。
上傾倒框鑄鋁件的三維模型見圖1,鑄件的材料為ZL114A,其具有較高的力學(xué)性能和良好的鑄造性、焊接性和耐腐蝕性,收縮率小[7—9]。鑄件輪廓尺寸1375 mm×1150 mm×440 mm,質(zhì)量約375 kg,最大壁厚為50 mm,最小壁厚為25 mm,主要壁厚為30 mm。鑄件頂面圓盤面積最大且厚度較厚,為鑄件的熱節(jié)位置。鑄件要求無裂紋、冷隔及澆不足等缺陷,圓盤面等重要的部分不能出現(xiàn)縮孔縮松等缺陷。
圖1 鑄件三維模型Fig.1 Three-dimensional model of casting
分型面的選擇應(yīng)盡量與澆注位置一致,一般設(shè)置在鑄件的最大截面處,但是為方便起模及下芯,結(jié)合鑄件的結(jié)構(gòu)特點,調(diào)整了分型面的位置,將其設(shè)置在框體與圓盤的連接處,如圖2所示,以減少活塊與砂芯的數(shù)量。
圖2 分型面設(shè)計Fig.2 Design of parting surface
根據(jù)澆注位置選擇的原則:① 鑄件的主要加工面、主要工作面和受力面應(yīng)盡量放在底面或側(cè)面;②大平面應(yīng)置于下部或傾斜位置,以防夾砂等缺陷[10]??紤]將鑄件倒放進(jìn)行澆注,又由于鑄件厚實部分應(yīng)盡可能置于上方,利于設(shè)置冒口補(bǔ)縮,此鑄件壁厚最大處為頂面上的圓盤,凝固最為緩慢,易產(chǎn)生縮孔縮松,為便于設(shè)置冒口,應(yīng)將鑄件正放,故設(shè)計了正放與倒放兩種方案進(jìn)行對比分析,兩種方案的模型見圖3。
圖3 兩種澆注方案的模型Fig.3 Models of two casting schemes
利用ADSTEFAN軟件對這兩種方案進(jìn)行鑄造過程的模擬,分別模擬其充型與凝固過程,得到的結(jié)果見圖4及圖5。
由圖4充型過程中自由表面(%)的計算結(jié)果可見,倒放方案中金屬液從底部圓盤的一側(cè)流入,并產(chǎn)生了一定的旋轉(zhuǎn),易吸氣氧化。正放方案金屬液先流入框體,并均勻進(jìn)入圓盤,沒有金屬液的渦流、飛濺、卷氣等現(xiàn)象。兩種方案的充型過程都較為平穩(wěn),且底注方式有利于排氣,但都需要在頂面添加排氣孔。總體來說充型效果都較為良好,正放方案稍占上風(fēng)。
體現(xiàn)固相分?jǐn)?shù)的凝固模擬結(jié)果表明,兩種方案的澆注方式不同,對鑄件的凝固有一定的影響,但影響不大。兩種方案鑄件前方橫板及肋板的交叉處,即圖5a及圖5b中紅圈圈出的區(qū)域,最先成為孤立區(qū)域,易產(chǎn)生縮孔縮松等缺陷。圖5c及圖5d中圓盤中心處最晚凝固,在凝固的最后階段,沒有足夠的液態(tài)金屬流入,最終會在這些區(qū)域形成收縮缺陷[11]。其余部位都可以得到金屬液的補(bǔ)充,不易產(chǎn)生大型的縮孔缺陷,但可能會出現(xiàn)一些縮松。
圖4 兩種澆注方案充型過程的模擬結(jié)果(自由表面/%)Fig.4 Simulation results for filling process of two casting schemes
圖5 兩種澆注方案凝固過程的模擬結(jié)果(固相分?jǐn)?shù)分布)Fig.5 Simulation results for solidification process of two casting schemes
綜合上述兩種方案的充型及凝固過程的模擬結(jié)果,可以看出倒放方案雖然將大平面置于下方,可防止夾砂等缺陷,但存在充型過程中金屬液在圓盤內(nèi)旋轉(zhuǎn),易被氧化的問題;并且圓盤處為熱節(jié)部位,易產(chǎn)生縮孔縮松缺陷,鑄件倒放難以設(shè)置冒口對其進(jìn)行補(bǔ)縮,如果不能消除縮孔缺陷,就很難獲得致密的鑄件[12]。而正放方案雖然澆注系統(tǒng)略為復(fù)雜,但是充型過程更為平穩(wěn),并且圓盤置于頂部,利于設(shè)置冒口對其進(jìn)行補(bǔ)縮,出于對鑄件質(zhì)量的考慮,故最終選擇正放方案并對其進(jìn)行進(jìn)一步的優(yōu)化。
鋁合金輕、熱容量小、導(dǎo)熱快、溫度降低速度快,極易產(chǎn)生氧化和吸氣,導(dǎo)致在鑄造過程中產(chǎn)生氣孔夾雜與一些氧化物薄膜等鑄造缺陷[13]。鋁合金的凝固體收縮率大,易產(chǎn)生縮孔和縮松,因此,對澆注系統(tǒng)的要求是保證充型過程平穩(wěn),不發(fā)生飛濺、沖擊和渦流,撇渣能力要強(qiáng),并有利于補(bǔ)縮[14]。
根據(jù)鋁合金的特性,通常采用開放式澆注系統(tǒng),且多為底注式或垂直縫隙式。為了減少沖擊、吸氣,直澆道通常做成10°~15°傾斜式或蛇形。綜合考慮,本次鑄造方案采用底注開放式澆注系統(tǒng),鑄件質(zhì)量約375 kg,屬中型鑄件,根據(jù)《鑄造工藝設(shè)計》中各澆道常用截面積比[10],最終確定各澆道截面積比為:
在確定了鑄件澆注系統(tǒng)的類型和各組元的截面積比后,需要計算澆注系統(tǒng)各組元的具體尺寸。根據(jù)《鑄造工藝設(shè)計》中鋁合金鑄件的澆注重量與直澆道截面積的關(guān)系[10],選取單個圓錐形直澆道,下端直徑為64 mm,上端直徑為90 mm,最小截面積為32.2 cm2。
根據(jù)各澆道的截面積比與直澆道的尺寸,可確定橫澆道與內(nèi)澆道的尺寸。本次設(shè)計方案采用梯形截面橫澆道,數(shù)量為兩根,單個橫澆道截面積為32.4 cm2,梯形下底50 mm,上底40 mm,高72 mm。
由于正放方案的分型面不在底面上,又需要使用底注式澆注系統(tǒng),使內(nèi)澆道難以拔模,故采用埋設(shè)陶管的方式,采用12根直徑為30 mm的陶管,總截面積為84.8 cm2。
澆注時間對鑄件的質(zhì)量有重要影響,合理的澆注時間與鑄件的結(jié)構(gòu)、材料、澆注系統(tǒng)有關(guān)。澆注時間t的計算見式(1)。
式中:GL為澆注質(zhì)量(kg);S'為經(jīng)驗系數(shù)。
本次鑄件的澆注質(zhì)量約600 kg,鑄件的平均壁厚為30 mm,根據(jù)《鑄造工藝設(shè)計》中鋁合金鑄件澆注系統(tǒng)中最小截面積的計算[10],選取經(jīng)驗系數(shù)為4.0,代入式(1)得到澆注時間約為34 s。
鋁合金的凝固體收縮率大,易產(chǎn)生縮孔和縮松。根據(jù)試制的參數(shù)以及模型進(jìn)行模擬,結(jié)果顯示缺陷位置因壁厚過大,相對凝固時間較長,形成了較大的熱節(jié),最后導(dǎo)致縮孔、縮松[15]。主要分布在圓盤處以及前方橫板及肋板的交叉處,故需要添加冒口對鑄件進(jìn)行補(bǔ)縮,減少或消除缺陷。
針對鑄件前方橫板及肋板的交叉處的缺陷采用側(cè)冒口對其進(jìn)行補(bǔ)縮,在兩個交叉處各放置一個側(cè)冒口。針對圓盤上的缺陷采用頂冒口對其進(jìn)行補(bǔ)縮,在圓盤上均勻放置4個頂冒口。側(cè)冒口與頂冒口是在標(biāo)準(zhǔn)側(cè)冒口與頂冒口的基礎(chǔ)上略作調(diào)整,并且添加冒口頸,便于冒口的切割。添加冒口后的鑄件模型見圖6。
圖6 含冒口的鑄件模型Fig.6 Model of casting with risers
設(shè)置冒口后,對其進(jìn)行數(shù)值模擬,主要為評估冒口補(bǔ)縮效果,故模擬其凝固過程,得到的結(jié)果見圖7。從圖7a可以看出,側(cè)冒口比鑄件凝固要慢,故其補(bǔ)縮效果較好,可以解決此前鑄件前方橫板及肋板的交叉處的缺陷問題。但是頂冒口比鑄件圓盤處先凝固,如圖7b所示,補(bǔ)縮效果不好,無法解決圓盤上的收縮缺陷問題。
針對前述4個頂冒口補(bǔ)縮不佳的結(jié)果,對方案進(jìn)行二次優(yōu)化,增大冒口體積或添加冷鐵,又考慮到工藝出品率及操作的便捷性,最終決定,鑄件圓盤中心的孔洞不鑄出,采用后期機(jī)加工,則在圓盤中心可以設(shè)置一個較大冒口對鑄件進(jìn)行補(bǔ)縮。二次優(yōu)化后的鑄件模型見圖8。
圖7 冒口系統(tǒng)凝固過程的模擬結(jié)果(固相分?jǐn)?shù)分布)Fig.7 Simulation results of solidification process in riser system
圖8 二次優(yōu)化后的鑄件模型Fig.8 Model of casting after quadratic optimization
使用ADSTEFAN模擬軟件,對鑄件的充型過程、凝固過程及缺陷預(yù)測進(jìn)行模擬。為保證鑄件形狀的精度,將網(wǎng)格數(shù)劃分在5000萬個左右。綜合分析模擬結(jié)果,分析其鑄造方案的合理性。
計算得到的充型結(jié)果見圖9。充型的結(jié)束時間約為32.0 s,與計算得出的澆注時間基本符合。從圖9b可以看出,充型初期金屬液面略有起伏,沒有金屬液的飛濺、卷氣等現(xiàn)象,之后趨于平穩(wěn);并且充型達(dá)到8 s時,橫澆道與陶管都已充滿,開放式澆注系統(tǒng)澆道充滿較為緩慢,相對來說本方案的澆道充滿時間較為快速,可以更好地防止氧化等缺陷。排氣管與冒口的放置也較為合理,鑄件中沒有氣體殘留,金屬液由底部逐漸向上推進(jìn),將氣體趕至排氣孔與冒口中,并排出型腔,如圖9c所示??傮w上充型效果良好。
凝固過程固相分?jǐn)?shù)變化見圖10。鑄件的總凝固時間約3800 s。圖10a、圖10b中側(cè)冒口凝固晚于鑄件,側(cè)冒口的補(bǔ)縮效果良好,可以解決先前鑄件前方橫板及肋板的交叉處的缺陷。二次優(yōu)化后,頂冒口成為整個鑄件最后凝固的區(qū)域,補(bǔ)縮效果良好,可解決前一方案中圓盤處出現(xiàn)的缺陷,達(dá)到了預(yù)期的補(bǔ)縮目標(biāo),結(jié)果見圖10c、圖10d??傮w上凝固結(jié)果良好,各個部分的最終凝固區(qū)域都轉(zhuǎn)移到了冒口內(nèi),可有效減少縮孔縮松等缺陷。
表征縮孔、縮松的填充比經(jīng)模擬求解后的結(jié)果見圖11。其中橙紅色、黃色部分表示形成縮孔傾向較大的區(qū)域。縮孔縮松預(yù)測的模擬結(jié)果與凝固過程的模擬結(jié)果較為吻合。圖11a、圖11b中先前鑄件前方橫板及肋板的交叉處沒有出現(xiàn)缺陷,缺陷已完全進(jìn)入側(cè)冒口中,總的來說側(cè)冒口達(dá)到了理想的補(bǔ)縮效果。從圖11c、圖11d可以看出,在采用了單個頂冒口后,可消除圓盤上的收縮缺陷,缺陷將被完全移入頂冒口中,單個頂冒口的補(bǔ)縮效果良好??傮w來說,整個鑄件內(nèi)沒有發(fā)現(xiàn)明顯的縮孔、縮松缺陷,并由此判斷本次優(yōu)化后方案是合理可行的。
圖9 鑄件充型過程的模擬結(jié)果(自由表面/%)Fig.9 Simulation results for filling process of casting
圖10 鑄件凝固過程的模擬結(jié)果(固相分?jǐn)?shù)分布)Fig.10 Simulation results for solidification process of casting
圖11 鑄件縮孔縮松預(yù)測(填充比/%)Fig.11 Prediction of shrinkage porosity of casting
1)在對上傾倒框鑄鋁件的結(jié)構(gòu)進(jìn)行分析后,設(shè)計了兩種不同的鑄造工藝方案。采用UG軟件對鑄件、澆注系統(tǒng)、冒口進(jìn)行建模,利用ADSTEFAN軟件進(jìn)行模擬,預(yù)測了可能存在的缺陷,并在此基礎(chǔ)上對鑄造工藝方案進(jìn)行優(yōu)化。
2)底注式澆注系統(tǒng)充型過程較為平穩(wěn),并且利于鑄件的排氣,可避免卷氣、夾渣等缺陷。在正放澆注與倒放澆注的選擇中,正放澆注更利于實現(xiàn)鑄件的順序凝固,便于安放冒口進(jìn)行補(bǔ)縮。
3)鑄件前方橫板及肋板交叉處的缺陷,可利用兩個側(cè)冒口,達(dá)到理想的補(bǔ)縮效果。頂部圓盤處的缺陷,使用單個頂冒口的效果要優(yōu)于4個頂冒口,基本消除了缺陷,達(dá)到了預(yù)期的目標(biāo)。
4)在整個方案優(yōu)化的過程中,都使用計算機(jī)軟件對鑄造的各個過程進(jìn)行模擬,從而得到最佳的工藝方案,可望節(jié)約試制成本,增加經(jīng)濟(jì)效益。